王超 王志遠 梁化磊
一、礦井概況
焦作煤業(yè)(集團)有限責任公司趙固二礦井田位于焦作煤田東部,太行山南麓,行政隸屬新鄉(xiāng)市所轄輝縣市,其地理坐標為東經(jīng)1133740″~1134800″~,北緯352200″~352630″。
二、12012工作面概況
12012工作面位于二盤區(qū)北部,設(shè)計標高-556~-580m,為已回采結(jié)束的12011工作面底分層。西鄰二盤區(qū)大巷煤柱,東側(cè)及北側(cè)為F30斷層防隔水煤柱,南鄰12021工作面采空區(qū)。煤層傾向202~270°,傾角3.0~5.5°~根據(jù)12011工作面煤厚資料分析,底分層煤層厚0.6~3.3m,平均厚2.49m;全煤段煤厚5.8~6.1m,平均厚6.0m。
三、底板加固效果驗證方案
12011工作面回采前已對底板進行注漿加固及改造,加固深度為煤層底板下85m,共完成鉆孔110個,進尺18093m,總出水量5253m/h,總注漿量13808.4t。經(jīng)回采驗證,工作面未出現(xiàn)突水現(xiàn)象,說明煤層底板下85m隔水層厚度能夠承受深部灰?guī)r含水層水頭值??紤]工作面回采后底板破壞深度,為保證安全,所以本次設(shè)計鉆孔深度為煤層底板下垂距92m。
四、研究背景
趙固二礦12012工作面驗證鉆孔普遍設(shè)計為二級套管,設(shè)計要求一級套管直徑為127mm,下至二1煤層底板垂距7m,二級套管直徑為108mm,下至L9灰?guī)r底板下垂距5m。穿巷道鉆孔設(shè)計為三級套管,一級套管直徑為146mm,二級套管直徑為127mm,三級套管直徑為108mm。設(shè)計的第三級套管原則上必須下過L8灰?guī)r。
(一)穿巷鉆孔施工中出現(xiàn)的異常情況
1.上2-5鉆孔,為穿巷道鉆孔,朝向12021工作面采空區(qū)施工,鉆孔終孔驗收水量為2.6m/h,注漿量達到695.79t,注漿時長為12天。
2.上3-1鉆孔,為穿巷道鉆孔,2019年8月31日在孔深101m出水35.7m/h,開始地面注漿,至9月3日地面泵量達到3檔,井下注漿壓力達到10.5MPa時,切眼通尺40m處出現(xiàn)頂板下沉、底板鼓起的異常情況。9月7日,透孔后,在套管內(nèi)30m處,套管外61m、80m處,分析對鉆孔做耐壓試壓,試壓壓力均達到15MPa,套管的下設(shè)和耐壓均符合設(shè)計要求。
3.上3-11檢鉆孔,為切眼外側(cè)鉆孔,設(shè)計為二級套管,切眼擴刷之后,鉆孔斜穿切眼巷道。2019年11月25日在孔深104.5m出水14m/h,開始地面注漿,26日注漿結(jié)束。11月27日零點班開始透孔,四點班透孔至70m,準備下設(shè)三級套管,增強鉆孔抗壓強度。在起鉆時,孔深11m處出現(xiàn)卡鉆現(xiàn)象,重新下鉆順孔,在孔深9m處套管縮徑變形,Φ94mm鉆頭過不去,因變形深度較淺,區(qū)隊計劃立即報廢封堵該孔。28日零點班,地測科對該孔測斜,檢驗下設(shè)套管長度,測斜儀前端安裝Φ75mm鉆頭,測斜39m后起鉆,向孔內(nèi)下入Φ50mm抽采管21m就下不動,因抽采管下設(shè)深度淺,隨即將抽采管起出,重新下Φ75mm鉆頭透孔,但此時75mm鉆頭也無法穿過9m變形處,起鉆再次下抽采管,只能下設(shè)到孔深10m位置。目前,該孔已報廢封孔。
4.下1-5鉆孔,為穿巷道鉆孔,穿過12012工作面下順槽和12011工作面上順槽老巷。該孔在下設(shè)二級套管之后、鉆進三級套管的過程中,先后2次出水達到3m/b,均采用了井下注漿的方式堵水,注漿壓力均達到15MPa。2019年11月22日鉆進至53.7m,達到下設(shè)三級套管位置時,出水7.3m/h,因水量較大,與地測科商議后,于23日開始地面注純水泥漿,地面泵量為3檔,井下注漿壓力為4.5MPa。11月27日四點班,該孔注漿量達到171.92t,泵量、注漿壓力不變,但在鉆場以里、距孔口21.5m處巷道下幫底部的一個錨索出現(xiàn)漏漿(錨索距底板0.5m),停止注漿后,漏漿消失。28日透孔時,孔深13m、18m處分別出現(xiàn)套管變形,無法下設(shè)三級套管。目前,該孔已報廢封孔。
(二)異常情況原因分析
以上4起異常情況,均為穿巷道鉆孔發(fā)生。其中,3起涉及到套管問題,2起發(fā)生套管變形、造成事故,且這2起事故鉆孔均是在巷道掘進、擴刷之后不久施工(應(yīng)力集中區(qū)域),事故發(fā)生位置均在下設(shè)二級套管之后,未下設(shè)三級套管。通過鉆孔測斜判斷,套管下設(shè)長度符合設(shè)計要求;而從之前的鉆孔注漿情況來看,套管耐壓也符合要求。此外,鄰近的12021工作面的采后底板破壞深度來為33.1m(實驗計算所得),其位置處于L8灰?guī)r內(nèi),而12012工作面鉆孔的二級套管設(shè)計長度為L9灰?guī)r底板下垂距5m,距離L8灰?guī)r頂仍有5~6m。
綜合以上情況,可以得出:12012工作面底板破碎深度已達到L8灰?guī)r位置,尤其是巷道下方,應(yīng)力集中、圍巖松散、不穩(wěn)定,巷道斷面越大,底板破壞越嚴重,對穿巷道鉆孔的破壞也越大,且破壞速度極快。
五、實施內(nèi)容
為解決應(yīng)力集中區(qū)域穿巷鉆孔套管變形問題,我隊積極采取措施,組織技術(shù)、施工人員進行商討,優(yōu)化施工方案,最終將12012工作面上3-11檢、3-12檢、3-13檢施工完成。
六、創(chuàng)新點
1.在應(yīng)力集中區(qū)域施工穿巷鉆孔時,調(diào)整施工順序,待工作面切眼巷道擴刷底板穩(wěn)定后進行施工,避免應(yīng)力集中導致套管變形;
2.參考底板破壞深度,優(yōu)化套管設(shè)計,將套管盡可能下過含水層(L8灰?guī)r),避免鉆孔遭到破壞后,形成人為導水通道,將底板深部承壓水引入工作面;
3.在應(yīng)力集中區(qū)域施工時,采用逐級下設(shè)套管的辦法,搶時間、迅速穿過破碎帶。但固管、耐壓等標準需要適當降低,因破碎帶裂隙發(fā)育,竄漿嚴重,吃漿量大,固管、試壓不易上壓,反復注漿、試壓耽誤時間,且擾動圍巖。但一定保證最后一級套管的耐壓強度;
4.健全能夠快速反應(yīng)的事故處理機制,發(fā)現(xiàn)事故苗頭,能夠快速反應(yīng),作出處理,遏制事故擴大。
七、適用范圍和條件
該施工技術(shù)方案在我礦12012工作面上順槽3號鉆場施工試驗成功,有效的將鉆孔成孔,確保工作面安裝、回采,該種施工方案不但可以用于應(yīng)力集中區(qū)域工作面切眼,還可延伸至巷道中所有穿巷鉆孔,看似平常的優(yōu)化方案,效果卻異常有效。
作者簡介:王超(1985-),男,漢族,河南焦作人,地質(zhì)勘探工程師。