王 睿
(太原重工股份有限公司安全環(huán)保部,山西 太原 030024)
冶金工業(yè)生產中的很多環(huán)節(jié)都會產生工業(yè)廢水,比如基礎設備檢修中的油污染、地面沖刷時產生的廢水,更重要的是來自于一些原料中的重金屬元素污染[1-2]。冶金工業(yè)廢水如果不加以有效處理,直接排放到環(huán)境中必然會對環(huán)境造成嚴重的污染,還可能引起生物中毒現象,威脅生態(tài)平衡[3-4]。企業(yè)生產時產生的工業(yè)廢水內部包含有大量重金屬鉻元素[5]。以往主要采用還原沉淀法對工業(yè)廢水進行處理,但隨著國家對環(huán)境保護要求的不斷提高,傳統(tǒng)的處理方法已經無法滿足需要,需要對其進行優(yōu)化改進[6]。本文主要針對冶金工業(yè)中的廢水處理工藝進行優(yōu)化改造,確保處理結果達到了環(huán)保要求。
本文所述企業(yè)設計的冶金工業(yè)廢水處理能力為20 m3/h。車間生產時產生的廢水通過管道運送到調節(jié)池中,然后利用泵將其輸送至還原池內。為了確保還原效果,設計的還原池分成兩級。還原前首先需要對工業(yè)廢水pH值進行調整,主要是往廢水中添加硫酸,確保廢水的pH值在2.6~3,為還原反應創(chuàng)造良好的化學環(huán)境。然后添加Na2S2O5還原劑將鉻元素還原成為鉻離子。還原反應完成后,工業(yè)廢水流到中和池中,同樣分為兩級。向中和池中添加Ca(OH)2與鉻離子發(fā)生化學反應,可以獲得Cr(OH)3沉淀物。通過上述連續(xù)的化學反應,可以將工業(yè)廢水中的鉻元素進行清除,然后進行泥水分離,就可以確保冶金工業(yè)廢水達到排放標準。
采用上述還原沉淀法對冶金工業(yè)廢水進行處理時,雖然能夠顯著降低工業(yè)廢水中的鉻元素含量。但隨著工業(yè)排放標準的不斷提升,上述工藝已經無法滿足現實需要,主要是無法將工業(yè)廢水內鉻元素的含量穩(wěn)定的控制在排放標準以下。另一方面,從上述的還原沉淀法工藝流程可以看出,整個處理過程中需要消耗大量的硫酸、Na2S2O5、Cr(OH)3等化學物質。這種處理方式本身就不是非常環(huán)保,且會顯著提升企業(yè)的廢水處理成本,經濟效益一般。
針對傳統(tǒng)廢水處理工藝中鉻元素含量無法達到排放標準的問題,對其處理工藝過程進行了詳細分析,發(fā)現存在的問題主要包含以下幾點:第一,對還原反應標準設定過于嚴格,導致向還原池內添加了過多的Na2S2O5還原劑。另外,整個還原控制系統(tǒng)對于還原劑的添加并沒有實現閉環(huán)控制,而是通過人工方式向還原池內添加還原劑。不僅會產生一定的誤差,且添加時間存在延遲,無法保障精度;第二,傳統(tǒng)的廢水處理工藝中中和劑采用的是Ca(OH)2,雖可很好的與鉻離子發(fā)生反應生成沉淀物。但整個過程會產生大量的泥且內部包含有很多Ca元素,對于鉻元素的再利用不利;第三,為了確保泥水分離效果,需要在沉淀池中加入PAM,作用是在沉淀池內形成較大的絮體并逐漸長大,最終進行沉淀。在傳統(tǒng)的處理工藝中PAM主要是在沉淀池前端管道中添加,這種添加方式導致PAM與工業(yè)廢水的反應時間相對較短,無法進行徹底反應,會在一定程度上影響沉淀效果。上述這些缺陷問題的存在,導致排放的工業(yè)廢水中鉻元素的含量無法穩(wěn)定的控制在低水平。因此,需要采取有效措施對其進行優(yōu)化改造。
根據傳統(tǒng)冶金工業(yè)廢水處理工藝在實踐中暴露出的問題,需要采取針對性的措施進行優(yōu)化改進,才能夠保證廢水處理效果,防止工業(yè)廢水對環(huán)境造成污染。以下從三個方面對廢水處理工藝進行優(yōu)化改進。
在對冶金工業(yè)廢水進行還原時,還原劑的投放量是按照氧化還原電位值作為標準的。在傳統(tǒng)的廢水處理工藝中,兩級還原池內設定的氧化還原電位值分別為-250 mV和-180 mV。氧化還原電位值標準設定得越低,意味著需要投放更多的還原劑。由于本工藝中采用了兩級還原池,在第一級還原池中還原反應已經基本完成,在第二級還原池中的還原反應相對較少。但該工藝中仍然將氧化還原電位值標準設置為-180 mV,標準過于嚴苛。為了確定最優(yōu)的標準值,進行了相關的實驗,結果如圖1所示。
圖1 氧化還原電位值標準對鉻元素濃度的影響
由圖1可知,不管進水中鉻元素濃度為多少,隨氧化還原電位值的不斷降低,出水中鉻元素濃度隨之不斷降低。主要原因在于標準值設置得越低,需要向還原池中投入更多的還原劑,還原過程更加徹底,出水中鉻元素濃度自然降低。從圖中還可以看出,隨著氧化還原電位值的降低,出水中鉻元素濃度并非無限降低,而是降低到一定程度后基本保持穩(wěn)定。結合實驗結果,最終將二級還原池中的氧化還原電位值標準設置為25 mV。
另外,將還原劑控制系統(tǒng)從開環(huán)控制設置為閉環(huán)控制,此時系統(tǒng)可以自動的根據檢測結果添加還原劑的劑量,以此保證添加劑量的精確性和及時性。
將Ca(OH)2作為中和劑時導致沉淀得到的鉻泥中包含有大量的鈣元素,影響了鉻元素的再利用。結合相關實驗和實踐經驗,決定將Ca(OH)2和NaOH的混合物作為中和劑,此舉不僅能夠保證鉻離子沉淀,還可以顯著降低鉻泥中鈣元素的含量。兩種化合物之間的比例必然會對出水中鉻元素含量產生影響,本研究進行了相關的實驗工作,以確定最優(yōu)的比例。結果發(fā)現,當Ca(OH)2和NaOH兩者之間的比例分別為0.8、0.6、0.4和0.2時,出水中鉻元素的含量大小分別為0.071、0.082、0.102、0.113 mg/L,對應的污泥體積分別為264、214、179、139 mL。結合冶金工業(yè)相關排放標準,最終將兩種化合物之間的比例確定為0.6。
傳統(tǒng)冶金工業(yè)廢水處理工藝中,PAM是在沉淀池前端管道中進行添加。由于管道長度相對較短,導致藥劑無法與工業(yè)廢水內部物質發(fā)生充分反應,無法形成有效的絮體,最終影響沉淀效果。基于以上事實,可以將PAM藥劑的投放位置適當提前。結合實際情況,最終決定將PAM藥劑的投放位置設置在二級中合池前,確保PAM藥劑在工業(yè)廢水內部有充分的時間發(fā)生反應,提升沉淀效果。
綜上所述,冶金工業(yè)廢水處理改造方案,在工程實踐中進行應用,對其應用效果進行了連續(xù)一個月時間的測試。記錄每天進水中鉻元素含量和出水中鉻元素含量,最終的檢測結果如圖2所示。從圖2中可以看出,在測試階段進水中鉻元素的含量維持在400 mg/L~1 000 mg/L內。經過優(yōu)化改進后的廢水處理工藝進行處理后,出水中的鉻元素含量降低到了0.03 mg/L~0.07 mg/L內。完全能夠滿足冶金工業(yè)廢水排放標準。
圖2 冶金工業(yè)廢水處理工藝改造效果分析圖
另一方面,經過初步統(tǒng)計,對冶金工業(yè)廢水處理工藝進行優(yōu)化改進前,每月平均產生的鉻泥約為15 t,而對工藝進行優(yōu)化改進后,對應的每月鉻泥產量約為7.3 t。鉻泥產量的降低得益于還原劑和中和劑投入量的減少。通過對工業(yè)廢水處理工藝的優(yōu)化改進,不僅降低了出水中鉻元素含量,使之達到工業(yè)排放標準。同時還顯著降低了化學劑的使用量,減小了企業(yè)的生產成本。產生了良好的經濟效益和社會效益。
對冶金工業(yè)廢水處理工藝方案進行了優(yōu)化改進,所得結論主要如下:
1) 對傳統(tǒng)冶金工業(yè)廢水處理工藝缺陷進行了分析,主要問題在于還原劑添加標準過于嚴格、控制系統(tǒng)不完善、中和劑類型選擇存在缺陷、PAM藥劑投放位置不合適等;
2) 對于傳統(tǒng)處理工藝暴露出的問題,針對性的進行優(yōu)化改進。適當降低二級還原池中還原劑的添加標準,對控制系統(tǒng)進行完善實現閉環(huán)控制,Ca(OH)2和NaOH的混合物作為中和劑,將PAM藥劑投放位置設置在二級中和池前;
3) 對優(yōu)化后的廢水處理工藝方案進行實踐測試,發(fā)現能夠顯著降低出水中鉻元素含量,在工業(yè)排放標準范圍內。同時顯著降低了處理過程中各種藥劑的添加量,降低了企業(yè)生產成本,產生了良好的社會社會效益和經濟效益。