于清航
(煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司,北京100013)
為實現(xiàn)鍋爐運行經(jīng)濟性和環(huán)保性的有效結(jié)合,煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司自主研發(fā)了與高效煤粉工業(yè)鍋爐配套的灰鈣循環(huán)煙氣脫硫技術(shù)。該技術(shù)利用煤粉低溫濃相燃燒為脫硫創(chuàng)造的有利條件,將粉煤灰中的活性鈣作為脫硫劑,在粉煤灰富集、增濕的條件下,脫除煙氣中SO2,通過煤粉燃燒和煙氣凈化的自閉合,提高煙氣脫硫效率、降低脫硫成本[1]。
運行參數(shù)的準確設(shè)置是灰鈣循環(huán)煙氣脫硫技術(shù)實現(xiàn)穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的關(guān)鍵,數(shù)值模擬是研究流場和工藝參數(shù)的主要手段。目前,國內(nèi)外大多模擬研究是關(guān)于循環(huán)流化床脫硫技術(shù)和濕法煙氣脫硫技術(shù)的[2],關(guān)于灰鈣循環(huán)煙氣脫硫反應(yīng)器的數(shù)值模擬研究較少。邱云龍[3]對循環(huán)流化床脫硫塔內(nèi)流場進行數(shù)值模擬,得出在鈣硫摩爾比1.3左右時,脫硫率可達90%。王曉焙等[4]利用數(shù)值模擬對某330 MW燃煤發(fā)電鍋爐配套的脫硫廢水噴霧干燥塔進行研究,分析得出溫度場和流場在塔內(nèi)的分布情況均較好,塔的軸中心處主要受到氣體和液體的傳熱傳質(zhì)的協(xié)同作用。P.TESAREK等[5]利用各種傳質(zhì)理論,建立了大量數(shù)學(xué)模型,來描述石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)內(nèi)SO2吸收過程,并對其機理進行模擬研究。筆者在脫硫反應(yīng)動力學(xué)臺架實驗的基礎(chǔ)上,對額定蒸汽量40 t/h煤粉鍋爐配套的灰鈣循環(huán)煙氣脫硫反應(yīng)器做了數(shù)值模擬研究,同時將模擬結(jié)果和工業(yè)試驗數(shù)據(jù)進行對比,分析鈣硫比和煙氣量對脫硫效率的影響規(guī)律,以期為灰鈣循環(huán)煙氣脫硫反應(yīng)器數(shù)值模型的開發(fā)、設(shè)備定型設(shè)計及脫硫參數(shù)優(yōu)化提供理論依據(jù)。
以煤粉鍋爐燃燒生成的粉煤灰作為原料,煤粉的工業(yè)分析、元素分析見表1,粉煤灰的化學(xué)組成見表2。
表1煤粉的工業(yè)分析、元素分析
表2粉煤灰的化學(xué)組成%
利用ICEM CFD 18.0軟件,將額定蒸汽量40 t/h煤粉鍋爐配套的脫硫反應(yīng)器機械設(shè)計圖等比例建模,適當簡化結(jié)構(gòu),同時對其進行六面體網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格數(shù)量總計為1 261 280,網(wǎng)格質(zhì)量檢查結(jié)果均>0.5(正常網(wǎng)格質(zhì)量在0~1,數(shù)值越大,說明網(wǎng)格質(zhì)量越好),證明網(wǎng)格劃分滿足要求[6]。
選取工程試驗的實際測量值作為邊界條件,模擬的邊界條件見表3。
表3模擬的邊界條件
為了簡化計算,將反應(yīng)器內(nèi)的主要反應(yīng)步驟總結(jié)為3步:(1)消化反應(yīng)CaO+H2O→Ca(OH)2,(2)脫硫反應(yīng)Ca(OH)2+SO2→CaSO3+H2O,(3)蒸發(fā)反應(yīng)H2O(l)→H2O(g)。
組分輸運方程見式(1):
離散相反應(yīng)速率求解方程見式(2)、(3):
動力學(xué)反應(yīng)速率Rkin,r計算式見式(4):
結(jié)合脫硫化學(xué)反應(yīng)過程,得到反應(yīng)器內(nèi)動力學(xué)反應(yīng)速率方程見式(5):
根據(jù)脫硫反應(yīng)動力學(xué)臺架實驗的數(shù)據(jù)和擬合結(jié)果,得到反應(yīng)器內(nèi)脫硫化學(xué)反應(yīng)速率見式(6):
式中:ρ為物質(zhì)的密度,kg/m3;t為反應(yīng)時間,s;Yi、Yj為物質(zhì)i、j在顆粒相中的質(zhì)量分數(shù),%;為物質(zhì)的速度為物質(zhì)i擴散導(dǎo)致的濃度變化,mol/(m·3s);Ri為物質(zhì)的反應(yīng)生成速率,kg/s;Si為離散相中生成物質(zhì)i的反應(yīng)速率,kg/s;Rj,r為顆粒表面消耗速率,kg/s;Ap為顆粒表面積,m2;ηr為效率分數(shù);Rj,r為單位面積顆粒消耗速率,kg/(m2·s);Rkin,r為化學(xué)反應(yīng)速率,kg/s;Pn為氣相組分壓力,Pa;D0,r為擴散效率因數(shù);N為反應(yīng)指數(shù);Ar為指前因子;Tp為絕對溫度,K;βr為溫度因子;Er為反應(yīng)活化能,J/mol;R為氣體常數(shù),8.314 J/mol·K;α為SO2反應(yīng)級數(shù);β為H2O反應(yīng)級數(shù);CSO2為SO2質(zhì)量濃度,mg/m3;CH2O為H2O質(zhì)量濃度,mg/m3。
在系統(tǒng)運行經(jīng)濟性較適合的情況下,分析不同鈣硫比下反應(yīng)器X=0面和反應(yīng)器出口SO2濃度分布情況,結(jié)果見圖1和圖2。
由圖1和圖2可知,從反應(yīng)器底部至頂部,SO2濃度呈先增加后下降的趨勢。在反應(yīng)器中,SO2與活性游離Ca2+反應(yīng),生成帶液膜的Ca(OH)2等化合物,然后SO2與Ca(OH)2和具有一定水分的顆粒物反應(yīng),因此活性游離Ca2+是整個脫硫過程的關(guān)鍵因素之一。在反應(yīng)器的中下部,脫硫劑未能和煙氣中的SO2充分接觸,隨著煙氣進入,SO2濃度不斷變大,但沿著反應(yīng)器高度的增加,顆粒物成流化狀態(tài),活性游離Ca2+和液態(tài)水充滿整個空間,氣、固兩相間的滑移速度較快,強烈的傳質(zhì)和傳熱發(fā)生在反應(yīng)器內(nèi)部,反應(yīng)速率不斷提高,SO2濃度不斷下降。
圖1不同鈣硫比下反應(yīng)器X=0面的SO2濃度分布情況
圖2不同鈣硫比下反應(yīng)器出口的SO2濃度分布情況
鈣硫比對煙氣脫硫效率的影響見圖3。
圖3鈣硫比與煙氣脫硫效率的關(guān)系圖
由圖3可見,模擬值和實測值擬合度良好;隨著鈣硫比的增大,脫硫效率不斷提高,鈣硫摩爾比由0.4升至1.0時,脫硫效率上升了31.8個百分點,但在鈣硫摩爾比大于1.0以后,脫硫效率隨鈣硫比的增加無明顯變化,該趨勢與李錦時等[7]的研究結(jié)論相同,原因是鈣硫比變大,意味著活性Ca2+濃度增加,加速反應(yīng)正向進行,從而提高了脫硫效率;另外,隨著活性Ca2+濃度的升高,固體顆粒的平均水分不斷減小,顆粒表面液膜變薄,減弱了液相傳質(zhì)阻力,加速了反應(yīng)速率;但當鈣硫比過量后,充足的活性Ca2+加速了硫化物的生成,生成物重新覆蓋到鈣基脫硫劑表面,導(dǎo)致鈣基脫硫劑與SO2接觸面積減少,同時過多的活性Ca2+顆粒引起單顆粒液態(tài)水含量降低,縮短了有效反應(yīng)時間,脫硫反應(yīng)變化不顯著,所以過高的鈣硫比對脫硫效率的提高不明顯,同時運行經(jīng)濟性較差。研究認為試驗條件下鈣硫摩爾比最優(yōu)取值約為1.0。
選取整個系統(tǒng)(包括前端煤粉鍋爐)正常、穩(wěn)定運行負荷下(62%~100%)的煙氣量進行模擬和試驗。不同煙氣量時,反應(yīng)器X=0面和反應(yīng)器出口SO2濃度分布見圖4和圖5。
圖4不同煙氣量下反應(yīng)器X=0面的SO2濃度分布情況
圖5不同煙氣量下反應(yīng)器出口的SO2濃度分布情況
由圖4和圖5可知,不同煙氣量下,從反應(yīng)器底部到頂部,SO2濃度在降低。同一個反應(yīng)器內(nèi),調(diào)整煙氣量后,代表著煙氣流速在改變,反應(yīng)器內(nèi)湍流強度在變化。煙氣量增加后,有利于煙氣、脫硫劑以及液態(tài)水間的充分接觸和反應(yīng),進而提高了SO2脫除率。
煙氣量對脫硫效率的影響見圖6。
圖6煙氣量與煙氣脫硫效率的關(guān)系圖
由圖6可知,脫硫效率受煙氣量的影響較小,脫硫效率隨煙氣量的升高微降,模擬結(jié)果稍高于工業(yè)實測結(jié)果。初期煙氣量增加15 000 m3/h時(從25 000 m3/h增加到40 000 m3/h),脫硫效率只減小了約5個百分點。結(jié)合圖4分析認為,煙氣量的增加,加快了氣、固兩相間的移動和摩擦速度,脫硫劑在氣流作用下快速上升、下降,發(fā)生劇烈的混合作用,提高了湍流強度,加速了反應(yīng)速率,降低了SO2濃度,但反應(yīng)器尺寸固定不變,所以煙氣量增大導(dǎo)致氣體流速過快,從而減小了煙氣中SO2的停留反應(yīng)時間,阻礙了脫硫反應(yīng)的發(fā)生。因此,煙氣量增加和流速增快綜合導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)參加脫硫反應(yīng)的SO2含量變化不大,在脫硫劑一定的情況下,增加煙氣量,脫硫效率的下降趨勢不明顯。該模擬值高于工業(yè)實測值,可能是因為模型忽略了反應(yīng)器內(nèi)脫硫劑黏壁和結(jié)垢損耗[8],以及試驗中煙氣溫度的變化[9]等原因。但是過小的煙氣量、過低的氣速,又會惡化反應(yīng)器內(nèi)脫硫劑等顆粒物的流化效果,導(dǎo)致反應(yīng)器內(nèi)部脫硫劑床層倒塌,進口堵塞,從而影響整個系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。因此,研究得出30 000 m3/h~40 000 m3/h為系統(tǒng)運行的適宜煙氣量。
5.1隨著鈣硫比的變化,反應(yīng)器內(nèi)SO2濃度隨反應(yīng)器高度的增加先升高再減小。
5.2鈣硫摩爾比小于1.0時,隨著鈣硫比的增大,煙氣脫硫效率升高;鈣硫摩爾比為1.0~1.4時,脫硫效率無明顯變化,由此,建議鈣硫摩爾比最佳取值約為1.0。同時,模擬結(jié)果和工業(yè)試驗結(jié)果的擬合程度比較高。
5.3不同煙氣量下,反應(yīng)器內(nèi)SO2濃度都隨著反應(yīng)器高度的增加而減小。
5.4煙氣量對脫硫效率的影響較小,脫硫效率隨著煙氣量的大幅提高微減,初期當煙氣量增加15 000 m3/h時,脫硫效率降低了5個百分點左右。煙氣量最佳設(shè)置范圍為30 000 m3/h~40 000 m3/h。