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某排氣消聲器內(nèi)氣流沖擊流場(chǎng)性能優(yōu)化

2020-09-10 07:22湯海娟任平儲(chǔ)勝林
交通科技與管理 2020年8期
關(guān)鍵詞:流場(chǎng)

湯海娟 任平 儲(chǔ)勝林

摘 要:某轎車(chē)在路試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),后保杠下方排氣消聲器表面變色發(fā)黑,影響車(chē)后方造型美觀。經(jīng)有限元仿真分析發(fā)現(xiàn)是消聲器內(nèi)部高溫?zé)釟庵苯哟祿粝暺鳉んw壁面導(dǎo)致。本文設(shè)計(jì)師對(duì)消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行多種方案優(yōu)化,最終解決了故障,同時(shí)消聲器內(nèi)壓力損失保持不變。

關(guān)鍵詞:消聲器;空氣動(dòng)力學(xué);流場(chǎng)

中圖分類(lèi)號(hào):U464.134.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

1 背景介紹

汽車(chē)排氣系統(tǒng)主要有兩大功能:一是廢氣處理,二是降低噪聲。消聲器作為排氣系統(tǒng)中用來(lái)降低噪聲的主要元件[1],布置于排氣系統(tǒng)的中后端位置。

本文所述轎車(chē),其消聲器位于排氣系統(tǒng)后端,后保險(xiǎn)杠下方,從車(chē)后方位置可看到消聲器的邊緣。路試試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),消聲器表面變色發(fā)黑,影響車(chē)后方造型的美觀。

2 原因分析

發(fā)動(dòng)機(jī)的排氣壓力為0.3 MPa~0.5 MPa,溫度在500℃~700℃,同時(shí)由于排氣的間歇性,在排氣管內(nèi)引起排氣壓力的脈動(dòng)[2]。消聲器的作用決定了在車(chē)輛行駛過(guò)程中,其內(nèi)部氣流的高溫高壓高速的特性。本文所述車(chē)輛的故障情況需要從消聲器內(nèi)部氣流的流場(chǎng)特性著手分析。

本案例中的消聲器位于排氣系統(tǒng)末端,單管進(jìn)雙管出,內(nèi)部有三根橫插管連接兩側(cè)雙尾管,內(nèi)部被隔板分割成四個(gè)腔室。

經(jīng)STAR-CCM+有限元分析消聲器內(nèi)部流場(chǎng),顯示消聲器進(jìn)口氣流直沖消聲器末端殼體,高溫?zé)釟庵苯哟祿舯诿?,造成消聲器后部有“燒紅”現(xiàn)象,與試驗(yàn)故障現(xiàn)象發(fā)生狀態(tài)吻合。

3 優(yōu)化方案和效果

消聲器氣體在排氣系統(tǒng)中的流動(dòng),實(shí)際上就是一種湍流運(yùn)動(dòng)[3]。在實(shí)際工況中,消聲器內(nèi)部由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜,流速和溫度變化較大,此時(shí)借助有限元仿真可以為消聲器的性能分析提供便利。計(jì)算流程包括設(shè)計(jì)數(shù)模處理、網(wǎng)格劃分、建立CFD有限元模型、定義邊界參數(shù)、求解分析、方案改進(jìn)再建模分析直至性能達(dá)標(biāo)。

本文在前處理軟件Hyper-mesh中對(duì)排氣消聲器及進(jìn)出管路數(shù)模進(jìn)行網(wǎng)格劃分后進(jìn)入Star-ccm+軟件中進(jìn)行分析。諸多理論研究表明,空氣在空調(diào)風(fēng)道里的流動(dòng)適宜于采用不可壓縮流體的模型描述。假設(shè)整個(gè)流體是穩(wěn)態(tài)湍流,不考慮流體重力,忽視分子間的粘性[4]。

由于故障現(xiàn)象是氣流直沖消聲器殼體造成,因此改變氣流路徑是解決問(wèn)題的方向。壓力損失對(duì)于保證發(fā)動(dòng)機(jī)功率傳遞重要的約束條件,也是排氣系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是個(gè)重要的指標(biāo),此次優(yōu)化流場(chǎng)同時(shí)需要保證壓降的變化在設(shè)計(jì)允許范圍內(nèi)。

原設(shè)計(jì)進(jìn)氣管的布置位于消聲器中段,氣流從進(jìn)氣管進(jìn)入后進(jìn)入消聲器腔內(nèi),因?yàn)闅饬鞯母咚偬匦裕瑲饬鳑_擊在內(nèi)管上后仍沖擊到消聲器壁面,致使壁面正對(duì)進(jìn)氣管位置出現(xiàn)高壓區(qū)域,見(jiàn)圖2。由于排氣氣流的高溫性,以及尾氣中含有的發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒排放污染物,會(huì)加速消聲器壁面出現(xiàn)變色甚至銹蝕的現(xiàn)象。

針對(duì)路徑改變提出四個(gè)優(yōu)化方案:方案A在原設(shè)計(jì)內(nèi)插管上增設(shè)擋板;方案B在原設(shè)計(jì)內(nèi)插管上增設(shè)穿孔擋板;方案C在原設(shè)計(jì)腔內(nèi)增設(shè)橫向擋板;方案D在原設(shè)計(jì)腔內(nèi)增設(shè)橫向穿孔擋板。

改進(jìn)方案和殼體壓力分布對(duì)比圖示如下:

對(duì)比四個(gè)方案與原設(shè)計(jì)的壓力云圖,即圖3和圖2,方案A殼體高壓區(qū)均勻,最高壓避開(kāi)中間區(qū)域,已被規(guī)整為條狀,分布最大區(qū)域壓力約8 kPa,小于原設(shè)計(jì)的9 kPa,方案B殼體壓力不均勻,當(dāng)最高壓不規(guī)則,且最高壓近9 kPa,預(yù)判車(chē)輛長(zhǎng)時(shí)間行駛故障會(huì)再現(xiàn),方案C和方案D基本相當(dāng),高壓區(qū)集中,最高壓近9 kPa,且為大面積存在。相比方案A高壓區(qū)域面積最小,且相比較原設(shè)計(jì)改善明顯。

對(duì)比四個(gè)方案與原設(shè)計(jì)的壓降,原設(shè)計(jì)消聲器壓降11.72 kPa,方案A壓降11.61 kPa,方案B壓降11.66 kPa,方案C壓降11.90 kPa,方案D壓降11.89 kPa,發(fā)現(xiàn)方案A和方案B相較原設(shè)計(jì)稍有減小,方案C和方案D相較原設(shè)計(jì)增大?;谝陨?,選擇方案A作為最終的改善方案實(shí)施。

4 結(jié)束語(yǔ)

針對(duì)路試中出現(xiàn)的消聲器“燒紅”發(fā)黑現(xiàn)象,經(jīng)有限元仿真分析發(fā)現(xiàn)是消聲器內(nèi)部高溫?zé)釟庵苯哟祿粝暺鳉んw壁面導(dǎo)致。由于排氣氣流的高溫性,以及尾氣中含有的發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒排放污染物,會(huì)加速消聲器壁面出現(xiàn)變色情況。本文設(shè)計(jì)師對(duì)消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行多種方案優(yōu)化,最終解決了故障,同時(shí)消聲器內(nèi)壓力損失保持不變。

參考文獻(xiàn):

[1]龐劍,諶剛,何華.汽車(chē)噪聲與振動(dòng)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2006.

[2]陳家瑞,等.汽車(chē)構(gòu)造[M].人民交通出版社,2008.

[3]李存鵬.工程機(jī)械消聲器流場(chǎng)分析及降噪研究[J].蘭州文理學(xué)院學(xué)報(bào),2019,33(01):50-53.

[4]范平清,王巖松,陸倩蕓.汽車(chē)空調(diào)吹腳風(fēng)門(mén)的改進(jìn)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)驗(yàn)證[J].現(xiàn)代制造工程,2015,38(07):56-60.

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