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MBR/NF/RO 處理老齡垃圾滲濾液的改造工程

2020-09-08 03:43:58肖揚(yáng)帆陳峻松
環(huán)境衛(wèi)生工程 2020年4期
關(guān)鍵詞:濃縮液填埋場(chǎng)濾液

肖揚(yáng)帆,陳峻松,胡 魏

(1.宜昌建投水務(wù)有限公司,湖北 宜昌 443000;2.宜昌城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司,湖北宜昌 443000)

1 引言

滲濾液是一種高濃度有機(jī)廢水,具有污染物種類(lèi)多、成分復(fù)雜、極易變化的特點(diǎn)。我國(guó)生活垃圾處理以填埋方式為主,多年來(lái),針對(duì)垃圾填埋場(chǎng)產(chǎn)生的滲濾液,形成了“預(yù)處理+生物處理+深度處理”的工藝模式,其中,深度處理單元以膜處理、高級(jí)氧化處理、蒸發(fā)處理等方式最為常見(jiàn)。當(dāng)前垃圾分類(lèi)正全面實(shí)施,易腐垃圾作為垃圾滲濾液的主要產(chǎn)生來(lái)源備受關(guān)注。為避免滲濾液快速老齡化,做好垃圾分類(lèi),尤其是有機(jī)垃圾的分類(lèi)回收意義重大。由于滲濾液在填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中水質(zhì)變化較大,滲濾液出現(xiàn)老齡化后,原工藝不再適應(yīng)老齡化滲濾液水質(zhì)特征,工藝改造勢(shì)在必行。以湖北省宜昌市某垃圾填埋場(chǎng)為例,分析了填埋場(chǎng)垃圾滲濾液處理運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及原因,并提出相關(guān)技術(shù)改造方案,以期為同類(lèi)項(xiàng)目改造提供經(jīng)驗(yàn)及借鑒。

2 工程概況

湖北省宜昌市某垃圾填埋場(chǎng)一期填埋區(qū)總庫(kù)容2.37×106m3,有效庫(kù)容為1.931×106m3,設(shè)計(jì)近期日均處理垃圾150 t,遠(yuǎn)期350 t,配套滲濾液處理規(guī)模200 m3/d[1]。2014 年7 月啟動(dòng)運(yùn)行,由于城市快速發(fā)展,運(yùn)行3 a 后日均垃圾處理量達(dá)到900 t,超設(shè)計(jì)負(fù)荷近2.6 倍,故啟動(dòng)填埋場(chǎng)二期擴(kuò)建工程,并于2017 年9 月投產(chǎn)運(yùn)行。擴(kuò)建工程總占地面積為25.64 hm2,其中填埋庫(kù)區(qū)占地面積為17.55 hm2,總庫(kù)容為2.89×106m3,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為1 000 t/d,服務(wù)年限6 a?,F(xiàn)狀及擴(kuò)建工程總庫(kù)容為5.383×106m3,總使用年限為12 a。填埋場(chǎng)庫(kù)區(qū)增加2#、3#庫(kù),滲濾液處理能力增加300 m3/d,采用MBR(兩級(jí)AO) +NF+RO 工藝。隨著垃圾填埋場(chǎng)的運(yùn)行,滲濾液水質(zhì)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的老齡化趨勢(shì),C/N 極速降低,基本維持在2 以?xún)?nèi)[2-3];同時(shí)由于垃圾分類(lèi)不到位,廚余垃圾未有效分離,有機(jī)成分超過(guò)50%,其中含氮有機(jī)物大量轉(zhuǎn)化為氨氮,氨氮濃度較運(yùn)行初期翻倍,同時(shí)總氮濃度升高[4-6],導(dǎo)致滲濾液處理難度急劇增加。本研究項(xiàng)目為湖北省宜昌市某垃圾填埋場(chǎng),一期配套建設(shè)200 m3/d,滲濾液系統(tǒng)為一級(jí)AO+UF+NF+RO 工藝,填埋場(chǎng)運(yùn)行初期較為穩(wěn)定。水質(zhì)出現(xiàn)老齡化后,無(wú)法滿(mǎn)負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行,最多日處理量為120 t。為了將產(chǎn)能充分利用,在完成二期300 m3/d 滲濾液處理設(shè)施建設(shè)投產(chǎn)后,啟動(dòng)原200 m3/d 滲濾液處理系統(tǒng)改造工程迫在眉睫。

3 運(yùn)行中存在問(wèn)題及原因分析

3.1 脫氮能力不足

一般垃圾填埋場(chǎng)滲濾液出現(xiàn)老齡化現(xiàn)象多為填埋運(yùn)行10 a[7]以上的垃圾場(chǎng),但從表1 中數(shù)據(jù)可知,該垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)行僅5 a 就出現(xiàn)了急劇老齡化的滲濾液水質(zhì)特征。老齡化加速主要原因是氨氮、總氮濃度急劇上升。二期項(xiàng)目投產(chǎn)前濃縮液全部回灌,投產(chǎn)后仍有一半濃縮液回灌,累計(jì)回灌量超過(guò)2.0×105m3,導(dǎo)致無(wú)機(jī)鹽離子在滲濾液中反復(fù)濃縮,使得滲濾液老齡化;垃圾超負(fù)荷進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致滲濾液產(chǎn)生量增加,設(shè)計(jì)滲濾液產(chǎn)生率30%,而經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值約50%,每天滲濾液產(chǎn)生量約500 m3,滲濾液處理系統(tǒng)一直處于超負(fù)荷狀態(tài),膜產(chǎn)水率下降,難降解有機(jī)物在濃縮液中快速積累,滲濾液可生化性下降。

表1 不同填埋時(shí)間的滲濾液特征

2015 年氨氮、總氮年均值分別為1 186、1 459 mg/L,2019 年其值分別達(dá)到了2 543、2 879 mg/L,氨氮和總氮指標(biāo)均呈現(xiàn)了中老齡化趨勢(shì)。一級(jí)AO 系統(tǒng)在2018 年運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)了出水氨氮和總氮嚴(yán)重超標(biāo)情況,氨氮、總氮分別達(dá)到1 459、1 712 mg/L。在2018 年初運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)了污泥大面積死亡的現(xiàn)象,超濾膜1 d 內(nèi)通量下降80%,檢測(cè)生化系統(tǒng)氨氮濃度幾乎無(wú)去除效果,游離氨(FA) 在200 mg/L 以上,硝化菌和反硝化菌均受到抑制,判斷系統(tǒng)運(yùn)行癱瘓。采取了補(bǔ)充活性污泥、清水置換、調(diào)降進(jìn)水量的措施,使得生化系統(tǒng)氨氮逐漸降低,進(jìn)水量維持在50~60 m3/d,氨氮和總氮指標(biāo)年均值分別為143.5、231.7 mg/L,見(jiàn)表2?,F(xiàn)有一級(jí)AO 無(wú)法適應(yīng)高氨氮、總氮的水質(zhì),脫氮能力嚴(yán)重不足,提升脫氮效能刻不容緩。

表2 滲濾液進(jìn)出水水質(zhì)統(tǒng)計(jì)

原水COD 數(shù)值較低,碳氮比基本在1.5 以下,需要補(bǔ)充碳源。理論上為了保證總氮達(dá)標(biāo),需要保證水處理C∶N≥4∶1,因此需要增加碳源,實(shí)踐中使用葡萄糖作為碳源進(jìn)行補(bǔ)充。另一方面,設(shè)計(jì)進(jìn)水氨氮濃度為1 500 mg/L,而實(shí)際進(jìn)水濃度超過(guò)了2 500 mg/L,超出了系統(tǒng)處理能力,因此運(yùn)行中實(shí)際處理能力僅為100~120 t/d。由于近5 年的濃縮液均采用回灌處理,2015 年滲濾液中溶解性固體總量(TDS) 為6 000~10 000 mg/L,2019 年達(dá)到了20 000~25 000 mg/L。

3.2 池容不足

池容設(shè)計(jì)偏小,有效容積嚴(yán)重不足。滲濾液進(jìn)水COD 范圍2 000~3 000 mg/L,氨氮范圍2 200~2 900 mg/L,以此數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)進(jìn)行核算。現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備反硝化罐有效容積為120 m3,停留時(shí)間1.2 d,污泥濃度取10 g/L,脫氮速率(以MLSS 計(jì)) 為0.05 kg/(kg·d),所需池體有效容積為317 m3,即所需池體有效容積最少需要320 m3,停留時(shí)間3.2 d,原有池容無(wú)法滿(mǎn)足要求,需新增反硝化池;現(xiàn)場(chǎng)硝化罐有效容積為360 m3,停留時(shí)間3.6 d,按照污泥濃度取12 g/L,設(shè)計(jì)硝化速率(以MLSS 計(jì))為0.03 kg/(kg·d),所需池體有效容積為604 m3,即所需池體有效容積最少需要610 m3,停留時(shí)間6 d,原有池容無(wú)法滿(mǎn)足要求,需新增硝化池。

3.3 設(shè)備處理能力不足

1) 換熱器。生化系統(tǒng)配套的冷卻塔設(shè)計(jì)偏小,在夏季的高溫期會(huì)導(dǎo)致生化溫度過(guò)高,致使系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。100 t 處理線所需冷卻塔處理能力為150 t/h,板式換熱器面積為40 m2。根據(jù)計(jì)算循環(huán)水量100 t/h,即冷卻塔至少選擇100 t/h,考慮到生化池溫度對(duì)COD 和氨氮去除效果影響較大,冷卻塔參數(shù)選擇100 t/h?,F(xiàn)有設(shè)備冷卻塔處理能力為80 t/h,板式換熱器面積為25 m2,如遇高峰負(fù)荷時(shí),冷卻能力有限,影響生化處理效果。

2) 鼓風(fēng)機(jī)。鼓風(fēng)機(jī)曝氣風(fēng)量設(shè)計(jì)偏小,未考慮到水質(zhì)變化造成的影響。硝化池采用射流曝氣方式,運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)泡沫超出安全液位的情況,需要控制曝氣風(fēng)機(jī),也間接導(dǎo)致溶解氧偏低。曝氣風(fēng)機(jī)風(fēng)量,單條處理線經(jīng)核算風(fēng)機(jī)曝氣量為24.5 m3/min?,F(xiàn)有設(shè)備為4 臺(tái),單條處理線為100 m3/d,空氣風(fēng)機(jī)20 m3/min,1 用1 備,高負(fù)荷時(shí)需要2 臺(tái)同啟,同時(shí)開(kāi)啟又經(jīng)常出現(xiàn)泡沫外溢情況。

3) 膜系統(tǒng)。膜系統(tǒng)采用外置式MBR,NF 和RO 均采用一級(jí)一段式設(shè)置,膜采用并聯(lián)方式運(yùn)行。由于5 a 運(yùn)行濃縮液均采用回灌處理,滲濾液中的TDS[8]達(dá)到了20 000 mg/L 以上,膜系統(tǒng)綜合產(chǎn)水率從65%降至50%。系統(tǒng)設(shè)計(jì)回收率為75%,實(shí)際產(chǎn)水率較低。

4 技術(shù)改造方案

4.1 工藝流程及進(jìn)出水指標(biāo)

二級(jí)AO 系統(tǒng)是對(duì)單級(jí)AO 脫氮系統(tǒng)的強(qiáng)化,增加了1 個(gè)后置反硝化池和后曝氣池,由4 個(gè)反應(yīng)池構(gòu)成。好氧池中的混合液進(jìn)入后置反硝化池,同時(shí)后置反硝化池中需投加外部碳源,進(jìn)行反硝化反應(yīng),進(jìn)一步去除殘留的總氮[9]。兩級(jí)AO 系統(tǒng)能夠滿(mǎn)足總氮去除率要求較高的場(chǎng)景,二級(jí)反硝化增加了脫氮達(dá)標(biāo)的保障,但是需要外部投加碳源,增加了一級(jí)好氧系統(tǒng),增加了藥耗和能耗。目前200 m3/d 系統(tǒng)主要問(wèn)題是生化系統(tǒng)的總氮處理能力不足,康廣鳳等[10]研究表明,MBR 采用兩級(jí)反硝化、硝化,脫氮效果更有保障。杜昱等[11]研究發(fā)現(xiàn)單級(jí)硝化反硝化系統(tǒng)在進(jìn)水氨氮濃度較低時(shí),單級(jí)生物脫氮后仍有一定量的硝酸鹽在系統(tǒng)中,增加二級(jí)硝化反硝化能夠進(jìn)一步去除剩余硝酸鹽、亞硝酸鹽。因此二級(jí)的硝化反硝化系統(tǒng)串聯(lián)是一種較好的總氮去除處理方式,是一級(jí)AO 系統(tǒng)脫氮效能改造的較好選擇。

現(xiàn)狀處理工藝為“MBR(單級(jí)AO) +NF+RO”,分兩組100 m3/d 處理規(guī)模運(yùn)行,但不能達(dá)產(chǎn),改造對(duì)象為現(xiàn)狀200 m3/d 生化處理單元?,F(xiàn)狀A(yù)O 池均為鋼制罐體,單組反硝化罐、硝化罐有效容積分別為120、360 m3。如圖1 所示,原反硝化罐、硝化罐改成第二級(jí)AO 單元,新增第一級(jí)AO 系統(tǒng)。

圖1 工藝流程示意

總體工藝單元可分為4 個(gè)系統(tǒng):滲濾液生化系統(tǒng)(AO+MBR 系統(tǒng))、膜深度處理系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)、濃縮液處理系統(tǒng)。其中MBR 系統(tǒng)可分為生化系統(tǒng)(一級(jí)、二級(jí)反硝化及硝化單元)、UF 系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)。

垃圾滲濾液經(jīng)調(diào)節(jié)池提升泵提升至進(jìn)水池MBR 系統(tǒng)的生化段,生化段由兩級(jí)A/O 組成,滲濾液依次流經(jīng)一級(jí)反硝化池、一級(jí)硝化池、二級(jí)反硝化罐、二級(jí)硝化罐。通過(guò)內(nèi)回流,在交替缺氧、好氧條件下,滲濾液中的有機(jī)物、氨氮、硝態(tài)氮得到降解去除。生化系統(tǒng)的泥水混合物通過(guò)UF 系統(tǒng)分離后,清液進(jìn)入膜系統(tǒng)深度處理,濃縮污泥回流至生化系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)UF 系統(tǒng)單元處理后的清液進(jìn)入NF+RO 系統(tǒng)后,剩余有機(jī)污染物及鹽類(lèi)大部分被膜攔截于NF 和RO 濃縮液中,透過(guò)的清液排入NF、RO 清液池。NF 清液達(dá)標(biāo)可直接排放,若不達(dá)標(biāo)進(jìn)入RO 系統(tǒng)進(jìn)一步處理后達(dá)標(biāo)排放;濃縮液排入濃縮液池后,進(jìn)入濃縮液蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行處理。

進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)按照表3 數(shù)據(jù)執(zhí)行,進(jìn)水參考現(xiàn)狀水質(zhì)情況和我國(guó)多地區(qū)水質(zhì)統(tǒng)計(jì)情況綜合確定。出水執(zhí)行GB 16889—2008 生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)中表2 限值。

表3 設(shè)計(jì)水質(zhì)指標(biāo)

4.2 生化系統(tǒng)

原來(lái)一級(jí)AO 系統(tǒng)改造成第二級(jí)反硝化硝化系統(tǒng),新增第一級(jí)反硝化硝化系統(tǒng),均分兩座布置,每座處理能力100 m3/d。一級(jí)反硝化池和硝化池有效容積分別為306、688 m3,二級(jí)反硝化罐和硝化罐有效容積分別為120、360 m3。如表4 所示,二級(jí)反硝化罐和硝化罐設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間(HRT) 分別為1、2 d,由于罐體易產(chǎn)生泡沫外溢,因此將有效液位適當(dāng)降低,確保HRT 同時(shí)保證泡沫不發(fā)生外溢。一級(jí)反硝化池脫氮速率取0.05 kg/(kg·d)(以MLSS計(jì)),污泥濃度取12 g/L;一級(jí)硝化池污泥負(fù)荷取0.18 kg/(kg·d)(以MLSS 計(jì)),污泥濃度取12 g/L。

表4 生化系統(tǒng)、脫泥系統(tǒng)主要設(shè)備及工藝參數(shù)統(tǒng)計(jì)

20 ℃標(biāo)準(zhǔn)供氧量62 kg/h,氧利用率22%,原4 臺(tái)45 kW 風(fēng)機(jī)保留2 臺(tái)向二級(jí)硝化罐供氧,新增2 臺(tái)110 kW 向新建一級(jí)硝化池供氧。原硝化液回流泵、射流循環(huán)泵、冷卻循環(huán)泵等均作了適當(dāng)調(diào)整,確保處理效果同時(shí)降低能耗。UF 膜、NF 膜、RO 膜除了正常更換膜組件外其他未做改動(dòng),相關(guān)設(shè)備規(guī)格指標(biāo)[1]仍保持原狀。

4.3 脫泥系統(tǒng)

原脫泥系統(tǒng)為板框壓濾機(jī),過(guò)濾面積8 m2,功率1.5 kW,為手動(dòng)拉板式工作模式,工作效率十分低下。此次改造將脫泥機(jī)更換為疊螺脫水機(jī),絕干污泥處理流量Q=60~100 kg/h,N=1.65 kW。在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),雖然MBR 理論上可以無(wú)限延長(zhǎng)污泥齡,但投加葡萄糖后污泥生長(zhǎng)速度較快,仍然需要定時(shí)脫泥,因此增大脫泥效率十分必要,有助于生化系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

5 運(yùn)行效果分析

5.1 MBR 運(yùn)行情況

改造前單套系統(tǒng)日處理滲濾液50 t,加入葡萄糖250 kg,改造后日處理100 t,加入葡萄糖750 kg。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,在運(yùn)行穩(wěn)定情況下取樣監(jiān)測(cè)。

改造前和改造后分別對(duì)MBR 系統(tǒng)出水1 個(gè)月內(nèi)間隔取樣10 次,檢測(cè)結(jié)果顯示COD、氨氮、總氮3 個(gè)指標(biāo)均明顯改善,如表5 和圖2~4 所示。改造前原水COD 在1 800~3 100 mg/L,均值2 469.2 mg/L,MBR 出水COD 在1 200~2 400 mg/L,均值2 017.5 mg/L;改造后滲濾液原水COD 在3 100~7 800 mg/L,均值4 643.9 mg/L,MBR 出水COD 在800~1 200 mg/L,均值1 030.2 mg/L。

表5 改造前后水質(zhì)情況對(duì)比

圖2 COD 變化趨勢(shì)

圖3 氨氮變化趨勢(shì)

圖4 總氮變化趨勢(shì)

如表5 所示,改造前原水氨氮均值2 062.9 mg/L,MBR 出水氨氮均值為546.2 mg/L,MBR 氨氮去除率均值僅為73.52%。改造后氨氮原水均值為2 459.7 mg/L,MBR 出水氨氮均值為36.5 mg/L,MBR 出水氨氮去除率均值達(dá)到了98.52%。經(jīng)過(guò)改造氨氮的去除率得到了較大提高。改造前滲濾液原液總氮均值為2 285.9 mg/L ,MBR 出水總氮的均值為696.8 mg/L,改造后滲濾液原水總氮均值為2 718 mg/L,MBR 出水總氮均值僅為115.9 mg/L,總氮去除效果也較為明顯。

5.2 膜深度處理系統(tǒng)運(yùn)行情況

COD 去除率均值從81.35%增加到98.27%;氨氮主要在生化階段去除,膜系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除效果有限??偟コ示祻?0.06%提升至99.15%(表5)。改造后相關(guān)出水指標(biāo)均能達(dá)到表3 設(shè)計(jì)值,符合GB 16889—2008 中表2 要求。

6 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

改造前直接運(yùn)行成本為53.93 元,主要包含電費(fèi)30.5 元/t,藥劑費(fèi)18.2 元/t;改造后運(yùn)行費(fèi)用有所增加,電費(fèi)達(dá)到35.08 元/t,藥劑費(fèi)因葡萄糖等碳源投加量猛增達(dá)到了24.32 元/t,總共噸均處理成本65.85 元,如表6 所示。將蒸發(fā)系統(tǒng)單獨(dú)核算,每噸濃縮液處理成本約80 元。

表6 系統(tǒng)運(yùn)行直接成本 元

7 結(jié)論和建議

7.1 結(jié)論

1) 滲濾液老齡化原因。老齡化加速主要原因是氨氮、總氮濃度急劇上升;濃縮液回灌導(dǎo)致無(wú)機(jī)鹽離子在滲濾液中反復(fù)濃縮;垃圾超負(fù)荷進(jìn)場(chǎng)導(dǎo)致滲濾液產(chǎn)生量增加,經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值約50%,每天滲濾液產(chǎn)生量約500 m3,滲濾液處理系統(tǒng)一直處于超負(fù)荷狀態(tài),膜產(chǎn)水率下降,難降解有機(jī)物在濃縮液中快速積累,滲濾液可生化性下降。

2) 改造效果良好。MBR/NF/RO 系統(tǒng)將一級(jí)AO 改造成兩級(jí)AO 后運(yùn)行效果良好,不僅使得200 m3/d 系統(tǒng)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,而且水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到設(shè)計(jì)值,出水滿(mǎn)足GB 16889—2008 中表2 要求。COD 去除率達(dá)到98.27%,總氮去除率達(dá)到99.15%,MBR 氨氮去除率達(dá)到98.52%。

3) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。由于長(zhǎng)期處于超負(fù)荷處理生活垃圾狀態(tài),垃圾滲濾液C/N 低至1.5∶1 以下,水質(zhì)老齡化趨勢(shì)明顯,直接運(yùn)行費(fèi)用較早期滲濾液處理明顯增加,改造后噸滲濾液處理費(fèi)用達(dá)到65.85 元。

7.2 建議

為避免快速老齡化,建議做好垃圾分類(lèi),對(duì)于有機(jī)垃圾盡量分類(lèi)回收,避免過(guò)多有機(jī)成分進(jìn)入填埋場(chǎng)。老齡垃圾滲濾液突出的問(wèn)題是總氮去除效果較差,MBR 一級(jí)AO 系統(tǒng)改造成兩級(jí)AO 系統(tǒng),強(qiáng)化脫氮是一種行之有效的改造方法,建議類(lèi)似的垃圾填埋場(chǎng)可以借鑒此方法進(jìn)行改造,以應(yīng)對(duì)垃圾滲濾液老齡化問(wèn)題。

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