康滿倉 姚 權(quán)
(陜西秦川格蘭德機(jī)床有限公司 陜西寶雞721300)
制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的根本,經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展離不開制造業(yè)支撐。談到制造業(yè)就離不開兩個(gè)話題“質(zhì)量”和“成本”。近幾年隨著市場的不斷發(fā)展用戶對高精度數(shù)控外圓磨床的精度和穩(wěn)定性的要求越來越高,同時(shí)對價(jià)格又不斷的對比和壓縮。而如何在市場競爭中取得“價(jià)格”和“質(zhì)量”的雙優(yōu)勢成為各廠家存活和致勝的關(guān)鍵。就此對技術(shù)人員提出了新的挑戰(zhàn)。
眾所周知,物體具有熱脹冷縮現(xiàn)象,金屬材料也不例外,雖然變化很小,但是實(shí)際上不容忽視,例如截面積為一平方厘米長一米的鋼棒,當(dāng)溫度升高40℃時(shí),伸長量為0.5 mm。曾經(jīng)在MKS8312機(jī)床上做過實(shí)驗(yàn):當(dāng)冷態(tài)和熱穩(wěn)定態(tài)時(shí)候后床身的彎曲變化為0.008 mm。機(jī)床“冷態(tài)”和“熱穩(wěn)定態(tài)”引起的坐標(biāo)變化在修整時(shí)影響大且很難消除,主要影響:(1)影響工件的表面質(zhì)量;(2)熱變形嚴(yán)重時(shí)造成金剛筆的損壞。調(diào)查表明,熱變形已成為影響機(jī)床加工精度的首要因素,占機(jī)床總誤差的40%-70%[1],因此改善和控制熱變形有意義很大。
當(dāng)前,減小數(shù)控機(jī)床熱誤差方法主要包括兩種:第一誤差防止法,第二誤差補(bǔ)償法[2]。實(shí)際生產(chǎn)中有以下方法:(1)采用人造花崗巖床身,其熱脹系數(shù)為2×10-5(是金屬的1/20),曾在MGF32機(jī)床上采用人造花崗巖作床身,其熱穩(wěn)定性好,精度穩(wěn)定。但其價(jià)格昂貴,且加工困難,工藝性差;(2)加強(qiáng)冷卻,對冷卻空調(diào)實(shí)施相對溫度測控,確保環(huán)境溫度和實(shí)時(shí)水溫相差為恒定。在調(diào)試 MKS8312時(shí),曾做過相關(guān)實(shí)驗(yàn),將水溫控制方式改為恒溫同調(diào),改后效果略有改善,但其不可量化。(3)機(jī)床冷態(tài)修整時(shí)依靠工人的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行坐標(biāo)補(bǔ)償。此方法對工人素質(zhì)要求較嚴(yán),而且氣候的變化,廠房內(nèi)的環(huán)境變化等都會(huì)影響經(jīng)驗(yàn)數(shù)值,此方法差異性較大而且精確度較差。(4)等待機(jī)床穩(wěn)定后修整磨削,不同季節(jié)車間測算數(shù)控磨床由“冷態(tài)”到“熱穩(wěn)定態(tài)”需要 2小時(shí)左右,在此期間造成很大損失與浪費(fèi)。(5)較為高端的機(jī)床配置實(shí)時(shí)溫度測量補(bǔ)償系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)償,但該系統(tǒng)的應(yīng)用大大增加了機(jī)床的成本和價(jià)格。
就此,從經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定性出發(fā)筆者提出一種新的解決方法,利用磨床用“端面定位器”進(jìn)行坐標(biāo)差計(jì)算并補(bǔ)償,此方法既經(jīng)濟(jì)又穩(wěn)定。
以下來分析驗(yàn)證此方法的可行性包含理論分析、建立數(shù)學(xué)模型、實(shí)例說明并驗(yàn)證。
熱源分為內(nèi)部和外部,其發(fā)熱量和環(huán)境溫度隨著加工條件及時(shí)間而變化,而機(jī)床有自身的熱容量,導(dǎo)致溫升有時(shí)間滯后性,所以機(jī)床的熱變形是非定?,F(xiàn)象。由于其熱變化的復(fù)雜性,現(xiàn)僅對主要影響因素進(jìn)行分析。
內(nèi)部熱源會(huì)產(chǎn)生一定的發(fā)熱量,并通過零部件之間的傳導(dǎo),床身會(huì)出現(xiàn)散熱不均勻。數(shù)控外圓磨床為T形床身,在Z軸熱變化方向?qū)π拚绊懞苄?,原因?yàn)閮牲c(diǎn):首先,前床身平V軌為熱對稱結(jié)構(gòu)如圖 1,熱剛較好,筋板布局均勻散熱均勻。其次修整時(shí)絲杠處軸承為固定端,所以前床身的變化很小。熱變形主要在前后床身結(jié)合處,原因?yàn)椋?1)前后處的筋板厚度和布局不同散熱條件不同;(2)主要熱源砂輪架電機(jī)等集中在后床身;(3)大量的冷卻液集中在后床身處。
圖1 工作臺熱對稱結(jié)構(gòu)
利用UG進(jìn)行床身三維模型的建立,通過有限元軟件ANSYS分析其熱變形,確認(rèn)其熱變化特點(diǎn)。因?yàn)槟P褪謴?fù)雜,所以在建模過程中需要對模型進(jìn)行簡化,使簡化后模型既便于開展又不影響分析結(jié)果[3]。機(jī)床的熱變形是非定?,F(xiàn)象,隨時(shí)間、工況、和環(huán)境的變化而變化,其受約條件較多。而數(shù)控磨床主要的因素為冷卻液對床身的熱變形影響,且變化主要集中在后床身,以此來進(jìn)行有限元熱分析。
分析條件為:水溫20℃,材料為灰鑄鐵,環(huán)境溫度為10℃。圖2為溫度分布圖,圖3為熱平衡過程中變形量的變化圖。
圖2 冷卻液影響下的溫度分布圖
圖3 熱變形位移量(平衡溫度28min)
線條依次往下:上面第一條線為總位移,第二條線為X軸位移量,第三條為Y軸的位移量,第四條為Z軸的位移量。平衡時(shí)間約28min。此時(shí)可以得出后床身冷態(tài)和熱平衡后的變化量為 0.035mm。這就造成修整坐標(biāo)的偏移。
端面定位器在高精度數(shù)控外圓磨床的應(yīng)用成熟且很廣泛,它僅給數(shù)控系統(tǒng)提供一個(gè)模擬量,用于確認(rèn)當(dāng)前工作臺(Z軸)的位置坐標(biāo)。實(shí)際磨削過程中其主要作用為:消除工件頂尖孔深度尺寸的不同而造成磨削廢品。其自身的單向重復(fù)定位精度0.001mm,穩(wěn)定性好。
如圖4所示工作臺運(yùn)動(dòng)為Z軸,砂輪架運(yùn)動(dòng)為X軸。1為砂輪架,2為端面定位器,3為修整定位固定板,其角度為45°。
定位過程為:Z軸運(yùn)動(dòng)以F300的速度觸碰端面定位器2,當(dāng)修整定位板3觸碰到修整器測頭時(shí),此時(shí)數(shù)控系統(tǒng)接受模擬信號,Z軸停止運(yùn)動(dòng),端面定位器收回,數(shù)控系統(tǒng)此時(shí)可記錄當(dāng)前Z軸的坐標(biāo)值。由于X軸的變化,導(dǎo)致Z軸定位誤差,數(shù)控系統(tǒng)進(jìn)行對比ΔZ并進(jìn)行計(jì)算,就可間接得出ΔX的變化值。計(jì)算如下。
數(shù)學(xué)計(jì)算模型如圖5所示,機(jī)床是一個(gè)質(zhì)量分布連續(xù)的彈性體,具有無限多個(gè)自由度。但是,在動(dòng)態(tài)分析中可以根據(jù)機(jī)床的具體結(jié)構(gòu),將整機(jī)離散成若干集中質(zhì)量,簡化成為一個(gè)具有有限個(gè)自由度的多自由振動(dòng)系統(tǒng),然后采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行分析計(jì)算[4]。
計(jì)算如下所示:ΔZ為Z軸差值; ΔX為X軸差值;
ΔX=X穩(wěn)態(tài)坐標(biāo)值-X冷態(tài)坐標(biāo)值
ΔZ=Z穩(wěn)態(tài)坐標(biāo)值-Z冷態(tài)坐標(biāo)值
ΔX=tan45°× ΔZ
圖4 運(yùn)動(dòng)簡圖
圖5 修整坐標(biāo)誤差數(shù)學(xué)模型
為進(jìn)一步確認(rèn)該方案的實(shí)際效果,進(jìn)行了現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)如圖6所示。
圖6 Z軸坐標(biāo)對比
實(shí)驗(yàn)過程分兩步,第一步記錄標(biāo)準(zhǔn)值。機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)3小時(shí)后在熱穩(wěn)定態(tài)下,如圖6所示,用修整定位固定板觸碰端面定位器,進(jìn)行Z軸坐標(biāo)定位及記錄,系統(tǒng)將其設(shè)定為標(biāo)準(zhǔn)值。
第二步,補(bǔ)償坐標(biāo)后進(jìn)行砂輪修整。實(shí)際中早上一開機(jī)溫度變化最大,坐標(biāo)偏移最大。由于X軸坐標(biāo)變化,導(dǎo)致工作臺Z軸定位時(shí)出現(xiàn)ΔZ誤差,見圖6。根據(jù)ΔZ誤差,系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)償X軸。數(shù)控系統(tǒng)每次在修整前進(jìn)行坐標(biāo)測量并補(bǔ)償。補(bǔ)償完后進(jìn)行砂輪修整觀察。連續(xù)以上實(shí)驗(yàn)。
經(jīng)過理論分析和連續(xù)實(shí)驗(yàn),此方法避免了修整誤差,每次都可正常修整。最終得出,利用端面定位器間接補(bǔ)償X軸坐標(biāo),可以避免修整誤差,提高機(jī)床的可靠性。
機(jī)床熱變形的變量因素多,變化復(fù)雜。本文以主要變化因素為前提,提出了利用端面定位器進(jìn)行X軸的補(bǔ)償。從理論分析、三維建模、熱變形分析,數(shù)學(xué)模型建立,實(shí)際驗(yàn)證,證明了此方法的簡便性和可行性。在不增加機(jī)床成本的前提下,解決了砂輪修整誤差導(dǎo)致的工件廢品,金剛筆損壞等現(xiàn)象,提高了機(jī)床的可靠性和穩(wěn)定性。