李韌
摘 要: 隨著油田改革的發(fā)展,為了最大限度降低開發(fā)成本,開窗側(cè)鉆技術成為我廠挖掘剩余氣,恢復氣井產(chǎn)能的主要技術措施,但是隨著油田后期開發(fā)難度的加大,小井眼鉆井過程中噴、漏、卡鉆等復雜情況尤為突出,完井后期固井質(zhì)量難以保證,嚴重影響了老井技術改造措施的實施。因此解決復雜壓力系統(tǒng)側(cè)鉆堵漏技術難題已經(jīng)刻不容緩。預堵漏工作及堵漏效果好壞直接影響了鉆井施工能否順利完成,因此研究堵漏技術,減少堵漏次數(shù),提高鉆井速度,保證井下安全,保證側(cè)鉆工程優(yōu)質(zhì)高效實施。
關鍵詞: 測鉆井;堵漏技術
【中圖分類號】TE28? ? ?【文獻標識碼】A? ? ?【文章編號】1674-3733(2020)19-0238-01
1 項目背景及研究意義
隨著油田改革的發(fā)展,為了最大限度降低開發(fā)成本,開窗側(cè)鉆技術成為我廠挖掘剩余氣,恢復氣井產(chǎn)能的主要技術措施,但是隨著油田后期開發(fā)難度的加大,東濮氣田在長期的開發(fā)生產(chǎn)過程中注采很難做到平衡一致,導致了“高—低—高”、“低—高—低”多套多級別復雜壓力系統(tǒng)的出現(xiàn),對于“液體虧空層”(漏失層)而言,通常壓穩(wěn)的鉆井液密度與地層抗破能力之間幾乎沒有余量,特別是我廠完鉆的A井,本井從3257m發(fā)生失返性漏失,總計漏失泥漿2430方。(其中3272-3425m井段為不返漿強鉆)使用MTC堵漏2次,水泥堵漏2次ZYSD,速封堵漏(1次),加上隨鉆堵漏、靜止堵漏等累計堵漏次數(shù)已達84次,小井眼鉆井過程中的漏失等復雜情況尤為突出,嚴重影響了老井技術改造措施的實施。因此解決復雜壓力系統(tǒng)側(cè)鉆堵漏技術難題已經(jīng)刻不容緩,研究堵漏技術,提高鉆井速度,保證井下安全,保證側(cè)鉆工程優(yōu)質(zhì)高效實施成為我們的目標。
2 項目攻關的重點問題及措施分析
針對A井鉆井漏失情況,我們開展研究調(diào)查,重點圍繞以下兩點:
2.1 A井臨井井漏情況研究分析。
結合A井鄰井實鉆情況統(tǒng)計表,從表中臨井數(shù)據(jù)可以看出,其周邊井均存在不同程度漏失,而A井鉆至3257m后多次發(fā)生失返性漏失,其中3272-3425m、3460-3465m為不返漿強鉆井段,鉆進至3425m進行全井堵漏,在3257-3425m井段多次大型堵漏,正好與臨井漏失層位相符合。目前的鉆井過程中,絕大多數(shù)抗破能力是通過堵漏工藝提高的。而堵漏技術中,預防漏失和做好堵漏工作成為鉆井施工和后期固井作業(yè)能否安全順利進行的關鍵。我們通過部1-測6井井漏情況調(diào)查,結合臨井現(xiàn)場鉆井施工情況,劃分漏失層位,可以很好的開展預堵漏工作。
2.2 研究選擇適用的堵漏技術措施
A井使用鉆井液體系為聚合物鹽水鉆井液體系。鉆至3257m后發(fā)生失返性漏失,反復井漏、堵漏造成靜液柱壓力交替變化引起井壁失穩(wěn),掉塊十分嚴重,尤其上部3100-3250m井段已經(jīng)發(fā)生多次垮塌、劃眼。特別是最后3425米以上全井段堵漏期間,鉆塞至3257m多次發(fā)生重復漏失,經(jīng)過MTC、水泥、鉆井院速封、橋堵、靜堵等多種堵漏方式均未成功,最終使用“滯流漿+堵漏漿”方式分段堵漏成功。
從本井的實際情況來看,本井泥漿最大的難點就是:一、保證有足夠的切力,能夠把118mm井眼的砂子帶出,保證井眼暢通,滿足后續(xù)施工。二、粘度不能太高,防止開泵壓漏地層,造成井下事故。
因此針對不同井別的井下實際狀況,研究選擇適用的堵漏技術措施至關重要,結合該井情況,針對性地選擇性靜止堵漏法、靜止堵漏配合隨鉆堵漏劑堵漏法等堵漏工藝也都取得了一定的效果,能夠最大限度地擴展鉆井作業(yè)安全窗口,確保鉆井工程安全順利完成。
3 取得的實際效果和應用
B井是部署在東濮衛(wèi)351塊的一口開窗側(cè)鉆井,目的層沙四段、中生界,設計目的層的動態(tài)壓力系數(shù)在0.7~1.1左右,工程在設計全井鉆井液密度時按動態(tài)壓力系數(shù)0.7~1.1設計,實際鉆井液密度為1.4g/cm3。鉆井施工前調(diào)研鄰井鉆井資料,發(fā)現(xiàn)鄰井鉆井過程中存在不同地層漏失的情況,我們根據(jù)臨井漏失層位,做好預防漏失和堵漏工作,為鉆井施工和后期固井作業(yè)打下良好的基礎B井預防漏失和堵漏工作的具體措施:
(1)預防漏失:嚴格控制鉆井液密度,鉆進至3541m時,在鉆井液中加入2-4%的不同粒徑的隨鉆堵漏劑2t,攜帶這種復配防堵漏劑鉆井液遇到漏層時,小于漏失孔道的纖維和顆粒隨鉆井液漏失進入裂縫、微裂縫或地層孔道中,堵塞漏失通道,有效避免了滲漏現(xiàn)象,該井鉆進至3590m時施工正常未發(fā)生漏失。
(2)堵漏工作:該井鉆進至3590m、3691m發(fā)生漏失,先后加入復合堵漏劑,配制堵漏鉆井液擠入漏失層,采用靜止堵漏法、靜止堵漏配合隨鉆堵漏劑堵漏法、擠堵漏鉆井液憋壓候凝法相結合的方式,全部堵漏成功,直至3714m完鉆未再發(fā)生井漏。
下面是A井與B井鉆井周期對比表(表1、表2):
通過施工周期表可以看出,該井預堵漏技術的應用和堵漏工作的成功開展,有力保證了鉆進、完井各項工作的順利進行,避免了因漏失造成的施工周期延長,大大的提升了鉆井速度,同時減少了因井漏造成的井控風險,使衛(wèi)351側(cè)井得以按照設計要求完井投產(chǎn)。