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COS水解-脫硫劑在氣體分餾裝置中的應(yīng)用

2020-11-20 09:48潘帥
裝備維修技術(shù) 2020年11期
關(guān)鍵詞:丙烯脫硫水解

潘帥

摘要:中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司氣體分餾裝置上應(yīng)用COS水解-脫硫劑,對(duì)液化氣進(jìn)行脫硫精制。運(yùn)用ASPEN PLUS軟件對(duì)氣體分餾過程進(jìn)行模擬,結(jié)果表明COS水解-脫硫罐設(shè)于脫乙烷塔進(jìn)料處可有效脫除COS、CS2等有機(jī)硫組分,保證丙烯產(chǎn)品質(zhì)量。工業(yè)應(yīng)用表明,當(dāng)COS水解-脫硫罐入口流率為21.5t/h時(shí),液化氣硫含量由2.54mg/m3降低至0.77mg/m3,丙烯產(chǎn)品硫含量<0.2mg/kg,硫化氫含量<0.1mg/kg。COS水解-脫硫劑運(yùn)行413天未出現(xiàn)穿透現(xiàn)象,實(shí)際硫容達(dá)到設(shè)計(jì)值的50.58%,仍可穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:COS;水解;脫硫;氣體分餾;丙烯

1 前言

揚(yáng)子石化煉油廠催化裂化裝置加工渣油,產(chǎn)生的液化氣送至產(chǎn)品精制裝置,脫除H2S和硫醇,然后送至氣體分餾裝置進(jìn)行分離,得到高純度的丙烯產(chǎn)品。

經(jīng)產(chǎn)品精制脫除H2S和硫醇后,液化氣中仍含有微量難以脫除的COS 、CS2等有機(jī)硫[1],為保證丙烯產(chǎn)品質(zhì)量,氣體分餾裝置運(yùn)用EH-4型COS水解劑和DHS-1G型脫硫劑對(duì)其進(jìn)一步精制,以降低丙烯硫含量[2]。

2 工藝原理

COS水解-脫硫劑主要物性指標(biāo)如表1所示:

COS水解催化劑可在常溫下使液化氣中微量的COS組分水解,生成H2S和CO2。

其水解方程式如下:

精脫硫劑中的ZnO組分可與H2S組分生成穩(wěn)定的ZnS化合物,從而將液化氣中的硫雜質(zhì)脫除。

其脫硫方程式如下:

3 工藝流程介紹

自產(chǎn)品裝置來的精制液化石油氣進(jìn)入脫丙烷塔,碳二、碳三餾分從塔頂餾出,送至COS水解-脫硫部分,脫除COS、CS2等有機(jī)硫。塔底物料混合C4送出裝置。由COS水解-脫硫單元送來的精制C2、C3混合物料進(jìn)入脫乙烷塔,脫除塔頂C2不凝氣,不凝氣送至催化裂化裝置回收丙烯。脫乙烷塔底混合 C3送至精丙烯塔進(jìn)行分餾,塔頂丙烯餾分經(jīng)丙烯干燥器脫除水分后送出裝置,塔底丙烷餾分直接作為產(chǎn)品送出裝置。

4 工藝流程模擬

為了考察氣體分餾裝置物料中COS、CS2等微量組分的分布情況,運(yùn)用ASPEN PLUS流程模擬軟件對(duì)氣體分餾過程進(jìn)行簡(jiǎn)單的模擬,流程如圖2所示。

實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)料溫度70℃、進(jìn)料壓力2Mpa、進(jìn)料流率53t/h,模擬結(jié)果如表2所示。

由表2可知,S5流股中COS摩爾分?jǐn)?shù)為4.0910-6,在整個(gè)系統(tǒng)中最高。但是S5流股作為脫乙烷塔頂采出氣相組分,流量較小。S2、S4流股中COS的摩爾分?jǐn)?shù)為3.2610-6,在整個(gè)系統(tǒng)中除S5流股外最高,故COS水解-脫硫罐設(shè)于此處。在此處將COS進(jìn)行脫除,可大大降低丙烯中有機(jī)硫的含量。

5 工業(yè)應(yīng)用情況

5.1 操作參數(shù)

COS水解-脫硫罐入口流率21.5t/h,壓力2.0MPa,溫度25℃,液空速1.2h-1,床層高徑比4。

5.2 COS水解-脫硫罐出、入口硫含量

圖3為實(shí)際生產(chǎn)中氣體分餾裝置COS水解-脫硫罐出、入口硫含量變化圖。

由圖可見,COS水解-脫硫罐入口硫含量均值為2.54mg/m3,出口硫含量均值為0.77mg/m3。經(jīng)COS水解-脫硫罐精制后,液化氣中攜帶的微量有機(jī)硫雜質(zhì)得到了有效脫除。

5.3 丙烯產(chǎn)品質(zhì)量

液化氣經(jīng)過COS水解-脫硫罐精制后,丙烯產(chǎn)品質(zhì)量月均值數(shù)據(jù)如表3所示。

由表3可知,由于COS水解-脫硫劑的使用,丙烯中硫含量<0.2mg/kg;硫化氫含量<0.1mg/kg,檢測(cè)管觀察無硫化氫。表明丙烯中含有機(jī)硫得到有效脫除,達(dá)到了精制脫硫的目的。

5.4 COS水解-脫硫劑硫容

按照設(shè)計(jì)條件,COS水解-脫硫劑硫容為:

其中:Q為硫容;u為入口流率;c1為入口硫含量;c2為出口硫含量;ρ為混合C3密度;t為運(yùn)行天數(shù)。

根據(jù)設(shè)計(jì)值,入口流率25693kg/h;混合C3密度530kg/m3;入口硫含量10mg/m3;產(chǎn)品硫含量為0.5mg/m3,壽命半年。

計(jì)算得出COS水解-脫硫劑設(shè)計(jì)硫容Q0為2011616mg。

實(shí)際生產(chǎn)中,本周期COS水解-脫硫罐已運(yùn)行413天;入口平均流率為21590kg/h;入口平均硫含量為3.08mg/m3;出口平均硫含量為0.56mg/m3,未出現(xiàn)穿透現(xiàn)象。

計(jì)算得出COS水解-脫硫劑實(shí)際硫容Q為1017509mg,實(shí)際硫容達(dá)到設(shè)計(jì)硫容的50.58%。

6 結(jié)論

1. 通過ASPEN PLUS軟件對(duì)氣體分餾過程進(jìn)行模擬,結(jié)果表明除脫乙烷塔頂氣流股外,脫乙烷塔進(jìn)料流股中的COS含量在整個(gè)系統(tǒng)中最高,COS水解-脫硫罐設(shè)于此處,可有效脫除液化氣中COS、CS2等有機(jī)硫雜質(zhì),保證丙烯產(chǎn)品質(zhì)量。

2. 在氣體分餾裝置中使用COS水解-脫硫劑,入口硫含量為2.54mg/m3,脫硫后液化氣硫含量降低至0.77mg/m3,丙烯產(chǎn)品硫含量<0.2mg/kg,硫化氫含量<0.1mg/kg,滿足工業(yè)生產(chǎn)的要求。

3. 實(shí)際生產(chǎn)中COS水解-脫硫劑運(yùn)行413天未出現(xiàn)穿透現(xiàn)象,實(shí)際硫容達(dá)到設(shè)計(jì)硫容的50.58%,仍可穩(wěn)定運(yùn)行。

參考文獻(xiàn)

[1] 金汪和. 氣體分餾裝置丙烯總硫超標(biāo)的原因分析[J]. 煉油技術(shù)與工程. 2004 (10)

[2] 胡典明,孔渝華,魏華,葉敬東,王先厚,肖安陸,祝漢生. EH-4丙烯專用COS水解催化劑的性能評(píng)價(jià)[J]. 化學(xué)與生物工程. 2004 (03)

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