徐憶明
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
目前布袋收塵器在工業(yè)生產(chǎn)中有廣泛的應(yīng)用,它具有清灰能力強(qiáng)、設(shè)備阻力小、占地面積小、運(yùn)行能耗低、維護(hù)工作量小、換袋方便等特點(diǎn)[1]。貴溪冶煉廠新30萬t干燥機(jī)排煙收塵采用的也是布袋收塵工藝。干燥機(jī)系統(tǒng)是閃速爐系統(tǒng)的核心工序之一,而其布袋收塵系統(tǒng)更是重要環(huán)節(jié)。隨著國家對安全環(huán)保要求的越來越嚴(yán)格,如何保障生產(chǎn)安全進(jìn)行、排煙廢氣達(dá)標(biāo)排放是干燥機(jī)布袋日常管理的新要求。針對干燥機(jī)生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問題,結(jié)合當(dāng)前智能化工廠創(chuàng)建新目標(biāo),創(chuàng)新管理方法,保證安全生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放,是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
含水8%~10%的濕混合礦從配料倉經(jīng)由皮帶系統(tǒng)進(jìn)入蒸汽干燥機(jī),蒸汽干燥機(jī)以余熱鍋爐產(chǎn)出的蒸汽為熱源,在干燥機(jī)內(nèi)混合礦與盤管中的蒸汽間接接觸,并被加熱干燥。干燥后含水小于0.3%的干礦經(jīng)由氣力提升設(shè)備輸送至干礦倉[2]。由蒸汽干燥機(jī)排出的含塵煙氣,由于含塵濃度很高(100~300 g/m3),首先進(jìn)入沉降室將大量精礦沉降,然后煙氣進(jìn)入布袋收塵器,煙氣凈化后的排放含塵濃度小于50 mg/m3,并由引風(fēng)機(jī)抽吸排放于大氣中,如圖1所示。布袋收塵器原理結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 干燥機(jī)系統(tǒng)流程圖
圖2 布袋收塵器原理圖
蒸汽干燥機(jī)排出的含塵煙氣,含塵量與蒸汽量非常高。干燥機(jī)布袋出入口煙氣條件見表1。
表1 干燥機(jī)布袋出入口煙氣條件
在高溫條件下,煙氣會對設(shè)備有一定腐蝕性。而溫度過低時,由于煙氣含水量過大,極易形成冷凝水,導(dǎo)致煙塵粘結(jié),影響布袋運(yùn)行。為了防止布袋內(nèi)部溫度下降,保證布袋在煙氣含水量較高的情況下運(yùn)行,布袋收塵器的本體及灰斗外面均采用蒸汽伴熱保溫。
近年來,隨著一系列新安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的落地施行,安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)形勢越來越嚴(yán)峻,對干燥機(jī)排煙尾氣達(dá)標(biāo)排放,工藝生產(chǎn)安全的要求也越來越高。工廠近年來建設(shè)智能化工廠的進(jìn)程越來越快。經(jīng)過多年的生產(chǎn)總結(jié),干燥機(jī)布袋收塵系統(tǒng)存在以下幾個方面的問題:
1.干燥機(jī)布袋存在安全隱患。布袋由于材質(zhì)問題,當(dāng)排煙溫度過高時會造成布袋焦化而燒損。布袋收塵器最常見的故障是灰斗處的物料粘結(jié)造成堵灰[3]。由于精礦預(yù)干燥煙氣中含有精礦粉塵,溫度較高,粘性較大,容易在灰斗處粘結(jié),粘結(jié)物料受高溫氣流干燥后結(jié)塊,當(dāng)結(jié)塊不斷累加后對布袋收塵器運(yùn)行帶來不利影響[4~6]。
2.布袋反吹系統(tǒng)故障不易及時判斷發(fā)現(xiàn)。電磁閥漏氣造成反吹氮?dú)鈮毫Φ拖?;電磁閥不動作造成布袋堵塞甚至板結(jié),影響布袋壽命。
3.布袋破損難發(fā)現(xiàn)。布袋除塵器的濾袋在使用過程中因高溫、粉塵沖擊、煙氣腐蝕等因素的作用導(dǎo)致濾料老化,局部疲勞,濾袋局部會出現(xiàn)穿孔或撕裂,引起粉塵跑漏,即布袋破損。布袋破損會造成干燥機(jī)排放煙氣含塵率高,排放不達(dá)標(biāo)。改造前布袋是否破損只能通過觀察風(fēng)機(jī)出口煙氣顏色進(jìn)行粗略判斷。
4.布袋系統(tǒng)漏風(fēng)率大、反吹風(fēng)管易脫落造成反吹故障。布袋蓋板變形,密封很差,造成系統(tǒng)漏風(fēng)率加大,礦粉極易吸潮會加劇布袋板結(jié)及灰斗粘結(jié)等問題。日常采用鎂泥等密封,會造成現(xiàn)場臟亂;反吹風(fēng)管固定方式存在缺陷,易脫落,造成反吹系統(tǒng)故障。而且此類故障極不易發(fā)現(xiàn),只能通過定期進(jìn)行停運(yùn)檢查來排查。
針對上述存在的問題,該廠采取了以下措施:
1.創(chuàng)建一套完整的布袋反吹實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)及袋漏檢測定位系統(tǒng),實(shí)時監(jiān)控布袋反吹情況,如圖3所示。
圖3 蒸汽干燥機(jī)布袋反吹實(shí)時監(jiān)控畫面
布袋在運(yùn)行中會周期性地利用壓縮氮?dú)膺M(jìn)行反吹清灰,這一過程中在正常布袋的凈氣側(cè)也會造成局部的、暫時的粉塵濃度少量升高。而當(dāng)布袋破損泄漏時,噴吹清灰過程會使凈氣側(cè)的粉塵濃度大幅度上升。通過監(jiān)測收塵器出口總管的粉塵濃度,可以得到周期性的粉塵尖峰信號,而該尖峰信號時間是與反吹清灰脈沖的時間相對應(yīng)的。通過研究收塵器的反吹清灰時序,袋漏定位系統(tǒng)就可以把每個粉塵尖峰信號與收塵器特定的排或箱體對應(yīng)起來,根據(jù)尖峰信號的高度和回落時間來判斷袋漏的位置。該系統(tǒng)能通過分析反吹氮?dú)鈮毫χ登€來判斷布袋反吹系統(tǒng)是否正常,如圖4所示。當(dāng)電磁閥漏氣時,壓力趨勢會有明顯的下降。當(dāng)布袋沒有反吹時,壓力趨勢接近直線。
圖4 蒸汽干燥機(jī)布袋反吹風(fēng)壓力值曲線
在系統(tǒng)出口設(shè)置粉塵濃度儀,并通過系統(tǒng)出口粉塵濃度變化曲線來判斷是否存在袋漏。通過出口粉塵濃度峰值變化曲線與反吹電磁閥動作信號相結(jié)合來精確定位袋漏位置,如圖5所示。采用該系統(tǒng)非常好地解決了布袋運(yùn)行狀況監(jiān)視難、布袋反吹故障、布袋破損難發(fā)現(xiàn)的問題,相比原來袋漏排查方法,有非常高的精確性。
2.針對系統(tǒng)漏風(fēng)率大問題,對整個系統(tǒng)進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)主要原因是頂棚蓋板變形嚴(yán)重,密封差。因此利用年修機(jī)會,對其進(jìn)行了改進(jìn),采用帶有內(nèi)膽式的人孔蓋板,外圈凹槽內(nèi)嵌橡膠墊,采用膠粘方式,比原來的石棉繩密封效果好,不易脫落。
圖5 布袋袋漏定位畫面
3.原來布袋的反吹風(fēng)管采用的是一頭用鋼梁固定,一頭直接連接分氣包的方式。在使用過程中發(fā)現(xiàn),反吹風(fēng)管連接分氣包一側(cè)容易脫落,且連接彎頭處易腐蝕斷裂。利用2016年年修機(jī)會,進(jìn)行了改進(jìn),在易腐蝕的連接彎頭處增設(shè)外套管加強(qiáng)抗腐蝕能力;在易脫落的一側(cè)增設(shè)固定鋼梁,加強(qiáng)固定效果。經(jīng)過近兩年的定期檢查發(fā)現(xiàn),改進(jìn)后效果非常好,至今未發(fā)現(xiàn)反吹風(fēng)管脫落及破損現(xiàn)象。
4.針對干燥機(jī)布袋灰斗積灰影響布袋使用安全的問題,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)方法。采用計(jì)劃性定期清理灰斗內(nèi)壁的方法來減少板結(jié)。利用干燥系統(tǒng)較長時間的停運(yùn)檢修(檢修時長大于2 h)的機(jī)會,將灰斗入孔蓋拆開,對內(nèi)壁進(jìn)行清理,通過這一方式,布袋灰斗積灰故障率大大降低,見表2。
表2 干燥機(jī)布袋灰斗積灰故障次數(shù)表
通過上述一系列的舉措,解決了干燥機(jī)布袋系統(tǒng)在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的各個問題,布袋系統(tǒng)以及灰斗積灰故障率大大下降,為設(shè)備的安全生產(chǎn)提供了保障。特別是干燥機(jī)布袋運(yùn)行在線監(jiān)控系統(tǒng),解決了布袋反吹系統(tǒng)故障發(fā)現(xiàn)難、布袋破損泄漏排查難、定位難的難題。它的應(yīng)用成功實(shí)現(xiàn)了該廠對收塵布袋尾氣排放不能有效監(jiān)控的歷史,有助于降低粉塵排放,減少布袋更換成本。該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)低成本復(fù)制應(yīng)用到該廠其它收塵布袋裝置上,從而整體提升該廠的環(huán)保控制水平。同時它的應(yīng)用為智能化工廠建設(shè)添磚加瓦,為推進(jìn)智慧冶煉邁進(jìn)一小步。干燥機(jī)布袋系統(tǒng)的一系列創(chuàng)新管理也為工廠全面提升創(chuàng)新管理水平作出貢獻(xiàn)。