朱敏
摘 要: 沈陽油田高凝油的開發(fā)主要采用閉式熱水循環(huán)及電熱桿加熱采油工藝,隨著油田進(jìn)入開發(fā)后期,含水量也隨之升高,原有的采油工藝的高能耗、高成本問題凸顯。通過對(duì)干抽采油工藝及技術(shù)條件的研究,確定了高凝油區(qū)塊實(shí)施干抽采油工藝的技術(shù)界限,并開展現(xiàn)場實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了高凝油區(qū)塊采油工藝的轉(zhuǎn)換,為同類油田實(shí)施干抽采油工藝具有一定的借鑒意義。
關(guān)鍵詞: 高凝油開發(fā);干抽采油工藝;沈陽油田
【中圖分類號(hào)】TE35? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】B? ? ?【文章編號(hào)】1674-3733(2020)19-0227-01
沈陽油田屬于高凝油區(qū)塊,該區(qū)塊原油具有明顯的三高特點(diǎn),即凝固點(diǎn)高、黏度高及相對(duì)密度高,部分區(qū)塊開發(fā)初期受流體性質(zhì)制約,采用相應(yīng)的伴熱輔助進(jìn)行生產(chǎn)。隨著油田轉(zhuǎn)入注水開發(fā)階段,原有的采油工藝已不再適應(yīng)目前的開采需要,急需開展采油工藝轉(zhuǎn)換,基于此,在部分區(qū)塊采用了干抽采油工藝并進(jìn)行了應(yīng)用實(shí)踐,效果良好。
1 原有采油工藝存在的問題
1.1 循環(huán)水生產(chǎn)工藝
(1)循環(huán)水生產(chǎn)工藝使用時(shí)間較長,部分區(qū)塊應(yīng)用已經(jīng)超過幾十年,其井下管柱及地面管線均存在不同程度的老化問題,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中出現(xiàn)循環(huán)水漏失的現(xiàn)象,導(dǎo)致水量消耗增加造成浪費(fèi)。同時(shí)由于循環(huán)水生產(chǎn)工藝需要更復(fù)雜的井下管柱及地面管網(wǎng)系統(tǒng),造成作業(yè)及日常維護(hù)難度和費(fèi)用增加。
(2)受井下管柱結(jié)構(gòu)限制,無法完整地錄取地質(zhì)資料。采用循環(huán)水生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)的油井無法進(jìn)行動(dòng)液面測(cè)試工作,致使無法推測(cè)油層壓力,影響油田后期開發(fā)。
(3)熱水循環(huán)生產(chǎn)工藝需要消耗大量天然氣,導(dǎo)致噸液耗氣量過高,并且與目前天然氣供應(yīng)日趨緊張的局面相悖。
1.2 電加熱生產(chǎn)工藝
(1)電加熱井配套裝置多,井下結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,導(dǎo)致作業(yè)及日常維護(hù)費(fèi)用較高。
(2)電加熱井配套裝置耗電量過高,經(jīng)過測(cè)試單井冬季電加熱中頻柜加熱功率為73kW/h,夏季略低約為54kW/h,而多口電加熱井全年耗電量與年產(chǎn)液量相比,噸液耗電非常高,造成噸液成本居高不下。
2 干抽采油工藝
2.1 工藝原理
干抽工藝,即取消原有的井筒摻液及電加熱采油工藝(井筒降黏),采用普通的有桿泵閉抽工藝。將原有摻液及電加熱的空心桿更換為普通實(shí)心抽油桿,即實(shí)現(xiàn)了向干抽工藝的轉(zhuǎn)換。由于同等溫度條件下,不同含水量的混液黏度相差較大,因此,混液黏度是制約油井生產(chǎn)工藝的重要因素,為此通過實(shí)驗(yàn)測(cè)定了不同含水量的原油在各溫度條件下的黏度值,從而得出溫度也是影響?zhàn)ざ鹊闹饕蛩?,測(cè)定了油田地層溫度變化情況(圖1),油田井下溫度變化范圍在40~80℃,其中井口溫度最低在42℃左右。
2.2 技術(shù)條件
要使原油合理舉升到地面就要保證在40℃時(shí)原油未失去流性。通過實(shí)驗(yàn)測(cè)定數(shù)據(jù)得知,要使油田原油在40℃時(shí)保持流動(dòng)性需要黏度不超過2000mPa·s。針對(duì)油田開抽油井進(jìn)行含水分級(jí)統(tǒng)計(jì),確定油井可以進(jìn)行工藝轉(zhuǎn)換的技術(shù)條件。經(jīng)過統(tǒng)計(jì),油田目標(biāo)區(qū)塊內(nèi)綜合含水量在70%以上的油井共53口,其中采用電加熱生產(chǎn)工藝的油井24口,采用熱水循環(huán)生產(chǎn)工藝的油井29口。
2.3 應(yīng)用實(shí)施及效果
目前油田部分中高含水區(qū)塊已經(jīng)逐步地進(jìn)行著干抽生產(chǎn)工藝在該區(qū)塊的引入工作。已累計(jì)將34口循環(huán)水生產(chǎn)油井、29口電加熱生產(chǎn)油井引入了干抽生產(chǎn)工藝,目前日產(chǎn)液1455t,日產(chǎn)油380t,含水量73.8%。
2.3.1 舉升方面
引入干抽生產(chǎn)后,井筒內(nèi)由于沒有伴熱導(dǎo)致原油溫度降低,可能會(huì)出現(xiàn)掛壁、堵塞井筒等現(xiàn)象,導(dǎo)致抽油機(jī)負(fù)荷加大,進(jìn)而造成倒井。根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)資料,油田綜合含水量在70%以上的油井,在井筒舉升過程中可以時(shí)刻保持流動(dòng)性。同時(shí)進(jìn)行加密測(cè)試功圖,通過測(cè)試結(jié)果找出各自洗井周期,進(jìn)行周期性維護(hù)洗井工作,避免倒井現(xiàn)象發(fā)生。通過實(shí)施與監(jiān)測(cè)(表1),未發(fā)生干抽生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)特例造成躺井,油井生產(chǎn)正常。
2.3.2 集輸方面
干抽生產(chǎn)后,原油出井溫度降低,極有可能出現(xiàn)原油進(jìn)站困難的現(xiàn)象,解決集輸問題的本質(zhì)就是改善原油在管線中的流動(dòng)性,為此可以通過安裝井口加熱爐、井口管線纏電熱帶、安裝井口溜水閥門,適量溜水等輔助措施保證原油平穩(wěn)進(jìn)站。同時(shí)針對(duì)于產(chǎn)液量相對(duì)較低尤其是間出的油井,安裝加熱爐、纏電熱帶的方法不能解決的集輸問題。這類油井同周圍合適的高產(chǎn)井合并進(jìn)站,保持原油在管線內(nèi)的充滿性和流動(dòng)性,確保油井正常進(jìn)站生產(chǎn)。
2.3.3 節(jié)能效果
實(shí)現(xiàn)干抽工藝轉(zhuǎn)變后,實(shí)現(xiàn)年節(jié)約天然氣量532.25X104m3,年節(jié)約電1299.O1×104kW.h,年節(jié)能耗33355.53×104MJ,年節(jié)約折合標(biāo)煤8390.41t,明顯降低了能耗,減少了安全隱患。
3 結(jié)論
(1)干抽采油工藝適應(yīng)油田的后期開發(fā),油井在引入干抽生產(chǎn)工藝以后生產(chǎn)基本保持平穩(wěn),成功地在高凝稠油區(qū)塊引入了干抽生產(chǎn)工藝。
(2)干抽采油工藝在保證高效開發(fā)的同時(shí),大大減少了油田采油能耗,降低了生產(chǎn)成本。
(3)干抽生產(chǎn)工藝在油田相關(guān)區(qū)塊的成功應(yīng)用,證明了在高凝稠油區(qū)塊開發(fā)后期尤其是高含水期同樣可以進(jìn)行無伴熱生產(chǎn),可以在更大的范圍內(nèi)進(jìn)行推廣應(yīng)用,以創(chuàng)造更大的效益。
參考文獻(xiàn)
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