白少華 李光梅 張先軍
摘要:采用傳統(tǒng)火法冶煉設(shè)備反射爐回收高砷高硫難處理金精礦副產(chǎn)品三氧化二砷時(shí),存在熱效率較低,機(jī)械化、自動(dòng)化程度不高等缺點(diǎn)。為降低生產(chǎn)能耗、提高自動(dòng)化水平及經(jīng)濟(jì)效益,中南黃金冶煉公司在鋼帶爐的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)化改進(jìn),形成了一項(xiàng)全自動(dòng)帶式電爐三氧化二砷蒸餾提純技術(shù)。生產(chǎn)實(shí)踐表明:金精礦冶煉副產(chǎn)品三氧化二砷純度從96.5 %提高至99.0 %,堆密度從0.8 t/m3提高至1.8 t/m3;該技術(shù)安全環(huán)保,設(shè)備性能良好,機(jī)械化、自動(dòng)化程度高,能耗低,應(yīng)用前景廣闊。
關(guān)鍵詞:全自動(dòng)帶式電爐;三氧化二砷;提純;蒸餾;難處理金精礦;反射爐
中圖分類號(hào):TF806?文章編號(hào):1001-1277(2020)07-0072-03
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A?doi:10.11792/hj20200715
引?言
三氧化二砷是高砷高硫難處理金精礦冶煉副產(chǎn)品之一。高砷高硫難處理金精礦經(jīng)過沸騰爐焙燒,含三氧化二砷煙氣經(jīng)驟冷塔冷卻及濾袋收塵得到粗三氧化二砷產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中,因布袋室收集的三氧化二砷純度、白度及堆密度等較低,不能作為原材料[1-2]直接使用,需進(jìn)行提純,達(dá)到資源化利用的目的。
目前,三氧化二砷提純主要采用反射爐蒸餾工藝。反射爐是傳統(tǒng)的火法冶煉設(shè)備,在熔煉銅、錫、鉍精礦,處理銅浮渣,金屬的熔化和精煉等方面應(yīng)用廣泛。反射爐具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便,對(duì)原料及燃料適應(yīng)性強(qiáng),生產(chǎn)中耗水量少等優(yōu)點(diǎn)。但是,反射爐熱效率較低,生產(chǎn)過程中進(jìn)料、出渣均采用人工操作,機(jī)械化、自動(dòng)化程度低,同時(shí)含砷煙氣及粉塵易跑冒泄漏,且三氧化二砷為劇毒物質(zhì),存在較大的職業(yè)危害,該工藝已不能滿足安全發(fā)展、綠色發(fā)展的時(shí)代要求[3]。本文以湖南中南黃金冶煉有限公司(下稱“中南黃金冶煉公司”)全自動(dòng)帶式電爐三氧化二砷蒸餾提純工藝為例,對(duì)工藝流程、系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行情況、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等進(jìn)行總結(jié)分析,介紹一種全新的三氧化二砷清潔生產(chǎn)裝備及工藝技術(shù),為類似黃金冶煉企業(yè)高效回收副產(chǎn)品三氧化二砷,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提供參考。
1?全自動(dòng)帶式電爐
全自動(dòng)帶式電爐也稱鋼帶爐,屬于連續(xù)式熱處理爐的一種。鋼帶爐主要用于粉末冶金工業(yè)中氧化物還原生產(chǎn)鐵粉、銅粉、鈷粉、鉬粉、鎢粉等金屬粉末,也可用于草酸鈷、APT、磷酸鐵鋰等金屬鹽類的煅燒和精還原。鋼帶爐作為一種大型熱工裝備,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于操作及維護(hù),自動(dòng)化程度高,產(chǎn)量高及質(zhì)量批次性好等優(yōu)點(diǎn)。隨著對(duì)其不斷進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),單臺(tái)設(shè)備產(chǎn)能、生產(chǎn)效率及設(shè)備自動(dòng)化、智能化、集成化不斷提高[4]。鋼帶爐結(jié)構(gòu)見圖1。
2?三氧化二砷蒸餾提純技術(shù)
中南黃金冶煉公司現(xiàn)有一套200 t/d高砷高硫難處理金精礦冶煉生產(chǎn)線,主體工藝為“兩段焙燒—氰化提金”。焙燒煙塵通過旋風(fēng)收塵、自然沉降、電收塵收集含金物料后,含砷煙氣進(jìn)入驟冷塔冷卻,再通過布袋室收集副產(chǎn)品三氧化二砷。為提高金精礦冶煉副產(chǎn)品附加價(jià)值,增加經(jīng)濟(jì)效益,該公司經(jīng)過不斷研究,根據(jù)三氧化二砷物料特性,結(jié)合全自動(dòng)帶式電爐結(jié)構(gòu)和工藝特點(diǎn),摸索并設(shè)計(jì)了一款全自動(dòng)帶式砷蒸餾電爐,并形成一項(xiàng)全自動(dòng)帶式電爐三氧化二砷蒸餾提純技術(shù),于2018年建成投產(chǎn)運(yùn)行。全自動(dòng)帶式電爐結(jié)構(gòu)見圖2。
2.1?工藝流程
三氧化二砷產(chǎn)品由氣力輸送至原料倉,通過埋刮板輸送機(jī)輸送至全自動(dòng)帶式電爐布料斗,經(jīng)布料裝置連續(xù)給料至鋼帶上方,再由鋼帶傳送至爐內(nèi)蒸餾。高沸點(diǎn)雜質(zhì)由鋼帶傳送至冷卻段,經(jīng)出爐口漏風(fēng)冷卻后由出渣器自動(dòng)卸渣,廢渣返回金精礦冶煉沸騰焙燒系統(tǒng),以回收其中的砷、金及其他有價(jià)元素。蒸餾形成的含砷煙氣經(jīng)煙氣出口管道進(jìn)入收砷沉降室,煙氣在此經(jīng)表面冷卻、重力沉降得到三氧化二砷產(chǎn)品,產(chǎn)品經(jīng)振動(dòng)篩分、自動(dòng)包裝后銷售。尾氣經(jīng)濾袋收塵、洗滌塔凈化后排放。工藝設(shè)備連接見圖3。
2.2?系統(tǒng)參數(shù)
全自動(dòng)帶式電爐設(shè)計(jì)鋼帶寬度為1 500 mm,鋼帶線速度50~240 mm/min,布料厚度10~150 mm,蒸餾段區(qū)數(shù)10區(qū),加熱段區(qū)數(shù)2區(qū),最高工作溫度800 ℃,額定功率780 kW。
2.3?設(shè)備運(yùn)行情況
中南黃金冶煉公司通過不斷調(diào)試改進(jìn),確定鋼帶寬度為1 200 mm,鋼帶線速度為200 mm/min,布料寬度為800 mm,布料厚度為120 mm,爐體控制溫度為750 ℃。系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,日處理三氧化二砷22.12 t,渣率5 %,系統(tǒng)功率450 kW(相同處理能力反射爐工藝系統(tǒng)功率為800 kW)。
2.4?主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
經(jīng)統(tǒng)計(jì),全自動(dòng)帶式電爐三氧化二砷蒸餾提純工藝主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為:①處理量22.12 t/d;②產(chǎn)品產(chǎn)量21.01 t/d;③系統(tǒng)耗電量10 800 kW·h/d;④系統(tǒng)耗水量 2 m3/d;⑤直接運(yùn)行成本350元/t(三氧化二砷產(chǎn)品),其中電力單價(jià)為0.68元/(kW·h),用水單價(jià)為4元/m3。
2.5?應(yīng)用效果
1)采用自主創(chuàng)新的全自動(dòng)帶式電爐代替反射爐,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化進(jìn)料、出渣及連續(xù)式生產(chǎn)。爐體進(jìn)出口配置了氣簾密封裝置,生產(chǎn)調(diào)試過程中急停電時(shí)未出現(xiàn)含砷煙氣泄漏現(xiàn)象,同時(shí)能耗與傳統(tǒng)反射爐工藝相比降低近50 %。反射爐提純?nèi)趸楣に嚞F(xiàn)場(chǎng)見圖4,全自動(dòng)帶式電爐提純?nèi)趸楣に嚞F(xiàn)場(chǎng)見圖5,反射爐與全自動(dòng)帶式電爐應(yīng)用情況對(duì)比見表1。
2)三氧化二砷產(chǎn)品質(zhì)量得到提升,產(chǎn)品純度從96.5 %提高至99.0 %,堆密度從0.8 t/m3提高至1.8 t/m3,白度等也得到較大提高,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到GB 26721—2011 《三氧化二砷》中二級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。該技術(shù)不僅解決了粗砷產(chǎn)品積壓?jiǎn)栴},同時(shí)廢渣返回金精礦冶煉沸騰焙燒系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了資源有效回收,提升了企業(yè)效益,減少了危害廢棄物。全自動(dòng)帶式電爐提純?nèi)趸榍昂螽a(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比見表2。
3)原料采用氣力輸送代替人工轉(zhuǎn)運(yùn),且輸送管道配置了助吹裝置,彎頭采用內(nèi)襯陶瓷,滿足了高水分及黏性原料輸送需求,減少了人員配置,提升了轉(zhuǎn)運(yùn)過程中的安全環(huán)保及職業(yè)衛(wèi)生水平。產(chǎn)品進(jìn)行自動(dòng)化包裝,并配置了通風(fēng)收塵設(shè)施,實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。
4)工藝機(jī)械化、自動(dòng)化水平較高,配置完備的中控及監(jiān)控系統(tǒng),生產(chǎn)時(shí)不需要現(xiàn)場(chǎng)操作,員工勞動(dòng)強(qiáng)度和職業(yè)危害大幅降低。
2.6?存在問題及改進(jìn)方向
1)設(shè)備性能有待進(jìn)一步提升。生產(chǎn)調(diào)試過程中,當(dāng)加大布料寬度、布料厚度及鋼帶運(yùn)行線速度時(shí),鋼帶運(yùn)行負(fù)荷加重,全自動(dòng)帶式電爐的故障率增加。后續(xù)應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化全自動(dòng)帶式電爐及工藝設(shè)計(jì):一是在全自動(dòng)帶式電爐的設(shè)計(jì)上,要優(yōu)化爐膛結(jié)構(gòu),使揮發(fā)煙氣及時(shí)排出,減少爐內(nèi)煙氣滯留時(shí)間;二是設(shè)備設(shè)計(jì)及制作過程中,需充分考慮設(shè)備結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度等性能,如預(yù)熱、加熱揮發(fā)段、煙氣出口段、渣料冷卻段等的尺寸及抗砷結(jié)晶體的承載強(qiáng)度等;三是三氧化二砷蒸氣至產(chǎn)品沉降室的管道應(yīng)盡可能直和短。
2)砷結(jié)晶問題不能完全杜絕。一是在全自動(dòng)帶式電爐蒸餾揮發(fā)段的進(jìn)出口,受冷熱交替影響,仍會(huì)不同程度地產(chǎn)生砷結(jié)晶體(玻璃砷);二是突發(fā)性停爐及系統(tǒng)抽風(fēng)調(diào)節(jié)不及時(shí)等,易造成爐膛內(nèi)煙氣滯留,也會(huì)形成砷結(jié)晶體;三是煙氣管道拐彎段,容易形成砷結(jié)晶體。在今后生產(chǎn)過程中,應(yīng)提高精細(xì)化管理和操控水平:一是精細(xì)操作,保障系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)通過調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,調(diào)節(jié)爐體內(nèi)部煙氣氣氛,減少砷結(jié)晶體的形成;二是根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有計(jì)劃地進(jìn)行停爐,清理關(guān)鍵部位的砷結(jié)晶體,減少設(shè)備故障率。
3?結(jié)?語
隨著易處理金礦石的日益減少,品位低、細(xì)粒浸染、雜質(zhì)含量高和難選冶的金礦石成為國內(nèi)黃金生產(chǎn)的主要原料。因此,有效回收利用此類金礦石選冶過程中的各類副產(chǎn)品,對(duì)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,高效開發(fā)利用金礦石資源具有重要現(xiàn)實(shí)意義。三氧化二砷作為高砷高硫難處理金精礦焙燒預(yù)處理副產(chǎn)品之一,因其純度較低,產(chǎn)品無法直接資源化利用,制約著該冶煉工藝的生存與發(fā)展。全自動(dòng)帶式電爐三氧化二砷蒸餾提純工藝具有安全環(huán)保,設(shè)備性能良好,機(jī)械化、自動(dòng)化程度高,能耗及運(yùn)行成本較低等優(yōu)點(diǎn),彌補(bǔ)了傳統(tǒng)反射爐工藝的不足,在三氧化二砷提純工藝上取得了重大的技術(shù)突破,具有廣闊的應(yīng)用前景。
[參 考 文 獻(xiàn)]
[1]?劉小波,章禮,楊名江.含砷煙塵做玻璃澄清劑的研究[J].環(huán)境科學(xué)研究,1995,8(3):46-47.
[2]?廖祥文.含砷工業(yè)廢水處理技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J].礦產(chǎn)綜合利用,2006,8(4):27-30.
[3]?云正寬,陳紹祖,蘭新輝,等.冶金工程設(shè)計(jì):第3冊(cè):機(jī)電設(shè)備與工業(yè)爐窯設(shè)計(jì)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006:1 028-1 038.
[4]?劉紅,鄧軍旺,戴煜.淺析鋼帶爐的應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)[J].工程設(shè)計(jì)與研究,2014(2):1-4.