蘇晶 嚴(yán)小波 張星 盧宏舉 倪邵祥
摘? 要:由于該斷塊屬于稠油油藏,原油粘度較大(50℃ ,原油平均粘度為1216mPa.s),油田尚無同類油藏開發(fā)經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,新井的大量投產(chǎn),產(chǎn)量的快速上升使我們面對(duì)油藏、井筒、集輸、生產(chǎn)組織等各方面的挑戰(zhàn),通過不斷摸索與實(shí)踐X斷塊稠油油藏開發(fā)的問題與對(duì)策,通過二氧化碳吞吐、井筒加藥、電加熱桿的應(yīng)用,點(diǎn)滴加藥泵的研制、集輸系統(tǒng)全程保溫等方式,取得一定的效果,對(duì)同類稠油油藏開發(fā)具有一定借鑒意義。
關(guān)鍵字:稠油? 降粘? 二氧化碳吞吐
1.開發(fā)歷程
斷塊自1994.04月投入開發(fā),經(jīng)歷了定向井開發(fā)階段及水平井開發(fā)階段,因油水粘度比大,定向井開發(fā)初期定向井產(chǎn)液能力低,2006年以后采用水平井開發(fā),生產(chǎn)效果較好,日產(chǎn)油最高40t。2010年,隨著二氧化碳吞吐措施的實(shí)施,產(chǎn)量得以穩(wěn)定,2018年9月,隨著新井的逐漸投產(chǎn),斷塊煥發(fā)了新的生機(jī)!
2.降粘效果探索與應(yīng)用
2.1油藏問題
問題:油藏原油粘度過大,無法正常采出
斷塊投產(chǎn)初期第一步需要解決的是油藏問題,由于原油粘度太大,原油甚至無法從地層流入井筒,多口井開井后出現(xiàn)井口出液不連續(xù),功圖顯示供液不足的情況,我們當(dāng)初懷疑是地層能量的問題,后得出結(jié)論:油藏原油粘度過大,無法流入工作筒。
結(jié)合前期的調(diào)研和試驗(yàn)成果,X斷塊優(yōu)選降粘劑吞吐、CO2吞吐、兩種方式
2.2 井筒問題
問題:井筒原油粘度大,導(dǎo)致不同步頻發(fā)
隨著新井一口口吞吐投產(chǎn),不同步現(xiàn)象出現(xiàn)的越來越頻繁,在新井投產(chǎn)初期低含水階段,受稠油影響,多井出現(xiàn)不同步現(xiàn)象,傳統(tǒng)的泵車洗井對(duì)油井含水影響較大,且有效期短,亟待尋找新的井筒降粘方式
2.2.1 L井原油降粘實(shí)驗(yàn)(化學(xué)法)
實(shí)驗(yàn)方法
將L井原油進(jìn)行簡易脫水,制成去游離水稠油,將稠油和地層水按一定比例配制成含一定比例的原油,攪拌均勻后,在40℃恒溫條件下用SNB-3旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)測定初始粘度;取一個(gè)1000ml燒杯,加入上述配制好的原油 400g,并且加入1.6g(加藥量為0.4%)的篩選藥劑,置于70±1℃的恒溫水浴中,恒溫20min 并于1200r/min的轉(zhuǎn)速下攪拌均勻,用SNB-3旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)測定40℃時(shí)此原油的粘度。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析
原油流動(dòng)改性劑降粘效果不理想,而采油用降粘劑 表面活性劑類 JRSJ-1降粘效果理想,并隨著原油含水率的增高,降粘效果穩(wěn)步提升,在含水30%的情況下降粘率達(dá)到了70%以上,而當(dāng)含水為50%時(shí),降粘率更是達(dá)到97%以上,此時(shí)有部分水已經(jīng)從油中脫離出來,出現(xiàn)明顯的分層現(xiàn)象。采油用降粘劑 表面活性劑類 JRSJ-1可以起到很好的降粘效果。
2.2.4 實(shí)踐:井筒降粘——井筒加藥(化學(xué)法)
初期井筒加藥我們均采用的水基降粘劑,但是在低含水期效果并不理想,通過在遼河油田的學(xué)習(xí),受摻稀采油的啟發(fā),采油三區(qū)積極與油田管理科和工藝所結(jié)合,針對(duì)油田常用的水基降粘劑進(jìn)行改進(jìn),與瑞豐結(jié)合,改進(jìn)并生產(chǎn)油基降粘劑,針對(duì)該斷塊新投產(chǎn)油井初期無水采油期以及低含水期,采用油基降粘劑,取得了明顯的效果。
經(jīng)過多次試驗(yàn),摸索出降粘劑效益最大化的使用規(guī)律,含水小于40%,使用油基降粘劑,含水40%-80%,使用水基降粘劑,大于80%,停用降粘劑。
2.2.5? 井筒降粘——空心桿電加熱投產(chǎn)及管理(物理法)
( 1) 連續(xù)控制法: 為了保證抽油機(jī)正常工作和產(chǎn)油量, 使加熱裝置滿功率輸出, 并且長期連續(xù)不斷的運(yùn)行。保證抽油機(jī)正常工作, 計(jì)算油井加熱就過剩電能, 實(shí)驗(yàn)該方法能否較好控制電加熱裝置。
試驗(yàn)井 :N井
(井口出液溫度:40度+)
( 2) 定時(shí)控制法:使加熱裝置滿功率輸出, 但加熱裝置不是連續(xù)運(yùn)行, 通過時(shí)鐘控制, 讓加熱裝置定時(shí)運(yùn)行。確定加熱裝置運(yùn)行時(shí)間及停止時(shí)間, 根據(jù)井液溫度變化來確定加熱裝置運(yùn)行時(shí)間及停止時(shí)間。
試驗(yàn)井 :AA井
(井口出液溫度:35+)
( 3) 改變功率法: 定時(shí)改變電加熱裝置的輸出功率, 試圖改變輸出功率達(dá)到節(jié)電目的。只能依靠操作技術(shù)員的經(jīng)驗(yàn)調(diào)整電加熱裝置的功率, 評(píng)價(jià)是否具備操作性。
試驗(yàn)井:BB井
(井口出液溫度:35+)
2.3? 集輸問題
一方面,稠油導(dǎo)致局部管線壓力高,最高回壓達(dá)到4MPa。同時(shí)在吞吐井集中開井后拉油罐拉油困難,單車?yán)蜁r(shí)間由20分鐘左右增加到50分鐘左右。
2.3.1對(duì)策1——管線點(diǎn)滴加藥泵的研制(物理法)
斷塊投產(chǎn)初期,單井管線回壓上升較快,導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。利用加堿系統(tǒng)每天加清水稀釋的方式保證管線通暢,但費(fèi)用較高。維護(hù)費(fèi)用10萬元/月,年費(fèi)用測算達(dá)到145萬元。
采油技師們自行研制的點(diǎn)滴加藥裝置,并與瑞豐公司結(jié)合配置了水基降粘劑,有效的解決了單井管線回壓高的問題,并降低地面維護(hù)成本。
2.3.2對(duì)策2——集輸系統(tǒng)全程加熱保溫(物理法)
通過對(duì)采油樹包裹、管線中頻加熱、大罐加熱棒的啟用,保證全套流程溫度不低于30℃,原油粘度不大于2500mPa.s,使生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。
3.經(jīng)濟(jì)效益
針對(duì)目前斷塊產(chǎn)出原油為稠油的特點(diǎn),結(jié)合新井投產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)液含水變化制定了單井電加熱桿、管線中頻加熱、集輸管網(wǎng)加藥運(yùn)行制度。通過分階段的優(yōu)化制度,實(shí)現(xiàn)成本有效控制。
對(duì)比總結(jié):結(jié)合新井投產(chǎn)進(jìn)度,在保持正常儲(chǔ)油、拉油生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,有效降低并維持輸油管網(wǎng)運(yùn)行壓力,降低動(dòng)力能耗,依據(jù)油井產(chǎn)液含水變化動(dòng)態(tài)調(diào)整單井電加熱桿、管線中頻加熱、井口伴熱,集輸管網(wǎng)加藥運(yùn)行制度,第三階段相比第一階段共計(jì)減少月動(dòng)力費(fèi)40萬,能耗降低顯著。
4 結(jié)語
問題1:油藏原油粘度過大,無法正常采出
對(duì)策1:降粘劑吞吐(效果差,舍棄)
對(duì)策2:二氧化碳吞吐(效果好,技術(shù)成熟)
問題2:井筒原油粘度大,導(dǎo)致不同步頻發(fā)
對(duì)策1:井筒加藥(化學(xué)法)
對(duì)策2:電加熱桿應(yīng)用(物理法)
問題3:稠油導(dǎo)致集輸系統(tǒng)回壓升高
對(duì)策1:點(diǎn)滴低壓管線加注降粘劑(化學(xué)法)
對(duì)策2:? 集輸系統(tǒng)全程加熱保溫(物理法)