徐寧崧 周炳海
(同濟(jì)大學(xué) 機(jī)械與能源工程學(xué)院 上海201804)
V公司是一家專業(yè)生產(chǎn)、銷售給排水行業(yè)閥門類產(chǎn)品的全球性公司。集團(tuán)的歷史可以追溯到1872年,距今已有百年,V公司在中國經(jīng)歷了十幾年的發(fā)展,已經(jīng)深耕于整個中國的水行業(yè)市場,源源不斷地為中國的調(diào)水工程、水利樞紐工程、大型水庫、自來水廠和污水廠等工程項目提供高質(zhì)量、安全可靠的閥門類產(chǎn)品。
V公司自20世紀(jì)80年代中期以來,以進(jìn)口的方式,為國內(nèi)客戶提供活塞式調(diào)流閥(以下簡稱“活塞閥”,如圖1所示)等產(chǎn)品。為能迅速響應(yīng)中國國內(nèi)客戶的需求,并降低活塞閥的生產(chǎn)成本。V公司在2014年開始活塞閥的國產(chǎn)化項目。經(jīng)過幾年的本土化生產(chǎn),產(chǎn)品的供應(yīng)鏈,工藝流程逐漸完善,產(chǎn)量不斷提高,但隨著批量、多型號的活塞閥投產(chǎn),其在生產(chǎn)過程中及客戶交付的過程中,也不斷地暴露出一系列的質(zhì)量問題,致使該產(chǎn)品的客戶投訴率高達(dá)20%,對公司造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失和浪費(fèi)。因此,擬運(yùn)用六西格瑪工具和方法,對活塞閥系列產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量改善,以降低客戶投訴率,減少公司的經(jīng)濟(jì)損失。
圖1 活塞式調(diào)流閥
活塞式調(diào)流閥,又名調(diào)節(jié)閥、柱塞閥、套閥、管閥,主要應(yīng)用在長距離調(diào)水等,對輸配水系統(tǒng)進(jìn)行線性流量調(diào)節(jié)及水源水庫高水位時的穩(wěn)定減壓,消除富余勢能等工況,具有無振動、無噪聲、無氣蝕、對輸配水管路無損傷等特點。
我國從上世紀(jì) 80年代中期才開始逐步推廣應(yīng)用此類閥門,但主要是以進(jìn)口的形式。直到 2014年,V公司才將全球的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國的全資子公司,其基本的生產(chǎn)工藝流程如圖2所示。
六西格瑪是一種改善企業(yè)質(zhì)量管理的流程,其核心是追求零缺陷生產(chǎn),防范產(chǎn)品不良風(fēng)險,降低成本,提高生產(chǎn)率,提高顧客滿意度和忠誠度。其對需要改善的流程進(jìn)行明確劃分,在戴明循環(huán)(又稱PDCA循環(huán))改善流程的基礎(chǔ)上發(fā)展,形成五步循環(huán)改善流程,即 DMAIC流程,分別是定義(Define),測量(Measure),分析(Analyze),改善(Improve),控制(Control)。
六西格瑪流程發(fā)展到今天,其不僅僅是一個質(zhì)量上的改善流程,更代表著一種全新的管理理念,而且這種管理理念的背后有很多完整且成熟的工具進(jìn)行支撐。例如定義階段,柏拉圖(Pareto Chart),質(zhì)量功能展開(QFD);測量階段,流程圖(Flow chart/ SIPOC),失效模式分析(FMEA);分析階段,試驗設(shè)計(DOE);改善階段,魚骨圖(Fishbone Diagram),頭腦風(fēng)暴(Brainstorming);控制階段,標(biāo)準(zhǔn)化流程(SOP),現(xiàn)場可視化管理(VDM)。這一套改善流程和工具,都可以在實際產(chǎn)品質(zhì)量改善中充分利用。
圖2 活塞閥生產(chǎn)流程
V公司雖已將全球的活塞閥生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國,但該產(chǎn)品的客戶投訴率居高不下,年投訴率高達(dá)20%,目標(biāo)值為5%??蛻敉对V,是指顧客對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)上的不滿意,而提出的書面或口頭上的異議、抗議、索賠或要求解決問題等行為。而活塞閥的客戶投訴率是按當(dāng)月/當(dāng)年接收的投訴量與當(dāng)月/當(dāng)年產(chǎn)量量的比值,即:
詳見圖3所示。
圖3 調(diào)流閥每月客戶投訴情況
引起活塞閥客戶投訴率較高的因素比較復(fù)雜,包括產(chǎn)品外觀質(zhì)量、關(guān)鍵尺寸、原材料、關(guān)鍵特征、人員操作、測量方法、關(guān)鍵工藝不穩(wěn)定等等,這些因素都影響了活塞閥生產(chǎn)的穩(wěn)定性,增加了客戶投訴的風(fēng)險。并且該類型的活塞閥在國內(nèi)尚屬于導(dǎo)入期,對其原理的理論計算、活塞閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計尚屬于起步階段,其實際的生產(chǎn)制造、質(zhì)量問題改善等方面,幾乎是一片空白。
針對該問題的復(fù)雜性,獨(dú)特性,筆者擬運(yùn)用六西格瑪工具來解決該問題,按照六西格瑪?shù)腄MAIC流程,層層推進(jìn),以降低活塞閥的客戶投訴率,減少公司的經(jīng)濟(jì)損失。
對V公司中國工廠生產(chǎn)的活塞閥客戶投訴報告的整理和分析,利用六西格瑪工具,主要工具為柏拉圖,詳見圖4所示,明確客戶投訴的原因,對原有相關(guān)生產(chǎn)流程進(jìn)行分析,識別導(dǎo)致客戶投訴的因素,尋找改善機(jī)會。
圖4 活塞閥客戶投訴分類
從客戶投訴分類來看,80%的問題主要集中在五個方面,分別是閥門出口區(qū)域的質(zhì)量、凹槽處的涂層質(zhì)量、不充分的工藝、供應(yīng)商機(jī)加工質(zhì)量、閥門內(nèi)泄露漏等,如果可以徹底解決上述問題,那么客戶投訴可以減少81%,全年投訴率就可以從現(xiàn)在的20%降低到3.8%,滿足改善活動的目標(biāo)值,如圖5所示。
因此,將改善活動重點集中在這五個方面的,逐一分析產(chǎn)生客戶投訴的原因,提出改善對策,使生產(chǎn)流程穩(wěn)定,客戶投訴降低。
通過對現(xiàn)有生產(chǎn)流程的梳理,利用潛在失效模式分析(PFMEA)工具,篩選影響因素,最終將關(guān)鍵因素的數(shù)量控制在有限的范圍內(nèi),以便對整個測量系統(tǒng)和過程能力做出快速且準(zhǔn)確的評估,見表 1所示。
圖5 改善目標(biāo)
表1 活塞閥客戶投訴PFMEA分析
接上表
潛在失效模式分析主要通過三個維度進(jìn)行衡量,分別是嚴(yán)重度(S)、頻度(O)和探測度(D),風(fēng)險順序數(shù)RPN則是三者的乘積,即RPN=S×O×D
經(jīng)過初步分析,閥門出口區(qū)域的質(zhì)量,凹槽處的涂層質(zhì)量及閥門內(nèi)泄漏等問題產(chǎn)生與閥門裝配的閥體準(zhǔn)備階段。
在分析階段,改善小組同樣需要分析出影響本次改善項目關(guān)鍵指標(biāo)的關(guān)鍵因素,篩選出關(guān)鍵因素,研究并判定關(guān)鍵因素的受控性,找出關(guān)鍵因素變異原因,對關(guān)鍵因素的度量基線進(jìn)行評估,以確定對關(guān)鍵因素進(jìn)行改善可以充分反映對改善項目關(guān)鍵指標(biāo)的改善,并將改善情況在一定程度上進(jìn)行量化。
小組成員將借助魚骨圖等工具,從人員、設(shè)備、物料、方法、環(huán)境等角度,羅列影響關(guān)鍵因素的原因,并針對這些原因,在小組中開展頭腦風(fēng)暴,小組成員發(fā)揮各自的專業(yè)背景知識及經(jīng)驗,提出具有針對性的改善方案,并驗證方案的可實施性,如圖6所示。
圖6 閥體內(nèi)腔涂層問題魚骨圖
(1)人員:操作員不穩(wěn)定,意識不強(qiáng),補(bǔ)漆工具使用不熟練,打磨工具使用不熟練。
(2)設(shè)備:打磨頭更換困難,補(bǔ)漆工具單一,拐角處無合適打磨工具。
(3)物料:涂料打磨時成粉末狀態(tài),導(dǎo)軌上防漆保護(hù)材料難去除,補(bǔ)漆干燥時間過長。
(4)方法:打磨方式簡單粗暴,無打磨量要求,無補(bǔ)漆厚度要求,無打磨要點。
(5)環(huán)境:內(nèi)腔光照不足,打磨后粉塵較多,補(bǔ)漆時氣味刺鼻。
(6)測量:無測量涂層厚度設(shè)備,無直徑測量設(shè)備,無涂層厚度要求,無內(nèi)徑尺寸要求。
改善階段的目的是形成針對問題根本原因的一種或多種解決方案,并且驗證這些方案達(dá)到或超過改善項目目標(biāo)的有效性。
針對篩選出的影響過程穩(wěn)定的關(guān)鍵因素進(jìn)行試驗設(shè)計(DOE)。通過試驗設(shè)計,找出改善關(guān)鍵因素間的最佳組合,并證明其組合的再現(xiàn)性,評估改善關(guān)鍵因素對提高過程穩(wěn)定性的能力。
改善小組擬使用典型的試驗設(shè)計方法進(jìn)行試驗。以確定的三個關(guān)鍵因素為人員因素、打磨設(shè)備因素、打磨方法因素。確定將這三種因素劃分為二水準(zhǔn),為便于統(tǒng)計,使用-1和1表示不同的水準(zhǔn),人員因素的二水準(zhǔn)為現(xiàn)有操作員與裝配組長,打磨設(shè)備因素的二水準(zhǔn)為氣動打磨機(jī)與電動打磨機(jī),打磨方法因素的二水準(zhǔn)固定工作臺與旋轉(zhuǎn)工作臺,因此可以得到典型的三因素二水準(zhǔn)的試驗,采用全因子試驗法,共計8組試驗,每組兩臺閥門進(jìn)行試驗,共計16臺閥門參與整個試驗,最后試驗結(jié)果由操作員、組長和檢驗員三人組成的目視檢驗系統(tǒng)來判定,如表2所示。
通過對3個因素進(jìn)行試驗分析,確定最佳設(shè)計條件,并通過計算獲得活塞閥成品合格率與各影響因素(x)的數(shù)學(xué)模型公式Y(jié)=f(x)。
表2 3因素2水準(zhǔn)試驗
分析三個因素對活塞閥成品合格率數(shù)值大小的影響,從試驗輸出數(shù)據(jù)(圖 7)可以得出影響活塞閥合格率最大的因素是打磨方法。
通過上述的試驗設(shè)計,改善小組科學(xué)地確認(rèn)了影響產(chǎn)品最終質(zhì)量特性的因素,即為打磨方法,按照試驗設(shè)計中的快速改善方案,決定將光閥裝配工序中的 ST21閥體內(nèi)腔打磨工步由現(xiàn)在的固定工作臺上打磨,改為在旋轉(zhuǎn)工作臺上進(jìn)行,這種改善方案對改善結(jié)果影響最大。
經(jīng)過四周的試驗設(shè)計改善,改善小組發(fā)現(xiàn),活塞式調(diào)流閥閥體內(nèi)的涂層質(zhì)量有了很大的提高,但是改善小組成員也發(fā)現(xiàn)了新的問題:(1)工序中增加了操作員使用量具儀器的檢驗環(huán)節(jié),增加了該工序的工藝時間;(2)未能解決打磨過程中的粉末問題;(3)打磨過程中,打磨頭會磨到銅導(dǎo)軌,而影響銅導(dǎo)軌的加工尺寸。
改善小組再次針對出現(xiàn)的問題進(jìn)一步進(jìn)行改善,提出噴涂后的閥體是否也可以在車床上進(jìn)行加工。
噴涂后的閥體通過這樣的加工方式,出口區(qū)域、內(nèi)溝槽區(qū)域的尺寸得到了精確的保證,且涂層厚度得到了控制,裝配操作員也不需要再使用量具儀器邊測量邊打磨,同時也省去了操作員的打磨環(huán)節(jié),改善后生產(chǎn)流程如圖8所示。
圖7 影響因素分析
圖8 改善后生產(chǎn)流程
通過建立標(biāo)準(zhǔn)操作程序和現(xiàn)場可視化管理的方式,維持改善結(jié)果,并對改善后的過程能力進(jìn)行驗證和跟蹤。
控制階段主要任務(wù)就是“控制”,控制已經(jīng)獲得的改善過程,規(guī)范化,并不斷地對這一改善過程進(jìn)行監(jiān)督。改善小組成員通過前面改善階段的分析和總結(jié),將項目改善后的控制項目全部文件,并更新到質(zhì)量管理體系文件中,通過這些控制收到的建立,可以使改善項目徹底解決并進(jìn)入到一個新的穩(wěn)定狀態(tài),確保了公司的良性運(yùn)轉(zhuǎn),提升產(chǎn)品的質(zhì)量水平和公司運(yùn)營績效的基礎(chǔ)。
改善小組建立標(biāo)準(zhǔn)的操作程序,將相應(yīng)的負(fù)責(zé)人及所需增加或更新的標(biāo)準(zhǔn)化文件進(jìn)行匯總,清單如表3所示。
表3 標(biāo)準(zhǔn)化操作程序
接上表
本質(zhì)量改善項目是通過六西格瑪管理方法來展開的,利用六西格瑪DMAIC管理模型和工具,對活塞式調(diào)流閥本土化生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的關(guān)鍵質(zhì)量特性失控而進(jìn)行改善,從而降低制造過程中產(chǎn)生的不良、降低客戶投訴,提高客戶滿意度。
通過這一次的質(zhì)量改善項目,改善小組成員理清了改善項目的主要流程,熟悉了改善過程中所運(yùn)用的質(zhì)量工具,最重要的是達(dá)到了改善項目的目的,通過改善方案的實施,切實地優(yōu)化了活塞式調(diào)流閥的生產(chǎn)流程,使關(guān)鍵質(zhì)量特性得到控制,確保了產(chǎn)品的質(zhì)量,降低了客戶投訴,減少了因客戶投訴而給公司造成的損失,為公司創(chuàng)造了切實可見的收益,同時也將公司質(zhì)量管理體系中強(qiáng)調(diào)的持續(xù)改善的質(zhì)量方針得到落實,持續(xù)改善的文化在公司員工中得到深入。