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粘膠纖維生產(chǎn)中生化污泥處理工藝的優(yōu)化

2020-10-28 12:58馬新俊謝民楊龔永江
合成纖維工業(yè) 2020年5期
關(guān)鍵詞:濾餅物化進(jìn)料

馬新俊,謝 峰,謝民楊,龔永江,秦 剛

(新疆中泰紡織集團(tuán)庫(kù)爾勒纖維公司,新疆 庫(kù)爾勒 841000)

粘膠纖維是以天然高分子纖維素為原料,經(jīng)過(guò)一系列物理化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,形成的一種再生纖維素纖維。目前,我國(guó)粘膠纖維產(chǎn)業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步趨向于規(guī)?;?、集團(tuán)化,2019年我國(guó)粘膠纖維產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到4 000 kt以上,生產(chǎn)的品種多數(shù)以普通粘膠短纖維為主[1-2]。然而粘膠纖維生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生硫酸鋅、酸堿廢液、廢粘膠、廢絲等,產(chǎn)生的廢水成分復(fù)雜,因此生產(chǎn)中后續(xù)的廢水及污泥處理對(duì)粘膠纖維產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。目前,發(fā)達(dá)國(guó)家粘膠短纖維企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、高成本治理、綠色紡絲工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用等已基本解決行業(yè)污染問(wèn)題,而國(guó)內(nèi)企業(yè)還處于用后治理階段,距離“三廢”徹底治理還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走[3]。

新疆中泰紡織集團(tuán)庫(kù)爾勒纖維公司在粘膠纖維生產(chǎn)中采用物化/生化/深度處理三級(jí)處理工藝處理廢水,廢水中所含鋅離子、懸浮物、廢絲、生化細(xì)菌代謝物及投加電石渣經(jīng)排泥系統(tǒng)最終進(jìn)入板框壓榨,形成濾餅送至電廠焚燒[4]。采用該處理工藝處理生化污泥的過(guò)程中,存在壓榨過(guò)程有異味且易黏板、壓榨時(shí)間長(zhǎng)、藥劑成本高、濾餅含水率高、pH值偏低造成設(shè)備腐蝕等問(wèn)題,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行及生產(chǎn)成本。因此,作者結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀,對(duì)粘膠纖維生產(chǎn)過(guò)程中生化污泥的處理工藝進(jìn)行優(yōu)化,重點(diǎn)對(duì)生化污泥處理中進(jìn)料方式進(jìn)行優(yōu)化,采用固廢電石渣物化污泥/生化污泥混合進(jìn)料、壓榨脫水,探討了進(jìn)料方式的改變對(duì)進(jìn)料pH值、藥劑加入量、壓榨時(shí)間以及濾餅含水率的影響;工藝優(yōu)化后解決了黏板問(wèn)題,降低了藥劑成本,濾餅含水率下降,提高了生化污泥處理效率,同時(shí)還達(dá)到了低排放、低能耗、低污染的目標(biāo),具有較好的環(huán)保效益。

1 試驗(yàn)

1.1 原料

生化污泥和物化污泥:均來(lái)自新疆中泰紡織集團(tuán)庫(kù)爾勒纖維公司污水處理系統(tǒng)濃縮池;藥劑:聚合硫酸鐵,化學(xué)純,三豐集團(tuán)產(chǎn)。

1.2 設(shè)備及儀器

XMZGFQ1000/2000-U 廂式隔膜壓濾機(jī):景津壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司制;101型電熱鼓風(fēng)干燥箱:北京市永光明醫(yī)療儀器廠制;AL204型電子分析天平:梅特勒-托利多儀器有限公司制;PHS-3C pH計(jì):上海精密科學(xué)儀器有限公司制。

1.3 生化污泥處理工藝及優(yōu)化

1.3.1 污水處理工藝

粘膠纖維生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的含鋅、氨氮、硫化物、懸浮物、廢絲等酸、堿廢水分別經(jīng)酸池、堿池按比例進(jìn)入吹脫池進(jìn)行曝氣,后經(jīng)中和池投加電石渣乳液(電石-乙炔工藝固廢)調(diào)節(jié)pH值,進(jìn)入一級(jí)沉淀池初沉淀,上清液靠位差自動(dòng)流入生化系統(tǒng),沉淀污泥在濃縮池沉降后送至板框壓榨。生化系統(tǒng)利用生化活性污泥降解廢水中有機(jī)物和部分還原性物質(zhì),達(dá)到降低廢水的化學(xué)耗氧量(COD)及色度的目的。部分懸浮物及微生物代謝產(chǎn)物沉降后排至回流池,惰性污泥經(jīng)污泥泵提升至濃縮池沉淀,沉淀分離后上清液經(jīng)回流池返回生化系統(tǒng)前端,濃縮污泥泵入板框壓榨。生化出水在二沉池經(jīng)自然泥水分離,達(dá)標(biāo)水進(jìn)入總排排放,未達(dá)標(biāo)水至深度處理芬頓系統(tǒng)進(jìn)一步降低COD、色度,達(dá)標(biāo)后至總排排放。污水處理系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。

圖1 污水處理工藝流程Fig.1 Sewage treatment process

1.3.2 壓榨脫水處理工藝

生化污泥中存在大量的蛋白質(zhì)、多糖、核酸及腐殖質(zhì)構(gòu)成的胞外聚合物,具有極強(qiáng)的水分結(jié)合能力[5],污泥經(jīng)板框機(jī)械脫水后,含水率仍高達(dá)80%,無(wú)法滿足電廠焚燒要求(要求濾餅含水率在60%以下)。因此,經(jīng)過(guò)板框機(jī)械脫水后的污泥還進(jìn)行壓榨脫水處理,工藝流程見(jiàn)圖2,通過(guò)投加聚合硫酸鐵對(duì)污泥進(jìn)行壓榨脫水處理,當(dāng)污泥比重(濕污泥質(zhì)量與同體積的水質(zhì)量之比)控制在1.02~1.03,脫水處理效果最佳,濾餅含水率降至50%以下。但投加聚合硫酸鐵可致生化污泥pH值降至5以下,會(huì)嚴(yán)重腐蝕輸泥管及渣漿泵,且投藥成本過(guò)高。因此,擬通過(guò)改變生化污泥進(jìn)料方式,探索更低耗更環(huán)保的處理方法。

圖2 污泥壓榨脫水處理工藝流程Fig.2 Sludge squeezing and dewatering process

1.3.3 進(jìn)料方式優(yōu)化試驗(yàn)

改變進(jìn)料方式,采用壓濾機(jī)對(duì)生化污泥進(jìn)行壓榨脫水處理試驗(yàn)。優(yōu)化前,采用生化泥污泥/藥劑進(jìn)料方式;優(yōu)化后,采用固廢電石渣物化污泥/生化污泥混合進(jìn)料方式。物化污泥是指廢水中的懸浮物、氫氧化鋅及中和池投加的電石渣乳液在一級(jí)沉淀池沉淀后形成的污泥,物化泥脫水效果好,易成型。

生化污泥/藥劑進(jìn)料方式(優(yōu)化前):生化污泥在濃縮池沉降3 h后經(jīng)泵入板框攪拌池,投加聚合硫酸鐵控制污泥比重在1.02~1.03,進(jìn)行10次壓榨脫水處理,記錄每次藥劑加入量及壓榨時(shí)間,測(cè)試進(jìn)料污泥pH值、濾餅含水率。

物化污泥/生化污泥混合進(jìn)料方式(優(yōu)化后):生化污泥在濃縮池沉降1 h后經(jīng)泵入板框攪拌池,待物化污泥充滿濾室、進(jìn)料壓力至0.4 MPa、進(jìn)料流量降至80 m3/h時(shí),再進(jìn)生化污泥混合,物化污泥/生化污泥混合質(zhì)量比為50/50,進(jìn)行10次壓榨脫水處理,記錄每次藥劑加入量及壓榨時(shí)間,測(cè)試進(jìn)料污泥pH值、濾餅含水率。

1.4 分析方法

進(jìn)料污泥含水率:稱取污泥約20 g,污泥脫水后放入(105±2)℃的烘箱中干燥2 h,取出放入干燥箱中冷卻至室溫,稱重,反復(fù)多次,直至恒重,根據(jù)進(jìn)料污泥脫水、烘干前后的質(zhì)量差計(jì)算進(jìn)料污泥含水率。

濾餅含水率:稱取濾餅試樣5 g左右于恒重的稱量瓶中,放入溫度為(105±2)℃的烘箱中干燥2 h,取出稱量瓶置于干燥器中,冷卻、稱量,直至干燥至恒重,根據(jù)濾餅干燥前后的質(zhì)量差計(jì)算濾餅含水率。

進(jìn)料污泥pH值:在測(cè)定進(jìn)料污泥pH值前,將蒸餾水清洗后的電極放入pH值分別為4.00,6.86,9.18的標(biāo)定液中進(jìn)行儀器標(biāo)定,標(biāo)定后再測(cè)定進(jìn)料污泥pH值。

2 結(jié)果與討論

2.1 進(jìn)料方式優(yōu)化前后進(jìn)料污泥pH值對(duì)比

由表1可知:進(jìn)料方式優(yōu)化前,因藥劑聚合硫酸鐵屬于弱酸性聚合物,隨酸性藥劑的加入,進(jìn)料生化污泥整體酸性加強(qiáng),進(jìn)料生化污泥pH值較低,且pH值波動(dòng)較大,最低時(shí)pH值降至2.27,易導(dǎo)致輸泥管及渣漿泵嚴(yán)重腐蝕;進(jìn)料方式優(yōu)化后,進(jìn)料污泥pH值保持在7~9,且波動(dòng)較小,管線及設(shè)備的酸腐蝕程度降低。這是因?yàn)椴捎梦锘勰?生化污泥混合進(jìn)料,達(dá)到一定的污泥比重所需的酸性藥劑加入量大幅降低,因而進(jìn)料污泥酸性降低。

表1 進(jìn)料方式優(yōu)化前后進(jìn)料污泥pH值Tab.1 pH value of feed sludge before and after feeding mode optimization

2.2 進(jìn)料方式優(yōu)化前后藥劑加入量及壓榨時(shí)間對(duì)比

由表2可知:進(jìn)料方式優(yōu)化前,為保證污泥比重達(dá)1.02~1.03,藥劑聚合硫酸鐵加入量較大,最高達(dá)2 125 kg/d;進(jìn)料方式優(yōu)化后,藥劑聚合硫酸鐵加入量降低為0~125 kg/d,這是因?yàn)椴捎梦锘勰?生化污泥混合進(jìn)料,鈣含量高的物化污泥充滿濾室,無(wú)需刻意提高生化污泥固化比,藥劑聚合硫酸鐵加入量可相應(yīng)減少;進(jìn)料方式優(yōu)化前壓榨時(shí)間控制在3 500~4 500 s,可達(dá)到濾餅含水率指標(biāo)(要求濾餅含水率在60%以下),而進(jìn)料方式優(yōu)化后壓榨時(shí)間控制在500~800 s即可達(dá)到濾餅含水率指標(biāo),大幅提高了板框工作效率,這是因?yàn)槲锘勰嘀械乃酁橛坞x態(tài)水,生化污泥中水多為結(jié)合水,物化泥附著于濾布表面,避免生化污泥污堵濾布孔,從而縮短壓榨時(shí)間。

表2 進(jìn)料方式優(yōu)化前后藥劑加入量及壓榨時(shí)間對(duì)比Tab.2 Comparison of chemicals dosage and squeezing time before and after feeding mode optimization

2.3 進(jìn)料方式對(duì)濾餅含水率的影響

為保證試驗(yàn)結(jié)果具有代表性,進(jìn)料方式優(yōu)化后,脫水試驗(yàn)時(shí)縮短進(jìn)料生化污泥在濃縮池的沉降時(shí)間為1 h(優(yōu)化前為3 h),以提高進(jìn)料污泥的含水率。調(diào)整污泥進(jìn)料方式對(duì)濾餅含水率的影響見(jiàn)表3。由表3可知:進(jìn)料方式優(yōu)化前,采用生化污泥/藥劑進(jìn)料方式,進(jìn)料生化污泥含水率為92.29%~96.15%,壓榨脫水處理得到的濾餅含水率為44.85%~47.44%;進(jìn)料方式優(yōu)化后,采用物化污泥/生化污泥混合進(jìn)料,進(jìn)料污泥含水率有所提高,為95.60%~97.30%,污泥壓榨脫水處理后,得到的濾餅含水率保持在39.82%~43.50%。進(jìn)料方式優(yōu)化后,濾餅含水率降低,這有利于濾餅后續(xù)的焚燒處理,同時(shí)進(jìn)料過(guò)程中物化污泥充滿濾室過(guò)程中充分接觸濾布,避免生化污泥附著在濾布上,也解決了生化污泥黏板和污堵濾布孔的問(wèn)題。

表3 進(jìn)料方式優(yōu)化前后進(jìn)料污泥及濾餅的含水率Tab.3 Moisture content of sludge and filter cake before and after feeding mode optimization

2.4 環(huán)保效益

降低濾餅含水率可提高濾餅對(duì)發(fā)電的熱貢率,使焚燒系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、節(jié)能。降低濾餅含水率還可減少電廠煙氣排量,降低電廠煙氣系統(tǒng)的磨損,同時(shí)還能減少對(duì)大氣的污染。

生化污泥揮發(fā)分較高,氣味刺鼻難聞,采用物化污泥/生化污泥混合進(jìn)料,與物化污泥混合后可有效吸附揮發(fā)性氣體,降低大氣污染物濃度。

3 結(jié)論

a.在生化污泥壓榨脫水處理過(guò)程中,采用生化污泥/藥劑進(jìn)料方式,進(jìn)料污泥酸性大,pH值最低達(dá)2.27,藥劑聚合硫酸鐵加入量較大,最高達(dá)2 125 kg/d,壓榨時(shí)間為3 500~4 500 s,濾餅含水率為44.85%~47.44%;通過(guò)對(duì)處理工藝進(jìn)行優(yōu)化,采用固廢電石渣物化污泥/生化污泥混合進(jìn)料壓榨脫水處理工藝,物化污泥/生化污泥混合質(zhì)量比為50/50,進(jìn)料污泥pH值保持在7~9,藥劑聚合硫酸鐵加入量大幅降低,為0~125 kg/d,壓榨時(shí)間控制在500~800 s,濾餅含水率保持在39.82%~43.50%。

b.固廢電石渣物化污泥/生化污泥混合進(jìn)料壓榨脫水處理工藝是一種較為理想的污泥處理工藝,可有效降低濾餅含水率,避免因大量加入酸性藥劑引起的管線設(shè)備的酸腐蝕,大幅降低投藥成本,提高壓濾機(jī)工作效率。

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