張朔
摘要:分析苯乙烯裝置脫氫單元長周期運行的影響因素與苯乙烯裝置參數(shù),總結影響苯乙烯裝置脫氫單元長周期運行的因素與解決建議,旨在提高脫氫單元長周期運行穩(wěn)定性,提高苯乙烯裝置運行質(zhì)量。
關鍵詞:苯乙烯裝置;脫氫單元;長周期運行;影響因素
生產(chǎn)苯乙烯一般會應用乙苯負壓絕熱脫氫制苯乙烯工藝技術工藝。苯乙烯裝置在運行與生產(chǎn)過程中,因為生產(chǎn)比較特殊,所以必須要裝置需要長期運行才能夠保證生產(chǎn)穩(wěn)定性。但是苯乙烯裝置脫氫單元在長周期運行期間,經(jīng)常會面臨一些因素的影響,降低苯乙烯生產(chǎn)效果。所以,消除長周期運行影響因素是苯乙烯生產(chǎn)中非常重要的工作之一。
一、苯乙烯裝置脫氫單元長周期運行的影響因素
苯乙烯裝置中的脫氫反應器溫度存在異?;蛘卟▌虞^大,三聯(lián)換熱器中第一級過熱器換熱管和管板之間連接的位置,很容易產(chǎn)生拉裂的現(xiàn)象。殼側(cè)部位乙苯原料發(fā)生泄漏,可能會導致全線停車,在苯乙烯生產(chǎn)過程中帶來嚴重的影響。三聯(lián)換熱器上方1.8米法蘭部位,是泄露問題比較常見的部位,除了會導致氧含量超標外,還會直接干擾到熱爐運行,如果情節(jié)嚴重還會引發(fā)爆炸。
污水汽提處理之后,凝液便可以被當做乙苯脫氫反應用水,脫氫催化劑在生產(chǎn)中應用,直至后期階段,凝液內(nèi)部催化劑粉塵量增加,在乙苯/水蒸發(fā)器內(nèi)會產(chǎn)生嚴重的結垢現(xiàn)象,增加單元加料負荷[1]。凝液內(nèi)包含大量催化劑脫粉,可能會增加精餾系統(tǒng)堵塞的幾率,爐油內(nèi)部催化劑脫粉可能會堵塞精餾單元中粗苯乙烯塔、精苯乙烯塔分布器。
三聯(lián)泄露和水質(zhì)這兩點干擾因素的存在,對于苯乙烯裝置的運行有非常直觀的影響,分析其原因如下:
第一,三聯(lián)泄露原因。三級組合換熱器中第一級乙苯過熱器設置條件比較嚴格,如果乙苯過熱器管程的平均壁溫已經(jīng)超過480℃,殼程的平均壁溫超過360℃,管程與殼程之間的溫差達到120℃,尤其是低溫端溫差超過210℃,會直接加大雙方熱膨脹量差。若管程、殼程膨脹差缺乏協(xié)調(diào)性,還有可能會引發(fā)換熱器拉裂現(xiàn)象,致使苯乙烯設備失去原有的效用。鑒于此,工業(yè)生產(chǎn)中比較常用滑動管板這一裝置,將熱膨脹均勻性差的問題解決,但該換熱器結構面臨一些問題,一方面第一級換熱器滑動管板會受到換熱器管的管束影響,致使滑動管板下方和殼體圓筒產(chǎn)生接觸,期間在管板徑向膨脹這一作用力下,滑動管板下方與圓筒緊密貼合,影響到正常滑動。另一方面,苯乙烯的聚合性能好,換熱器殼體底部位置的聚合物、結垢,會在時間因素的影響下發(fā)生改變,這也是滑動管板自由滑動非常重要的影響因素。
第二,水質(zhì)原因。一方面,脫氫單元內(nèi)部的相關裝置已經(jīng)存在老化現(xiàn)象,乙苯脫氫單元冷卻設備內(nèi)漏,期間循環(huán)水滲透到凝液回收系統(tǒng)當中,凝液當中包含的氯離子與鈣鎂離子數(shù)量增多,導致工藝冷凝液系統(tǒng)內(nèi)部污染[2]。另一方面,脫氫單元中使用的污水汽提塔,受到不同因素影響導致工藝波動異常,從而產(chǎn)生苯系物、聚合物雜質(zhì),導致結垢問題,干擾到脫氫單元長周期運行。
二、苯乙烯裝置脫氫單元長周期運行優(yōu)化建議
(一)三聯(lián)換熱器泄露的優(yōu)化建議
技術人員解決三聯(lián)換熱器泄露這一問題,建議應用“L”型組合式換熱器,替換臥式“一”字型組合換熱器,可以杜絕乙苯過熱器泄漏現(xiàn)象,期間還可以將反應出料高溫顯熱全部回收。三級組合式換熱器中運用到的乙苯過熱器,在原本臥式的基礎上創(chuàng)新為立式,第一級換熱器、第二級換熱器的中間部位設置膨脹節(jié),所有換熱器組成“L”型。
對比新舊兩種方案,發(fā)現(xiàn)“L”型組合式換熱器的優(yōu)勢如下:第一,乙苯換熱器更改成為立式放置的方式,換熱管管束熱膨脹、換熱器自重兩個方向相同,換熱管管束質(zhì)量不再影響乙苯過熱器中滑動管板的運行,滑動管板、殼體圓筒之間也不會產(chǎn)生直接接觸;第二,位于換熱器殼體底部的聚合物、結垢,均勻的分布在殼側(cè)周圍,不會對滑動管板自由滑動造成干擾;第三,換熱器殼體周圍的受力均勻性提升,換熱器殼體圓度不會面臨非常嚴格的要求,換熱器在制造與加工環(huán)節(jié)效率更高;第四,將傳統(tǒng)工藝具有的高熱量回收率保留,流程占地面積縮小。
在苯乙烯生產(chǎn)中,“L”型組合式換熱器的應用,將以往反應出料顯熱回收方法存在的泄漏問題解決,并且“L”型換熱器組也體現(xiàn)出良好的運行效果。
(二)水質(zhì)問題的優(yōu)化建議
對于水質(zhì)因素的影響,可以采用潔凈度高的工藝蒸汽凝水加脫鹽水,代替污水處理凝液。作為加熱爐對流段的上水,并作為高、低壓廢熱鍋爐的上水。作為急冷水對加入空冷器入口進行降溫、作為汽輪機乏汽的降溫水。保證這些系統(tǒng)水質(zhì),防止催化劑粉末的結垢。保證苯乙烯裝置的長周期運行。
以上方案在苯乙烯生產(chǎn)中應用,乙苯脫氫催化劑與氯離子相遇之后發(fā)生脫粉的現(xiàn)象,控制原料乙苯中的氯含量≤1.0mg/kg十分重要,將催化劑使用期限延長。不同類型的換熱器管壁出現(xiàn)高溫結垢問題的幾率降低,爐油、凝液內(nèi)部帶粉問題得到控制,苯乙烯精餾塔分布器的堵塞問題解決。除此之外,定點加入阻聚劑后系統(tǒng)聚合物數(shù)量減少,機泵過濾網(wǎng)發(fā)生堵塞現(xiàn)象也得到合理控制,切實保證了苯乙烯裝置脫氫單元長周期運行效果。
三、結語
綜上所述,苯乙烯生產(chǎn)過程中,脫氫單元長周期運行面臨諸多影響因素,其中三聯(lián)泄露和水質(zhì)最為常見。需要結合苯乙烯生產(chǎn)現(xiàn)狀總結根本原因,并且提出切實可行的優(yōu)化建議,一方面要提高苯乙烯生產(chǎn)效率,另一方面則要保證脫氫裝置長周期運行目標的實現(xiàn),為今后苯乙烯生產(chǎn)提供有價值的參考。
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