張佩玉 何海波 蔣明 王波 向洪 劉劍輝
中國石油吐哈油田分公司工程技術(shù)研究院
玉探1井是吐哈盆地玉北西構(gòu)造帶上的一口預(yù)探直井,勘探部署的主要目的是落實(shí)二疊系梧桐溝組砂體的含油性,拓展玉北西扇體鹽下斜坡區(qū)方向P3w油藏規(guī)模。該井一旦獲得高產(chǎn),油田將實(shí)現(xiàn)在臺北凹陷勘探的重大突破,開啟油氣勘探的新紀(jì)元。但由于儲層致密,物性差,該井完鉆試油后無自然產(chǎn)能,決定實(shí)施壓裂求產(chǎn)措施。
壓裂目的層與其上下兩層都屬于二疊系致密砂巖,巖性一致,應(yīng)力差小于3 MPa,無明顯的隔層。套管多段強(qiáng)狗腿度,水泥返高4 412 m,其以上套管未固井,自由段長。塞面6 109.5 m,距離目的層僅45 m,口袋淺。這些特征都使得該井壓裂面臨諸多技術(shù)難題[1]。
該井首次壓裂時,采用150 ℃超高溫有機(jī)硼延遲交聯(lián)壓裂液、控排量、套管雙平衡壓力保護(hù)、段塞式加砂的方式進(jìn)行壓裂改造。但由于施工時井口壓力太高,只能采用備用加砂程序,累計加砂僅40 m3,未完成設(shè)計加砂量(70 m3),壓后初期產(chǎn)液11.1 m3/d,日產(chǎn)油0.67 t/d。為確保精準(zhǔn)評價二疊系梧桐溝組P3w1砂體的含油性,決定進(jìn)行重復(fù)壓裂。在首次壓裂技術(shù)的基礎(chǔ)上重復(fù)壓裂采用密度為1.12 g/cm3超高溫延遲加重壓裂液,使井口壓力降低7~9 MPa,順利完成設(shè)計加砂量。壓后初期產(chǎn)液11.56 m3/d,日產(chǎn)油1.5 t/d。
(1)超深、超高溫。井深超過6 000 m,管柱長,摩阻高,對壓裂液延遲交聯(lián)性能要求高;目的層中部溫度為150 ℃,高溫下壓裂液凝膠容易降解致使攜砂性能變差。
(2)儲層超高壓。儲層壓力系數(shù)1.26,最小主應(yīng)力118~124 MPa??箯垙?qiáng)度大,壓裂施工時會面臨異常高壓。
(3)壓裂目的層上下無明顯的隔層。上下層與目的層都屬于二疊系致密砂巖,巖性一致,應(yīng)力差小于3 MPa,無明顯的隔層,壓裂時縫高容易失控,有壓竄風(fēng)險。
(4)固井質(zhì)量差。套管多段強(qiáng)狗腿度,水泥返高4 412 m,以上套管未固井,自由段長,限制了封隔器的使用,套管承壓容易出現(xiàn)鼓脹、挫斷風(fēng)險。
(5)井筒容積大、口袋淺。塞面6 109.5 m,距離目的層僅45 m,井筒容積大、口袋淺,沉砂和砂埋風(fēng)險高。
優(yōu)選低摩阻耐高溫壓裂液體系解決超深、高溫環(huán)境下壓裂液耐溫及延遲交聯(lián)問題[2];篩選并采用加重壓裂液體系[3],降低施工時的井口壓力,采用高強(qiáng)度支撐劑解決壓裂施工異常高壓問題;采用人工隔層技術(shù)[4],同時優(yōu)化施工排量,防止壓裂時縫高失控、壓竄,提高措施成功率;針對固井質(zhì)量差,套管承壓容易鼓脹、挫斷,采用施加環(huán)空平衡壓的方式保護(hù)套管[5],降低套管損壞風(fēng)險;采用小臺階段塞式頂替加砂方式,應(yīng)對井筒容積大、口袋淺問題,降低沉砂和砂埋風(fēng)險,提高縫內(nèi)加砂強(qiáng)度,造長縫從而最大限度解放儲層潛力,提高單井產(chǎn)量。
針對儲層超高溫及工藝措施要求和高溫深井壓裂液優(yōu)選原則[6],優(yōu)選150 ℃超高溫延遲壓裂液體系,基液配方:0.55%瓜膠+0.5%黏土穩(wěn)定劑+0.5%助排劑+0.5%防膨劑+0.5%高溫調(diào)理劑?;簆H值10~11,黏度56.7~69.5 mPa · s。該體系耐溫性能、延遲交聯(lián)性能好,摩阻低,濾失量小等特點(diǎn)。
采用0.6%有機(jī)硼交聯(lián)劑,根據(jù)壓裂液可隨pH值的變化來控制交聯(lián)時間的特性,優(yōu)選高效pH值調(diào)節(jié)劑(一種有機(jī)堿、三乙醇胺、純堿反應(yīng)的產(chǎn)物)來達(dá)到延遲交聯(lián)的目的。延遲交聯(lián)性能良好,交聯(lián)時間2~6 min可調(diào),可有效降低壓裂液在井筒和孔眼的摩阻,剪切速率為2 000 s?1時,150 ℃超高溫延遲壓裂液的降阻率為52.1%。
該超高溫壓裂液體系具有良好的耐溫耐剪切性能。在150 ℃高溫下,170 s?1剪切速率下剪切40 min黏度保持在200 mPa · s以上,剪切120 min后黏度保持70 mPa · s以上,具有良好的流變性能和攜砂、造縫的能力,可滿足高溫深井壓裂的需求。
根據(jù)小型壓裂測試數(shù)據(jù),利用G函數(shù)分析法[7],模擬玉探1井壓力梯度0.019 3~0.021 0 MPa/m,取105 MPa井口額定壓力90%,預(yù)測施工壓力76~82 MPa,施工限壓88 MPa。但首次壓裂時,施工壓力接近限壓,只能采用備用加砂程序,降低砂比,導(dǎo)致未能完成設(shè)計加砂量。
玉探1井重復(fù)壓裂時,優(yōu)選氯化鉀作為加重劑形成超高溫加重壓裂液體系,有效降低了壓裂時的井口壓力。實(shí)驗室測定了氯化鉀溶液不同濃度下密度,并模擬了相應(yīng)密度的液柱在目的井深6 050 m時的壓降,為避免因濃度過大氯化鉀晶體超飽和析出,影響加重壓裂液性能,重復(fù)壓裂設(shè)計壓裂液密度1.12~1.14 g/cm3,氯化鉀濃度18%~20%。相應(yīng)的比首次壓裂時井口壓力下降7~9 MPa,確保了加砂時壓力安全窗口。
支撐劑是保證壓后裂縫導(dǎo)流能力的關(guān)鍵[8]。小型壓裂測試顯示裂縫閉合壓力為119.32 MPa。石英砂抗破碎強(qiáng)度低,易壓碎嵌入并堵塞孔喉,同時儲層彈性模量在 30~40 GPa,泊松比 0.20~0.24,人工裂縫延伸困難,縫寬較窄。為保證壓后裂縫導(dǎo)流能力,采用高強(qiáng)度陶粒支撐裂縫,優(yōu)選70~140目高強(qiáng)度陶粒+40~70目高強(qiáng)度陶粒+30~50目高強(qiáng)度陶粒組合支撐。
施工排量是壓裂設(shè)計的關(guān)鍵參數(shù),它影響施工泵壓和裂縫的幾何尺寸。由于儲層上下無隔層,易形成寬縫造成縫高失控,根據(jù)小型壓裂測試G函數(shù)模擬的破裂壓力梯度0.019 3~0.021 0 MPa/m,取105 MPa井口額定壓力90%,進(jìn)行施工排量模擬。模擬結(jié)果結(jié)合利于攜砂,又要控制裂縫高度的延伸要求,適當(dāng)控制施工排量,優(yōu)化本井施工排量為4.0~5.5 m3/min。既保證縫寬和加砂安全性,又可有效控制縫高的縱向延伸。
玉探1井重復(fù)壓裂時使用了粉陶注入人工隔層技術(shù)。粉陶注入人工隔層的技術(shù)是通過低排量弱交聯(lián)壓裂液攜帶粉陶注入,張開并進(jìn)入初次壓裂形成的裂縫,停泵,待其沉降鋪置在裂縫下部形成人工遮擋層后再進(jìn)行主壓裂,利用粉陶沉降遮擋層避免裂縫縱向過度延伸。粉陶注入人工隔層技術(shù)的粉陶用量確定是根據(jù)模擬遮擋層裂縫幾何形態(tài)計算得出。玉探1井模擬支撐縫長111 m、縫寬3.2 mm,裂縫向儲層下方延伸4 m。
遮擋層粉陶用量=支撐縫長×支撐縫寬×裂縫向儲層下方延伸高度×2,計算得出本次人工遮擋層所需70~140目粉陶用量2.84 m3。
套管雙平衡壓力保護(hù)是根據(jù)壓裂施工壓力和套管承壓強(qiáng)度,在壓裂施工時分別同時在油套環(huán)空和技套環(huán)空施加一定的平衡壓力,以避免套管單向承壓導(dǎo)致的臌脹、變形、挫斷等風(fēng)險。
依據(jù)《護(hù)套壓裂管柱注入工況下套管強(qiáng)度校核》的要求,確保壓裂時套管內(nèi)外壓差不超過工具及管柱抗壓強(qiáng)度的80%。玉探1井油套管掛密封額定承壓105 MPa,技套懸掛密封額定承壓35 MPa。推算壓裂排量4.0~5.5 m3/min時油套環(huán)空打平衡壓30~35 MPa,技套環(huán)空打平衡壓15~20 MPa可滿足套管保護(hù)的要求。
井筒容積大,砂量較大,如果出現(xiàn)復(fù)雜情況,易造成沉砂,處理難度大,因此設(shè)計采用段塞式頂替加砂,即泵注程序為一段攜砂壓裂液,一段壓裂液交替注入,用壓裂液將攜砂壓裂液及時頂替入地層,以降低井筒中的沉砂風(fēng)險。段塞打磨還可降低加砂階段施工壓力。加砂壓裂注入程序見表1。
表1 加砂壓裂泵注程序Table 1 Pumping process of sand fracturing
玉探1井塞面6 109.5 m,距壓裂目的層僅45 m,口袋淺,油層套管內(nèi)徑118.62 mm,只要沉砂量大于0.5 m3,即可能造成砂堵和砂埋。
針對玉探1井裂縫縫寬較窄、進(jìn)砂困難問題,前置液比例由50%提高至55%,進(jìn)一步增大造縫體積。3%低砂比起步,2%臺階遞增,最高砂比15%,加砂步長1.0~1.5個井筒,保證每個砂比段進(jìn)地層后都能觀察壓力變化,確保安全加砂。
正式壓裂前先對玉探1井進(jìn)行小型壓裂測試,依據(jù)小型壓裂短時間壓降數(shù)據(jù),快速獲取致密儲層原始地層縫內(nèi)凈壓力、裂縫閉合壓力、延伸壓力、滲透率高低以及摩阻等參數(shù),為正式壓裂施工中的壓力異常處理方案提供指導(dǎo)[9]。
第1階段:以0.3 m3/min的排量注入活性水,分別在30、45、55、65 MPa下穩(wěn)定排量,進(jìn)行穩(wěn)壓停泵,65 MPa以上逐級提升排量至3 m3/min,壓力升至72.64 MPa,穩(wěn)定注入4 min,由3 m3/min逐級降排量至0.3 m3/min穩(wěn)定注入80 m3活性水,觀察地層濾失情況,基本無濾失。
第2階段:0.3 m3/min排量逐級提升至6 m3/min,井筒活性水頂替干凈,開始逐級降排量,排量降至0,階梯降排量過程中壓力擴(kuò)散緩慢,說明儲層致密,壓降速率為0.067 MPa/min。
停泵壓力63.1 MPa,停泵后測試壓降,1 h壓力降落4 MPa,說明滲透率低,基本無濾失。
2019年11月5日玉探1井采用多段塞打磨、段塞式加砂、超高溫延遲壓裂液、4.5~5.5 m3/min的排量、套管雙平衡壓力保護(hù)的方式進(jìn)行壓裂改造。施工過程中,按10%砂比注入時,壓力由75 MPa上升至88 MPa,壓力達(dá)到施工限壓,遂調(diào)整砂比,改按8%砂比注入,導(dǎo)致無法完成主加砂泵注程序。因此采用了備用加砂泵注程序,累計入井液量1 720 m3,累計加砂40 m3,未完成設(shè)計加砂量(70 m3)。為確保精準(zhǔn)評價二疊系梧桐溝組P3w1砂體的含油性,決定進(jìn)行重復(fù)壓裂。重復(fù)壓裂屬于破碎性地層的壓裂問題[10]。目的層各向異性使得難度更大。
2020年4月3日對該井進(jìn)行同層重復(fù)壓裂,在首次壓裂的基礎(chǔ)上采用了人工隔層技術(shù)[11]控制裂縫在高度方向的增長。考慮到現(xiàn)有條件,玉探1井選擇用粉陶作為封隔材料,并采用密度為1.12 g/cm3超高溫加重壓裂液體系進(jìn)行壓裂改造。累計注入液量781 m3,順利完成設(shè)計加砂量40 m3,停泵壓力64.1 MPa。壓后采用 2級 (?2 mm+?4 mm)油嘴控制放噴。4月22日該井見油花,初期日產(chǎn)液11.56 m3,日產(chǎn)油1.5 t,自噴返排率118.7%。
(1)對于超深井,有效降低井口施工壓力是保證施工成功的先決條件。采用延遲交聯(lián)耐高溫加重壓裂液體系、控排量、套管雙平衡壓力保護(hù)、低砂比、小臺階連續(xù)段塞式加砂的方式可達(dá)到超深井壓裂改造的目的。
(2)氯化鉀加重壓裂液體系,因加重劑用量大,成本較高,難以實(shí)現(xiàn)效益開發(fā),建議研究應(yīng)用超高溫、低摩阻、低成本加重壓裂液體系,降低超深井壓裂成本。