竇若宇
摘 要: 前置過濾器是供熱電廠的重要裝置,在凝結(jié)水精處理系統(tǒng)中占據(jù)重要地位,直接關(guān)乎到過濾效果。但是,精處理前置過濾器長(zhǎng)期使用中,卻發(fā)現(xiàn)存在壓差升高過快問題,極大的影響到系統(tǒng)的整體穩(wěn)定。文章就此展開分析,綜合分析前置過濾器壓差升高過快原因,就此提出有效的處理措施,維護(hù)裝置運(yùn)行穩(wěn)定性,對(duì)于供熱電廠經(jīng)營(yíng)效益增長(zhǎng)具有積極作用。
關(guān)鍵詞: 前置過濾器;精處理;運(yùn)行壓差;升高過快;沉積物
【中圖分類號(hào)】TK228? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】B? ? ?【文章編號(hào)】1674-3733(2020)19-0198-01
1 前置過濾器的壓差上升過快問題產(chǎn)生的誘因
1.1 沉積物成分
前置過濾器在長(zhǎng)期運(yùn)行中不可避免出現(xiàn)壓差上升過快的問題,產(chǎn)生此類問題的原因多樣,一個(gè)主要因素則是裝置長(zhǎng)期使用有大量沉積物,裝置使用壽命隨之縮短。通過對(duì)前置過濾器濾膜表面沉積物的能譜檢查分析,結(jié)果如表1。
從上述數(shù)據(jù)綜合分析了解,濾膜表面的沉積物成分諸多,其中當(dāng)屬鐵物質(zhì)含量最高,說明鐵是導(dǎo)致機(jī)組裝置腐蝕的主要物質(zhì),導(dǎo)致機(jī)組的濾元污染速度加快,是前置過濾器壓差升降過快的典型原因之一。由此了解到,濾元中的沉積物,多數(shù)為機(jī)組鐵腐蝕產(chǎn)物構(gòu)成,需要予以高度重視[1]。
1.2 反洗工藝
供熱電廠機(jī)組運(yùn)行中,供熱量和補(bǔ)水量較高,致使電廠的機(jī)組運(yùn)行更加復(fù)雜。由于懸浮雜質(zhì)被過濾器所截留,水汽合洗升壓曝氣反洗,濾元內(nèi)外側(cè)并未出現(xiàn)壓力差異,而在后期的過濾器卸壓階段,反復(fù)沖刷濾元表面,卻未能有效將濾元的微孔沖洗干凈。反洗工藝的應(yīng)用,遵循先上后下順序進(jìn)行,如果上部濾元微孔并未封閉,會(huì)影響到后續(xù)濾元下部分位置的清潔工作展開。由此可以看出,上述兩種形式實(shí)際應(yīng)用效果較差,截留物質(zhì)未能得到充分洗脫,即便在運(yùn)行階段實(shí)行提高反洗進(jìn)氣壓力方式,所得到的清洗效果仍然不符合預(yù)期。鑒于此,優(yōu)化和改進(jìn)反洗工藝,提升清洗效果[2]。
1.3 水質(zhì)因素
前置過濾器在使用中,運(yùn)行壓差的出現(xiàn),更多的是取決于濾元初始阻力系數(shù),截污量持續(xù)增加的同時(shí),致使阻力系數(shù)和運(yùn)行壓差隨之增加。如果機(jī)組的凝結(jié)水水質(zhì)偏低,伴隨裝置運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),濾元阻力系數(shù)隨之增加,會(huì)導(dǎo)致前置過濾器運(yùn)行壓差上升速度逐步加快。故此,如何有效控制前置過濾器壓差升高過快問題,應(yīng)提升水質(zhì)因素的考量,改善凝結(jié)水水質(zhì),將過濾器單位時(shí)間內(nèi)截污量控制在最小范圍內(nèi)。
凝結(jié)水中的凝結(jié)水懸浮顆粒物多為30個(gè)/mL到40個(gè)mL左右,懸浮顆粒物數(shù)量波動(dòng)較大。如果數(shù)量變多,大于2μm懸浮顆粒物數(shù)量則會(huì)超出26099個(gè)/mL左右。在測(cè)試期間,數(shù)據(jù)異常時(shí)間大概為5%,盡管這一時(shí)間并不長(zhǎng),但是在測(cè)試中數(shù)據(jù)異常時(shí)間段懸浮顆粒物累積濃度則是沉積物含量增加的主要因素。除此之外,在對(duì)凝結(jié)水中各種物質(zhì)含量檢測(cè)分析,全鐵含量保持在1μg/L~6μg/L范圍內(nèi),含量較小。凝結(jié)水水質(zhì)隨機(jī)性較強(qiáng),波動(dòng)時(shí)間較短,所以取樣難度較大,基于日常檢測(cè)數(shù)據(jù)難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常問題。
2 前置過濾器的壓差升降過快問題應(yīng)對(duì)措施
2.1 反洗工藝的優(yōu)化創(chuàng)新
針對(duì)精處理前置過濾器壓差升降過快的原因,應(yīng)立足實(shí)際情況,積極推動(dòng)配套技術(shù)工藝創(chuàng)新,提升前置過濾器處理效果。結(jié)合實(shí)際情況,常規(guī)的反洗工藝局限性較大,難以實(shí)現(xiàn)污染物完全洗脫,所以要對(duì)反洗工藝進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng)新。前置過濾器選擇主要是選擇水汽合洗的反洗工藝,具體包括持續(xù)合洗與升壓曝氣兩種。如果實(shí)行升壓曝氣方法,過濾器卸壓階段會(huì)沖刷濾元表面,無法充分沖洗干凈濾元的微孔。依據(jù)持續(xù)合洗方式,會(huì)導(dǎo)致濾元內(nèi)外側(cè)出現(xiàn)壓差,微孔受到反復(fù)沖刷,便于將微孔污染物充分沖刷干凈,是首選的反洗工藝。
反洗工藝應(yīng)用中,依據(jù)先下后上順序反洗,下部濾元得到清洗干凈后被水封,壓縮空氣帶著反洗水,便于將上部濾元充分清洗干凈,規(guī)避短路問題出現(xiàn)。另外,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的反洗過程觀察分析,確定近期壓力控制在0.4MPa左右,反洗水的流量則是50m3/h。
2.2 補(bǔ)給水水質(zhì)改良
針對(duì)前置過濾器壓差升降過快問題,一個(gè)主要改善措施則是改良補(bǔ)給水的水質(zhì),提升前置過濾器的性能。通過更換碳濾器的活性炭濾料,并更換除鹽系統(tǒng)離子交換樹脂,增加資金投入力度支持超濾反滲透系統(tǒng)運(yùn)行,可以大大降低過濾補(bǔ)給水的TOGi含量,從原本的200μg/L逐步下降到100μg/L下。通過此種方式,可以大大改善水汽品質(zhì),減少機(jī)組腐蝕程度,將鐵腐蝕產(chǎn)物控制在最小程度,提升前置過濾器過濾效果。
2.3 精處理運(yùn)行管控
在精處理前置過濾器運(yùn)行過程中,針對(duì)其中的壓差升降過快問題,應(yīng)該進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)行過程的全面管控力度。硫酸根和氯是腐蝕性較強(qiáng)的離子雜質(zhì),如何有效減少此類物質(zhì)含量,通過對(duì)精處理高速混床運(yùn)行過程的有效管控,將混床樹脂的再生度和分離度控制在合理范圍內(nèi),與理論值更加接近,在提升混脂效果同時(shí),促進(jìn)混床的除鹽能力持續(xù)強(qiáng)化。
3 系統(tǒng)改造后的運(yùn)行效果
通過系統(tǒng)技術(shù)改造后,可以有效改善前置過濾器運(yùn)行壓差問題,通過安裝超濾反滲透系統(tǒng),可以大大提升除鹽水質(zhì)量,將后期系統(tǒng)運(yùn)行期間的壓差升高速度控制在合理范圍內(nèi),提升系統(tǒng)的運(yùn)行效果。
通過上述一系列措施的踐行后,可以大大提升濾元的使用壽命,減少生產(chǎn)成本和維護(hù)成本。同時(shí),減少前置過濾器反洗次數(shù),減少耗水量和用水費(fèi)用。反洗自用數(shù)量減少同時(shí),也可以減少?gòu)U水量以及廢水的處理費(fèi)用,帶來較為客觀的經(jīng)濟(jì)效益。
結(jié)論:綜上所述,誘發(fā)前置過濾器運(yùn)行壓差升降過快因素多樣,針對(duì)懸浮顆粒物含量高、凝結(jié)水水質(zhì)差、機(jī)組腐蝕和補(bǔ)給水有機(jī)物含量大等問題,針對(duì)性的推動(dòng)反洗工藝優(yōu)化創(chuàng)新,通過系統(tǒng)運(yùn)行管理,改善補(bǔ)給水水質(zhì),在提升前置過濾器過濾效果同時(shí),盡可能減少生產(chǎn)成本和維護(hù)成本。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙國(guó)欽.發(fā)電廠精處理前置過濾器的研究及應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2019,40(06):34-37+44.
[2] 毛學(xué)華.精處理前置過濾器壓差升高過快的原因及處理[J].福建建材,2018(04):93-96.