吳楊生
(陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限公司,山西 陽泉045400)
陽煤集團壽陽開元礦業(yè)有限責任公司前身為黃丹溝煤礦,2008年擴建后生產(chǎn)能力大3Mt/a,現(xiàn)階段主要開采15#煤層,煤層厚度由北向南,由東向西逐漸變薄,15#煤厚度為4.78~2.58m,平均4.25m,含夾矸0~3層,巖性為泥巖,一般小于0.20m。15401工作面地面位于放馬溝村以南、上峪村以西、石人溝村(已搬遷)的山梁溝谷地帶,有部分樹林分布。開元煤礦屬于高瓦斯礦井,為滿足通風要求,15401工作面布置四條回采巷道,如圖1所示。15401工作面老頂為石灰?guī)r,致密堅硬,均厚5.8m;直接頂為黑色泥巖,富含植物化石,強度較低,均厚6.8m;直接底為砂質(zhì)泥巖,性脆,含大量植物根莖化石,均厚3.5m;老底為細粒砂巖,石英為主,其次長石,均厚4.6m。根據(jù)15#煤層綜合地質(zhì)資料,15401輔助進風巷掘進期間共需揭露4個陷落柱,規(guī)模分別為:X2(距開口24~89m,規(guī)模:146×78m)、X4(距開口108~169m,規(guī)模:56×26m)、X5(距開口248~359m,規(guī)模:67×40m)、X6(距開口451~689m,規(guī)模:96×34m)。
圖1 巷道布置詳情
15401進風巷采用矩形斷面,巷道寬度為5.2m,高度3.0m,掘進采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護,頂板采用桿體為BHRB500鋼材的MSGLW500/18×2000高強度左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,間排距為1000mm,每排6根,配合規(guī)格為BHW4-220-5000-1175-6的W型鋼帶護頂,錨桿安裝時采用規(guī)格為MSK2335和MSZ2360樹脂藥卷各一支,錨固力不低于100kN。預緊力距不小于150N·m;頂板錨索采用Φ17.8-1×7-6300mm預應力鋼絞線,間排距為2500×3000mm,每排兩根,錨固劑為一支MSK2335和兩支MSZ2360樹脂藥卷,錨固力要求不小于300kN,預應力不小于200kN,錨索托盤采用14#槽鋼配合平托盤進行支護。兩幫錨桿規(guī)格與頂板相同,間排距為1000mm,均沿水平方向垂直巷幫施工,錨固劑為一支MSK2360樹脂藥卷,錨固力不小于50kN,預緊力距不小于40N·m。巷道表面采用10#冷拉鐵絲編制的菱形網(wǎng),型號為LW10#/50×50,網(wǎng)片橫向搭接寬度不小于100mm,頂網(wǎng)和兩幫網(wǎng)片搭接寬度不小于100mm。
15401進風巷采用上述支護方案掘進了280m,輔助進風巷掘進了315m,掘巷后,巷道表面出現(xiàn)較大的變形破壞,預計無法滿足工作面生產(chǎn)的斷面,且兩條巷道地質(zhì)條件非常相似,故意15401進風巷為對象,進行其圍巖控制技術的研究。15401進風巷設計長度為1235m,現(xiàn)已掘進280m,為掌握圍巖變形的具體情況,待巷道圍巖穩(wěn)定后在現(xiàn)場進行表面位移量測量,結果表明,巷道頂板下沉量大多在100~300mm之間,局部頂板下沉嚴重,最大可達600mm,兩幫相對移近量多在200~500mm之間,局部達到800~950mm,存在明顯的網(wǎng)兜現(xiàn)象,底板底鼓不明顯,基本小于150mm,綜上表明,巷道采用原支護方案頂板下沉量和兩幫移近量較大,已經(jīng)嚴重影響巷道的正常使用。
圖2 三維數(shù)值模型示意圖
為確定15401進風巷的最佳支護方案,采用FLAC3D軟件進行模擬分析[1~3],為確保模型的真實性,首先在工作面取樣測定各巖層的地質(zhì)力學參數(shù),根據(jù)15401工作面采掘條件及地質(zhì)條件建立圖2所示的模型,模型尺寸(長、寬、高)為100m、10m、30m,巷道斷面尺寸(寬×高)為5×3m,根據(jù)現(xiàn)場地應力測試結果,上覆巖層等效載荷為10.5MPa,測壓系數(shù)為1.2,模型四周邊界水平位移施加約束,模型底部邊界為固定約束。煤巖體服從摩爾——庫倫強度準則,各巖層的物理力學參數(shù)如表1所示。
表1 各巖層物理力學參數(shù)表
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研結果可知,15401進風巷采用原有支護方案掘進期間,頂板下沉和兩幫移近變形較為嚴重,原有支護方案無法有效控制圍巖的變形,因此可通過提高支護強度來改善支護效果。通過調(diào)整錨桿、錨索的長度、布置參數(shù)來調(diào)整支護強度,錨桿直徑增大為20mm,錨索直徑為17.8mm。參考類似地質(zhì)條件下巷道支護的成功案例[4~5],初步提出以下五個備選支護方案,詳見表2。
表2 各支護方案詳情
依據(jù)上述支護方案分別進行進風巷和輔助進風巷的開挖,采用Cable單元模擬錨桿和錨索,模型計算平衡后,記錄進風巷表面的位移量,整理得到圖3所示的結果。
圖3 巷道表面位移量數(shù)值模擬結果
根據(jù)表2所示支護方案的參數(shù)可以看出,支護方案由一到五,錨桿、錨索長度和布密度逐漸降低,由圖3所示統(tǒng)計結果可知,巷道表面的位移量逐漸的增大,方案一~方案三,巷道表面最大變形量增加不明顯,以頂板最大下沉量為例,方案三與方案一相比,僅增大16%,巷道表面變形量均保持在較低水平,圍巖整體穩(wěn)定;方案三~方案五,巷道表面位移量明顯增大,方案四與方案三相比,頂板下沉量增大49%,方案五與方案三相比,頂板下沉量增大135%,方案四、方案五條件下,巷道表面變形量增大明顯。綜上所述,采用支護方案三既能取得較好的圍巖控制效果又經(jīng)濟合理。
圖4 15401進風巷優(yōu)化后支護詳情
根據(jù)15401進風巷原有支護條件下的圍巖變形特征,結合前文對巷道支護方案的模擬分析,優(yōu)化后的支護方案如圖4所示。所有錨桿桿體規(guī)格為φ20-M22-2000的無縱筋螺紋鋼,鋼號為500#,錨桿間排距900×1000mm,采用MSCK2330和MSZ2350樹脂藥卷各一支雙速樹脂加長錨固,錨桿鉆孔采用直徑28mm的鉆頭施工,錨桿配套使用承載能力不低于210kN的平托盤及螺母,頂板錨桿間通過規(guī)格(長、厚、寬)為4800mm、4mm、280mm的W鋼帶聯(lián)結,幫錨桿采用W鋼護板配合托盤進行支護。頂板錨索采用直徑17.8mm、長度6300mm的鋼絞線,錨固劑為一支MSCK2330和兩支MSZ2350樹脂藥卷,采用“二二”布置,間排距為1800×1000mm,兩幫錨索采用直徑17.8mm、長度4200mm的鋼絞線,每排兩根,距離巷道底板600mm,間排距為1400×2000mm。
為驗證優(yōu)化后的支護方案的圍巖控制效果,15401進風巷采用優(yōu)化后的支護方案掘進期間,每間隔50m布置測站,監(jiān)測頂板下沉量及兩幫相對移近量,整理得到圖5所示的結果,1#測站位于距開口310m處(采用優(yōu)化后的支護方案掘進30m),成巷初期,巷道變形速率較快,頂板下沉速率最大達到6.8mm/d,兩幫移近速率最大達4.55mm/d,成巷18天后,巷道變形速率明顯減小,圍巖逐漸穩(wěn)定,最終頂板下沉量為25.3mm,兩幫移近量為22.3mm,圍巖變形量很小,整體穩(wěn)定。3#測站位于距開口410m處(采用優(yōu)化后的支護方案掘進130m),巷道變形規(guī)律與1#測站類似,最終頂板下沉量為22.5mm,兩幫移近量為18.6mm,變形量很小。綜上可知,采用優(yōu)化后的支護方案,15401進風巷掘進期間,巷道表面變形量很小,圍巖整體穩(wěn)定,支護效果良好。
圖5 15401進風巷表面變化規(guī)律
通過對開元煤礦15401進風巷表面變形情況現(xiàn)場測量表明,現(xiàn)有支護方案條件下,巷道頂板下沉和兩幫收斂變形嚴重,已無法滿足正常使用的斷面需求,以提高支護強度為目的,提出多個備選支護方案,數(shù)值模擬分析得出最為經(jīng)濟合理的支護方案,現(xiàn)場應用及礦壓監(jiān)測結果表明,采用優(yōu)化后的支護方案,頂板下沉量穩(wěn)定在30mm以下,兩幫相對移近量穩(wěn)定在25mm以下,巷道表面變形量很小,支護效果良好,成功解決了掘進期間表面位移量過大的問題。