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PID控制與自動引水技術在井下老空水回用系統(tǒng)的融合應用

2021-01-07 06:57步長存
中國煤炭工業(yè) 2020年6期
關鍵詞:水壓負壓變頻器

文/步長存 楊 波

煤礦受地質條件影響,開采后的老空水正常情況下流入水倉后排出地面。井下設備冷卻、防塵、生產等需要消耗大量從地面提供的自來水。這樣,不但增加礦井排水系統(tǒng)的排水壓力,而且給設備維護和系統(tǒng)的安全管理帶來困難,使得原煤生產成本上升。

為解決上述問題,山東能源臨礦集團邱集煤礦結合老空水懸浮雜質相對較少的特點,通過安裝水泵、自動真空引水裝置、水質凈化裝置、蓄壓裝置及電控、自動化監(jiān)控系統(tǒng)等形成一套能夠實現(xiàn)自動化運行的井下老空水回用系統(tǒng),將老空水引入專用供水管網,并根據水質要求在用水設施進水口處安裝過濾器、反滲透處理器等水凈化設施,把老空水回用于設備冷卻、巷道沖塵和生產防塵等生產過程的各個用水環(huán)節(jié),用以代替地面取水,有效緩解了礦井排水壓力,降低了排水費用。

該系統(tǒng)水泵運行采用PID控制技術,引水采用負壓自動引水的原理,增加蓄壓裝置,實現(xiàn)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。結合現(xiàn)場情況整體布局,將兩種技術融合在一起,實現(xiàn)系統(tǒng)的安全高效運行,是本項目的最大優(yōu)勢。

一、 系統(tǒng)分析與設計布局

鑒于采煤工作面開采完成后的老空水水質較好的特點,邱集煤礦按照系統(tǒng)控制簡單、運行安全穩(wěn)定、維護方便的原則,制定了井下老空水回用取水系統(tǒng)的組合方案。

1.水泵和引水方式的確定

根據井下現(xiàn)場用水要求,決定采用臥式離心水泵對系統(tǒng)進行加壓,以保證設備運行穩(wěn)定和維護簡便。將水泵安裝在集中運輸巷-418 m處的沉淀池處上方,水泵安裝處壓力保持在2.2MPa以上,最高點(-338m)壓力保持在1.2MPa以上,以滿足打鉆施工、防塵、設備冷卻等用水壓力的需求;引水裝置采用蓄水緩存方式的負壓自動引水裝置,滿足水泵啟動時的引水要求,盡可能地減少控制環(huán)節(jié),提高系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。水泵的進水口與負壓自動引水裝置相連,出水口用同徑管與沉淀池硐室口處的供水管網連接。

2.控制和運行方式的確定

結合現(xiàn)場供電設施布置情況,在沉淀池硐室上方約10米處的井下注漿站安裝電控設施,利用現(xiàn)場配電點為系統(tǒng)供電,管路安裝壓力變送器,壓力信號輸出線與變頻器連接,利用壓力變送器輸出的4~20毫安信號與變頻器控制系統(tǒng)配合實現(xiàn)PID控制,根據現(xiàn)場實際情況設定壓力平衡值,調整比例、積分、微分等參數值,實現(xiàn)自動運行。同時為保持供水壓力和變頻器輸出頻率的穩(wěn)定,在注漿站硐室內安裝蓄壓裝置以維持水壓的相對恒定,實現(xiàn)恒壓變流供水,最大程度滿足現(xiàn)場用水需求。

3.管網及現(xiàn)場水質凈化設施的設置

由于原系統(tǒng)管網設置滿足供水水量和壓力要求,水質凈化設施采用就地設置的方式,設置合理、使用效果較好,因此管網和水質凈化設施仍沿用原設置方式,不再進行更改。井下老空水回用系統(tǒng)取水設備設施布置如圖1所示。

二、PID控制與自動引水技術的融合

PID是比例(Proportion)、積分(Integration)、微分(Differential)的英文縮寫。在工業(yè)過程控制中,按被控對象的實時數據采集的信息與給定值比較產生的誤差的比例、積分和微分進行控制的控制系統(tǒng),簡稱PID控制系統(tǒng)。PID控制技術是自動化控制技術中較為成熟的一項控制技術,性能優(yōu)良、運行穩(wěn)定、參數調整方便,尤其在水泵壓力、流量控制方面具有比較優(yōu)良的控制性能。負壓自動引水技術是近年來新興的離心式水泵引水技術,無需消耗電能和其他能源,利用水泵本身排水形成的負壓引水,相對于水環(huán)泵和射流真空引水技術具有無損耗、免維護、可靠性高的優(yōu)勢。

系統(tǒng)采用壓力變送器與變頻器配合實現(xiàn)PID控制的主要目的,是利用該控制技術成熟、適用性強、調整簡便的特點,同時加裝水壓蓄壓裝置解決水壓波動大的問題,實現(xiàn)系統(tǒng)的自動化運行,既節(jié)能又能達到無人值守的目的;沿用負壓自動引水裝置主要為解決引水環(huán)節(jié)復雜、自動化控制繁瑣的問題。

圖1 井下老空水回用系統(tǒng)取水設備設施布置圖

1.PID控制技術應用

(1)系統(tǒng)原理。井下用水主要要求是水壓恒定,以保證現(xiàn)場用水壓力穩(wěn)定要求。由于液體具有不可壓縮性,氣體具有較強的壓縮性,利用氮氣囊的緩壓原理,將穩(wěn)壓裝置內的皮囊充入約1Mpa的氮氣,當系統(tǒng)水壓較高時氣體被壓縮、吸收系統(tǒng)壓力;當系統(tǒng)水壓下降時氣體膨脹、向系統(tǒng)內釋放壓力。通過安裝穩(wěn)壓裝置一方面可減輕由于用水不均勻造成的壓力波動,使系統(tǒng)壓力變換平滑,利于PID參數的設置和水泵運行的穩(wěn)定。另一方面當各地點不用水或用水較少時,壓力上升到設定值以上水泵停機,穩(wěn)壓裝置蓄存的壓力可保持系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定,減少下降時間,延長停機時間。

(2)PID及主要參數的調整設定。選定水泵額定揚程為240m,工頻運行最大實際壓力為2.4MPa,現(xiàn)場設定平衡壓力為2.3MPa。變頻器選用ZJT2-250/660型。首先將控制方式設定為模擬量,在對比例系數與積分系數調整上,通過現(xiàn)場配合測試,比例系數P調為35,積分系數調整為15補償比例差值,微分系數調整為1,輸入隨輸出量變化均較為平滑,無大的波動,頻率隨壓力輸入4~20毫安模擬量變化實時調整??紤]取樣時間與輸出頻率之間的時間差,通過對加速時間與減速時間進行補償,保持變頻器輸出頻率的穩(wěn)定。

(3)系統(tǒng)實現(xiàn)功能。從現(xiàn)場調試和使用效果看,系統(tǒng)主要實現(xiàn)以下功能。

一是系統(tǒng)通過變頻調節(jié)水量的方式保持水壓恒定的功能,解決了使用水源井用水多時水壓低、用水量少時水壓高的不利因素造成的影響,管路始終在恒定狀態(tài)下,各用水地點均能保持足夠的水量和恒定的水壓,實現(xiàn)變流穩(wěn)壓的功能。

二是采用變頻器控制,通過頻率變化調整水泵電動機的運行功率,可有效減少損耗,相比于長時間工頻運行的設備具有較強的節(jié)電功能。

三是如若在系統(tǒng)運行時開啟水源井,水源井壓力一般較高,壓力變送器會將壓力信號傳送給變頻器,變頻器會很快將運行頻率降到0赫茲,水泵停止運轉,避免兩個水源給系統(tǒng)供水造成擾動,具有保護功能。

四是利用變頻器上的RS485通訊口讀取壓力、電壓、電流、頻率等參數,設立分站后上傳至地面,監(jiān)控系統(tǒng)簡單實用。

2.負壓自動引水技術應用

(1)負壓自動引水裝置構成及安裝方式。系統(tǒng)組成部件負壓自動引水裝置由蓄水罐體、吸水管、出水管、加水管、補償管、閘閥六部分組成,如圖2所示。

圖2 負壓自動引水裝置構成圖

負壓自動引水裝置安裝時蓄水罐安裝于平臺,與水泵安裝平臺同一水平;蓄水罐安裝完成后吸水管伸入蓄水池內,保證排水時水位高于管口,防止氣蝕;出水管與水泵進水口相連;加水管管口連接至主管路,用于安裝完成后為罐內加水,加完水后即可將加水管閘閥關閉,正常使用無需再加水;補償管閘閥應保持常開,下管口伸入蓄水池內,伸入水池深度應不小于吸水管伸入水池的深度。

(2)負壓自動引水裝置工作原理。設備安裝完成后首先打開閥門往蓄水罐內加水,加至吸水管往外溢水即可;水泵開啟后,蓄水罐內水位下降形成負壓,在負壓作用下吸水管內水位上升,直至水流引入罐內,水流形成循環(huán),水池內的水不斷流入罐內,罐內的水通過水泵壓入主管路,一般要求水罐內暫存水量不得少于循環(huán)水量的2.5倍。當水泵停機后止回閥關閉、吸水管內的水位下降,罐內形成負壓,補償管內水流在罐內負壓作用下流入罐內,當吸水管水位降至與蓄水池水面同一水平時,補償管在虹吸作用下仍會向罐內注水,直至罐內形成正壓將補償管內的水頂出、不再向罐內注水。負壓自動引水裝置工作原理如圖3所示。

(3)技術優(yōu)勢。負壓自動引水技術充分利用水泵自身動能形成負壓引水,比傳統(tǒng)的環(huán)流泵和射流引水技術簡單實用,不需動力設施和專用密封件,無需人工操作,免維護,易于實現(xiàn)自動化控制。

3.PID控制與負壓自動引水技術融合

圖3 負壓引水裝置工作原理圖

本項目將PID控制與負壓自動引水兩項技術融合,與常規(guī)水泵自動化控制系統(tǒng)相比,省去一套引水控制系統(tǒng),利用變頻器自帶的PID控制功能和串口通訊接口,省去一套專門的自動化控制和監(jiān)控單元,從而組合成一套系統(tǒng)簡單、運行穩(wěn)定、可靠性高、節(jié)能效果顯著的供水系統(tǒng)。

三、 應用效果分析

本項目于2019年6月份開始實施,涉及壓力的測算與核定、水量平衡分析計算、水泵選型、設備設計加工、自動化控制、變頻控制等多項技術,全部是自主設計、自主安裝和調試。本項目是將PID控制與負壓自動引水技術進行融合,目的是對技術簡化后的排水控制系統(tǒng)的可靠性進行驗證,為將來供排水自動化改造尋求新的技術方向。

通過對系統(tǒng)運行以來的狀況進行分析,該技術安全可靠、控制簡單,同時項目實施后具有較好的經濟效益,日回用老空水量在2000m3左右,日節(jié)約電費1553.47元,同時減少中央泵房排水運行時間及地面自來水的使用。因此,從使用效果綜合分析,該項目技術可靠,經濟效益顯著,具有很高的推廣價值。此外,本項目不僅僅對煤礦礦井水回用提供了重要解決方案,也為其他行業(yè)排水、供水項目的自動化改造提供了新的技術方向和理念。

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