趙珂瑤,于燿 滏,李亞峰
(沈陽(yáng)建筑大學(xué) 市政與環(huán)境工程學(xué)院,遼寧 沈陽(yáng) 110168)
傳統(tǒng)A2/O工藝是由美國(guó)專(zhuān)家MARAIS基于Phoredox工藝研究開(kāi)發(fā)出的一種同步脫氮除磷工藝,主要是由3個(gè)反應(yīng)器所組成(厭氧反應(yīng)器、缺氧反應(yīng)器、好氧反應(yīng)器)[1]。進(jìn)水依次經(jīng)過(guò)厭氧反應(yīng)器、缺氧反應(yīng)器、好氧反應(yīng)器以及雙回流系統(tǒng)來(lái)達(dá)到脫氮除磷的效果。在厭氧條件下,主要進(jìn)行的是PAOs的厭氧釋磷以及氨化細(xì)菌的氨化反應(yīng)。在缺氧條件下,主要進(jìn)行的是反硝化脫氮反應(yīng),反硝化細(xì)菌在此條件下利用水中的有機(jī)物將隨消化液回流至缺氧池的NO3--N轉(zhuǎn)化為N2排出水體,從達(dá)到脫氮的目的[2-3]。在好氧條件下,主要進(jìn)行的硝化反應(yīng)和好氧吸磷反應(yīng)。硝化細(xì)菌將污水中的NH4+-N轉(zhuǎn)化成NO3--N為反硝化提供電子受體,同時(shí)聚磷菌消耗自身內(nèi)部的PHB來(lái)進(jìn)行超量吸磷。內(nèi)、外回流分別將硝化液和含磷污泥回流至缺氧反應(yīng)器與厭氧反應(yīng)器進(jìn)行反硝化處理和厭氧釋磷處理。憑借反硝化反應(yīng)和含磷污泥的排放實(shí)現(xiàn)污水的脫氮除磷。在整個(gè)反應(yīng)過(guò)程中,污水中的有機(jī)物主要被厭氧反應(yīng)器和缺氧反應(yīng)器所利用。
傳統(tǒng)A2/O工藝作為我國(guó)脫氮除磷的主體工藝,盡管已被廣泛應(yīng)用,但在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)仍然存在一定缺陷,例如不同菌種間SRT矛盾,碳源競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。為解決這些問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)A2/O類(lèi)工藝的改良進(jìn)行了大量的實(shí)驗(yàn)研究。為解決傳統(tǒng)A2/O類(lèi)工藝不能充分發(fā)揮系統(tǒng)的脫氮除磷能力的問(wèn)題,張波[4]等根據(jù)“厭氧釋磷并不是好氧超量吸磷的充要條件”和“PAOs 超量攝磷與厭氧歷時(shí)和厭氧程度有關(guān)”兩種新觀點(diǎn),將傳統(tǒng)A2/O工藝的缺氧池位置前置并取消原系統(tǒng)中的消化液回流,開(kāi)發(fā)出倒置A2/O工藝。膜生物反應(yīng)器(MBR)作為一種將膜分離技術(shù)與生物處理單元相結(jié)合而產(chǎn)生出的一種新型污水處理工藝。因其具有截留污水中微生物的作用,因此有學(xué)者提出將其與活性污泥工藝相結(jié)合,以期解決不同微生物SRT的矛盾[5]。許忠鳳[6]將A/O工藝與MBR工藝相結(jié)合,組成多級(jí)A/O-MBR工藝并進(jìn)行生活污水脫氮除磷的試驗(yàn)研究,研究結(jié)果表明,在經(jīng)過(guò)處理出水中COD、氨氮、TN能達(dá)到一級(jí)A的排放標(biāo)準(zhǔn),有64.29%的TP能夠達(dá)到一級(jí)A的排放標(biāo)準(zhǔn)。諸剛[7]對(duì)新型一體化A2/O-MBR組合工藝進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)通過(guò)控制曝氣量和污泥回流能夠保持較高的脫氮除磷效果,且能耗更低。王朝朝[8]采用UCT型浸沒(méi)式膜生物反應(yīng)器處理市政污水發(fā)現(xiàn),組合工藝的抗沖擊符合能力更強(qiáng),在ρ(COD)/ρ(TN)為7.3時(shí)TN和TP的去除效果最好,去除率分別為90.27%、92.4%。
通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)A2/O-MBR組合工藝能夠有效提高脫氮除磷的效果,但對(duì)組合工藝的影響因素研究較少,且很少將組合工藝應(yīng)用于低C/N比廢水,因此本實(shí)驗(yàn)采用倒置A2/O-MBR組合工藝處理低C/N比廢水,為兼顧脫氮除磷效果,對(duì)進(jìn)水分配比進(jìn)行研究,確定最佳進(jìn)水分配比。
試驗(yàn)所采用的裝置為倒置A2/O工藝與MBR工藝相結(jié)合而成的倒置A2/O-MBR組合工藝。該組合工藝的工藝流程圖如圖1所示。
圖1 倒置A2/O-MBR工藝流程圖
倒置A2/O-MBR組合工藝整體由有機(jī)玻璃制成,長(zhǎng)約79 cm,寬約23 cm,高度約50 cm,反應(yīng)器內(nèi)的有效水深為35 cm。反應(yīng)器主要包括3部分:缺氧反應(yīng)器、厭氧反應(yīng)器、好氧反應(yīng)器,三者體積之比為1∶1∶2,有效容積分別為10 L(缺)、10 L(厭)、20 L(好)。缺氧反應(yīng)器與厭氧反應(yīng)器底部具有連通水孔,供缺氧反應(yīng)器出水流入?yún)捬醴磻?yīng)器中。厭氧反應(yīng)器與好氧反應(yīng)器之間設(shè)置溢流口,供厭氧反應(yīng)器的出水流入好氧反應(yīng)器中。系統(tǒng)的進(jìn)水及混合液回流通過(guò)蠕動(dòng)泵來(lái)達(dá)成,出水通過(guò)膜組件的抽吸作用來(lái)達(dá)成。好氧反應(yīng)器的曝氣方式采取鼓風(fēng)曝氣方式,外部設(shè)置鼓風(fēng)機(jī)并在鼓風(fēng)機(jī)與曝氣裝置之前連接氣體流量計(jì)以控制水中的DO量。
模擬試驗(yàn)用水以淀粉作為唯一碳源、氯化銨作為氮源、磷酸二氫鉀作為磷源,并投加適量氯化鈣、硫酸鎂等物質(zhì)來(lái)提高活性污泥的沉降性能。同時(shí)為了滿足微生物正常的生長(zhǎng)、繁殖需要,按照0.3 mL·L-1的比例向水體中添加微量元素。試驗(yàn)用水的水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。
表1 低C/N比廢水水質(zhì)指標(biāo)
污泥來(lái)自撫順某污水處理廠的二沉池回流污泥,理化特性如表2所示。
表2 倒置A2/O-MBR系統(tǒng)接種污泥理化特性
本試驗(yàn)所需進(jìn)行檢測(cè)的項(xiàng)目及檢測(cè)方法均按照國(guó)家環(huán)保局編寫(xiě)的《水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法》(第四版)中規(guī)定的方法進(jìn)行測(cè)定。主要檢測(cè)項(xiàng)目及分析檢測(cè)方法見(jiàn)表3。
表3 水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目以及測(cè)試方法
本階段試驗(yàn)分別控制進(jìn)水分配比在6∶4、5∶5、4∶6的條件下。同時(shí)控制進(jìn)水流量為3.3 L·h-1、HRT為12 h、SRT為15 d、混合液回流比為200%、系統(tǒng)溫度為20~30℃、pH 介于7.8~8.0。每天定時(shí)對(duì)反應(yīng)器的進(jìn)出水進(jìn)行檢測(cè)。
在3種工況下,不同進(jìn)水分配比下COD的去除結(jié)果如圖2所示。
圖2 進(jìn)水分配比對(duì)COD去除效果的影響
由圖2可以看出,在工況一條件下,出水COD質(zhì)量濃度在11.46~15.82 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),出水平均質(zhì)量濃度為13.64 mg·L-1,平均去除率為91.43%。在工況而二條件下,出水COD質(zhì)量濃度在10.72~17.39 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),平均質(zhì)量濃度為14.10 mg·L-1,平均去除率為91.59%。在工況三條件下,出水COD質(zhì)量濃度在10.23~16.4 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),出水COD平均質(zhì)量濃度為14.04 mg·L-1,平均去除率為91%。
在3種工況下,不同進(jìn)水分配比下NH4+-N的去除結(jié)果如圖3所示。
圖3 進(jìn)水分配比對(duì)NH4+-N去除效果的影響
由圖3可以看出,在工況一條件下,出水NH4+-N質(zhì)量濃度在0.48~0.92 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),出水平均質(zhì)量濃度為0.68 mg·L-1,平均去除率為98.3%。在工況而二條件下,出水NH4+-N質(zhì)量濃度在0.6~1.12 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),平均質(zhì)量濃度為0.83 mg·L-1,平均去除率為97.96%。在工況三條件下,出水NH4+-N質(zhì)量濃度在0.41~0.86 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),出水NH4+-N平均質(zhì)量濃度為0.62 mg·L-1,平均去除率為98%。
在三種工況下,不同進(jìn)水分配比下TN的去除結(jié)果如圖4所示。
圖4 進(jìn)水分配比對(duì)TN去除效果的影響
由圖4可看出,在3種不同進(jìn)水分配比的條件下,組合工藝對(duì)TN的去除具有著明顯差異。隨著缺氧反應(yīng)器與厭氧反應(yīng)器投配比的逐步減小,TN的去除率逐步下降,出水TN質(zhì)量濃度逐步增加。在工況一條件下,出水TN質(zhì)量濃度在19.87至21.64 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),平均TN出水質(zhì)量濃度和平均去除率為20.7 mg·L-1和48.26%。在工況二條件下,出水TN質(zhì)量濃度升高,在23.58至24.58 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),其平均TN出水質(zhì)量濃度和平均去除率為23.99 mg·L-1和40.95%。相較于工況一,去除率下降了7.31%。在工況三條件下,出水TN質(zhì)量濃度在25.14~26.71 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),平均質(zhì)量濃度為25.38 mg·L-1,平均去除率下降至37.10%。與工況二的處理效果相比,此時(shí)TN平均質(zhì)量濃度上升1.39 mg·L-1,平均去除率降低了3.85%,處理效果又有小幅度的減弱。
在3種工況下,不同進(jìn)水分配比下TP的去除結(jié)果如圖5所示。
圖5 進(jìn)水分配比對(duì)TP去除效果的影響
由圖5可以看出,在不同進(jìn)水分配比條件下,組合工藝對(duì)TP的去除有著較為明顯的影響。隨著缺氧反應(yīng)器與厭氧反應(yīng)器投配比的減小,系統(tǒng)出水的TP質(zhì)量濃度度逐漸升高。在整個(gè)試驗(yàn)期間,進(jìn)水TP平均質(zhì)量濃度為4.1 mg·L-1。在工況一條件下,出水TP質(zhì)量濃度在1.06~1.25 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),出水平均質(zhì)量濃度為1.16 mg·L-1,平均去除率為71%。在工況而二條件下,出水TP質(zhì)量濃度在1.25~1.36 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),出水TP平均質(zhì)量濃度為1.3 mg·L-1,平均去除率為68.37%。在工況三條件下,出水TP質(zhì)量濃度在1.46~1.54 mg·L-1之間進(jìn)行波動(dòng),出水TP平均質(zhì)量濃度為1.5 mg·L-1,平均去除率為63.58%。通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn),工況一的處理效果優(yōu)于工況二和工況三,且當(dāng)在工況三條件下,除磷效果大幅下降,與工況一相比下降了7.42%。
1)不同進(jìn)水分配比對(duì)有機(jī)物的去除影響很小,三種不同工況下的出水COD平均質(zhì)量濃度分別為13.64、14.10、14.04 mg·L-1。
2)進(jìn)水分配比對(duì)NH4+-N的影響情況與對(duì)COD的影響一致,幾乎無(wú)影響,3種不同工況下的出水NH4+-N平均質(zhì)量濃度分別為0.68、0.83、0.62 mg·L-1。
3)不同進(jìn)水分配比對(duì)TN的去除具有十分明顯的影響,工況一條件下的TN去除效果明顯優(yōu)于工況二與工況三,3種不同工況下的出水TN平均質(zhì)量濃度分別為20.7、23.99、24.38 mg·L-1。
4)不同的進(jìn)水不同進(jìn)水配比對(duì)TP的去除具有十分明顯的影響,在工況一條件下促進(jìn)效果相對(duì)較好,3種不同工況下的出水TP平均質(zhì)量濃度分別為1.16、1.3、1.5 mg·L-1。