程農(nóng)全
摘 要:社會經(jīng)濟的發(fā)展,使人們對綜合效益的關(guān)注度日益提高,也使企業(yè)的社會責(zé)任感逐漸增強,鑄造企業(yè)尤其如此。呋楠樹脂砂循環(huán)系統(tǒng)工藝的先進性直接影響環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本,我公司15T/H(德國FAT)樹脂砂循環(huán)系統(tǒng)于上世紀(jì)90年代末期投用,長期超負(fù)荷運行,部分工藝越來越不適應(yīng)生產(chǎn)的需要,對其進行優(yōu)化勢在必行。
關(guān)鍵詞:樹脂砂;工藝優(yōu)化;效果
中圖分類號:TG242 文獻標(biāo)識碼:A
對樹脂砂循環(huán)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)進行分析,落砂工部和機械破碎再生工部是最關(guān)鍵的兩個。結(jié)合系統(tǒng)的實際狀況,針對這兩個工部的工藝進行重點優(yōu)化。
1 理論分析及現(xiàn)場測試
通過理論分析及現(xiàn)場測試確定需要工藝優(yōu)化的吸塵點的位置及所需風(fēng)量大小,吸塵效率要求提高30%左右。
落砂機地坑原有DK1、DK2、DK3三個吸塵點,經(jīng)測試其實際風(fēng)量與理論風(fēng)量均有較大差距,根據(jù)樹脂砂循環(huán)量的大小和生產(chǎn)的實際需要,優(yōu)化后各吸塵點的實際風(fēng)量應(yīng)比理論風(fēng)量有一定增幅。
工藝優(yōu)化的第一步是疏通舊設(shè)備堵塞的管道、修復(fù)破損管道,然后更換布袋(一般三年更換一次),最大限度恢復(fù)其功能。考慮到舊設(shè)備的除塵效果隨使用年限的增長不斷衰減,各吸塵點要達到要求風(fēng)量還需增加一臺合適的新設(shè)備。新設(shè)備擔(dān)負(fù)落砂工部地坑三個吸塵點和機械破碎工部五個吸塵點的粉塵處理,將舊設(shè)備與這八個吸塵點的連接管道斷開后封閉,從而大幅增加舊設(shè)備為其它吸塵點提供的風(fēng)量[1]。
2 設(shè)施的配置
呋喃樹脂砂循環(huán)系統(tǒng)的粉塵主要來源于其表面粘結(jié)劑膜經(jīng)機械破碎產(chǎn)生的粉末,其直徑在0.106 mm(140目)以下,干燥,且在運行中帶有靜電。為此,我們選用新型PPCS氣相式脈沖除塵器(處理風(fēng)量30 000 m3/h),含塵氣體由側(cè)風(fēng)口進入先進行預(yù)沉降后進入除塵器下部,同時氣流速度變慢,由于慣性作用,氣體中粗顆粒粉塵直接落入灰斗,起到預(yù)收塵的作用。進入灰斗的氣流隨后折而向上通過內(nèi)部裝有金屬骨架的濾袋,粉塵被捕集在濾袋的外表面,凈化后的氣體進入箱體上方的清潔室,匯集到出風(fēng)管排出[2]。該除塵器主要優(yōu)點有:可離線清灰,反吹氣流阻力低、脈沖清灰效果好;高架式,灰倉錐角大,不易積灰搭拱;脈沖自動清灰,間隔時間可隨意調(diào)節(jié),保證清灰效果;空氣輸灰斜槽加自動噴霧卸灰,方便可靠。
粉塵處理工藝流程:
3 優(yōu)化效果分析
3.1 生產(chǎn)環(huán)境大為改善,減少粉塵對大氣的污染
工藝優(yōu)化后,每周粉塵收集量增加約2 000 kg,車間生產(chǎn)環(huán)境大為改善,職工身體健康得到保障,工作積極性顯著提高,充分體現(xiàn)企業(yè)“以人為本、人文關(guān)懷”的經(jīng)營理念。經(jīng)檢測,整改后粉塵捕集率≥95%、除塵效率≥97%、排放濃度≤50 mg/m3,符合國家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《GB16297—1996》。
3.2 產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升
灼減量是對舊砂中殘存的粘結(jié)劑膜等有機物的度量,它表述了舊砂循環(huán)再生的效果和發(fā)氣量的大小,是衡量樹脂砂性能好壞的重要指標(biāo),從而直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。隨回用次數(shù)的增加,灼減量的增長率逐次下降,一般經(jīng)過10~15次循環(huán)后可達到穩(wěn)定值。由于有機物會燃燒,所以循環(huán)砂的發(fā)氣量會隨灼減量的增加而增加。而樹脂砂中粉塵含量的減少會增加型芯的強度和透氣性,減少產(chǎn)品粘砂、氣孔等缺陷。
從表3可看出,工藝優(yōu)化后樹脂砂的粒度增大、灼減量減少(注:工藝優(yōu)化后于8月開始啟用),這為產(chǎn)品質(zhì)量的提升奠定了良好基礎(chǔ)。
3.3 降低生產(chǎn)成本
循環(huán)樹脂砂中粉塵含量減少,型砂表面積變小,會減少粘結(jié)劑的使用量,直接降低生產(chǎn)成本。
據(jù)表4工藝優(yōu)化后每噸鑄件樹脂消耗量下降:0.063 4–0.056 1=0.007 3噸,下降11.5%;每噸鑄件固化劑消耗量下降:0.025 5-0.023 1=0.002 4噸,下降9.4%。我公司鑄件產(chǎn)量約11 000 噸/年,樹脂均價約10 500 元/噸,固化劑均價約3 000 元/噸。每年降低成本:11 000 ×(0.007 3×10 500?+0.002 4×3 000 )=922 350元,工藝優(yōu)化投入僅250 000元,降本效果十分明顯。
4 結(jié)束語
實踐證明,循環(huán)樹脂砂中粉塵含量偏高會使其性能明顯降低,而相應(yīng)的除塵設(shè)施隨著使用年限的增長其處理效果會逐漸衰減,較少的投入對其進行工藝優(yōu)化在環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本幾方面均可得到意想不到的效果。本文講述的是我公司樹脂砂循環(huán)系統(tǒng)工藝優(yōu)化實例,僅供同仁參考。
參考文獻:
[1]陳家能,陳華江.樹脂砂鑄造法的工藝應(yīng)用實踐與研究[J].鑄造技術(shù),2007,29(05):602-605.
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