董建勛 ,馮曉燕,徐蓓蕾
(1.煉焦煤資源開發(fā)及綜合利用國家重點實驗室,河南 平頂山 467000;2.神馬實業(yè)股份有限公司 尼龍化工研究院,河南 平頂山 467000;3.河南神馬尼龍化工有限責任公司,河南 平頂山 467013)
己二酸是脂肪族二元酸,天然存在于酸敗的甜菜中(ADA),分子式C6H10O4。1902年由1,4二溴丁烷首次人工合成己二酸,1937年美國杜邦公司采用煤焦油中提出的苯酚為原料開始己二酸的工業(yè)化生產(chǎn),但產(chǎn)量低、成本高,生產(chǎn)發(fā)展受到限制。隨著石油化工的興起,出現(xiàn)了環(huán)己烷氧化制環(huán)己醇、環(huán)己酮的技術(shù),己二酸的生產(chǎn)原料開始轉(zhuǎn)向以石油化工為基礎(chǔ)的新時期。由于采用石油路線原料價格便宜,使己二酸產(chǎn)量得到很大發(fā)展。2019年底,世界己二酸總產(chǎn)能接近480萬t/a,成為二元酸中產(chǎn)量最大的產(chǎn)品。
國內(nèi)外主要的己二酸生產(chǎn)商有美國的英威達、奧升德公司、法國的羅地亞公司、英國的ICI公司、日本的旭化成公司、德國的巴斯夫公司等,我國傳統(tǒng)的己二酸生產(chǎn)廠家主要有華魯恒升公司、重慶華峰公司、魯西化工公司、山東海力公司、中國平煤神馬集團等廠家。目前,工業(yè)上生產(chǎn)己二酸的方法有苯酚法、丁二烯法、環(huán)己烷法(或叫KA油法)、環(huán)己烯法等。
KA油路線和環(huán)己烯路線是兩種主流工藝,代表了當今世界己二酸生產(chǎn)的先進水平。在原料成本方面,環(huán)己烯工藝生產(chǎn)的己二酸比環(huán)己烷工藝生產(chǎn)具有一定的優(yōu)勢,是國內(nèi)己二酸生產(chǎn)企業(yè)所采用的主要工藝[1]。
本文采用中和萃取、酯化萃取和氣相色譜-質(zhì)譜法分析了生產(chǎn)己二酸過程中的副產(chǎn)物,檢測了己二酸的質(zhì)量變化情況,并分析了影響己二酸品質(zhì)的可能因素,調(diào)整可生成過程的影響因素,優(yōu)化了工藝過程,實現(xiàn)了己二酸的連續(xù)穩(wěn)定運行。
己二酸的實際生產(chǎn)是以50%~60%的硝酸為氧化劑,以銅、釩為催化劑,在溫度70~90 ℃、微負壓的操作條件下生成己二酸[2]。
在銅、釩催化劑和硝酸的作用下,環(huán)己醇被迅速氧化生成環(huán)己酮,環(huán)己酮進一步氧化生成己二酸,此反應(yīng)放熱量較大,路線長,副產(chǎn)物多,控制難度大。
結(jié)合現(xiàn)有資料中硝酸氧化環(huán)己醇合成己二酸的機理可知,硝腦酸與雙酮的生成比例與HNO2濃度成反比,與硝酸濃度成正比。環(huán)己醇氧化反應(yīng)中己二酸是由硝腦酸分解而成,而副產(chǎn)物雙酮即使在釩的作用下,也可轉(zhuǎn)化成相當數(shù)量的丁二酸和戊二酸。因此,提高己二酸收率,就是使反應(yīng)盡可能向硝腦酸方向進行,盡量提高硝腦酸與雙酮的比例。硝腦酸與雙酮的比例可通過調(diào)節(jié)體系中HNO2和硝酸的濃度來實現(xiàn)。其中,HNO2的濃度與進料中環(huán)己醇的比例有關(guān),環(huán)己醇含量越高,反應(yīng)過程中HNO2的濃度越低;提高硝酸濃度則可以通過提高氧化酸與環(huán)己醇的進料物質(zhì)的量比來實現(xiàn),但要權(quán)衡設(shè)備的耐腐蝕和后續(xù)工段處理能力。
環(huán)己醇重組分采用硝酸氧化,然后加甲醇酯化后萃取,質(zhì)譜分析結(jié)果見表1。由表1可以看出,環(huán)己醇重組分硝酸氧化產(chǎn)物比環(huán)己烯氧化產(chǎn)物更為復(fù)雜,有十幾種產(chǎn)物,同時氧化產(chǎn)物顏色更深,對己二酸的純度和色度的影響更大,需要盡可能地降低環(huán)己醇中重組分的含量。
表1 環(huán)己醇重組分硝酸氧化產(chǎn)物分析
結(jié)晶母液采用中和萃取的方法分析雜質(zhì)己二酸組分,分析結(jié)果見表2。
從表2可以看出,己二酸結(jié)晶母液中檢測到了苯酚、苯胺、環(huán)己基腈等含氮化合物,這些化合物對己二酸下游影響很大,特別是紡絲行業(yè),容易導(dǎo)致斷絲率升高。
反應(yīng)溫度是影響反應(yīng)速率的關(guān)鍵因素。在工業(yè)生產(chǎn)中,環(huán)己醇氧化反應(yīng)是在6臺串聯(lián)的氧化反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生;而環(huán)己醇氧化反應(yīng)是快速進行的強放熱反應(yīng),根據(jù)各反應(yīng)器內(nèi)進行的反應(yīng)歷程,合理控制各反應(yīng)器移出的反應(yīng)熱,從而控制反應(yīng)器的溫度,這也是反應(yīng)控制的關(guān)鍵。同時由于己二酸的沸點比較高,易溶于水,目前主要通過重結(jié)晶實現(xiàn)產(chǎn)品分離。
反應(yīng)器采用多釜串聯(lián),產(chǎn)品精致采用三次結(jié)晶技術(shù),提升己二酸產(chǎn)品純度效果明顯。為控制產(chǎn)品質(zhì)量中鐵含量,在設(shè)備材質(zhì)的選取上,充分考慮了設(shè)備運行過程中的各種條件,在接觸高溫高濃度硝酸設(shè)備的材料選擇上,選用復(fù)合鈦材,盡量減少高溫高濃度硝酸對設(shè)備的腐蝕,減少鐵離子進入系統(tǒng),影響產(chǎn)品品質(zhì)。己二酸裝置產(chǎn)出的二元酸進入二元酸回收工序,作為副產(chǎn)品出售。
表2 己二酸結(jié)晶母液采用中和萃取質(zhì)譜分析
結(jié)合生產(chǎn)實踐,環(huán)己醇重組分含量<500×10-6時,己二酸產(chǎn)品中相應(yīng)的微量雜質(zhì)可以控制在較低水平,對己二酸產(chǎn)品的質(zhì)量影響很小。環(huán)己酮氧化成硝腦酸的反應(yīng)主要在1#、2#、3#反應(yīng)器內(nèi)進行,其反應(yīng)速率快,放熱量大。三個反應(yīng)器的溫度控制在80 ℃以下,己二酸產(chǎn)品中微量雜質(zhì)明顯下降,部分雜質(zhì)已檢測不到。最佳工藝條件:環(huán)己醇重組分含量<500×10-6;反應(yīng)器采用6釜串聯(lián),其中前三個反應(yīng)釜溫度控制在80 ℃以下;產(chǎn)品精致采用三重結(jié)晶技術(shù),產(chǎn)品純度穩(wěn)定在99.70%以上。
從2019年3月1日0:00至2019年3月4日24:00對裝置進行96 h的連續(xù)運行,期間離心機進料量穩(wěn)定在5.5 t/h,己二酸產(chǎn)品指標見表3。
由表3可以看出,2019年3月1日—2019年3月4日,裝置運行連續(xù)運行96 h,整體運行良好,產(chǎn)品主要指標達到或者超過國內(nèi)高品質(zhì)己二酸指標。
原料、公用工程實際單耗與設(shè)計單耗相比,硝酸、冷卻水、純水、氮氣等實際消耗量比設(shè)計單耗偏大,其他單耗基本達到設(shè)定要求,見表4。
采用中和萃取和氣質(zhì)分析的方法,監(jiān)測生產(chǎn)過程中各中間體組分的變化,結(jié)合己二酸反應(yīng)機理,通過優(yōu)化己二酸的生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵影響因素,使整個己二酸生產(chǎn)工藝得到優(yōu)化,各種副產(chǎn)物的生產(chǎn)量得到有效控制,實現(xiàn)了己二酸的連續(xù)穩(wěn)定運行。最佳工藝條件:環(huán)己醇重組分含量<500×10-6;反應(yīng)器采用6釜串聯(lián),其中前三個反應(yīng)釜的溫度控制在80 ℃以下;產(chǎn)品精致采用三重結(jié)晶技術(shù),產(chǎn)品純度穩(wěn)定在99.70%以上。
表3 己二酸裝置試運行數(shù)據(jù)
表4 己二酸生產(chǎn)裝置原料及公用工程消耗數(shù)據(jù)