陳小龍 呂克新 張均杰
(1.煙臺國潤銅業(yè)有限公司,山東 煙臺 264002;2.江銅國興(煙臺)銅業(yè)有限公司,山東 煙臺 264002)
煙臺國潤銅業(yè)有限公司(以下簡稱“國潤銅業(yè)”)是一家銅冶煉企業(yè),生產(chǎn)原料為銅精礦,主要產(chǎn)品包括陰極銅、硫酸、黃金和白銀等?!躲~冶煉行業(yè)規(guī)范條件》(工業(yè)和信息化部公告2014 年第29號)要求:新建和改造利用銅精礦和含銅二次資源的銅冶煉企業(yè),冶煉能力須在10 萬t/a 及以上。而國潤銅業(yè)冶煉能力為6 萬t/a,不符合《銅冶煉行業(yè)規(guī)范條件》中生產(chǎn)規(guī)模的要求。因此,國潤銅業(yè)決定按冶煉能力10 萬t/a 的要求進行技術(shù)改造。
2017 年,中國恩菲工程技術(shù)有限公司與國潤銅業(yè)聯(lián)合開發(fā)了“富氧側(cè)吹熔煉+多槍頂吹連續(xù)吹煉+火法陽極精煉”熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅生產(chǎn)工藝。該工藝于當年下半年投入工業(yè)生產(chǎn),粗銅設(shè)計產(chǎn)能為100 kt/a,配套設(shè)置硫酸凈化系統(tǒng)1 套,干吸、轉(zhuǎn)化系統(tǒng)2 套,硫酸系統(tǒng)設(shè)計能力為370 kt/a。
在采用三連爐連續(xù)煉銅工藝進行工藝改造的同時,對環(huán)保設(shè)施進行了升級改造。本文介紹了冶煉、環(huán)集煙氣、制酸、制氧噪聲等系統(tǒng)的技術(shù)改造情況。
原富氧側(cè)吹爐采用氧含量為60%的富氧熔煉,冶煉能力小,產(chǎn)出水碎棄渣外銷,銅的損失量大。
通過采用富氧側(cè)吹熔池熔煉工藝,改造后使用氧含量為85% 的富氧,產(chǎn)出高品位銅锍(品位達73%),銅锍通過溜槽直接進入吹煉爐,取消了原有的電爐沉降工序,產(chǎn)生的爐渣用于選礦。原側(cè)吹爐水碎棄渣的含銅品位為0.6%~0.7%,改造后的尾礦含銅品位低于0.25%。
原采用2 臺吹煉爐處理側(cè)吹爐產(chǎn)出的銅锍,生產(chǎn)粗銅,用空氣熔煉,生產(chǎn)周期分為加料、造渣、造銅、出銅。造銅期二氧化硫濃度高,出銅期煙氣量小,二氧化硫濃度低。由于煙氣量及二氧化硫濃度的波動,二氧化硫轉(zhuǎn)化率易產(chǎn)生波動,對制酸的生產(chǎn)造成影響。
改造后,采用1 臺多槍頂吹爐代替原有的2 臺吹煉爐,富氧濃度為35%,產(chǎn)出的煙氣量及二氧化硫濃度相對穩(wěn)定,有利于制酸的生產(chǎn)操作,保證制酸各項指標的穩(wěn)定。同時,在處理熱態(tài)銅锍的同時可處理銅米冷料,降低了能耗。
原液態(tài)粗銅放到銅模中冷卻成塊狀銅,用叉車倒運到加料平臺,由加料機加入陽極爐中精煉。
改造后,吹煉粗銅通過溜槽直接流入陽極爐,改變了原來精煉處理冷粗銅的模式,改善了車間作業(yè)環(huán)境,實現(xiàn)了三連爐生產(chǎn)連續(xù)加料連續(xù)出銅的作業(yè)模式,降低了運輸費用,節(jié)省了粗銅由固態(tài)到液態(tài)消耗的能源。
改造前,陽極爐使用煤焦油,側(cè)吹爐使用煤為燃料,這兩種燃料都不是清潔能源,燃燒后的煙氣會對大氣造成污染。
陽極爐燃料現(xiàn)改為天然氣,側(cè)吹爐燃料由煤改為蘭炭。陽極爐、側(cè)吹爐和頂吹爐的煙氣都經(jīng)過制酸處理后才排放。改變?nèi)剂虾?,煙氣中的顆粒物含量、二氧化硫含量基本不變,但對CO2、NOx有明顯的減排效果[1]。
冶煉改造的創(chuàng)新點是側(cè)吹爐、頂吹爐、陽極爐之間通過溜槽連接,實現(xiàn)連續(xù)送風和連續(xù)煉銅,流程縮短,環(huán)集煙氣量降低,出爐煙氣的二氧化硫濃度提高20%~30%,為環(huán)集煙氣處理和制酸創(chuàng)造了有利的條件。
環(huán)集煙氣處理系統(tǒng)處理環(huán)集煙氣以及加料期、還原期的精煉煙氣,其中環(huán)集煙氣產(chǎn)生于三連爐(熔煉爐、吹煉爐、陽極爐)的銅口、渣口、加料口、溜槽、渣包等部位。改造前,煙氣采用表冷器、布袋收塵器、脫硫塔等設(shè)備處理,采用碳酸鈉作為脫硫劑,脫硫污水送到制酸污水站處理。環(huán)集煙氣處理系統(tǒng)進行的主要改造如下:
改造前,陽極爐燃燒空氣,產(chǎn)生的煙氣量大,煙氣處理費用高,能耗高。
冶煉系統(tǒng)包含2 臺陽極爐、2 套XRQ 純氧燃燒裝置,燃料為天然氣,以氧含量為85%的富氧空氣代替空氣進行生產(chǎn),單臺陽極爐產(chǎn)生的煙氣量由空氣熔煉的19 000~20 000 m3/h 降為富氧熔煉的5 000~7 000 m3/h,降低了約70%[2]。陽極爐氧化期的二氧化硫濃度可以達到2%~3%,增加一條連接制酸凈化入口的煙氣管線,將氧化期煙氣送入制酸系統(tǒng)。頂吹爐渣口的放渣為正壓操作,與其他渣口相比,該渣口的二氧化硫濃度最高,因此將該渣口的煙氣送入側(cè)吹爐出口煙道中,作為二次風使用。
原煙氣脫硫系統(tǒng)為一級脫硫塔,煙氣經(jīng)一個脫硫塔處理后排放,存在處理效率低、脫硫塔噴頭易堵塞、顆粒物排放量高、尾氣冒大煙的問題。
為解決上述問題,煙氣處理系統(tǒng)新增了二級脫硫塔、沉降槽、濕式電除霧器等設(shè)備。其中新增一臺規(guī)格為Φ6 000 mm×15 500 mm 的脫硫塔,與原有脫硫塔串聯(lián)使用,一級塔改為稀酸洗滌凈化塔,二級塔為堿洗脫硫塔。一級脫硫塔增設(shè)1 臺斜管沉降槽及配套的壓濾機,抽出一部分循環(huán)液進行固液分離,壓濾機上清液定期排污到制酸沉降槽,濾渣則返回側(cè)吹爐用于配料。二級塔出口增加1 臺型號為WESP300-276 的濕式電除霧器,其管束內(nèi)切圓直徑為300 mm,長度為6 m,陰極線采用龍骨鉛銻合金,用于脫硫后的煙氣的深度處理。
改造后,脫硫煙氣實現(xiàn)了二氧化硫、顆粒物的超低排放,且處理費用及環(huán)保投資降低。
原采用的鈉堿法脫硫工藝簡單,投資低,所用脫硫劑成本低,但該工藝產(chǎn)生廢水、廢渣,需要進行后續(xù)處理。改造前,鈉堿法脫硫工藝產(chǎn)生的污水送至制酸污水站處理,制酸中水回用選礦廠,其中鈉離子含量高達10 g/L 以上,影響了渣緩冷的效果。
為解決該問題,參照雙堿法脫硫工藝,在環(huán)集煙氣場地新建污水處理系統(tǒng),脫硫劑采用碳酸鈉,脫硫廢液用石灰粉中和,產(chǎn)生的中和渣經(jīng)氧化后變成石膏渣,石膏渣經(jīng)壓濾機脫水后用作水泥生產(chǎn)的原料,而中和出水回用到二級脫硫塔,形成閉路循環(huán)。
稀氧燃燒技術(shù)投入使用后,精煉收塵煙氣產(chǎn)生較多冷凝酸,導致煙道及表冷器腐蝕漏氣,漏氣后煙氣溫度變得更低,形成了惡性循環(huán),產(chǎn)生更多稀酸,致使收塵器的布袋腐蝕漏氣或產(chǎn)生煙塵堵塞,影響生產(chǎn)。后來將2 臺布袋收塵器全部更換,將布袋材質(zhì)改為具有耐酸性能的P84 +PTFE 材質(zhì),但仍出現(xiàn)同樣問題。
分析其原因,是因為采用稀氧燃燒技術(shù)后,燃燒反應(yīng)產(chǎn)生了較多三氧化硫,造成煙氣露點溫度升高。露點計算采用弗霍夫公式[3]:
式中:T——露點溫度,℃;
p——氣體分壓,MPa。
計算表明,隨著三氧化硫的分壓升高,煙氣露點溫度也升高。后經(jīng)考察同行業(yè)的其他廠家,在2018年陽極爐修爐期間,取消了2 臺布袋收塵器及表冷器,轉(zhuǎn)而采用重力收塵器。改造后至今,重力收塵器運行良好。
進行上述改造后,目前的環(huán)集煙氣處理工藝流程如圖1 所示。經(jīng)驗證,“干法重力除塵+稀酸洗滌除塵+雙堿法脫硫+濕式電除霧器+污水處理”的環(huán)集煙氣和陽極爐煙氣處理工藝適合于三氧化硫含量較高的煙氣處理。
圖1 環(huán)集煙氣處理工藝流程圖
原制酸系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)能為20 萬t/a,對應(yīng)的粗銅產(chǎn)能為6 萬t/a。熔煉系統(tǒng)改造后,粗銅能力提高為10 萬t/a,對應(yīng)制酸能力為37 萬t/a。原制酸系統(tǒng)的收塵系統(tǒng)、干吸系統(tǒng)、轉(zhuǎn)化系統(tǒng)處理能力偏小。
為配合熔煉系統(tǒng)的改造,對原有制酸一系統(tǒng)進行了改造。原制酸系統(tǒng)的設(shè)計規(guī)模為20 萬t/a,處理煙氣量為60 000 Nm3/h。舊制酸系統(tǒng)的凈化系統(tǒng)仍然采用稀酸洗滌工藝,新增加的系統(tǒng)轉(zhuǎn)化工序采用“3 +1”兩轉(zhuǎn)兩吸工藝,尾氣經(jīng)脫硫塔深度處理后排放。
原吹煉電收塵系統(tǒng)為2 臺電收塵器,出口含塵量小于0.6 g/m3。因技改后煙氣量基本不變,但煙氣含塵量增加幅度較大,如不提高電收塵系統(tǒng)的處理能力,出口煙氣會堵塞制酸凈化設(shè)備,且煙塵進入污酸處理系統(tǒng),造成有價金屬損失。
為此,新增加1 臺流通面積為35 m2的電收塵器用于吹煉收塵。為應(yīng)對露點腐蝕,新增電收塵器的第一電場采用九五瓷支撐管,第二、第三電場采用石英支撐管;所有絕緣箱、第三電場灰斗采用316L 不銹鋼材質(zhì),絕緣箱開孔處四周鑲貼150 mm 寬的316L 不銹鋼板。
改造后,電收塵煙氣出口含塵量保持不變,保證了制酸的凈化指標。
熔煉、吹煉電收塵出口煙氣管道各增加了一臺接力風機,且風機采用變頻調(diào)速。更換了電收塵器與凈化系統(tǒng)入口之間的鋼制煙道,并在更換后的煙道內(nèi)搗打膠泥用于隔熱。試生產(chǎn)期間,電收塵器出口與凈化系統(tǒng)入口之間的煙道的膠泥防護層產(chǎn)生裂紋或部分脫落,造成煙道腐蝕嚴重。
在2018 年12 月大修期間,將電收塵器出口與凈化系統(tǒng)入口之間的煙道全部更換為襯磚煙道,將煙氣蝶閥改為鐘罩閥,將熔煉煙道放灰方式改為星型卸灰閥密封放灰。改造后至今,煙道狀況良好。
由于熔煉系統(tǒng)擴產(chǎn),原有干燥與吸收系統(tǒng)處理能力低,需重新增加一套系統(tǒng),與熔煉系統(tǒng)配套。
干燥與吸收工序采用一級干燥、兩次吸收、循環(huán)酸泵后冷卻的流程。干吸采用DCS 控制,自動串酸。為減少成品酸中的二氧化硫含量,干燥酸不再向二吸循環(huán)槽串酸,二吸酸的濃度控制采用二吸循環(huán)槽加水的辦法。塔內(nèi)分酸器采用管式分酸器,干燥塔采用國產(chǎn)絲網(wǎng)除沫器,吸收塔采用國產(chǎn)纖維除霧器;塔底出酸管及各塔的上酸管采用鋼襯四氟管道。
改造后,干燥與吸收系統(tǒng)可以全部處理冶煉系統(tǒng)的高濃度煙氣,保證了冶煉生產(chǎn)。
圖2 制酸系統(tǒng)工藝流程圖
采用技術(shù)成熟的“3 +1”兩次轉(zhuǎn)化工藝,即“Ⅲ、Ⅰ~Ⅳ、Ⅱ”、“Ⅳ、Ⅰ~Ⅲ、Ⅱ”兩轉(zhuǎn)兩吸制酸工藝[4],工藝流程如圖2 所示。轉(zhuǎn)化器設(shè)計處理SO2濃度為12%。工藝全部采用進口VK38 催化劑,總裝填量為87.4 m3。各段進口溫度設(shè)計如下:一段為405 ℃,二段為445 ℃,三段為440 ℃,四段為410 ℃。為應(yīng)對高溫煙氣對設(shè)備、管道造成的影響,一段轉(zhuǎn)化器材質(zhì)選用不銹鋼,其余各段轉(zhuǎn)化器材質(zhì)為碳鋼且全部內(nèi)襯耐火磚;一段、二段煙氣出口的管線采用304 不銹鋼材質(zhì)。
在線監(jiān)測采樣過程中,原來鈉堿法脫硫反應(yīng)產(chǎn)生的硫酸鈉、亞硫酸鈉及其他硫酸鹽等氣溶膠會被一并捕集下來,導致顆粒物含量出現(xiàn)正偏差,達不到環(huán)保的要求[5]。
為解決這個問題,制酸尾氣吸收塔利用原有的無填料的吸收塔,吸收劑由氫氧化鈉溶液改為質(zhì)量濃度為27.5%的雙氧水,產(chǎn)生的稀酸回用于干吸配酸。與鈉堿法比較,雙氧水脫硫無副產(chǎn)物的產(chǎn)生,避免造成二次污染,但雙氧水與二氧化硫反應(yīng)的效率較低,熔煉系統(tǒng)的開車和停車受制于脫硫系統(tǒng),熔煉工藝提負荷的速度較慢,對冶煉生產(chǎn)造成了一定的影響。2020 年大修期間進行了加裝填料的改造,改造后熔煉系統(tǒng)從投料到滿負荷生產(chǎn)的時間縮短了一半,取得了較好的效果。
通過上述改造,制酸系統(tǒng)(含收塵及接力風機)電單耗達到了65 kWh/t(100%H2SO4),二氧化硫轉(zhuǎn)化率大于99.90%,兩套制酸系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定。
4.1.1 廢酸處理
原廢酸處理工藝采用的脫硫劑為固體硫化鈉,需人工配制,且有效成分硫的含量低,工人勞動強度大,生產(chǎn)成本高;處理后的中水外排,雖達標排放,但對環(huán)境造成了一定的影響。
改造后,雖然廢酸處理仍采用常規(guī)的硫化中和工藝,但原系統(tǒng)使用的硫化鈉固體改為硫氫化鈉液體,減輕了工人的勞動強度,降低了砷渣總量。新增加中水池及配套設(shè)施,廢酸處理后產(chǎn)生的中水一部分回用到凈化工段,一部分回用到選礦車間用于渣緩冷,實現(xiàn)了生產(chǎn)污水“零排放”。
4.1.2 硫化氫吸收塔
原廢氣處理采用一臺吸收塔進行一級吸收,吸收效率低。因污酸含砷量波動,硫化反應(yīng)產(chǎn)生的硫化氫濃度波動大,一臺吸收塔不能很好適應(yīng)硫化氫濃度的波動。
硫化反應(yīng)產(chǎn)生的硫化氫氣體由一級塔吸收改為兩級塔吸收。一級吸收塔采用廢酸原液吸收,二級吸收塔采用氫氧化鈉溶液吸收,大大提高了吸收率,外排廢氣達到了《惡臭污染物排放標準》(GB 14554—93)的要求。
技改后深冷制氧機離南廠界只有8 m 的距離,噪聲達到90 dB。因南廠界臨近鐵路,須執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3096—2008)中4b 的要求,環(huán)境噪聲限值執(zhí)行晝間70 dB、夜間60 dB 的標準。制氧噪聲由多種噪聲疊加組成,包括齒輪傳動的機械噪聲、蝸殼及氣體換熱器的氣流沖擊噪聲等,且高頻、中頻、低頻噪聲同時存在。
通過對制氧空壓機房內(nèi)外的噪聲進行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)室外空壓機二級壓縮進空冷塔、空壓機三級壓縮進主換熱器的管道噪聲達到110~120 dB,是噪聲的主要來源。為了降低噪聲,對此部分管道依次外包250 mm 厚的硅酸鋁隔音棉、玻璃絲布和鋁皮,廠房窗戶及進口過濾器加裝50 mm 厚的棉門簾用于隔音。采取上述措施后,經(jīng)環(huán)保部門監(jiān)測,噪聲達標。
進行技術(shù)改造后,制酸系統(tǒng)及環(huán)集煙氣系統(tǒng)外排廢氣的含塵量、二氧化硫含量、NOx含量分別低于10 mg/m3、30 mg/m3、50 mg/m3,滿足山東省《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB 37/2376—2019)中重點控制區(qū)的排放要求,實現(xiàn)了超低排放。2019年,銅冶煉綜合能耗達到296 kgce/t,低于《銅冶煉企業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 21248—2014)中規(guī)定的準入值300 kgce/t;硫酸綜合能耗達到8 kgce/t,低于《工業(yè)硫酸單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29141—2012)中規(guī)定的單位產(chǎn)品綜合能耗限定值16 kgce/t。
“富氧側(cè)吹熔煉+多槍頂吹連續(xù)吹煉+火法陽極精煉”熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅生產(chǎn)系統(tǒng)的達產(chǎn)達標使國潤銅業(yè)成為年產(chǎn)10 萬t 的連續(xù)煉銅示范工廠。國潤銅業(yè)通過近幾年不斷的技術(shù)改造,以技術(shù)提升實現(xiàn)環(huán)保提升,提高企業(yè)抗風險能力,降低工人勞動強度,改善工作環(huán)境,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。但目前國潤銅業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝與同行業(yè)先進水平相比,還有差距,如制酸凈化系統(tǒng)仍沿用幾十年前的“空塔+填料塔+間冷器”傳統(tǒng)工藝,電解仍采用傳統(tǒng)方法,存在工人勞動強度大、生產(chǎn)效率低等問題。在今后的工作中,可基于上述問題對生產(chǎn)工藝和設(shè)備進行改造優(yōu)化。