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克深2氣田井筒堵塞機理及解堵工藝

2021-01-05 10:35:22江同文孟祥娟黃錕趙力彬陳德飛吳紅軍
石油鉆采工藝 2020年5期
關(guān)鍵詞:堵塞物結(jié)垢氣井

江同文 孟祥娟 黃錕 趙力彬 陳德飛 吳紅軍

1. 中國石油勘探與生產(chǎn)分公司;2. 中國石油塔里木油田分公司

克深2氣田屬于典型超深高溫高壓氣田,具有埋藏深 (6 500~8 038 m)、壓力高 (105~136 MPa),溫度高 (120~190 ℃)、礦化度高 (>105mg/L)等特點[1],井筒解堵工藝存在3個難點:(1)井筒堵塞物井下分布位置不清楚。高壓氣井井筒壓力高、超深、油管內(nèi)徑小(內(nèi)徑76 mm),井筒內(nèi)取樣較為困難,只能在零星修井作業(yè)起油管過程中收集到堵塞物樣品,因高壓氣井修井作業(yè)次數(shù)少,通過實際觀察堵塞物分布位置研究較為困難。(2)井筒堵塞物成分未形成統(tǒng)一認識。前期堵塞物成分分析方法主要采用“酸溶蝕測定+分析殘酸中離子組分”實現(xiàn)堵塞物成分鑒定,該方法分析過程較為復(fù)雜,只能分析出常見類型的鹽,準確性有待提高[2]。(3)解堵措施難以配套。為解除井筒堵塞問題,前期嘗試了放噴解堵、油管穿孔解堵、連續(xù)油管解堵、大修作業(yè)解堵等解堵措施,雖然取得一定成效,但均存在一定不足:部分高壓氣井解堵效果較差,甚至頻繁解堵[3]。

國內(nèi)外學(xué)者做了大量研究:(1)針對堵塞物分布位置,主要是通過理論預(yù)測進行研究,2012年文守成等[4]通過飽和指數(shù)法預(yù)測了文23氣田井底普遍具有結(jié)碳酸鈣、硫酸鈣垢的趨勢;2018年魏凱等[5]對大牛地氣田井筒結(jié)垢深度進行了研究,使用優(yōu)化后的Davis-Stiff飽和指數(shù)法預(yù)測井筒內(nèi)結(jié)垢深度主要為管鞋位置,與現(xiàn)場觀測一致。(2)針對井筒堵塞物成分,2018年羅偉等[6]通過X-射線衍射儀、紅外光譜儀等對元壩氣田井筒內(nèi)有機、無機堵塞物開展分析,得出堵塞物主要為碳酸鈣、硫化鐵和緩蝕劑高溫分解物。(3)針對井筒解堵,元壩氣田針對酸溶類堵塞物成分專門研制了高效解堵液(20% 鹽酸為主),成功應(yīng)用 8 口井,日增氣 316×104m3;文 23 氣田針對碳酸鈣垢堵塞研制了PDT-1清垢劑,在地層溫度90 ℃下具有較好的溶蝕率和較低的腐蝕率。2019年葉小闖等[7]采用井口注入除垢劑的方式成功去除了長慶油田37口氣井井筒結(jié)垢、腐蝕產(chǎn)物等堵塞物,累計增氣1.1×108m3。

克深2氣田儲層溫度(超過120 ℃)遠高于常規(guī)氣田,需針對堵塞物類型研制耐高溫、高溶蝕、低腐蝕解堵液體系。開展了井筒解堵技術(shù)研究,對連續(xù)油管疏通措施過程中返排堵塞物開展精細取樣,通過懸重變化確定井筒堵塞物分布位置,綜合多種分析方法對堵塞物類型進行表征,分析堵塞物形成機理,針對堵塞物類型研制高溶蝕、低腐蝕解堵液體系和配套的解堵工藝。

1 研究方法

1.1 堵塞物分布位置分析方法

在前期的解堵技術(shù)試驗中,連續(xù)油管沖砂工藝取得較好的實施效果[8],但存在不能清除井壁表面和篩管外頑固結(jié)垢等缺點,優(yōu)點是能夠通過沖砂液循環(huán)將堵塞物返排至地面,方便取樣。作業(yè)過程中井口懸重變化可以很好地指示井筒內(nèi)堵塞嚴重程度,某井段懸重下降相對較多,指示該段堵塞嚴重,并每隔10 m取樣;井段懸重下降較小或懸重正常,則該段堵塞較輕。通過全井筒連續(xù)油管沖砂井口懸重記錄分析及返排物取樣,可以確定井筒內(nèi)主要堵塞位置。

1.2 堵塞物成分分析方法

克深2氣田高壓氣井檢修期間在井口取得一些堵塞物樣品,前期化驗分析得出堵塞物以無機物為主。參考前人提出的堵塞物樣品分析方法,提出“宏觀+微觀”分析方法,確定堵塞物組成,實驗分析步驟:(1)堵塞物樣品“宏觀”分析:取若干克堵塞物進行烘干、稱重,在90 ℃下浸泡至過量20%鹽酸中,2 h至溶蝕完全,取出后烘干、稱重,確定酸溶物質(zhì)量比例。(2)堵塞物樣品“微觀”分析:取若干克堵塞物進行X 射線衍射分析,確定堵塞物中結(jié)晶物質(zhì)成分和比例。綜合“宏觀+微觀”實驗結(jié)果,可基本確定堵塞物主要成分。

1.3 解堵液體系評價方法

針對無機物堵塞,經(jīng)驗表明化學(xué)解堵效果更好,配套解堵液至關(guān)重要。解堵液對堵塞物的溶蝕率及對管材的腐蝕率是主要的2個指標,評價方法:(1)解堵液體系溶蝕率評價:取10 g堵塞物樣置于50 mL解堵液內(nèi),放入90 ℃恒溫水浴,然后取出冷卻至室溫觀察,直到無氣泡產(chǎn)生,過濾殘留物,蒸餾水洗至pH為中性為止,在105 ℃下烘至恒重,計算溶蝕率。(2)解堵液體系腐蝕率評價:參考行業(yè)標準SY/T 5405—2019《酸化用緩蝕劑性能試驗方法劑評價指標》進行高溫高壓動態(tài)掛片腐蝕率評價。

2 討論和分析

2.1 堵塞物分布特征

連續(xù)油管下放至井筒內(nèi)某深度處懸重呈現(xiàn)5~25 kN突降,表明該處有井筒堵塞現(xiàn)象,且井筒深部懸重下降越多,井筒堵塞越嚴重??松?氣田實際作業(yè)期間,大部分井段連續(xù)油管下放正常,明確了井筒堵塞物主要分布在局部井段,并且通過統(tǒng)計分析,堵塞物總量一般小于30 L。

2.2 堵塞物成分特征及形成機理

2.2.1 堵塞物成分特征

X 射線衍射分析得出堵塞物主要成分為碳酸鈣(43.5%)、含鐵化合物(13.3%)、可溶鹽(17.8%)、地層巖石(25.4%),酸溶實驗分析堵塞物溶蝕率為74.8%。X 射線衍射分析結(jié)果中酸溶物比例與實際酸溶實驗溶蝕率較為接近,兩者之間可相互印證,明確克深2氣田堵塞物以碳酸鈣結(jié)垢為主,含少量地層砂。

2.2.2 井筒堵塞機理

克深2氣田主要為碳酸鈣結(jié)垢,結(jié)垢物質(zhì)來源于地層水和天然氣中二氧化碳[9]??松?氣田地層水為氯化鈣水型,弱酸性,礦化度>105mg/L,鈣離子濃度104mg/L左右,碳酸氫根濃度150 mg/L左右。氣體類型為干氣,二氧化碳含量0.5%左右。高壓氣藏基質(zhì)儲層致密,成藏過程中局部排驅(qū)不充分,存在少量可動的滯留地層水,成為后期結(jié)垢的物質(zhì)基礎(chǔ),并且因局部儲層裂縫不發(fā)育、物性差、驅(qū)替通道不暢也將導(dǎo)致產(chǎn)生滯留水,儲層裂縫的發(fā)育程度差異和構(gòu)造位置決定了滯留水分布的差異,其中裂縫欠發(fā)育區(qū)和低部位富集滯留水[10-12]。滯留水中碳酸鈣結(jié)垢主要的反應(yīng)方程式為

當壓力下降,溫度上升時,反應(yīng)整體向正向進行,加劇結(jié)垢產(chǎn)生。近井地帶壓降梯度大,易產(chǎn)生結(jié)垢,造成地層滲透性下降。當高壓流體從生產(chǎn)套管進入油管時,因截面、流動方向的急劇變化,流體摩擦和碰撞均會急劇增加,形成渦流,氣液在渦流中因離心力存在差異將產(chǎn)生氣液分離,氣體在靠近井筒中心以氣柱的形式流動,液體滯留在油管內(nèi)壁,并且因撞擊的作用,油管內(nèi)壁的液體滯留時間會增加,因液體仍然處于高溫、高壓條件下,液體又會蒸發(fā),但液體中的礦物離子幾乎不蒸發(fā),并且生產(chǎn)管柱中的變徑位置節(jié)流也將導(dǎo)致溫度和壓力快速下降,天然氣飽和含水量明顯增加,引起地層水向氣中的蒸發(fā)加劇,也將逐漸結(jié)垢[13-15]。因此,堵塞模式為“井周儲層-井筒”復(fù)合堵塞。

2.3 解堵液體系研制及解堵工藝配套

2.3.1 研制耐高溫、高溶蝕、低腐蝕解堵液體系

堵塞物主要成分以鈣垢為主,含少量砂,為保證對垢和砂均有一定溶蝕能力[16-17],且高溫下較為穩(wěn)定,解堵液選用土酸(鹽酸+氫氟酸)體系。針對13 Cr油管材質(zhì),開展耐高溫緩釋劑優(yōu)選,控制解堵液對管材腐蝕降至最低。

根據(jù)“80%垢+20%砂”配比模擬堵塞物,開展酸液濃度優(yōu)選研究:鹽酸濃度從9%提升至12%,溶蝕率提升小于3%,增加鹽酸濃度提升堵塞物溶蝕能力幅度較小,延長反應(yīng)時間提升溶蝕率效果更明顯,反應(yīng)1.5 h比0.5 h溶蝕率提升6%~10%,因此鹽酸濃度選用9%;對于純砂樣,氫氟酸濃度從1%提升至3%,溶蝕率提升12%,溶蝕率增加明顯,但因堵塞物以鈣垢為主,氫氟酸濃度選用1%。

利用“9%鹽酸+1%氫氟酸”解堵液對井筒取得的堵塞物樣品開展溶蝕實驗,1 h內(nèi)溶解堵塞物樣品的77.84%,表明“9%鹽酸+1%氫氟酸”解堵液可較好地溶蝕以結(jié)垢為主的堵塞物。

高壓氣井地層溫度普遍高于100 ℃,高溫下酸液對金屬管材的腐蝕速率急劇增加,為實現(xiàn)酸液對油管腐蝕降至最低,需要配置適合13Cr油管材質(zhì)的專用高溫緩蝕劑。開展了高溫高壓動態(tài)腐蝕評價實驗 (溫度 120 ℃,壓力 16 MPa,攪拌速度 60 轉(zhuǎn)/min),優(yōu)選出的耐高溫緩蝕劑動態(tài)腐蝕速率7.53 g/(m2· h),滿足行業(yè)標準SY/T 5405—2019《酸化用緩蝕劑性能試驗方法評價指標》要求的15 g/(m2· h)。截至目前已完成五十余井次解堵施工,未發(fā)生因酸液解堵造成的井筒完整性問題。

2.3.2 井筒解堵工藝配套

現(xiàn)場實際實施中,解堵工藝要考慮“井周儲層-井筒”最優(yōu)解堵效果,兼顧控制管材腐蝕,還要考慮措施時間短、井控安全、成本低等因素。綜合考慮,采用不動管柱,使用高壓泵車向油管內(nèi)注入解堵液的方式疏通井筒,這種方法具有工序簡單、成本低、施工時間短,井控安全性高等優(yōu)點。

為控制管材腐蝕,在注入解堵液前,以較高排量注入1倍油管體積的清潔鹽水,達到井筒降溫的效果,實際測試管鞋處可降20~30 ℃;在施工工序上為實現(xiàn)最優(yōu)堵塞物溶蝕效果,低排量將解堵液注入井筒和地層,停泵反應(yīng)0.5~1 h,使堵塞物得到充分溶蝕;為實現(xiàn)井周儲層解堵,在解堵液后續(xù)注入1倍油管體積的清水,將解堵液全部頂替進入地層,到達“清潔井周儲層”的目的。

現(xiàn)場實際解堵過程中,部分高壓氣井通常伴隨著堵塞嚴重,前置液擠不進、油管與A 環(huán)空滲漏等問題,為保證解堵作業(yè)安全、作業(yè)成本低、作業(yè)效果好,創(chuàng)新總結(jié)形成了以“油套是否連通”和“有無擠液通道”為主要考慮因素的4 套解堵工藝(圖1),為不同井筒工況定制解堵方案。

圖1 解堵配套工藝技術(shù)Fig. 1 Supporting technologies for blockage removal

3 現(xiàn)場應(yīng)用

克深2-X井是克深2氣田的一口開發(fā)井,2014年4月投產(chǎn),油壓58.9 MPa,日產(chǎn)氣 61.91×104m3。后續(xù)生產(chǎn)期間,井筒堵塞問逐漸顯現(xiàn),至2019年4 月,油壓 23.1 MPa,日產(chǎn)氣 5.91×104m3,井筒堵塞問題嚴重。

2019年5月對本井實施井筒酸液解堵作業(yè),施工總液量150 m3,其中前置液35 m3,解堵液為80 m3(解堵半徑1.5 m),頂替液 35 m3。施工過程:(1)試擠前置液 35 m3,排量 0.5 m3/min,泵壓 40 MPa,注入正常,表明井筒未完全堵死,具有流動通道,可以后續(xù)注解堵液;(2)低排量注入解堵液80 m3,排量0.34~1.83 m3/min,注入過程中施工泵壓逐漸下降,從75.6 MPa下降至48.5 MPa,井筒疏通效果明顯;(3)注入頂替液35 m3,排量1.85 m3/min,期間泵壓持續(xù)下降,從52.1 MPa下降至38.5 MPa,解堵液逐漸被頂替進入地層,泵壓下降說明存在井周儲層堵塞問題;(4)停泵反應(yīng)1 h,確保解堵液在井周儲層內(nèi)充分反應(yīng),同時降低解堵液對管材的腐蝕;(5)返排放噴求產(chǎn)??松?-X井解堵作業(yè)后,油壓61.5 MPa,產(chǎn)氣量27.15×104m3/d,解堵措施取得成功。

截止2019年底,克深2氣田共實施氣井解堵作業(yè)14 井次,有效率86%,解堵后單井平均油壓由29.7 MPa上升至44.1 MPa,單井平均無阻流量由26.8×104m3增加至 123.3×104m3,增產(chǎn) 3.6 倍,實現(xiàn)躺井、異常井的高效復(fù)產(chǎn)。

4 結(jié)論和建議

(1)根據(jù)連續(xù)油管沖砂過程懸重曲線明確了井筒堵塞類型為局部堵塞,采用“微觀+宏觀”分析方法明確了井筒堵塞物為碳酸鈣垢,含少量砂。

(2)高溶蝕、低腐蝕的解堵液體系“9%鹽酸+1%氫氟酸”,配套不動管柱解堵工藝成功應(yīng)用14井次,有效率86%,單井平均無阻流量增加3.6倍,初步解決了克深2氣田井筒堵塞問題。

(3)高壓氣井井筒結(jié)垢具有長期性,解堵作業(yè)需重復(fù)開展,需加強對井筒結(jié)垢堵塞預(yù)測理論研究,科學(xué)指導(dǎo)解堵作業(yè)時機。酸性解堵液對管材腐蝕,還需進一步探索研發(fā)低腐蝕或非酸性解堵液體系。

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