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淺談一種車身發(fā)蓋自動涂膠裝置開發(fā)

2020-12-25 08:40:49霍炳武陸鋒鄒鳳祥田海維計劍祥
裝備維修技術(shù) 2020年18期
關(guān)鍵詞:涂膠電氣控制自動

霍炳武 陸鋒 鄒鳳祥 田海維 計劍祥

摘要:文章介紹一種車身發(fā)蓋自動涂膠裝置開發(fā),該裝置采用電氣控制實現(xiàn)自動涂膠,操作人員只要按下開始命令按鈕即可實現(xiàn)完整的涂膠程序,無需人工干預,通過控制系統(tǒng)的核心部件系統(tǒng)控制器識別傳感器采集信號,經(jīng)過內(nèi)部存儲的控制邏輯識別后,輸出電信號驅(qū)動氣缸、安全鎖等機械機構(gòu)運動,根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,調(diào)節(jié)程序控制輸出時間,可以達到最理想的自動化多點涂膠。有效避免人員技能差異帶來的產(chǎn)品質(zhì)量影響,保證了設(shè)計與制造的一致性,改善人機工程,節(jié)約勞動力成本。

關(guān)鍵詞:發(fā)蓋;涂膠;自動;電氣控制

1 汽車車門涂膠工藝及方法

目前,在國內(nèi)及國際的車身生產(chǎn)工藝中,都會使用到各種涂膠工藝,根據(jù)應用區(qū)域和作用性的不同,常使用結(jié)構(gòu)膠、密封膠、減震膠等來提升車身機構(gòu)強度、氣密性及降低共振噪音。

使用膠的類別不同,很對的涂膠方法也不一樣,一般有人工手工涂膠,機器人全自動涂膠,機器人涂膠成本高,適用于流水線上使用,在單一零部件、分總成的生產(chǎn)過程中,使用最多的還是人工手動涂膠。

為適應市場需求,實現(xiàn)產(chǎn)品的快速生產(chǎn),國內(nèi)很多焊裝車間在車門及發(fā)蓋的涂膠工藝普遍采用一體式涂膠工具。它由人工單點涂膠提升至多點涂膠的形式,但是這種工具還是需要全程人工操作,首先將涂膠工具拉近拼臺上的車門門蓋內(nèi)板或外板,通過定位銷準確定位后,手動按下出膠開關(guān),出膠量根據(jù)目測結(jié)果與工藝標準進行對比判斷。涂膠完成后同樣需要人工將涂膠工具推回固定位置。

一體式涂膠工具連接著管路,方向與力度難以控制,缺乏經(jīng)驗的操作人員很難一次準確定位,影響生產(chǎn)效率;在拉動與推動過程中可能由于用力過猛出現(xiàn)溢膠導致出現(xiàn)殘膠的工藝質(zhì)量問題;同時,長期同樣姿勢操作笨重的涂膠工具,存在人工工程傷害。因此,需要開發(fā)一種低成本的自動涂膠機構(gòu)。提高企業(yè)生產(chǎn)效率,降低人員成本。

2 自動涂膠裝置開發(fā)

根據(jù)現(xiàn)在生產(chǎn)工藝生產(chǎn)存在的難點,我們設(shè)定了自動涂膠的設(shè)計需求。首先,需要滿足全自動化涂膠過程,消除車門生產(chǎn)線上工件轉(zhuǎn)移、涂膠工具定位、涂膠、復位、轉(zhuǎn)移工件到下工序等重復的操作;及次,在生產(chǎn)過程中,消除涂膠工具定位過程中出現(xiàn)撞擊產(chǎn)生凹陷的問題,拼臺或零件表面不能附著有殘膠影響外觀質(zhì)量;最后是能夠精準出膠量,保障產(chǎn)品質(zhì)量不一致;

3 車身發(fā)蓋自動涂膠裝置設(shè)計及應用

自動裝置分為硬件與軟件部分。軟件程序利用RSLogx5000軟件編寫,下載到控制器中,控制器識別傳感器采集信號,經(jīng)過內(nèi)部存儲的控制邏輯識別后,輸出電信號、驅(qū)動氣缸、安全鎖等機械機構(gòu)運動。

系統(tǒng)控制邏輯嚴格按照時序進行,當發(fā)蓋傳送到工位經(jīng)過定位夾緊后,自動涂膠裝置完成“拼臺下降→接膠板打開→安全鎖釋放→多點涂膠工具下降→多點同時涂膠→多點涂膠工具上升→安全鎖鎖定→接膠板關(guān)閉→拼臺上升”。

在硬件方面,機構(gòu)中的多點涂膠工具由兩級氣缸推動實現(xiàn)升降,一級氣缸活塞運動同時,二級氣缸在一級氣缸推動下運動,一級氣缸運行達到指定位置后二級氣缸開始打開。當電磁感應傳感器采集到信號后,通過控制器切斷氣缸運動。多點涂膠工具上升到達指定位置,安全鎖扣氣缸關(guān)閉進行能量鎖定。在氣路完全失效情況下,也不會發(fā)生涂膠工具墜落。

為避免多點涂膠工具推進行程過大,運行不平穩(wěn),裝置在氣缸兩側(cè)對稱布置雙導軌導向。導軌頂端分別布置兩段彈簧,能夠有效緩解下降過程的剛性沖擊,避免溢膠與噪音。

涂膠較量的控制是又出膠氣缸開啟時間決定。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,調(diào)節(jié)程序控制輸出時間,可以達到最理想的膠量。在多點涂膠工具位置通過兩級氣缸之間的調(diào)整螺母調(diào)整,可以滿足不同現(xiàn)場之間的安裝誤差。

在涂膠裝置的左、右接膠板分別采用氣缸驅(qū)動,當涂膠機構(gòu)完成涂膠后上升到位,左、右接膠板關(guān)閉,可以完成平置在涂膠機構(gòu)下方,避免涂膠機構(gòu)殘膠掉落置下方的拼臺上。當涂膠機構(gòu)下降進行涂膠時,自動打開。

涂膠裝置可以在自動和手動模式之間切換,有效減少因設(shè)備故障導致停線。

在某汽車發(fā)蓋生產(chǎn)線上應用自動涂膠裝置,生產(chǎn)周期時間減少了12秒,優(yōu)化了一個操作崗位,3班次既能優(yōu)化3個人。涂膠量均勻一致,生產(chǎn)質(zhì)量與設(shè)計要求保持一致性,消除殘膠、碰凹等人工操作出現(xiàn)的質(zhì)量問題的發(fā)生。

發(fā)蓋自動涂膠裝置的工作原理,

將發(fā)動機蓋罩外板安放在拼臺上完成第一道工序操作后,通過傳送帶自動轉(zhuǎn)移到涂膠拼臺。發(fā)蓋在工裝夾具定位夾緊后,涂膠裝置的接膠板打開,安全鎖解除能量鎖定,接膠板沿U型導軌軌跡行進,到達指定位置后停止。多點涂膠工具在一級、二級氣缸推動下,按導軌導向沿涂膠指定位置靠近。接近下止點位置時,導軌頂端壓縮緩沖彈簧。在彈簧的反作用下,涂膠工具下降速度減小,平穩(wěn)到達下止點??刂破黩?qū)動注膠氣缸打開,推動注膠管道閥門開啟,56路涂膠通道同時注膠開始涂膠(發(fā)蓋上為點狀膠,不需要橫向移動涂膠工具),預設(shè)定時器時間到,閥門在氣缸的帶動下關(guān)閉。

涂膠完成后,多點涂膠工具在雙級氣缸的牽引下上升,二級氣缸運動停止后,一級氣缸上升。多點涂膠工具上升的同時,發(fā)蓋工裝夾具打開。輸送帶將涂好膠的發(fā)蓋向下一工位轉(zhuǎn)移。多點涂膠工具上升至上止點,控制器輸出信號驅(qū)動切斷氣缸輸出。多點涂膠工具完全停止后,安全鎖關(guān)閉,對多點涂膠工具進行能量鎖定。接膠板在兩側(cè)氣缸的推動下關(guān)閉,避免出膠口殘膠滴落影響發(fā)蓋內(nèi)板表面質(zhì)量。

一個循環(huán)的工作周期后,裝置處于靜止狀態(tài),等待下一個命令輸入。在裝置運行過程中,遇到緊急情況按下急停開關(guān)時,切斷所有電、氣路輸出,裝置位置保持不動,直至故障修復重啟。自動涂膠裝置在自動模式下失效時,可以切換到手動模式,通過相應的命令時序進行手動控制。按照拼臺下降→接膠板打開→安全鎖打開→多點涂膠工具下降→涂膠→多點涂膠工具上升→安全鎖關(guān)閉→接膠板關(guān)閉→拼臺上升命令輸入完成涂膠過程。

4 總結(jié)

車身發(fā)蓋自動涂膠裝置采用高空懸掛安裝,無需占用地面空間,沿導軌能夠自由移動。自動涂膠裝置并入發(fā)蓋包邊機伺服系統(tǒng),穩(wěn)定性更強,進一步提高機械化生產(chǎn)率,節(jié)約人力成本。

工件在拼臺之間自動轉(zhuǎn)移,無需人工搬運,有效避免人機工程傷害。多點涂膠工具可以柔性調(diào)整,與發(fā)蓋之間的涂膠距離可以調(diào)整為最理想值。出膠定量調(diào)整,與工藝要求保持一致,保證產(chǎn)品質(zhì)量一致性。機構(gòu)具備自鎖與互鎖功能,使用安全等級高。裝置動力源為電、氣,能源來源廣泛、綠色,部件通用,維修簡單,完全具備自主生產(chǎn)、維修能力。升降機構(gòu)采用三位五通閥控制雙作用氣缸的動作,安全性能較高。

根據(jù)設(shè)備動作流程設(shè)計控制程序,控制程序設(shè)定故障報警程序,每個環(huán)節(jié)產(chǎn)生故障均能起到有效報警,提高故障點排查效率。自動涂膠機增設(shè)自動滑移接膠裝置,有效接檔殘膠掉落,避免殘膠掉落污染環(huán)境。自動涂膠機操作面板設(shè)計動作到位指示燈,每個自動動作運行到位后指示燈會亮起,便于操作工觀察設(shè)備運行狀態(tài)。

根據(jù)自動涂膠裝置在車身發(fā)蓋生產(chǎn)現(xiàn)場的應用與數(shù)據(jù)分析,該機構(gòu)正在拓展應用于其他車門、側(cè)圍等其他多點涂膠工藝上,以低成本實現(xiàn)高價值的改善。

參照文獻

[1]朱龍根 簡明機械零件設(shè)計手冊2版 北京:機械工業(yè)出版社, 2005.

[2]孫 ?恒 機械原理6版 北京 高等教育出版社 2001

[3]葉修梓 陳超祥 零件與裝配體 ?北京:機械工業(yè)出版社, 2007.

[4]林直義 汽車材料技術(shù) ? 北京:機械工業(yè)出版社, 2019.

[5]龐劍著 汽車車身噪聲與振動控制 ? 北京:機械工業(yè)出版社, 2015.

作者簡介:霍炳武(1981.11),男,漢族,廣西藤縣,上汽通用五菱汽車股份有限公司 ?車身焊接專家技師/焊接高級技師,研究方向:機械化、智能焊接。

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