王澤睿
【摘 要】 文章針對大采高工作面超前支護存在的問題,通過分析原有單體支護方式的弊端,進行針對性的支護優(yōu)化,采用了邁步式液壓超前支架進行支護。現(xiàn)場實踐證明:采用邁步式液壓超前支架支護后,頂?shù)装逡平繙p小了21.1%,兩幫移近量減小了15.5%。工作面開采過程中,員工安全得到了保障,工效得以提高,促進了礦井安全高效生產(chǎn),為類似工程條件回采工作面進行超前支護提供了借鑒意義。
【關(guān)鍵詞】 綜采工作面;超前支護;超前液壓支架;圍巖控制
【中圖分類號】 TD353 【文獻標(biāo)識碼】 A
【文章編號】 2096-4102(2020)05-0012-02
煤礦開采過程中,綜采工作面超前支護在安全生產(chǎn)工作中起著重要作用。綜采工作面上下順槽超前支護的方式一般以單體液壓支柱為主。單體液壓支柱支護存在支護強度低、工人勞動強度大、支護速度慢等特點,嚴重制約了工作面的高產(chǎn)高效。尤其是大采高綜采工作面礦壓顯現(xiàn)存在著局部、分段和遷移的特點,使這種液壓支柱的缺點逐漸凸顯?;诖耍罅抗こ碳夹g(shù)人員從主動支護、被動支護、裝備改造等方面,對回采巷道超前維護技術(shù)進行了分析研究。
本文以某礦32101綜采工作面為工程背景進行,對大采高條件下綜采工作面回風(fēng)巷超前支護技術(shù)進行了研究,保證了巷道圍巖穩(wěn)定性,保障了礦井的安全高效生產(chǎn)。
1工程概況
某礦32101綜采工作面位于32煤一采區(qū),工作面采用三巷布置,兩進一回,即主運巷、輔運巷和回風(fēng)巷,其中回風(fēng)巷道尺寸為寬5.4m,高4.6m,采用錨網(wǎng)(索)聯(lián)合支護方式。32101綜采工作面設(shè)計采高4.8m,走向長度1028.2m,傾向長度245.6m。工作面直接頂板為泥巖,平均厚度2.20m,平均抗壓強度18.3MPa,平均抗拉強度1.30MPa,屬中等穩(wěn)定頂板。老頂為細粒砂巖,平均厚度8.30m,平均抗壓強度46.6MPa,平均抗拉強度3.29MPa,屬堅硬巖石。直接底板為砂質(zhì)泥巖,平均厚度3.23m,平均抗壓強度25.1MPa,平均抗拉強度1.30MPa,屬軟弱~中硬巖石。
2超前支護方案優(yōu)化
2.1超前支護方案優(yōu)化
針對原有超前支護方案中存在的問題,在保證人員生命安全、提高圍巖控制效果、保證高產(chǎn)高效的前提下,對工作面回風(fēng)巷超前支護進行了革新,引進了超前液壓支架對巷道進行支護。超前液壓支架可以與巷道頂板始終接觸,避免了頂板進行反復(fù)支撐破碎;具有支護面積大、高度大、支護強度合理,能夠有效地避免巷道頂板巖層過早產(chǎn)生離層;在移架的過程人員始終位于支架下方采用鄰架方式進行操作,保障了人員的安全,徹底解決了原有支護條件下存在的所有問題。
結(jié)合現(xiàn)場實際情況,經(jīng)過理論計算和現(xiàn)場實際勘查,在32101工作面回風(fēng)巷布置4組邁步式液壓超前支架進行超前維護(型號:ZTC10000/18/38),操作方式采用鄰架操作。超前液壓支架支護布置如圖1所示。
2.2安全操作措施
在工作面回采過程中,為了更好地發(fā)揮液壓超前支架對工作面回風(fēng)巷圍巖支護效果,保證安全生產(chǎn),特制定如下安全措施:
在操作支架前必須先檢查巷道頂幫是否完好,有無活矸、片幫,周圍環(huán)境是否安全,有無人員經(jīng)過,有無設(shè)備雜物,確認安全后方可操作。
加強巷道頂板管理。當(dāng)巷道頂板比較破碎時,在超前液壓支架巷道中間及兩幫進行臨時支護,確認安全后方可進行移架。特別在遇到斷裂構(gòu)造時必須加強支護。
采煤機割完端頭三角煤,離開端頭20架后方可移架。
操作支架過程中至少兩人配合,一人操作,一人監(jiān)護,并要求站在支架下方安全區(qū)域,移架過程中發(fā)現(xiàn)異常及時停止移架。
3支護效果分析
為了進一步驗證超前液壓支架的支護效果,特選取100m巷道進行圍巖觀測,分析其頂?shù)装逡平考皟蓭妥冃瘟?,并與原有單體支護下圍巖變形量進行了對比,具體對比如圖2、圖3所示。
由圖2、圖3可以看出,巷道圍巖變形量隨距工作面距離增加呈現(xiàn)出先增大后減小最終減小到零,原有單體支護下,超前工作面62m后巷道穩(wěn)定,采用超前液壓支架后,超前工作面50m后巷道穩(wěn)定。采用超前液壓支架支護后,巷道圍巖變形量明顯減小,原有單體支護頂?shù)装逡平孔畲鬄?46mm,兩幫移近量最大為187mm,而采用超前液壓支架后,分別降低到194mm和158mm,降幅為21.1%和15.5%,巷道圍巖控制效果明顯更好。
目前32101工作面已經(jīng)回采完畢,整個回采過程中并未發(fā)生安全事故,而且原有單體支護下,工作面平均每天推進距離為9.6m,采用超前液壓支架后,工作面平均每天推進距離為10.1m,員工工效明顯提高。因此采用超前液壓支架對工作面回采巷道進行超前支護,能夠保障礦井安全高效生產(chǎn)。
4結(jié)論
通過對大采高工作面原有超前支護問題的分析,針對性地引入了邁步式液壓超前支架對回風(fēng)巷道進行超前支護優(yōu)化。
通過現(xiàn)場應(yīng)用,頂?shù)装逡平繙p小了21.1%,兩幫移近量減小了15.5%。該支護優(yōu)化成果可為其他類似工程問題提供借鑒意義。
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