徐來彬 杭志瑩
摘要:火電廠循環(huán)水系統(tǒng)的正常運行對機組的經(jīng)濟性影響較大,循環(huán)水溫度直接影響凝汽器背壓,每升高一度影響供電煤耗約1克。因此做好循環(huán)水系統(tǒng)的運行是節(jié)能運行的重要工作。
關鍵詞:填料堵塞
經(jīng)濟性
原因分析
1概述
冷卻塔是用水作為循環(huán)冷卻劑,從系統(tǒng)中吸收熱量排放至大氣中,降低水溫的裝置。某發(fā)電廠裝機容量為2X320MW機組,1996年9月兩臺機組先后投入運行,循環(huán)水系統(tǒng)一直運行正常。2020年2月發(fā)現(xiàn)#2循環(huán)水溫度比#l循環(huán)水溫度偏高2攝氏度。4月29日對停機后的#1、#2機組冷卻塔進行了檢查,發(fā)現(xiàn)#2機組冷卻塔外圍區(qū)域下層舊填料存在大面積堵塞現(xiàn)象,2019年新?lián)Q填料有少量白色薄垢,中間位置未發(fā)現(xiàn)堵塞。冷卻塔塔底有大量淤泥。
2原因分析
2.1#2冷卻塔填料外觀檢查情況
填料板沉積物,較為疏松,很容易用手碾碎。經(jīng)拍打后沉積物極易脫落(見圖3拍打后的填料)。用稀鹽酸浸泡沉積物,冒出大量氣泡,說明沉積物很可能含有大量碳酸鹽,遇酸反應放出CO2。期間下過一次小雨,經(jīng)過小雨沖淋后堵塞物明顯脫落(見圖4雨淋后的填料和沉積物)。
2.2填料沉積物成分分析
5月26日,#2機組冷卻塔填料垢樣分析報告見表l:
2.3沉積物生成原因分析
從表1可知,#2塔填料沉積物中,鈣、硅、鋁的含量排位前三,根據(jù)冷卻塔的實際運行環(huán)境可以判斷:沉積物中含有CaCO3垢,約占三分之一,主要來自循環(huán)水中碳酸鹽硬度成分Ca(HCO3)2的結垢析出。硅和鋁來自于土壤的主要成分SiO2和AlzO3,部分來源于生水中的懸浮物,部分來源于空氣中的浮塵被冷卻塔水流洗滌進入循環(huán)水中。灼燒失重達35.1%說明冷卻塔填料的沉積物中含有較多的有機物,來自于循環(huán)水在長期運行過程生成的生物粘泥。
#2機組循環(huán)水運行化驗報表,主要水質(zhì)指標平均值見表2:
根據(jù)表2,觀機組循環(huán)水除pH值8.85稍有偏高以外,其它指標沒有明顯異常。
冷卻塔配水方式為均勻配水,該方式下噴淋到填料各處的水量是均勻的,所以流經(jīng)填料的冷卻水水速在水平截面上的分布可近似看作是均勻的。經(jīng)過模擬實驗得出無風情況下化學反應污垢熱阻分布圖(如圖5無風情況下化學反應污垢熱阻分布圖)??梢钥闯鲈诶鋮s塔中心和最外圍區(qū)域容易結垢,正常運行下,要考慮主要側風的影響。
2019年初,循環(huán)水加藥管堵塞,凝汽器、冷卻塔填料出現(xiàn)結垢,從填料堵塞沉積物成分分析報告中也可以反映出,部分堵塞物為結垢造成。
循環(huán)水采用的殺菌滅藻方式為:連續(xù)式投加氧化性殺菌劑(二氧化氯),結合沖擊式投加非氧化性殺菌劑。在2016年以前用于循環(huán)水沖擊式殺菌的非氧化性殺菌劑為1227(十二烷基二甲基芐基氯化銨),2017年至今改為使用異噻唑啉酮。相比異噻唑啉酮,1227具有更好的粘泥剝離效果。
為循環(huán)水泵電耗,將循泵改成高低雙速循泵,氣溫低時采用低速循泵。為了提高冷卻塔的冷卻能力,降低循環(huán)水溫度,采用一機雙塔的運行方式,對于單臺冷卻塔來講,循環(huán)水量和流速都降低明顯,循環(huán)水大都在中心部位噴淋,不能達到冷卻塔周邊,不利于沉積物的脫落。
為了提高工業(yè)水的利用率,全廠廢水及反滲透濃水經(jīng)過工業(yè)廢水泵輸送至進水反應器,經(jīng)過澄清過濾后作為循環(huán)水補充水,工業(yè)廢水泵出口管道與虹吸濾池出口有連通門,閥門經(jīng)過長期運行腐蝕穿孔,出現(xiàn)內(nèi)漏情況,造成大量渾濁的工業(yè)廢水直接補人冷卻塔。此閥門內(nèi)漏比較隱蔽,雖然發(fā)現(xiàn)循環(huán)水發(fā)渾但一直未找到原因,時間持續(xù)月20天,從表2中可以看到循環(huán)水濁度最大到119.8NTU。
其他原因還包含:全廠的酸堿再生廢水主要通過廢水處理站直接回收至循環(huán)水系統(tǒng),也對填料結垢造成一定的影響。生活污水經(jīng)過處理后補充至循環(huán)水造成循環(huán)水有機物增多,根據(jù)以前運行經(jīng)驗,冬季停止殺菌設備的運行,造成有機物滋生。
根據(jù)以上情況,分析認為:觀機組循環(huán)水系統(tǒng)在長期運行過程中,由于水中微生物和懸浮物的存在,冷卻塔填料上逐漸生成生物粘泥,但由于近兩年使用的殺菌劑(異噻唑啉酮)的粘泥剝離效果相對較差,也未投加專用的粘泥剝離劑,使得填料上的粘泥積累較多。此外,#2機組循環(huán)水pH值略有偏高(查閱2019年循環(huán)水水質(zhì)分析報表,2019年平均值約8.85),水質(zhì)存在一定的結垢傾向,綜合種種原因首先在冷卻塔填料的下層發(fā)生了結垢,最終形成了填料板上垢、泥同時存在的現(xiàn)象。
3預防措施
改進非氧化性殺菌劑的配方,增加粘泥剝離劑,提高粘泥剝離效果。進行沖擊性殺菌時退出一機雙塔運行方式,保證冷卻塔填料有充分水量,均勻分布到各個部位。
循環(huán)水殺菌工作應常年進行,選用兩種或以上種類的殺菌劑,交替使用。建議采用氧化型殺菌劑和非氧化型殺菌劑交替使用的殺菌方式。日常選用氧化型殺菌劑,控制循環(huán)水余氯為0.1-0.5mg/L范圍內(nèi),根據(jù)季節(jié)變化調(diào)整加藥量,夏季余氯控制在高限,冬季控制在低限。氧化型殺菌劑采用連續(xù)加入方式,使用一段時間后,沖擊式加入非氧化型殺菌劑。
適當增加循環(huán)水加酸量,將循環(huán)水的pH值控制在8.5~8.7范圍內(nèi)。
全面加強對循環(huán)水的水質(zhì)監(jiān)督,確保各項指標在期望值控制范圍內(nèi);應密切監(jiān)督機組凝汽器端差變化情況。
機組有檢修機會時,及時對冷卻塔塔池進行清淤,防止塔池內(nèi)的淤泥、填料碎片等雜物污染整個循環(huán)水系統(tǒng)。
當更換循環(huán)水阻垢緩蝕劑時,委托具有一定資質(zhì)的第三方試驗研究單位重新進行循環(huán)水處理工藝動態(tài)模擬試驗,確認阻垢性能是否滿足要求。