吳 躍
(1.中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司華東電力試驗(yàn)研究院, 合肥 230088;2.大唐鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心有限公司, 合肥 230088)
燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐屬于熱量回收設(shè)備,可降低能源消耗,提高機(jī)組熱效率和經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)于節(jié)能減排起著至關(guān)重要的作用[1-2]。中壓蒸發(fā)器為余熱鍋爐本體受熱面,采用模塊結(jié)構(gòu),一般由垂直布置的順列螺旋鰭片管和進(jìn)出口集箱組成。鰭片管與進(jìn)出口集箱連接處的角焊縫因承受結(jié)構(gòu)應(yīng)力、焊接殘余應(yīng)力以及機(jī)組頻繁啟停產(chǎn)生的交變應(yīng)力而易發(fā)生開(kāi)裂,導(dǎo)致泄漏。
某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組1號(hào)余熱鍋爐于2019年1月24日停爐備用。2月12日對(duì)鍋爐上水進(jìn)行啟機(jī)前準(zhǔn)備工作,發(fā)現(xiàn)爐底膨脹節(jié)及爐底保溫疏水漏水量大,初步判斷爐膛內(nèi)部發(fā)生泄漏。2月13日進(jìn)爐膛檢查發(fā)現(xiàn),IV區(qū)中壓蒸發(fā)器B模塊鰭片管存在兩處漏點(diǎn):鰭片管垂直排布,第一處泄漏管為沿?zé)煔饬飨蛲飻?shù)第5排,從左往右數(shù)第2根,漏點(diǎn)(下文稱為上部漏點(diǎn))距離上部小集箱650 mm;第二處泄漏管為沿?zé)煔饬飨蛲飻?shù)第4排,從右往左數(shù)第8根,漏點(diǎn)(下文稱為下部漏點(diǎn))距離下部小集箱670 mm。鰭片管均為ASME SA210 A1無(wú)縫鋼管,規(guī)格為φ38 mm×2.7 mm,螺旋鰭片材料為碳鋼。將鄰近上部漏點(diǎn)的17根管以及鄰近下部漏點(diǎn)的13根管割除,對(duì)內(nèi)壁進(jìn)行宏觀檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。鍋爐泄漏位置及返修割除管段示意見(jiàn)圖1。為了查明該鍋爐中壓蒸發(fā)器鰭片管泄漏原因,作者對(duì)第一處泄漏管(上部漏點(diǎn))進(jìn)行了理化檢驗(yàn)和分析,并提出了相關(guān)預(yù)防措施。
圖1 中壓蒸發(fā)器泄漏位置及返修割除管段示意Fig.1 Schematic of middle pressure evaporator leakage locations and cutting tubes for repair
由圖2可知,失效管漏點(diǎn)附近內(nèi)壁表面粗糙不平,存在鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物,腐蝕產(chǎn)物外層呈磚紅色,用刀片將其刮破,可從內(nèi)壁剝離下大量黑色粉末狀腐蝕產(chǎn)物和少量紅棕色塊狀產(chǎn)物,清除腐蝕產(chǎn)物后內(nèi)壁出現(xiàn)潰瘍狀陷坑,可見(jiàn)該鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物分為兩層,包括外層磚紅色腐蝕產(chǎn)物和內(nèi)部的黑色粉末及少量紅棕色塊狀產(chǎn)物,說(shuō)明鰭片管發(fā)生了典型的氧腐蝕[3-4]。另將距漏點(diǎn)250 mm處切開(kāi),可見(jiàn)管內(nèi)壁僅存在一層薄而均勻的磚紅色腐蝕產(chǎn)物。
圖2 失效鰭片管的宏觀形貌Fig.2 Macromorphology of failed fin tube: (a) cross section of leakage point; (b) inner wall of tube near leakage point; (c) corrosion products stripped at position A; (d) inner wall after removal of corrosion products and (e) inner wall of the tube 250 mm away from the leakage point
在失效鰭片管泄漏位置及其附近內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物處分別切取金相試樣,經(jīng)打磨、拋光后,采用體積分?jǐn)?shù)4%的硝酸酒精溶液腐蝕,通過(guò)Carl Zeiss Axio Observer A1m型光學(xué)顯微鏡觀察顯微組織。由圖3和圖4可知:漏點(diǎn)及附近內(nèi)壁處存在腐蝕層,管的有效壁厚為0.95~1.40 mm,遠(yuǎn)低于2.7 mm的設(shè)計(jì)壁厚;鰭片與管外壁焊接時(shí)存在未熔合缺陷;漏點(diǎn)處母材組織為鐵素體+珠光體,未見(jiàn)老化;漏點(diǎn)及內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物下的組織均為鐵素體+珠光體,無(wú)脫碳現(xiàn)象和晶間微裂紋。
圖3 鰭片管漏點(diǎn)位置的顯微組織Fig.3 Microstructures of the leakage point of the fin tube: (a) whole; (b) outer wall; (c) inner wall and (d) base material
圖4 鰭片管漏點(diǎn)附近內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物及其下顯微組織Fig.4 Corrosion products on inner wall near the leakage point of the fin tube and underlyzing microstructure: (a) at low magnification and (b) at high magnification
利用蔡司sigma300型熱場(chǎng)掃描電鏡(SEM)附帶的能譜儀(EDS)對(duì)圖2(c)中剝離的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行能譜分析。由圖5可知,該腐蝕產(chǎn)物以鐵和氧元素為主,為鐵的氧化物,此外還含有少量碳和磷,無(wú)氯等腐蝕性元素。
圖5 鰭片管內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物的SEM形貌及EDS譜Fig.5 SEM morphology (a) and EDS spectrum (b) of corrosion products on inner wall of the fin tube
利用布魯克D8 ADVANCE型X射線衍射儀(XRD)對(duì)上述腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行物相分析。由圖6可知,該腐蝕產(chǎn)物為Fe2O3和Fe3O4的混合物??梢酝茢喙陌捪碌募t棕色產(chǎn)物為Fe2O3,黑色產(chǎn)物為Fe3O4[5-6],進(jìn)一步說(shuō)明該中壓蒸發(fā)器鰭片管內(nèi)壁泄漏是由氧腐蝕所導(dǎo)致。
圖6 鰭片管內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物的XRD譜Fig.6 XRD spectrum of corrosion products on inner wall of the fin tube
截取鍋爐泄漏管段及相鄰未泄漏管段進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室溶垢試驗(yàn)。采用95.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)除鹽水+0.5%緩蝕劑+4%鹽酸配制的清洗液對(duì)泄漏管段進(jìn)行第一次清洗,將清洗液和泄漏管段水浴加熱至60 ℃,清洗30 min(即恒溫放置30 min),該處理方式與基建期化學(xué)清洗工藝條件相同。由圖7(a)及圖7(d)可以看出,第一次清洗后,管樣內(nèi)壁的鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物未溶解,清洗效果不明顯,而側(cè)面鰭片表面薄而均勻的腐蝕產(chǎn)物消失,露出金屬本色。將酸洗液中鹽酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高至6%,清洗時(shí)間延長(zhǎng)至40 min,進(jìn)行第二次清洗,由圖7(b)可知管樣內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物亦無(wú)明顯變化。不添加緩蝕劑,采用6%鹽酸溶液對(duì)泄漏管段進(jìn)行第三次清洗,清洗時(shí)間為40 min,內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物仍無(wú)明顯變化。采用與泄漏管段第一次清洗時(shí)的相同條件對(duì)未泄漏管段進(jìn)行清洗,約5 min后,其內(nèi)壁處薄而均勻的腐蝕產(chǎn)物即清洗干凈。由此說(shuō)明,蒸發(fā)器運(yùn)行期間,鰭片管內(nèi)壁正常形成的薄而均勻的腐蝕產(chǎn)物易溶解去除,而漏點(diǎn)附近的鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物很難用鹽酸溶液溶解去除。
圖7 鰭片管泄漏管段及相鄰未泄漏管段溶垢試驗(yàn)結(jié)果Fig.7 Scale dissolving test results of the fin tube leaking section and adjacent unleaked tube section: (a) leaking tube section, the first cleaning; (b) leaking tube section, the second cleaning; (c) leaking tube section, the third cleaning, (d) side of leaking tube section, first cleaning and (e) unleaked tube section
鰭片管漏點(diǎn)位置及腐蝕產(chǎn)物層下組織未見(jiàn)異常,僅漏點(diǎn)附近內(nèi)壁存在非正常鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物,而距漏點(diǎn)250 mm處管內(nèi)壁光滑平整,僅有運(yùn)行期間形成的一層薄而均勻的腐蝕產(chǎn)物,且腐蝕產(chǎn)物與金屬基體緊密結(jié)合,無(wú)分層現(xiàn)象,呈現(xiàn)出正常的受熱面管內(nèi)壁沉積狀態(tài)[7]。此外,割除的30根鰭片管內(nèi)壁亦光滑平整。說(shuō)明中壓蒸發(fā)器僅個(gè)別管內(nèi)壁局部區(qū)域存在鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物,這些區(qū)域在機(jī)組運(yùn)行期間極易進(jìn)一步遭受氧腐蝕發(fā)生減薄而導(dǎo)致泄漏。
該中壓蒸發(fā)器運(yùn)行時(shí)煙氣側(cè)溫度為230~250 ℃,水側(cè)溫度約為220 ℃。余熱鍋爐同一受熱面接觸煙氣的溫度相對(duì)一致,不同高度區(qū)域熱負(fù)荷基本相同,因此水蒸氣中的鐵元素在蒸發(fā)器中與氧元素受熱發(fā)生反應(yīng)形成的沉積物應(yīng)為均勻狀態(tài),即腐蝕產(chǎn)物均勻平滑,而不會(huì)在局部區(qū)域形成分層的鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物。
發(fā)生泄漏的1號(hào)機(jī)組于2018年11月28日整套啟動(dòng),第一次點(diǎn)火;12月11日至18日進(jìn)行168 h滿負(fù)荷試運(yùn),整套啟動(dòng)僅耗時(shí)20 d。在此期間,系統(tǒng)的冷態(tài)沖洗提前開(kāi)始,啟動(dòng)過(guò)程中同時(shí)加強(qiáng)熱態(tài)沖洗和鍋爐排污工作,系統(tǒng)鐵含量較低,其中168 h滿負(fù)荷試運(yùn)期間,給水中的鐵含量?jī)H為7~11 μg·L-1,遠(yuǎn)低于DL/T 1717—2017標(biāo)準(zhǔn)要求(不高于30 μg·L-1)。另外,該鍋爐從投產(chǎn)到中壓蒸發(fā)器發(fā)生泄漏僅40余d,其中運(yùn)行24 d,停備19 d。在水汽系統(tǒng)鐵含量較低、運(yùn)行時(shí)間極短以及余熱鍋爐受熱面熱負(fù)荷均勻的條件下,理論上該鰭片管局部區(qū)域不會(huì)形成分層的鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物。溶垢試驗(yàn)顯示蒸發(fā)器正常運(yùn)行形成的腐蝕產(chǎn)物薄而均勻,極易被鹽酸溶解去除,而漏點(diǎn)附近的鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物不能通過(guò)鍋爐基建期間的化學(xué)清洗工藝(采用鹽酸溶液)去除,由此充分說(shuō)明泄漏管局部區(qū)域存在的非正常鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物是在原始制造條件下遺留的,推測(cè)是由內(nèi)壁局部區(qū)域積水導(dǎo)致管壁發(fā)生嚴(yán)重氧腐蝕所致,試運(yùn)行時(shí),該區(qū)域進(jìn)一步遭受腐蝕發(fā)生減薄而最終導(dǎo)致泄漏。
(1) 該中壓蒸發(fā)器個(gè)別鰭片管局部區(qū)域在原始制造條件下已發(fā)生嚴(yán)重氧腐蝕,形成了鼓皰狀腐蝕產(chǎn)物,其無(wú)法通過(guò)鍋爐基建期間的化學(xué)酸洗溶解去除而遺留下來(lái),在機(jī)組運(yùn)行期間,該區(qū)域進(jìn)一步遭受腐蝕發(fā)生減薄而最終導(dǎo)致泄漏。
(2) 建議加強(qiáng)中壓蒸發(fā)器模塊鰭片管的入場(chǎng)驗(yàn)收管理,采用內(nèi)窺鏡抽查管內(nèi)壁的鼓皰狀非正常腐蝕、劃傷等原始缺陷,以防止此類泄漏事故發(fā)生。