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某型線性加速度計失效原因分析

2020-09-21 03:09關震國營長虹機械廠
航空維修與工程 2020年6期
關鍵詞:撓性舵機斷面

關震/國營長虹機械廠

近年來,某型裝備控制系統(tǒng)故障數(shù)量不斷增加,出現(xiàn)了批次性質量問題。經(jīng)反復檢查、測試,發(fā)現(xiàn)控制系統(tǒng)內某型線性加速度計(簡稱“線加”)是問題根源。為了深入查找該型線加的故障原因,確保裝備修理質量,對該型線加進行機械結構分析、材料分析、性能測試,并綜合考慮產(chǎn)品使用過程情況,對其失效過程及機理進行深入分析。

1 原理分析

1.1 組成結構

線加是一種密封性器件,其外部是瓦鋼結構件,線脹系數(shù)與內部材料相近,以減少線加內部的溫度誤差;底部灌裝密封膠,用于保護線加電路板及元器件。

根據(jù)該型線加外部電路結構,可知其屬于撓性擺式加速度計。線加內部為兩層結構,上層是一個金屬封裝器件,通過金屬引線固定在托板上,線圈在兩個磁鋼之間,通過撓性梁連接至兩側金屬臺,敏感質量塊可小幅度擺動。其中,金屬臺1 通過導線與信號輸出端相連。內部結構如圖1 所示。

1.2 結構原理

線加作為感知重力加速度的傳感器,內部有加速度感應部件,在受到預定方向的加速度時,感應部件存在慣性運動,將運動位移量轉換為電信號,經(jīng)過線加處理電路放大輸出,傳遞至綜合處理電路;綜合電路通過信號驅動舵機驅動電路和設備中的舵機模擬器,最終形成反饋信號,經(jīng)反饋電路傳遞至綜合處理電路。

1.3 外圍電路

在測試狀態(tài)下,線加及外圍電路的原理框圖如圖2 所示。在不加載外部信號的情況下,線加在重力狀態(tài)下輸出(-0.3±0.06)V 電壓信號,經(jīng)過線加信號處理電路和綜合處理電路后,得到舵機通道綜合輸出信號,再輸出到舵機驅動電路和設備中的舵機模擬器形成舵機反饋信號,經(jīng)舵機通道反饋電路反饋回綜合處理電路,形成閉環(huán)控制。

圖1 線加內部結構

圖2 線加外圍電路原理框圖

圖3 線加樣品X射線檢測圖

圖4 斷裂處局部放大

控制組合端口加入±13.5V 直流電壓后,線加工作。當控制組合處于平放時(即線加為水平放置),線加的輸出電壓應為(0±0.01)V;當控制組合垂直放置時(即線加為垂直放置),線加受重力影響,輸出端有(-0.3±0.06)V的輸出電壓。線加輸出信號經(jīng)過I 和Ⅱ通道的線加處理電路、綜合處理電路、舵機驅動電路處理,經(jīng)舵面反饋,形成“重力作用下舵機反饋信號”。

2 故障原因分析

2.1 檢查過程

為深入了解線加的故障原因,從兩個批次的故障線加中抽取5 件產(chǎn)品,采用外部檢查、X 射線檢查、內部目檢等方式進行失效分析,檢查情況如下。

5 個樣品的X 射線檢測圖像中均存在一根斷開的金屬線,其形貌如圖3 所示。

為了觀察線加內部具體損傷情況,采用機械方法對其進行了開封。線加內部結構如圖4 所示,分為兩層結構,上層為金屬封裝器件,通過金屬引線固定到托板上;下層為磁鋼、線圈、撓性梁等傳感功能模塊。線圈與撓性梁組成敏感質量塊,線圈套在兩個磁鋼之間,通過撓性梁接至兩側金屬臺,線加運動過程中敏感質量塊可小幅度擺動。目視檢查發(fā)現(xiàn)撓性梁與金屬臺1 連接部位斷開,如圖5 所示,此位置與X 射線觀察到的金屬線斷開位置一致。

失效樣品內部連接信號輸出端與線圈撓性梁斷開,斷開位置在撓性梁與金屬柱1 的焊接處。EDS 成份分析確認,端口兩側未發(fā)現(xiàn)腐蝕性元素。斷面1 上存在韌窩形貌,韌窩位于斷面邊緣位置,呈現(xiàn)塑性斷裂的特征。斷面1 與斷面2均可見疲勞條紋,條紋延伸方向與撓性梁擺動方向一致,呈現(xiàn)疲勞斷裂特征,表現(xiàn)形式為塑性斷裂。綜上所述,失效樣品內部連接信號輸出端與線圈撓性梁受機械應力作用產(chǎn)生疲勞斷裂,導致樣品無信號輸出。

圖5 撓性梁斷面1和斷面2斷裂處外貌

2.2 故障原因分析

根據(jù)上述分析,線加撓性梁與金屬臺焊接處觀察到疲勞條紋及疲勞條紋附近出現(xiàn)斷裂韌窩,由此推斷:

1)撓性梁與金屬臺連接部位出現(xiàn)了較大的應力,并存在初始損傷。

2)在機械應力作用下,初始損傷不斷擴展,形成了疲勞條紋,每一條疲勞條紋代表著一次載荷或者應變的改變。

3)當損傷擴展到一定程度,撓性梁的剩余強度較低。當出現(xiàn)較大載荷作用時,撓性梁損傷部位出現(xiàn)高應力,進而產(chǎn)生塑性變形,在振動過程中最終產(chǎn)生斷裂。

因此,撓性梁斷裂經(jīng)過了一個多次疲勞載荷循環(huán)加載的過程,最后因剩余強度不足發(fā)生韌性斷裂。

2.3 撓性梁斷裂原因分析

從金屬材料疲勞斷裂發(fā)生原因的機理分析,推斷撓性梁斷裂有以下兩方面的原因:

1)線加的設計過程中,沒有充分考慮生產(chǎn)和運輸過程產(chǎn)生的應力對撓性梁的影響,焊接殘余應力與外界振動產(chǎn)生的應力存在疊加的情況,易造成撓性梁焊接部位材料內部出現(xiàn)初始缺陷。在周期性環(huán)境應力、機械應力的作用下材料損傷擴展,使得撓性梁發(fā)生塑性斷裂的概率增大。

2)線加的焊接工藝存在缺陷,未充分考慮焊接過程可能造成線加撓性梁存在拉伸的應力,同時撓性梁應力釋放處理不當,導致?lián)闲粤嚎拷附狱c附近集中了較大的應力。在運輸、裝卸過程中線加撓性梁不斷振動,形成周期性疲勞載荷作用,初始損傷不斷擴展,最終導致?lián)闲粤菏S鄰姸炔蛔惆l(fā)生塑性斷裂。

3 結論

綜上所述,該型線加的故障是由于其撓性梁的生產(chǎn)過程中,因設計/工藝缺陷,在撓性梁焊接部位周圍形成了高應力區(qū);其貯存過程易受外界振動,在交變應力作用下?lián)闲粤洪L期處于高頻微振狀態(tài),在焊接端產(chǎn)生金屬疲勞,且疲勞情況持續(xù)發(fā)展;當線加隨部件進行振動試驗時,撓性梁的金屬疲勞程度從亞穩(wěn)定擴展階段快速進入失穩(wěn)狀態(tài),導致?lián)闲粤簲嗔?,最終使線加失 效。

4 建議

根據(jù)上述分析結果,工廠對故障件進行了換新處理,同時提出相關建議:

1)針對線加故障率較高且數(shù)量有增長的情況,在現(xiàn)有失效分析結論的基礎上改進產(chǎn)品設計及生產(chǎn)工藝,制定預防性措施,降低外部振動對線加金屬件的影響。

2)后期工廠將對含有慣性器件的部件進行包裝防護,以減少轉運過程中外界應力對慣性器件的振動影響。

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