黃曉鵬,丁永允,段海洲,魏 來,趙帥達
(1.遼寧東科電力有限公司,遼寧 沈陽 110179;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學研究院,遼寧 沈陽 110006;3.沈陽工程學院,遼寧 沈陽 110136)
海外某600 MW機組在調(diào)試升負荷過程中發(fā)生低頻振蕩,振蕩時有功功率380 MW,無功70 Mvar,現(xiàn)場未進行PSS試驗。振蕩頻率為0.4 Hz左右,振蕩過程持續(xù)7 min,起初有功波動幅值為60 MW左右,由于振蕩一直未平息,最終振幅達到200 MW,導致系統(tǒng)故障,機組與系統(tǒng)解列,并造成全廠失電。
此項目為2×600 MW機組工程,當前電網(wǎng)結構并未完善,機組處于電網(wǎng)末端,通過400 kV變電站經(jīng)200 km架空線路與2臺350 MVA聯(lián)絡變壓器相連,再經(jīng)132 kV線路向132 kV系統(tǒng)供電。
勵磁系統(tǒng)采用UNITROL6800勵磁調(diào)節(jié)器,勵磁系統(tǒng)主要參數(shù)見表1,電力系統(tǒng)穩(wěn)定器采用PSS-2B型,發(fā)電機主要參數(shù)見表2。
表1 勵磁系統(tǒng)主要參數(shù)
表2 發(fā)電機主要參數(shù)
低頻振蕩主要有區(qū)域間振蕩和局部振蕩2種類型。前者是系統(tǒng)的一個區(qū)域機群對于另一個區(qū)域機群的振蕩,振蕩頻率一般較低,在 0.1~0.7 Hz。局部振蕩是電氣距離較近的少數(shù)發(fā)電機之間的相互振蕩,這類振蕩局限于區(qū)域內(nèi),頻率為 0.7~2 Hz。
圖1為原動機調(diào)節(jié)系統(tǒng)的phillips-Heffron模型,由此模型可知,引起ΔP振蕩的原因主要是勵磁系統(tǒng)和調(diào)速系統(tǒng),文獻[1]介紹了由調(diào)試系統(tǒng)引起的低頻振蕩。根據(jù)現(xiàn)場對調(diào)試系統(tǒng)的檢查,當系統(tǒng)發(fā)生低頻振蕩時,汽輪機蒸汽調(diào)節(jié)閥變化幅度較小,變化幅度不足以引起有功功率的大幅變化,因此排除此臺機組由于調(diào)速系統(tǒng)引起的低頻振蕩。
圖1中,K1、K2、K4-K6隨運行方式變化而變化。通常K1、K2、K4、K6為正值;當負荷大于某一數(shù)值時,K5可能由正值變?yōu)樨撝怠?/p>
(1)
式中:KA為勵磁系統(tǒng)動態(tài)放大倍數(shù)。
負荷較輕時,K5>0,附加阻尼轉矩ΔTD>0,長距離、重負荷輸電時,K5<0。勵磁系統(tǒng)動態(tài)放大倍數(shù)越大,ΔΤD越小,從而引發(fā)電機的增幅振蕩。一般而言,對于遠距離、大負荷送電的快速勵磁系統(tǒng),如果K5<0,就會影響系統(tǒng)阻尼。一旦受到小擾動后,電力系統(tǒng)有可能發(fā)生自發(fā)振蕩和非同期性的失步,這種振蕩是0.2~2.5 Hz范圍內(nèi)的低頻振蕩。
2.2.1 與系統(tǒng)聯(lián)系強弱
a.聯(lián)系阻抗Xe計算
(2)
式中:U1、U2和Q1、Q2是電壓和無功前后2次的測量值,一般認為Xe<0.2時,發(fā)電機與系統(tǒng)聯(lián)系緊密,經(jīng)計算Xe=1.0。
b.電壓+2%階躍試驗
發(fā)電機有功功率為350 MW,在電壓2%階躍試驗中,發(fā)電機有功功率振蕩次數(shù)超過10次。當振蕩過程中阻尼比小于0.1時,振蕩將超過5次,認為阻尼較弱;當阻尼比小于0.05時,振蕩將超過10次,稱為弱阻尼;當阻尼比為負值時稱為負阻尼,將產(chǎn)生自發(fā)振蕩。結合系統(tǒng)阻抗的計算基本可以判斷此臺機組系統(tǒng)為弱聯(lián)系。
2.2.2 勵磁系統(tǒng)高增益
勵磁系統(tǒng)為自并勵磁系統(tǒng),采用PI控制,動態(tài)增益與暫態(tài)增益相等,負載2%階躍試驗結果計算勵磁系統(tǒng)動態(tài)增益為
(3)
通過上述分析此項目符合系統(tǒng)弱聯(lián)系、勵磁系統(tǒng)高增益、發(fā)電機輸送大功率的特點。因此判斷在當前的電網(wǎng)結構且為高負荷運行情況下極易發(fā)生低頻振蕩。
DL/T 1231—2018《電力系統(tǒng)穩(wěn)定器整定試驗導則》(簡稱導則)要求:此項目試驗工況為有功負荷大于396 MW,無功功率小于80 Mvar。依據(jù)現(xiàn)場380 MW期間發(fā)生低頻振蕩事故分析,在當前的電網(wǎng)結構下,機組有功負荷達到380 MW時,有功功率在0.3 Hz振蕩時,系統(tǒng)阻尼基本為零。由圖4 可知,350 MW試驗工況下,0.5 Hz振蕩時,系統(tǒng)阻尼僅為0.02。文獻[2]介紹了運行工況對電力系統(tǒng)穩(wěn)定器PSS現(xiàn)場參數(shù)的整定影響,PSS參數(shù)整定試驗應盡量在接近額定有功功率的工況下進行。如果因條件限制試驗機組無法達到額定有功出力,則在參數(shù)整定時應適當縮小補償范圍,以保證PSS在額定有功出力下能滿足補償要求。因此根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,試驗工況選取有功負荷為350 MW,無功功率小于80 Mvar。
通過COCO-80X動態(tài)信號分析儀產(chǎn)生白噪聲信號,接入調(diào)節(jié)器信號相加點,將機端電壓信號經(jīng)交直流變換后,接入COCO-80X輸入通道,緩慢增加白噪聲幅值,直至發(fā)電機機端電壓有輕微擺動,進行參數(shù)測試。根據(jù)導則,通過調(diào)整PSS相位補償,使附加力矩在0.1~0.3 Hz(不含0.3 Hz)頻段,超前Δω軸不應大于30°,在0.3~2.0 Hz頻率的力矩向量在超前Δω軸20°至滯后Δω軸 45°之間,同時PSS不應引起同步力矩顯著削弱而導致振蕩頻率進一步降低、阻尼進一步減弱。試驗及參數(shù)整定結果如圖2所示。
觀察PSS輸出為零時投入PSS,觀察勵磁調(diào)節(jié)器的輸出或發(fā)電機轉子電壓有無持續(xù)振蕩。如無持續(xù)振蕩則增大PSS增益,直至勵磁調(diào)節(jié)器的輸出或發(fā)電機轉子電壓出現(xiàn)微小、持續(xù)振蕩時為止,此時的增益即為臨界增益,通過試驗臨界增益測定為15。PSS運行增益取臨界增益的20%~30%,即取PS1=3~5作為運行增益。
進行有、無PSS的階躍試驗,計算有功功率振蕩頻率和阻尼比,當振蕩頻率不符合要求時應調(diào)整 PSS 相位補償參數(shù),當阻尼比不符合要求時應增大增益,再次進行有 PSS的階躍試驗直至滿足要求。有、無PSS現(xiàn)場2%電壓階躍響應曲線如圖3所示。
從表3和圖3可知,有PSS比無PSS的負載階躍響應的阻尼比應該明顯提高,在350 MW試驗工況下,當KS1=5時負載階躍響應的阻尼比大于0.1。PSS整定參數(shù)見表4。
負載階躍響應激發(fā)振蕩頻率為0.53 Hz,屬于區(qū)域間振蕩,其原因為當前電網(wǎng)結構和機組占比較高所致。
表3 振蕩品質(zhì)參數(shù)
表4 PSS整定參數(shù)
表5為機組運行若干天有無PSS最大振幅的記錄,并結合表3的試驗結果初步得到結論:有無PSS,結果相異,這說明本機組的振蕩參與度很高,屬于振蕩重點控制機組,在本機組增加投入PSS絕對有效果。
a.當前電網(wǎng)結構下,未投入PSS,有功功率在380 MW以上時,系統(tǒng)阻尼基本為零,極易發(fā)生低頻振蕩,振蕩過程無法平息,最終導致跳閘。
b.PSS中的增益KS1=5投入過程中比KS1=3對有功低頻振蕩的抑制效果更好,而且勵磁調(diào)節(jié)器輸出的波動幅值適當。
c.PSS中的增益KS1=5投入,在負荷達到530 MW,發(fā)生系統(tǒng)擾動后,機組有功振蕩明顯加劇。因此基本可以判斷目前勵磁系統(tǒng)及PSS參數(shù)很難在當前電網(wǎng)結構下、530 MW以上負荷穩(wěn)定運行,極易發(fā)生低頻振蕩。
d.進行無 PSS下的改變原動機出力試驗,觀察有功功率和無功功率波動。PSS-2B模型有轉速信號參與調(diào)節(jié),能夠有效抑制反調(diào)現(xiàn)象。在運行期間,增減有功過程中,無功反調(diào)幅度很小,小于20%額定無功功率[2]。
表5 投入PSS前后機組運行過程中有功振蕩對比
由于發(fā)電機連接的系統(tǒng)為臨時過渡系統(tǒng),振蕩頻率基本集中在低頻段0.3~0.6 Hz,目前主要目標為完成機組滿負荷運行24 h要求。因此優(yōu)化方案主要包括繼續(xù)提高現(xiàn)有PSS的增益;進行PSS超前滯后環(huán)節(jié)第三階整定[3],有效增加低頻段的增益;降低勵磁系統(tǒng)動態(tài)增益,增加PSS增益。
PSS是個閉環(huán)控制系統(tǒng),增加PSS增益可以增加機電振蕩模式阻尼,減小電氣振蕩模式的阻尼。增益過大會引起電氣振蕩模式振蕩的負阻尼,使系統(tǒng)失穩(wěn),電氣振蕩的頻率一般為3~7 Hz,因此PSS中的KS1受限于勵磁系統(tǒng)的電氣振蕩特性[4-5]。臨界增益試驗過程中,導則要求發(fā)電機轉子電壓出現(xiàn)等幅或接近等幅值振蕩為止。文獻[3,6]在臨界增益現(xiàn)場試驗過程中轉子電壓均波動超過當前值的15%,而本項目試驗過程中,KS1=15時僅僅為輕微的轉子電壓波動。因此臨界增益的提升還有一定余量,增加增益的同時,可以重點觀察電氣振蕩的情況。
由式(2)可知,機組高負荷運行時,阻尼轉矩ΔΤD為負,降低勵磁系統(tǒng)動態(tài)放大倍數(shù),可減小附加阻尼轉矩ΔΤD,從而增加阻尼。由于PSS是個閉環(huán)控制系統(tǒng),降低動態(tài)放大倍數(shù)的同時,可以相應提高PSS的臨界增益,最終達到提高系統(tǒng)阻尼的目的。根據(jù)DLT 843—2010 《大型汽輪發(fā)電機勵磁系統(tǒng)技術條件》,勵磁系統(tǒng)的動態(tài)增益不小于30。
現(xiàn)有參數(shù)整定方法在高頻段增益的上翹造成了整體增益裕度偏小,導致了低頻段模式下運行增益不足的問題。如能夠在低頻段時保持增益不變,同時降低高頻段最高增益,就可以提高整體的增益穩(wěn)定裕度。利用現(xiàn)有PSS-2B的第3個超前滯后補償環(huán)節(jié),可以在不改變中低頻段的增益同時,降低最高增益值,提高整體增益裕度。對于超前滯后環(huán)節(jié)(1+T10s)/(1+T11),當設置成T11>T10時,其相頻特性滯后,幅頻特性是衰減的。設計目標為減小0.1~2 Hz滯后角度同時,盡量減小3 Hz以上增益。因此超前滯后環(huán)節(jié)選為(1+0.06s)/(1+T0.09s)進行仿真試驗。
采用PSASP程序,利用機組參數(shù)和模型建立單機無窮大系統(tǒng),進行此項目定性仿真分析。仿真工況:有功功率為400 MW,無功功率為80 Mvar,機端電壓為額定電壓。勵磁系統(tǒng)采用表1參數(shù),PSS參數(shù)采用表4參數(shù)。
仿真試驗中,逐步增大參數(shù)組1和2中的參數(shù)Ks1值,當轉子電壓發(fā)散時,為負阻尼模式,此時Ks1為臨界增益。參數(shù)組1中臨界增益為35,整定增益為7;參數(shù)組2中臨界增益為47,整定增益為9.4。
從圖4及表6可知,參數(shù)組3和參數(shù)組4為未投PSS情況下,隨動態(tài)放大倍數(shù)的降低,阻尼比隨之降低,振蕩頻率也隨之降低。參數(shù)組1和參數(shù)組2為PSS投入時,隨著動態(tài)放大倍數(shù)的降低,PSS臨界增益增加,PSS增益會增加,阻尼比基本不變,振蕩頻率隨之降低。通過仿真結果表明,無法通過降低動態(tài)放大倍數(shù)的方法提高系統(tǒng)阻尼。
表6 不同動態(tài)增益的仿真數(shù)據(jù)及結果
PSS-2B 2組參數(shù)有補償相頻特性具體數(shù)據(jù)如圖5所示。可見其有補償相頻特性較接近,在0.1~2 Hz范圍內(nèi),三階參數(shù)比二階參數(shù)多滯后約10°,相位補償均可以滿足要求。在 0.1~2 Hz頻段內(nèi),三階的增益較優(yōu)化前有較大提高,而高頻段的最高增益反而更低。二階和三階參數(shù)仿真結果見表7。
通過對三階參數(shù)和二階參數(shù)對比仿真試驗,PSS的臨界增益由35變?yōu)?5,阻尼比由0.26提高至0.3。通過上述仿真結果表明,可以通過適當調(diào)整PSS三階參數(shù),提高系統(tǒng)阻尼。二階和三階參數(shù)2%電壓階躍響應曲線如圖6所示。
表7 二階和三階參數(shù)仿真結果
對于此600 MW機組接入當前電網(wǎng)結構,首先分析機組低頻振蕩的原因。為完成機組滿負荷運行24 h要求,提出解決方案:繼續(xù)提高現(xiàn)有PSS的增益,并觀察PSS提高增益的情況下機組振蕩模式和振蕩頻率;進行PSS超前滯后環(huán)節(jié)第三階整定,能夠在一定程度上提高PSS的臨界增益,增加系統(tǒng)阻尼,提高輸電負荷;暫不采用改變勵磁系統(tǒng)動態(tài)增益提高PSS增益的方法。負荷、機組區(qū)域均衡發(fā)展,加強電網(wǎng)網(wǎng)架結構才是此項目解決低頻振蕩的最終方案。