文_吳俊 福建龍凈環(huán)保股份有限公司
某600MW 機(jī)組位于臺(tái)灣中西部沿海工業(yè)區(qū),其燃煤鍋爐(1950t/h)為日本三菱重工(MHI)所承制,靜電除塵器為日本艾波比公司(ABB)所承制。高效濕法脫硫(FGD)采用海水脫硫法,由日本富士化水公司(FKK)所設(shè)計(jì)。整套發(fā)電機(jī)組于1999 年啟用至今。
原空預(yù)器出口粒狀污染物濃度21g/Nm3,脫硫吸收塔出口粒狀污染物濃度25mg/Nm3,煙囪出口有白煙。為消除煙囪白煙“視覺污染”及降低粒狀污染物排放濃度,該電廠結(jié)合機(jī)組檢修于2019 年對(duì)鍋爐尾部煙氣系統(tǒng)進(jìn)行了改造。本次改造采用低低溫高效燃煤煙氣處理系統(tǒng),增設(shè)裝置主要為無泄漏煙氣換熱器(以下簡(jiǎn)稱MGGH)及濕式電除塵器(以下簡(jiǎn)稱WESP)兩大系統(tǒng)。
臺(tái)灣某600MW 機(jī)組低低溫高效燃煤煙氣處理系統(tǒng)流程如圖1 所示。MGGH 是一種基于煙氣余熱利用,以熱媒體(一般為除鹽水)為載體的氣- 氣換熱閉環(huán)式循環(huán)裝置,包括前級(jí)的熱回收器、后級(jí)的再加熱器,以及配套的熱媒體平衡罐、熱媒體輔助加熱器、管路系統(tǒng)、循環(huán)泵及電控裝置等。
熱回收器布置于電除塵器前,起到降低煙氣溫度、降低粉塵比電阻、提高煤種適應(yīng)性、提高除塵效率、回收煙氣余熱、節(jié)約脫硫水耗、提高脫硫效率等作用,煙溫降低的同時(shí)煙氣體積流量降低,引風(fēng)機(jī)電耗隨之下降,SO3脫除效率大大提升,緩解了下游設(shè)備的腐蝕問題。再熱器布置于煙囪出口前,起到抬升煙氣溫度、實(shí)現(xiàn)干煙囪排放、消除白煙等作用。濕式電除塵器布置于海水脫硫后,起到深度凈化、終端把關(guān)的作用。
圖1 臺(tái)灣某600MW 機(jī)組低低溫高效燃煤煙氣處理系統(tǒng)流程圖
該電廠低低溫高效燃煤煙氣處理系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
MGGH 設(shè)計(jì)時(shí)預(yù)留10%的換熱裕量,WESP 有效集塵面積及電場(chǎng)設(shè)計(jì)時(shí)也預(yù)留10%的裕量,且需考慮50%電場(chǎng)停用或失效時(shí)仍能滿足出口粒狀污染物濃度≤5mg/Nm3(入口15mg/Nm3)。
經(jīng)計(jì)算及選型,最終確定選用MGGH的規(guī)格為 LGH42/1-8+37/1-15 型,WESP 的規(guī)格為WBE234/2-2 型。熱回收器設(shè)置8 個(gè)模塊,再熱器設(shè)置15 個(gè)模塊。濕式電除塵器設(shè)置兩室,每室兩個(gè)電場(chǎng),每個(gè)電場(chǎng)1 臺(tái)高頻電源,共4 臺(tái)GGYAJ-2.2A/66kV 型高頻電源。
表1 主要設(shè)計(jì)參數(shù)
該電廠改造于2019 年6 月完成,改造后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常。國(guó)家環(huán)境保護(hù)工業(yè)煙塵治理工程技術(shù)中心于2019 年9月對(duì)該電廠進(jìn)行了性能測(cè)試,測(cè)試結(jié)果如表2 所示,結(jié)果表明,所有性能測(cè)試項(xiàng)目均滿足或優(yōu)于設(shè)計(jì)要求。MGGH前級(jí)熱回收器降溫幅度50.9℃,MGGH 后級(jí)再加熱器升溫幅度54.5℃。濕式電除塵器停一個(gè)電場(chǎng)和停兩個(gè)電廠的除塵效率分別為84.95%和77.33%,煙囪出口粒狀污染物排放濃度僅為1.4mg/Nm3和2.2mg/Nm3;濕式電除塵器停一個(gè)電場(chǎng)和停兩個(gè)電廠的SO3去除效率分別為80.37%和74.25%,SO3出口排放濃度僅為0.36mg/Nm3和0.48mg/Nm3,系統(tǒng)減排效果顯著。該電廠粒狀污染物排放效果不僅滿足臺(tái)灣地區(qū)《電力設(shè)施空氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的要求,同時(shí)也達(dá)到了大陸地區(qū)超低排放及燃?xì)廨啓C(jī)組的排放要求。
此外,MGGH 后級(jí)再加熱器出口煙溫95.2℃,該機(jī)組白煙消除效果十分明顯,實(shí)現(xiàn)了干煙囪排放,消除了白色煙羽的視覺污染。
表2 測(cè)試結(jié)果
由于煙溫下降,全負(fù)荷下將電除塵器入口煙溫從150℃降低到105℃,引風(fēng)機(jī)入口處的煙氣實(shí)際流量則由原來的2160000Nm3/h降低為1930213Nm3/h,煙氣流量相對(duì)于改造前減少約10.64%,克服新增換熱器增加的煙氣流阻后,因煙風(fēng)系統(tǒng)溫度降低而節(jié)約的引風(fēng)機(jī)電耗功率接近478kW,每年可節(jié)省約103 萬元的風(fēng)機(jī)電耗。由于電除塵效率提高,若按保效節(jié)能運(yùn)行模式,還可節(jié)省約30%電除塵電場(chǎng)功耗,每年可節(jié)省約40 萬元。根據(jù)計(jì)算,每年平均可節(jié)省運(yùn)行成本約103+40=143 萬元。
低低溫高效燃煤煙氣處理系統(tǒng)在臺(tái)灣該電廠的成功應(yīng)用,樹立了臺(tái)灣地區(qū)大型燃煤機(jī)組超低排放改造的標(biāo)桿,具有顯著的社會(huì)效益,對(duì)該工業(yè)區(qū)周邊環(huán)保改造工程起到了良好的示范效應(yīng)。低低溫高效燃煤煙氣處理系統(tǒng)具有除塵提效、節(jié)能減排、高效脫除SO3、消除煙囪白煙等優(yōu)點(diǎn),該工藝投運(yùn)后該電廠每年節(jié)省運(yùn)行成本約143 萬元,實(shí)現(xiàn)了良好的環(huán)境及經(jīng)濟(jì)效益。