高進(鄂爾多斯煤制油分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209)
煤炭在相當長時期內(nèi)仍將在中國能源生產(chǎn)和消費中占有重要作用,因此發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)在我國具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。煤氣化技術(shù)作為煤炭清潔利用的關(guān)鍵技術(shù)之一,殼牌干粉氣化技術(shù)作為第二代煤氣化技術(shù)在煤質(zhì)要求、碳轉(zhuǎn)化率、氧耗、環(huán)保排放等方面具有顯著的優(yōu)勢,其安全、環(huán)保的設(shè)計理念已經(jīng)在工業(yè)生產(chǎn)中得到驗證。本文將結(jié)合實際運行情況對日處理量為2t殼牌氣化爐的經(jīng)濟性影響因素及提高氣化爐經(jīng)濟性的方法及解決措施進行探討。
殼牌煤氣化工藝中進料包括干煤粉、氧氣、水蒸氣,其中氧氣及水蒸氣對氣化爐運行影響較小。煤粉由于受到煤源、磨煤工藝、運輸、儲存等因素影響,品質(zhì)波動較大,其中煤灰分、灰熔點、粒度、水分等對氣化爐運行有直接影響。
在我國殼牌氣化技術(shù)經(jīng)過十年的發(fā)展,運行狀況已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化,但仍然存在制約問題,主要體現(xiàn)在煤線波動、燒嘴罩及燒嘴頭的泄漏、“十字吊架”積灰等。因此如何優(yōu)化操作條件、提高單位時間處理效率是保障氣化爐運行穩(wěn)定的重要手段。
殼牌氣化工藝具有一次投資大、無備爐的特點,因此造成停工維修成本較高,停工風險大,對經(jīng)濟效益影響巨大。見表1。
表1 殼牌氣化合成氣成本計算
公用工程物料消耗主要涉及到電、氮氣、氧氣、蒸汽、儀表風等,其中氮氣作為煤粉保護氣及煤粉輸送載體,消耗較大。主要公用工程動力成本中,氮氣占37.64%;氧氣占36.45%,除氧水占11.10%;電占7.32%,循環(huán)水占7.24%,燃料氣占4.24%。
由以上數(shù)據(jù)可以計算出生產(chǎn)合成氣(有效氣CO+H2)成本大約0.47元/Nm3,其中原煤、公用工程動力成本占比絕大部分。公用工程動力成本主要集中在氧氣及氮氣的消耗。
殼牌氣化爐日常化工三劑消耗年總費用約29萬元,每天藥劑成本不足900元。
2.1.1 穩(wěn)定原煤質(zhì)量的要求
水分對于煤粉的輸送、儲存具有較大影響,原煤水分一般控制在14%以內(nèi)。煤中水分偏高,極易導(dǎo)致粉煤在儲運過程中在儲倉內(nèi)壁形成架橋;同時會顯著增加磨煤單元能耗;高水分的粉煤輸送不均勻,還會導(dǎo)致煤線發(fā)生波動,從而影響煤燒嘴及燒嘴罩的使用壽命。一般情況下經(jīng)過磨煤干燥后粉煤水分可以控制在3%左右。
合理的粉煤粒度可以保障煤粉的均相、穩(wěn)定輸送,有助于煤耗的控制,減少爐渣中未反應(yīng)的生煤粉量。煤粉的粉化使得顆粒的比表面積大大增加,從而有利于揮發(fā)分的析出與煤顆粒的非均相著火,煤中含無機硫的礦物質(zhì)的解離度更大,可有效地改善其著火與燃燒過程。
灰分是煤中的惰性物質(zhì),不參與氣化反應(yīng),其含量和組成影響煤在氣化過程中產(chǎn)生的灰渣量和形態(tài),并且反應(yīng)過程會帶走部分反應(yīng)熱降低煤的熱效率。煤中灰分含量越高,對原煤運輸成本,煤耗、氧耗都是負面的,同時會增加氣化爐和灰渣處理系統(tǒng)運行負荷,影響氣化爐的正常高效運行?;曳謺绊懨旱陌l(fā)熱量,且灰分為主要驅(qū)動因素[1],一般情況要求原煤灰分含量≤12%。
灰熔點主要取決于煤中的礦物質(zhì)成分、氧化物組成和相互比例及燃燒氣氛等。在殼牌氣化技術(shù)在設(shè)計中為保證灰渣能以熔融狀排出。為實現(xiàn)液態(tài)排渣的目的,所以反應(yīng)爐溫控制要比灰熔點高100~150℃左右,以達到液態(tài)渣的最佳流動溫度,該條件下爐壁上形成厚度均勻的渣層。渣層過厚容易形成大塊渣,造成排渣系統(tǒng)的堵塞,嚴重時造成停車;渣層過薄則容易損壞爐壁內(nèi)耐火層造成水冷壁的損壞。
灰分中氧化物的某些成分所占比例對灰熔點的影響并不是單向的,隨著其酸堿比比例的增加或減少,對灰熔點的影響是雙向的。西北化工研究通過對154個煤樣的灰成分進行分析,研究煤灰中酸堿比對灰熔融性的影響,通過煤灰的化學(xué)成分及酸堿比可以預(yù)測煤灰熔融特性溫度。當酸堿比接近1.7時FT較低[2]。根據(jù)上述理論,可以從灰成分預(yù)測灰熔點從而指導(dǎo)煤質(zhì)控制及氣化爐操作。實際生產(chǎn)中對原煤選擇、配煤比例有著重要意義,經(jīng)驗得出經(jīng)過配比的入爐煤粉灰熔點一般控制在1300~1350℃左右。
2.1.2 優(yōu)化配煤方案
實現(xiàn)最佳的配煤需要3個條件:需要有足夠理想的儲存空間;有大量科學(xué)嚴謹?shù)姆治鰯?shù)據(jù)支撐;有強大的配煤設(shè)備做保障。首先根據(jù)原煤的儲存空間規(guī)劃不同煤種的安全存放;通過科學(xué)合理的采樣方法及大量準確的分析數(shù)據(jù),建立健全煤質(zhì)檔案數(shù)據(jù)庫;再通過強大的機械設(shè)備實現(xiàn)不同煤種按比例均勻配置。
2.2.1 影響因素分析
目前影響氣化爐穩(wěn)定運行的因素主要是氣化爐燒嘴頭燒嘴罩泄漏、煤線波動頻繁、關(guān)鍵設(shè)備及儀表可靠性差、合成氣冷卻器積灰等問題。
(1)造成燒嘴頭泄漏的原因有燒嘴安裝位置不佳、局部高溫破壞、燒嘴冷卻水系統(tǒng)故障、煤線波動等。由于煤燒嘴的結(jié)構(gòu)特殊,粉煤通過中間圓形通道噴出,氧氣走外圍環(huán)形通道,在氣化爐內(nèi)受高溫火焰長時間燒蝕,形成裂紋,導(dǎo)致泄漏。燒嘴罩泄漏主要是在氣化爐水冷壁渣層覆蓋不均勻的情況下,火焰的水平噴射與液態(tài)渣的垂直流動在燒嘴罩周圍形成局部高溫湍流區(qū),長時間高溫輻射的影響。
(2)造成煤線波動的因素較多,主要受煤粉物性,煤線儀控系統(tǒng)、煤粉輸送載氣的穩(wěn)定性等影響。
(3)十字吊架積灰主要與煤質(zhì)、爐溫控制、激冷氣量等相關(guān)。當合成氣冷卻器入口溫度低于(2/3FT-150)度時,積灰的風險較低。但一般當氣化爐運行時間超過120d時,合成氣冷卻器十字開始積灰,其直接影響氣化爐負荷及長周期運行,目前這一問題沒有從根本上解決。
2.2.2 應(yīng)對措施
(1)由于煤粉與氧氣在入爐前未經(jīng)過混和,因此火焰中心會形成“黑區(qū)”,最主要的是在火焰根部的“黑區(qū)”溫度較低,可以起到保護噴嘴頭部免受高溫煙氣輻射作用,延長噴嘴的使用壽命[3]。因此確保燒嘴頭及燒嘴罩穩(wěn)定運行最主要的是要保證氣化爐低溫運行及煤線的均勻穩(wěn)定。
(2)煤線穩(wěn)定的措施包括:引入煤質(zhì)在線分析設(shè)備,提高自動化水平,根據(jù)煤質(zhì)波動情況及時調(diào)整煤線控制;采取前饋控制,穩(wěn)定煤粉倉壓力,減少煤粉輸送系統(tǒng)壓力波動對煤線的影響;煤粉輸送系統(tǒng)增加除雜器,避免雜物堵塞角閥等。
(3)通過改造激冷氣壓縮機可以達到增加激冷氣量的目的,同時優(yōu)化激冷氣壓縮機出入口管線配置,降低管線阻力,從而緩解十字吊架積灰的速率和程度。但激冷氣的增加量要考慮氣化爐內(nèi)壁的磨蝕,以及增加飛灰過濾器的負荷等綜合因素,以確定最佳的激冷氣量。
原設(shè)計煤粉輸送到煤粉入爐大約需要45min。如提高煤粉輸送效率,增加單位時間內(nèi)的入爐煤量,可以提高爐實際運行負荷及效率。通過調(diào)整原程控中時間控制改為重量控制、優(yōu)化氮氣沖壓效率等一系列手段將煤粉入爐時間由45min減少到40min。理論上可以提高11%的煤負荷,按滿負荷測算,每天可以多加工222t原煤,噸煤產(chǎn)有效合成氣按1453Nm3(實際產(chǎn)量及原煤消耗的平均值)計算,每天可多產(chǎn)合成氣32萬m3。
氣化爐檢修費用與氣化爐運行周期有直接關(guān)系,經(jīng)統(tǒng)計年平均維修成本在6千萬元左右,主要通過加強日常維護管理、精細化操作等手段減低檢修費用。
氣化廢水采用絮凝沉降+氣浮+活性污泥的處理工藝,處理成本5元/t,小時量85t,年處理費用約320萬元,每減少一噸每年即可節(jié)省2.72萬元費用??梢圆捎梅e極的水處理措施,以達到降低運行成本的目的。
為提高氣化爐運行效率,實現(xiàn)高負荷長周期穩(wěn)定運行,針對目前尚未有效解決的十字吊架積灰問題。建議可以聯(lián)合專業(yè)的科研院所,通過大數(shù)據(jù)分析,建立系統(tǒng)的數(shù)字模型,模擬爐內(nèi)合成氣及飛灰的速度場和溫度場,進行氣固煤粒流場分布的專項研究,發(fā)現(xiàn)積灰問題的本質(zhì)原因和形成過程,從而有針對性的增改吹灰設(shè)施,消除或減緩積灰現(xiàn)象的發(fā)生,進一步提高氣化爐運行的經(jīng)濟性。
提高殼牌氣化爐運行的經(jīng)濟效益,核心是控制并提高原料即入爐煤的質(zhì)量,在原煤質(zhì)量控制、配煤系統(tǒng)優(yōu)化方面做好源頭控制,提高碳的利用率,提高氣化爐穩(wěn)定運行周期。同時降低原料成本及動力成本,并從設(shè)備日常維護、精細化操作等全方位管理。消除氣化爐燒嘴頭燒嘴罩泄漏、煤線波動頻繁、合成氣冷卻器積灰等瓶頸問題,提高單位時間內(nèi)的效益,減少廢水排放等節(jié)能減排工作,最終實現(xiàn)氣化爐經(jīng)濟效益最大化。