李國毅
(西山煤電集團有限責任公司官地選煤廠,山西 太原 030053)
選煤廠是對煤礦綜采工作面開采的原煤進行深加工、利用的場所,為確保所得產(chǎn)品滿足不同行業(yè)的要求。在原煤洗選過程中,煤炭檢驗將貫穿于整個操作流程。近年來,煤炭產(chǎn)量得到不斷提升,導致對煤炭的分類標準更加細化[1]。新形勢下,對煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的效率和精準性提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。
選煤廠的主要任務是將毛煤經(jīng)洗選操作后按照不同的品質(zhì)將其運送至產(chǎn)品倉庫,而后通過配煤裝車將不同品質(zhì)的產(chǎn)品外運。目前,官地選煤廠現(xiàn)有兩套裝車系統(tǒng)。一套裝車系統(tǒng)負責完成300萬t重介洗選產(chǎn)品的配煤和裝車;另一套裝車系統(tǒng)負責淺槽系統(tǒng)洗選產(chǎn)品的配煤和裝車。
近年來,隨著綜采設備自動化水平及采煤機技術的不斷進步 ,工作面采煤效率得到顯著提升,繼而對選煤廠洗選能力提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),該選煤廠商品煤裝車的合格率不足50%。經(jīng)研究,導致商品煤裝車合格率低的主要原因可總結如下:
1) 當前該選煤廠所配置的煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的檢驗效率較低,導致對煤炭的化驗結果滯后,無法實時獲取煤質(zhì)的相關參數(shù)信息。目前,官地礦年的生產(chǎn)能力可達400萬t,而跳汰機的選煤能力僅為300萬t,由于煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的效率較低,化驗結果還未出,經(jīng)洗選后的煤已經(jīng)到達裝煤,從而導致盲裝現(xiàn)象的出現(xiàn),甚至影響下一列車的配煤[2]。
2) 由于煤礦工作面煤炭質(zhì)量波動較大,且其毛煤熱量的波動較大。導致毛煤經(jīng)洗選后精煤的質(zhì)量相對穩(wěn)定,而中煤和末煤的熱值波動較大,從而導致進倉產(chǎn)品的熱值波動范圍較大,影響后續(xù)的裝車配比。
3) 目前,選煤廠煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)對煤炭的采樣依托膠帶機中部的采樣器完成。采集的樣品進行常規(guī)檢驗需耗時1 h~2 h,從而導致煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)滯后于裝車系統(tǒng)。
綜合分析,當前煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)存在煤質(zhì)波動范圍大,導致最終產(chǎn)品的熱值波動較大,存在熱值被浪費的可能,從而造成煤質(zhì)的損失;煤質(zhì)監(jiān)測效率低,存在盲裝車的現(xiàn)象。
為解決當前煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)效率低的問題,將快速煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)應用于官地選煤廠的煤質(zhì)檢驗工作中。為驗證快速煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的應用效果,官地選煤廠對煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)兩個階段的動態(tài)和靜態(tài)檢驗結果進行測試[3]。具體應用效果分析如下:
首先,將煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)安裝于末煤膠帶機的中部位置,對經(jīng)破碎且二次濃縮處理后的樣煤的質(zhì)量進行測量,包含對末煤膠帶機的靜態(tài)煤質(zhì)檢驗和動態(tài)煤質(zhì)檢驗。
2.1.1 靜態(tài)煤質(zhì)檢驗
根據(jù)煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)對放入塑料盒中粒度為3 mm的精煤、末煤以及中煤的灰分進行靜態(tài)檢驗(將塑料盒放置于煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的位置處)。檢測結果,如圖1所示。
圖1 末煤膠帶機煤質(zhì)靜態(tài)檢驗結果
如圖1所示,煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)可對灰分在17%~62%的樣品進行檢驗,且具有較好的線性關系和精度,靜態(tài)測量值與樣品的化驗值相近[4]。
2.1.2 動態(tài)煤質(zhì)煤質(zhì)檢驗
煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)動態(tài)檢驗結果,如圖2所示。
圖2 末煤膠帶機煤質(zhì)動態(tài)檢驗結果
如圖2所示,相對靜態(tài)檢驗結果,盡管膠帶機的運輸速度很慢,煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)動態(tài)檢驗結果的誤差較大。經(jīng)分析,導致末煤膠帶機動態(tài)檢驗結果誤差大的原因如下:
煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)對煤質(zhì)的實際檢驗時間較短。由于末煤膠帶機中部采樣器對樣煤的采樣頻率為15 min,在1 h的檢驗過程中僅對樣煤進行四次采樣,而且膠帶機的運量較小導致系統(tǒng)所獲取樣煤的量也較少。綜合分析,樣品經(jīng)過檢驗系統(tǒng)的時間僅為10 s~20 s;
為此,為提高末煤膠帶機中部煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的檢驗精度需適當降低膠帶機的運行速度,提升膠帶機的運量,提高膠帶機中部的采樣頻率,進而間接增加系統(tǒng)對樣煤的檢驗時間。
經(jīng)對末煤膠帶機中部煤質(zhì)檢驗結果分析的基礎上,可對裝車站裝車膠帶機做出降低其運行速度、增加膠帶機輸送帶的寬度以及提高裝車膠帶機采樣頻率的改造,為保證煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的檢驗精度奠定基礎[5]。具體改進方案為:將裝車膠帶機采樣器的采樣頻率設置為50 s一次,且每次采集樣煤的質(zhì)量為60 kg,所采集樣煤經(jīng)溜槽落入裝車緩沖倉中。
2.2.1 新型煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的安裝
為保證煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的順利采樣,在小膠帶機上設置煤流成形裝置,并預留出煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的安裝位置。而且,小膠帶機可通過變頻器對其帶速進行控制,保證小膠帶機的運速滿足煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的采樣要求。
2.2.2 煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的檢驗結果
經(jīng)改進設計后,對裝車膠帶機的所采集樣煤的灰分和熱值進行檢驗。檢驗結果,如圖3所示。
如圖3所示,新型煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)可對灰度為10%~60%的樣煤的灰度進行精準檢驗,且獲取的數(shù)據(jù)具有良好的線性關系;在651次裝車中所獲取樣煤的發(fā)熱量范圍從14.0 MJ/kg~22.6 MJ/kg,且實際測量值與化驗值之間的差值為維持在±1.04 MJ/kg,遠小于原煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)發(fā)熱值誤差可達±2.08 MJ/kg的問題。經(jīng)實踐應用表明,采用新型煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)后,樣煤檢驗合格率由原先的53%提升為83%,提升量可達30%;而且官地選煤廠裝車一系統(tǒng)的效率提升了12%,裝車二系統(tǒng)的效率提升了6%。
圖3 新型煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的灰分及熱值檢驗結果
煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)作為選煤廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不可缺少的檢驗系統(tǒng),其檢驗效率和檢驗精度能夠高效指導選煤廠各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的效率和最終產(chǎn)品的質(zhì)量。此外,煤灰檢驗系統(tǒng)的應用還能夠大幅降低作業(yè)人員的勞動強度,提升產(chǎn)品管理的效率。本文著重研究煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)在選煤廠的應用效果,具體總結如下:
1) 該煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)具有高頻率樣品采集器,縮短煤質(zhì)檢驗周期,提升煤質(zhì)效率;
2) 煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)可對煤炭的灰分和發(fā)熱量進行檢驗,其灰分檢驗結果具有良好的線性關系,發(fā)熱量的誤差可控制在±1.04 MJ/kg,降低高熱量煤炭的浪費;而且新型煤質(zhì)檢驗系統(tǒng)的應用大大提升了官地選煤廠各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率。