王曉波 尹財貴 范紅博 張耀武
摘? 要:催化劑二套微球裝置攪拌罐容33/1是裝置關(guān)鍵設(shè)備,隨著裝置產(chǎn)能的提高、產(chǎn)品的優(yōu)化升級,攪拌罐的生產(chǎn)效率和負載都有所增加,造成設(shè)備超負荷運轉(zhuǎn)時常發(fā)生,導(dǎo)致攪拌軸,葉片,底護套等故障頻發(fā),影響裝置長周期運行,同時檢修也存在受限空間、高空作業(yè),吊裝作業(yè)等安全隱患,因此,需要對軸,葉片,底護套易損配件以及縮短檢修工時進行改造,以滿足微球裝置生產(chǎn)的需求。
一、設(shè)備概況
催化劑廠二套微球容33/1是裝置關(guān)鍵設(shè)備,設(shè)備型號為XLD22-10,轉(zhuǎn)速88轉(zhuǎn)。攪拌介質(zhì)為分子篩。容33/1由減速機和攪拌器,聯(lián)軸器連接組成,攪拌器又由罐頂軸承、軸、槳葉、底護套及罐底支撐等部件組成。
二、運行情況及存在問題
1)攪拌軸與底部軸承(底套)配合處有護套保護,護套為焊接到軸上,當(dāng)焊接點因介質(zhì)腐蝕后,護套脫落,軸直接與底套摩擦并受到介質(zhì)腐蝕,軸與底套配合處磨損后,需要對軸進行更換。軸每年更換3次,軸價格為27000元,每年更換攪拌軸配件費用近9萬元,該設(shè)備檢修費用居高不下。
(2)該設(shè)備攪拌軸長5200mm,拆卸時需先對設(shè)備防雨棚進行拆卸,吊車配合整體吊。
(3)容33/1在檢修中僅軸及軸部件檢修就需要47工時/次。檢修工時長,不能滿足裝置的生產(chǎn)需求。
(4)該設(shè)備過渡板內(nèi)徑為φ102mm,軸最大直徑φ110mm,槳葉輪轂直徑φ310mm,即吊車將軸吊出前必須拆卸槳葉輪轂。槳葉輪轂與軸配合處受介質(zhì)影響,微小的催化劑顆粒進入配合處,加之介質(zhì)會在軸上聚集,附著在軸上難以清除,因此槳葉輪轂常規(guī)很難拆卸,只能用電焊破壞拆卸。輪轂厚度30mm,電焊破壞拆卸時間為15小時。受限空間作業(yè)、動火作業(yè)的雙重特殊作業(yè)影響下,易站位、受限空間內(nèi)電焊煙塵較大使焊工存在較大安全隱患。作業(yè)時間長也增加了焊工的勞動強度。
三、實施方案及改造情況
(1)對軸進行整體改造,將長5200mm的軸改造為長為2060mm的軸和長為3140mm的軸兩部分,縮短檢修工序和工時,減少檢修中安全隱患,降低勞動強度和檢修頻次,節(jié)省配件費用。
將原軸進行測繪設(shè)計,將其改為上軸和下軸,如圖下所示。
(2)通過對軸進行改造,解決了在檢修中外部制約因素,如空間狹小,起吊高度不足等,降低了檢修過程中的安全風(fēng)險和縮短了檢修時間。
(3)同時對基礎(chǔ)底座進行加工制作改造,使軸和輪轂?zāi)軌蛲ㄟ^,降低了吊裝難度,減少了罐內(nèi)的危險作業(yè)和焊工的勞動強度,縮短了檢修工時。
(4)上下軸的連接方式采用夾克連接方式,便于安裝和拆卸,檢修過程中,分體吊裝檢修,降低了檢修難度和風(fēng)險,縮短了檢修時間。降低了罐內(nèi)檢修的安全風(fēng)險和配件費用,
通過對二套微球裝置容33/1的技術(shù)攻關(guān)改造,在安裝過程中,對下短軸進行安裝檢修,大大減少了檢修用時,提升了檢修效率,達到了預(yù)期目標(biāo)值,并且開車運行平穩(wěn)正常,保證了裝置的長周期運行。
本次所有改造設(shè)計均符合強度條件。