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數(shù)控機床裝配線改善

2020-12-16 10:54周炳海
精密制造與自動化 2020年4期
關(guān)鍵詞:裝配線工時線纜

王 建 周炳海

(同濟大學 機械與能源工程學院 上海201804)

C公司作為一家全球領(lǐng)先的高效率、高精度的立式數(shù)控機床制造商及交鑰匙解決方案的設(shè)計者,目前已有近100年的歷史,公司生產(chǎn)的各型號立式數(shù)控加工中心,具有高精度,高可靠性,高效率等特點,已成為全球汽車零部件加工生產(chǎn)企業(yè)的加工設(shè)備首選之一。在世界排名前十的汽車零部件供應(yīng)商的工廠之中,經(jīng)常能看到C公司產(chǎn)品的身影。

C公司產(chǎn)品很早就通過整機進口的形式進入國內(nèi),一進入國內(nèi)市場,就受到國內(nèi)客戶的一致好評。目前國內(nèi)C公司各型數(shù)控立式加工中心總保有量超過1500臺。為了滿足國內(nèi)客戶不斷增加的對高精度、高效率的數(shù)控機床的需求,縮短交貨期及降低成本,C公司在2012在國內(nèi)建立全資子公司并建設(shè)工廠,為國內(nèi)客戶提供更快捷、更高效的服務(wù)。C公司國內(nèi)工廠開始運營后,對F型數(shù)控機床(如圖1所示)等產(chǎn)品的裝配線進行全面轉(zhuǎn)移,進行本土化生產(chǎn)。自2015年以來,隨著國內(nèi)客戶逐漸轉(zhuǎn)型,F(xiàn)型機床的需求迅速增加,對F型機床的本土化功能要求也逐漸增多,已有的裝配線產(chǎn)能已無法滿足國內(nèi)客戶的需求數(shù)量。

圖1 F型數(shù)控機床

為能迅速響應(yīng)中國國內(nèi)客戶的需求,提高已有裝配線生產(chǎn)率,擬運用工作研究中的方法研究與作業(yè)測定的工具和方法,擬定特定工位的標準工時,優(yōu)化裝配作業(yè)流程,對裝配線生產(chǎn)率進行改善,以滿足客戶的需求。

1 流程程序分析及時間測定

工時是指工人工作一小時為一個工時,是工業(yè)上用來計算工人勞動量的時間單位。工時通常是由一位合格的操作工人完成該特定的工作任務(wù),或是生產(chǎn)一定單位數(shù)量的合格產(chǎn)品所需要的勞動時間來定義。工時包含三個方面:

(1)過程時間,如測試、加固等。

(2)基本時間,如手工工作的時間。

(3)工人個人因素產(chǎn)生的時間,如個人生理疲勞,心理疲勞等。

標準時間(工時),是指在一定的標準條件下,以一定的作業(yè)方法,由合格且受過良好訓練的作業(yè)工人,以正常的工作速度,完成某項作業(yè)所需要的時間。

預(yù)定時間標準法有多種通用的方法,常見的有:

(1)MTM法(時間測量法)。

(2)WF法(工作因素法)。

(3)MOD法(模特計時法)。

作業(yè)時間測定就是運用各種技術(shù)方法來確定合格工人按規(guī)定的作業(yè)標準完成某種工作所需的時間。

平衡率 B=作業(yè)時間總和/(最長作業(yè)時間×工位數(shù))×100%

2 裝配生產(chǎn)現(xiàn)狀及問題分析

2.1 現(xiàn)狀分析

C公司在2012年在國內(nèi)建廠后,對F型數(shù)控機床的裝配線及裝配工藝進行了全面的轉(zhuǎn)移,在本土進行裝配生產(chǎn)。F型機床裝配采用流水線式裝配方式,分8個裝配工序進行安裝。裝配工藝流程如下表1所示。

表1 工位流程表

其中,OP10至OP70工序裝配內(nèi)容為全面移植母公司裝配內(nèi)容。OP80工序為F機型國產(chǎn)化后,依據(jù)國內(nèi)客戶需求特殊定制的功能選項的安裝工序,該工序沒有可供參考標準工時,目前只能依據(jù)工作量,籠統(tǒng)的估算了20 h的工時。F機型裝配線在近年運行過程中暴露出了OP80選項包安裝工序標準工時不準確,存在員工等待的情況,以及工序間工時不平衡等問題,致使其生產(chǎn)效率低,不能滿足客戶日益增長的訂單需求。

由表1可得出改善前各工序作業(yè)時間柱狀圖,如圖2所示。并由此可計算出該裝配線的平衡率,計算公式為:作業(yè)時間總和/(最長作業(yè)時間×工位數(shù))×100% = 142/(24×8)×100%=74%。由此可見,有26%的時間由于裝配線的不平衡而損失。由圖 2可以看出,造成裝配線不平衡的主要原因是OP10,OP20以及 OP80為瓶頸工序,所需裝配作業(yè)時間與其他工序相差較大。因此,只要能降低瓶頸工序的裝配時間,就能提高整個裝配線的平衡率,從而提高裝配線的生產(chǎn)率。

圖2 改善前各工序作業(yè)時間柱狀圖

2.2 改善方案設(shè)計

針對以上問題,根據(jù)實際裝配情況,筆者擬用作業(yè)測定中的MOD法(模特計時法),對OP80工序的裝配內(nèi)容,進行測定和分析,進而制定 OP80工序的標準工時。同時,運用 5W1H提問的方法,即對選定的項目、工序或操作從原因(Why)、對象(What)、地點(Where)、時間(When)、人員(Who)、方法(How)等六個方面提出問題并進行思考,對OP10和OP20的裝配操作流程進行分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行生產(chǎn)線存在的不必要的操作和等待,造成浪費的情況,并針對以上問題,運用取消、合并、重排、簡化(ECRS)四大原則,減少和消除多余的不合理的作業(yè),從而實現(xiàn)提高作業(yè)效率的目的。

2.2.1 OP80標準工時制定

OP80裝配工序主要工作,是F型機床本土化后,依據(jù)國內(nèi)客戶的特殊需求,開發(fā)并裝配的特殊功能選項,其主要工作內(nèi)容及目前暫定的工時如下表2所示。

表2 OP80裝配內(nèi)容

通過對OP80工序,籃式刀庫沖洗組件安裝工步進行動作因素分析,分析過程按一名主要員工動作計時,建立數(shù)據(jù)分析表,見表3。

表3 籃式刀庫沖洗組件MOD法動作分析表

接上表

上表中UT為有效時間,通過現(xiàn)場實際測量,確定了UT1使用氣槍吹干凈接頭時間為10s,UT2涂膠時間為20s,UT3將氣管插入寶塔接頭時間為30秒,UT4試滲漏時間為15min,UT5機床開機熱機時間為5min。依據(jù)現(xiàn)場工作工作強度,取1MOD為0.13s進行計算。

結(jié)合MOD法分析所得的結(jié)果,在現(xiàn)場進行試驗裝配操作,記錄下各子工步的實測時間,將兩者數(shù)據(jù)進行對比,得出誤差值在1.1左右,滿足目前階段工時定額制定的誤差要求,驗證了MOD分析法的實用性,確定了籃式刀庫沖洗組件安裝工步的正常時間為242.17min。

選擇裝配線上三名機械裝配員工,隨機抽取 8個工作日進行裝配,并記錄分析正常工作時間和非正常工作時間,由此計算出寬放率為0.22。

籃式刀庫沖洗組件安裝工步標準時間=正常時間×(1+寬放率)=295.44分=4.92 h。

以同樣的方法,計算出OP80工序所有安裝工步標準工時,見下表4。

表4 OP80工序標準工時

2.2.2 OP10,OP20裝配流程優(yōu)化

OP10和OP20工序主要裝配內(nèi)容為機械裝配,其中OP10主要裝配機床軸運動部件,OP20主要裝配外部管路及鈑金件。OP10主要裝配內(nèi)容如下表5所示。

表5 OP10裝配內(nèi)容

改善前的裝配流程如表6所示。

表6 改善前OP10裝配流程

針對OP10裝配流程,通過利用“5W1H”提問技術(shù),以及取消、合并、重排、簡化(ECRS)四大原則,減少和消除多余的不合理的作業(yè),對OP10工序進行細化分析和改善。

(1)在 A01安裝工步(水平調(diào)整)中,使用兩個高精度電子水平儀分別放置在導軌面的X方向以及Y方向,來檢測機床的水平狀態(tài)。讀數(shù)通過電子水平儀自帶的小液晶顯示屏進行顯示。在進行水平調(diào)整時候,每次對地腳螺栓進行調(diào)整后,都需要回到電子X向及Y向放置的電子水平儀旁邊讀取數(shù)據(jù)及進行計算,然后再回到地腳螺栓處進行調(diào)整,如此反復(fù),直到水平調(diào)整至合格范圍內(nèi)。反復(fù)在電子水平儀及地腳螺栓處往返,浪費了大量的時間。因此咨詢了高精度電子水平儀的生產(chǎn)廠家,增加采購了可手持的電子水平儀讀數(shù)藍牙顯示器,2個電子水平儀的讀數(shù)可直接顯示在手持的顯示面板上。通過增加這個手持讀數(shù)顯示器,調(diào)整地腳螺栓時,可直接讀出目前的水平參數(shù),不需要再返回電子水平儀放置處進行讀數(shù),取消了在地腳螺栓及電子水平儀之間的多次往返動作,節(jié)省了大量時間。改善后整個機床水平調(diào)整時間,包括導軌面水平及臺面安裝面水平,從原來的80min縮減到30min。

(2)在A07安裝工步(線纜及拖鏈安裝)中,需要對主軸電機,X軸電機,Y軸電機,Z軸電機等運動功能部件的動力線、編碼器線以及傳感器線進行連接安裝,放線及布線。每次裝配需從料車上取下相應(yīng)的線纜,進入機床內(nèi)部,線纜一端與運動執(zhí)行機構(gòu)進行接線連接,另一端在機床內(nèi)部進行排布,準備在OP30接入電柜內(nèi)部。在所有的線纜接好后,再將布好的線纜,統(tǒng)一歸置到線纜拖鏈中。在機床內(nèi)部布線及將線纜整理到拖鏈中,因為機床內(nèi)部空間有限,布線及理線需要花費大量時間,同時進行多次重復(fù)操作。改善方法:依照機床內(nèi)部造型,按照線纜布線要求,設(shè)計線纜拖鏈安裝運輸工裝,要求線纜供應(yīng)商在工裝上安裝拖鏈,并在拖鏈內(nèi)整理好所需的線纜。由此取消了多次取料的浪費,同時對布線和整理拖鏈內(nèi)線纜的工作進行合并,簡化了線纜拖鏈的安裝工作。改善前線纜拖鏈安裝共需550min,使用特殊工裝及改善發(fā)貨要求后,線纜拖鏈安裝只需206min,裝配時間大幅縮減。

改善后,OP10工序裝配時間由原來的22h,縮減到15.54h。改善后的裝配流程見表7所示。使用同樣的方法,對OP20工序的裝配工作進行“5W1H”提問分析并進行取消、合并、重排、簡化改善,改善后 OP20工序的裝配時間由原來的 24h縮減到16.15h。

2.3 改善效果評價

改善后各工序作業(yè)時間柱狀圖,如圖3所示。改善后,裝配線的平衡率=作業(yè)時間總和/(最長作業(yè)時間×工位數(shù))×100% = 123.89/(16.2×8)×100%=96%。經(jīng)過改善,裝配線平衡率和生產(chǎn)率都有了大幅提升,為企業(yè)增加了客觀的收益。

圖3 改善后各工序作業(yè)時間柱狀圖

3 結(jié)語

本裝配線改善項目是通過工作研究方法來開展的,利用方法研究和作業(yè)測定的工具,對數(shù)控機床裝配流程進行改善,降低瓶頸工序裝配時間,提高裝配線的生產(chǎn)率。

通過此次裝配線生產(chǎn)率的改善,充分顯示了工業(yè)工程的理論和方法,在縮短作業(yè)時間和提升效率方面應(yīng)用的有效性,對裝配現(xiàn)場的生產(chǎn)流程改善,工藝優(yōu)化具有切實的理論指導作用。

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