王許(中海石油化學(xué)股份有限公司,海南 東方 572600)
在原設(shè)計的基礎(chǔ)上,尋找輔助鍋爐燃氣減壓閥故障的原因,并通過改造和操作上的優(yōu)化降低輔助鍋爐燃氣減壓閥的故障率,通過對甲醇二期輔鍋燃氣減壓閥的故障分析,并通過對實際操作和燃氣管線及閥門進行改造,將輔助鍋爐燃氣減壓閥故障率降低,從而達到有效提高甲醇產(chǎn)量,增加企業(yè)效益的目標(biāo)。
裝置每次遇到負荷調(diào)整均會涉及到調(diào)整輔鍋燃氣壓力,手動調(diào)整還需與主控配合,調(diào)高、調(diào)低、高多少、低多少全靠操作人員的經(jīng)驗行事,在如此高頻率的調(diào)整自力式減壓閥的環(huán)境下,對閥門本身性能也是一種考驗,在此之前曾出現(xiàn)過減壓閥彈簧斷裂、膜片破損,調(diào)壓失控從而導(dǎo)致輔鍋跳車。減壓閥故障主要因素如表1 所示。從圖1 可以看出,減壓閥故障的主要因素為:自力式調(diào)壓閥故障的主要因素是閥內(nèi)膜片磨損撕裂及彈簧斷裂,會造成閥門關(guān)閉,無法正??刂茐毫?,導(dǎo)致觸發(fā)燃氣壓力低聯(lián)鎖跳車。
表1 減壓閥故障主要因素
圖1 減壓閥故障率
自力式調(diào)壓閥的缺點,一是無法實現(xiàn)無差自動調(diào)節(jié),二是閥內(nèi)膜片磨損撕裂,甚至是彈簧斷裂造成閥門關(guān)閉,這是其無法克服的自身缺陷。為了解決存在的問題,采用調(diào)節(jié)閥替代自力式調(diào)壓閥的途徑,實現(xiàn)性能升級并與主控實現(xiàn)數(shù)據(jù)鏈接,使之能夠通過主控操作根據(jù)不同負荷任意調(diào)節(jié)出口壓力。
考慮到現(xiàn)場有兩個串聯(lián)的自力式調(diào)壓閥,而且中間還有分離除液器,我們認為只要將前面一個自力式調(diào)壓閥改造為調(diào)節(jié)閥即可。之所以這樣決定,一方面是因為后面自力式調(diào)壓閥幾乎沒有發(fā)生過故障,另外利用庫存的一臺新自力閥備件替換舊閥就能夠基本保證無故障運行,具體如圖2 所示。
圖2 自力式調(diào)壓閥改造為調(diào)節(jié)閥示意圖
采購一臺適用的調(diào)節(jié)閥,與工藝管道連接盡量保持與自力閥尺寸一致,利用帶彈簧的氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu),選用事故關(guān)閉類型。配置FF 現(xiàn)場總線數(shù)字式電氣定位器,接受FCS 調(diào)節(jié)指令實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。采購一臺量程2.5MPa 的FF 現(xiàn)場總線壓力變送器一臺,與閥后工藝管道取樣閥連接,測量的壓力信號傳送到FCS。采購配套的密封墊和連接件,滿足新增儀表與現(xiàn)場安裝的需要。
訂貨參數(shù):
(1)原自力閥型號:EZR 3in
銘牌數(shù)據(jù):SERIAL NO: 10010036
TYPE:EZR DIAPH STYLE:17E97 130
% CAP:100/3 IN SPRING:L BLUE
(2)工藝介質(zhì)
天然氣(甲烷62%,二氧化碳21.5%)
入口壓力:2.7MPa 入口溫度:20℃
出口壓力:0.4~0.8MPa 出口溫度:20℃
最大流量: 13000m3/h
(3)調(diào)節(jié)閥數(shù)據(jù)(優(yōu)先選擇fisher、samson 產(chǎn)品)
閥門類型: Globe 管道連接:3inCL300/RF Flg/RF Flg
閥體材質(zhì):WCC Steel 閥座結(jié)構(gòu):Cage
流量特性:Equal Percent 執(zhí)行器:Spring & Diaphragm
動作方式:FC 氣源壓力:0.4MPa
手輪配置:Side Mounted
閥門定位器(優(yōu)先選擇fisher、samson 產(chǎn)品)
輸入信號:FOUNDATION Fieldbus
配件:Filter/Regulator
(4)壓力變送器
信號類型:FOUNDATION Fieldbus
測量范圍:0~1.6MPa 最大壓力:2.5MPa
連接配件;氣源球閥;兩閥組;終端、三通接頭、儀表支架;纏繞墊。
設(shè)備、材料到齊后,于2014 年7 月10 日停輔鍋檢修,配合機修人員安裝并焊接調(diào)節(jié)閥,儀表人員在技術(shù)員的監(jiān)督和指導(dǎo)下現(xiàn)場安裝PV10900 調(diào)節(jié)閥和PT10900 變送器,配氣源管,電纜敷設(shè)及接線,再辦理關(guān)鍵性操作票后,在FCS 系統(tǒng)新增調(diào)節(jié)閥和變送器進行組態(tài)、下裝,完成后并調(diào)校好后,與主控聯(lián)動調(diào)試,現(xiàn)已投運正常。
截至目前,更換的調(diào)節(jié)閥運行良好,利用調(diào)節(jié)閥進行燃氣壓力控制,可以實現(xiàn)無論遠控、站控和現(xiàn)場控制,均能有效控制壓力,操作方便、快捷、安全,而且改造后可根據(jù)工況調(diào)整壓力調(diào)節(jié)閥開度,準(zhǔn)確調(diào)節(jié)壓力。
此項技改大大改善了輔鍋正常運行的穩(wěn)定性,在負荷變化的情況下,提高了輔鍋調(diào)整燃氣壓力時的安全性和可靠性,克服了現(xiàn)場操作人員來回調(diào)壓僅憑經(jīng)驗辦事等缺點,為裝置的長周期運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。