許 建
(山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司)
鐵水溫度合格率是指一定時(shí)間內(nèi)到達(dá)煉鋼KR的鐵水溫度符合煉鋼要求的罐數(shù)與總罐數(shù)的比值。煉鋼成渣的條件必須有適當(dāng)高的溫度,沒有足夠的溫度,渣子不能熔化,即使能夠熔化,如果溫度不夠高,渣子的流動(dòng)性不好,仍不能完成它應(yīng)起的作用[1]。溫度過低會(huì)造成鐵水罐粘罐結(jié)殼、KR脫硫困難,兌入轉(zhuǎn)爐后易導(dǎo)致爐渣化不透,冶煉中期返干嚴(yán)重,容易粘氧槍、煙道以及爐口,加大了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,終點(diǎn)磷成分易出格,從而增加了后吹或點(diǎn)吹概率,造成轉(zhuǎn)爐吹損大、鋼鐵料消耗高,影響鋼水質(zhì)量和轉(zhuǎn)爐壽命。嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)騺y鑄機(jī)生產(chǎn)節(jié)奏,造成被迫性停澆,產(chǎn)生生產(chǎn)事故,不利于降本增效。而溫度過高,則會(huì)造成鐵水罐壽命縮短,轉(zhuǎn)爐易噴濺,同樣會(huì)造成轉(zhuǎn)爐吹損大、鋼鐵料消耗增高。為保障公司生產(chǎn)“安全、均衡、穩(wěn)定、順行、環(huán)保、低成本運(yùn)行”,根據(jù)山鋼集團(tuán)日照有限公司的實(shí)際生產(chǎn)條件,通過原因分析,提出了一系列工藝優(yōu)化措施,采取這些措施后,有效提高了鐵水溫度合格率,極大地為KR、轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。
山鋼集團(tuán)日照有限公司高爐 轉(zhuǎn)爐界面目前采用“一罐到底”技術(shù),“一罐到底”技術(shù)是指取消傳統(tǒng)的魚雷罐車,直接采用鐵水罐運(yùn)輸鐵水,將高爐鐵水的承接、運(yùn)輸、緩沖貯存、鐵水預(yù)處理、轉(zhuǎn)爐兌鐵、鐵水罐快速周轉(zhuǎn)及鐵水保溫等功能集為一體。采用“一罐到底”技術(shù),可以取消煉鋼車間倒罐坑,減少一次鐵水倒罐作業(yè),具有縮短工藝流程、加快生產(chǎn)節(jié)奏,緊湊總圖布置等特點(diǎn),可以降低能耗、減少鐵損、減少煙塵污染,具有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
山鋼集團(tuán)日照有限公司實(shí)際生產(chǎn)情況表明,鐵水到KR站的溫度在1 330~1 450 ℃范圍內(nèi)是最理想的鐵水溫度狀態(tài),工藝優(yōu)化前,鐵水到KR站的溫度在此范圍內(nèi)的罐數(shù)占全部鐵水罐數(shù)的比例僅為72.3%,合格率水平較低,不利于鐵鋼生產(chǎn)組織。目前,高爐4個(gè)鐵口輪流出鐵,每個(gè)鐵口大約每次出鐵4~6罐,鐵水罐每出滿一罐馬上運(yùn)走,留出的位置由周轉(zhuǎn)空罐及時(shí)補(bǔ)上,因此出鐵過程中每個(gè)鐵水罐的溫降基本是一致的。每罐鐵的出鐵時(shí)間在25 min左右,從出鐵開始至單罐鐵出鐵完畢期間的鐵水溫降在70 ℃左右;鐵水運(yùn)輸過程中的溫降在23 ℃/h左右;吊重配空時(shí)間基本控制在30 min以內(nèi),加上運(yùn)輸時(shí)間(單程平均按8 min計(jì)算),鐵水溫度損失大約為15 ℃;加保溫劑后,鐵水溫降減少了約10 ℃;若出鐵偏差大,煉鋼進(jìn)行二次兌鐵或留鐵操作,造成的鐵水溫降大約10 ℃。綜上所述,正常情況下鐵水的溫度損失在105 ℃以內(nèi),基于公司鐵水溫度合格率指標(biāo)長(zhǎng)期維持在一個(gè)較低的水平,與先進(jìn)企業(yè)相比存在較大差距,因此提高鐵水溫度合格率迫在眉睫。
造成高爐出鐵溫度偏低的主要原因是爐況波動(dòng),穩(wěn)定爐況是穩(wěn)定鐵水溫度的條件。首先,爐況波動(dòng)主要來(lái)自原燃料(焦炭、燒結(jié)礦、球團(tuán)礦、塊礦)成分和性能的波動(dòng),會(huì)造成爐涼,導(dǎo)致鐵水物理熱偏低;其次,高爐操作應(yīng)對(duì)不到位,會(huì)造成煤氣流分布不合理,導(dǎo)致煤氣利用不充分、爐墻渣皮不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí),可發(fā)生“滑料、管道”等現(xiàn)象,爐料預(yù)熱、還原不充分而直接進(jìn)入爐缸,導(dǎo)致鐵水物理熱降低;另外,計(jì)量不準(zhǔn)確、設(shè)備故障也可能造成鐵水溫度的降低。
鐵水罐在線數(shù)量多,會(huì)降低鐵水罐的周轉(zhuǎn)效率,增加生產(chǎn)成本。煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏若緩慢、壓重罐多,加上吊重配空及調(diào)運(yùn)不及時(shí)、高爐出鐵慢等會(huì)造成鐵水罐周轉(zhuǎn)率不高,相當(dāng)于增加了空、重罐的運(yùn)行時(shí)間,從而增加了熱量損失,不利于提高鐵水溫度合格率。
高爐出鐵量偏差大,未達(dá)到煉鋼用鐵水重量要求標(biāo)準(zhǔn)。出鐵量過少時(shí),到達(dá)煉鋼KR后無(wú)法進(jìn)行鐵水預(yù)處理,需要重新回到高爐進(jìn)行補(bǔ)加鐵水,在這個(gè)過程中,致使鐵水熱損失增大,增加了鐵水溫度的降低幅度;出鐵量過多時(shí),鐵水較滿,為使煉鋼KR可以正常進(jìn)行鐵水預(yù)處理,需折出一部分鐵水到其他鐵水罐,在這個(gè)過程中同樣會(huì)造成鐵水熱損失,降低鐵水溫度。
鐵水罐罐溫低主要包括以下幾個(gè)方面,小修、中修、大修鐵水罐或者重新烘烤上線的非正常周轉(zhuǎn)鐵水罐的罐溫低;鐵水罐磚、保溫層等耐材本身導(dǎo)熱系數(shù)大,鐵水罐日常維護(hù)不到位、烘烤措施不當(dāng)造成鐵水罐本身散熱快,造成罐溫偏低。
高爐出鐵時(shí)溫度偏低,出完鐵水后未及時(shí)加入保溫劑或加入的量較少,沒有做好保溫措施,從而造成鐵水到煉鋼KR時(shí)的溫度偏低;鐵水到煉鋼區(qū)域后長(zhǎng)時(shí)間沒有進(jìn)入KR工位進(jìn)行處理,且又未及時(shí)加入保溫劑,同樣會(huì)導(dǎo)致鐵水溫降大。
現(xiàn)場(chǎng)鐵水調(diào)運(yùn)過程中,存在對(duì)調(diào)度指令執(zhí)行不好的情況或信息溝通不到位、鐵水調(diào)運(yùn)不合理的情況,導(dǎo)致鐵水罐作業(yè)效率大大降低,間接降低了鐵水溫度。
穩(wěn)定鐵水溫度的前提是穩(wěn)定爐況,原燃料質(zhì)量是基礎(chǔ),操作和管理是手段。為提高并穩(wěn)定鐵水溫度,應(yīng)提高、穩(wěn)定入爐原料質(zhì)量,確保供高爐的用料質(zhì)量穩(wěn)定。嚴(yán)格按照關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化條例做好原料、燒結(jié)、球團(tuán)工序的生產(chǎn)管控。優(yōu)化工藝制度,通過到先進(jìn)單位進(jìn)行學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家現(xiàn)場(chǎng)診斷分析、在生產(chǎn)中不斷總結(jié)積累等方式,針對(duì)原燃物料的變化、鐵口工作的情況、爐內(nèi)氣流分布、渣皮穩(wěn)定情況、水溫差變化、煤氣利用變化等情況制定最優(yōu)工藝制度;根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況,制定合理的點(diǎn)檢和定修制度,保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行;修改完善高爐的標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程,同時(shí)加強(qiáng)職工技能培訓(xùn),不斷提高職工的操作水平,固化標(biāo)準(zhǔn)化操作。在鐵水的各元素成分中,碳、硅元素是主要的發(fā)熱元素,同時(shí)硅還是主要的成渣元素,所以生產(chǎn)中對(duì)煉鋼鐵水的成分有一定要求[2];在高爐冶煉過程中,硅屬于難還原元素,還原時(shí)需要耗費(fèi)大量的熱量,在一定條件下,鐵水含硅量代表一定的鐵水溫度,即鐵水的“化學(xué)熱”;根據(jù)公司實(shí)際情況,要求鐵水硅含量控制在0.2%~0.5%之間,出鐵溫度不低于 1 490 ℃。
3.2.1 優(yōu)化出鐵配車模式
一種是321配車模式,即正在出鐵的鐵口,2輛車分別在出鐵位,等待位1輛鐵水車;等待出鐵的鐵口2輛鐵水車;出完鐵的鐵口1輛車。在高爐側(cè)共12輛車。
一種是310配車模式,即正在出鐵的鐵口配2輛車分別在出鐵位,等待位配1輛鐵水車;等待出鐵口先配1輛鐵水車,30 min后再配1輛車;出完鐵的鐵口配1輛車,40~60 min后開出受鐵位,參與配罐。在高爐側(cè)共10輛車。按這種配車模式出鐵,正常情況下,2座高爐可由優(yōu)化前配備24個(gè)罐減少到最低配備20個(gè)罐即可滿足高爐生產(chǎn),按高爐日平均出鐵114罐計(jì)算,鐵水罐周轉(zhuǎn)率由4.7(優(yōu)化前)最高可提高至5.7(優(yōu)化后),提升幅度較為明顯。
3.2.2 優(yōu)化配罐模式。
每一座高爐的三個(gè)鐵口輪流出鐵的情況下,合理配置鐵口下空罐的數(shù)量。當(dāng)爐次結(jié)束,最后一個(gè)鐵水罐拉走,參與配罐,等待出鐵的鐵口罐位,前期配備一個(gè)鐵水罐,高爐開口前30 min把受鐵位鐵罐配齊,勻出的罐自動(dòng)參與配罐,把在線鐵水罐數(shù)量控制在22個(gè)以內(nèi),控制鐵水罐周轉(zhuǎn)率在4.7以上。按這種配罐模式出鐵,正常情況下,鐵水罐周轉(zhuǎn)率可由4.7(優(yōu)化前)提高至5.0~5.2以上水平(優(yōu)化后),提升幅度明顯。
3.2.3 縮短吊重配空作業(yè)時(shí)間
吊重配空時(shí)間進(jìn)一步縮短,由30 min縮短到27 min以內(nèi)。提高天車運(yùn)行效率,15 min內(nèi)要完成一次卸重配空作業(yè)。優(yōu)化煉鋼鑄機(jī)交叉生產(chǎn)模式,提高生產(chǎn)節(jié)奏,及時(shí)消化鐵水。提高鐵水車運(yùn)行速度,縮短鐵水罐運(yùn)輸時(shí)間,單程平均運(yùn)輸時(shí)間控制在8 min以內(nèi)。按照鐵水先到先入原則組織KR鐵水預(yù)處理,減少鐵水罐等待時(shí)間。同時(shí),加強(qiáng)信息及時(shí)準(zhǔn)確的溝通,減少鐵水罐在煉鐵、煉鋼區(qū)域的等待時(shí)間,及時(shí)組織吊重配空。
3.2.4 做好保溫措施
對(duì)于鐵水溫度低于1 420 ℃或等待時(shí)間超過1 h的鐵水罐,出鐵完畢后根據(jù)實(shí)際情況添加不同數(shù)量的保溫劑,盡最大可能降低鐵水溫度損失,溫度越低,等待時(shí)間越長(zhǎng),添加的保溫劑越多。同時(shí),進(jìn)一步改善鐵水罐保溫層的耐材質(zhì)量(盡可能使用導(dǎo)熱系數(shù)小的耐材)、加強(qiáng)鐵水罐的日常維護(hù)(尤其大于300罐以上罐齡的鐵水罐要及時(shí)進(jìn)行罐殼溫度檢測(cè),對(duì)比鐵水罐的降溫情況,出現(xiàn)異常及時(shí)下線維護(hù))等措施減少鐵水罐本身的溫降。另外,確保鐵水罐烘烤溫度不低于850 ℃后方可上線運(yùn)行。
3.3.1 使用先進(jìn)設(shè)備及提高操作水平
通過到先進(jìn)單位考察,采用招標(biāo)的方式采購(gòu)并投用更加先進(jìn)的鐵水罐液位監(jiān)測(cè)、重量實(shí)時(shí)計(jì)量等設(shè)備,為提高出鐵合格率做硬件支撐;通過加強(qiáng)職工培訓(xùn)力度、加強(qiáng)獎(jiǎng)懲力度、定期開展技術(shù)比武等方式來(lái)提高高爐小閘工的責(zé)任心和操作水平,持續(xù)提高出鐵合格率,最終實(shí)現(xiàn)出鐵準(zhǔn)確率控制在±1t的目標(biāo)。
3.3.2 穩(wěn)定鐵水罐皮重
保證加料跨天車運(yùn)行合理、有序,加快煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,避免鐵水重罐等待兌鐵時(shí)間過長(zhǎng)而造成粘罐;及時(shí)對(duì)罐口結(jié)殼嚴(yán)重的鐵水罐進(jìn)行清理;及時(shí)對(duì)罐底、罐壁粘鐵嚴(yán)重的鐵水罐進(jìn)行線上或線下化罐處理;減少甚至杜絕轉(zhuǎn)爐進(jìn)行留鐵操作,保證鐵水罐皮重合理穩(wěn)定。
采取一系列措施后,鐵水合格率得到顯著的提高。優(yōu)化前后的數(shù)據(jù)對(duì)比見表1。
表1 優(yōu)化前后鐵水溫度合格率 %
從表1可以看出,鐵水溫度合格率由2018全年的72.3%提高到2019全年的83.2%,提高了10.9%,2019年4季度比2018年全年提高了12%,提升效果顯著。
穩(wěn)定高爐出鐵溫度,提高鐵水罐周轉(zhuǎn)率,降低出鐵量偏差等措施是提高鐵水溫度合格率的主要手段,提高鐵水溫度合格率有利于提高煉鋼效率,降低煉鋼成本。