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60萬(wàn)t/a煤制甲醇裝置系統(tǒng)蒸汽平衡分析及利用

2020-09-07 08:13:34
煤化工 2020年4期
關(guān)鍵詞:空分咸陽(yáng)蒸汽

行 政

(陜西咸陽(yáng)化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西 咸陽(yáng)712000)

陜西咸陽(yáng)化學(xué)工業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)咸陽(yáng)化工)組建于2006年,主導(dǎo)產(chǎn)品為60萬(wàn)t/a甲醇,冬季向咸陽(yáng)熱力公司提供采暖蒸汽180 t/h。60萬(wàn)t/a甲醇項(xiàng)目主要由動(dòng)力、空分、氣化、甲醇合成等生產(chǎn)裝置以及配套的公用工程和生活服務(wù)設(shè)施組成。其中動(dòng)力裝置為3臺(tái)180 t/h的循環(huán)流化床鍋爐;2套空分裝置,產(chǎn)氧量均為43 000 m3/h。項(xiàng)目采用多元料漿加壓氣化工藝、林德低溫甲醇洗技術(shù)、托普索甲醇合成專(zhuān)利技術(shù)和三塔精餾的甲醇精餾流程,生產(chǎn)美國(guó)AA級(jí)及國(guó)優(yōu)級(jí)精甲醇產(chǎn)品。

煤化工屬于高耗能領(lǐng)域[1],煤化工企業(yè)合理的蒸汽平衡設(shè)計(jì)對(duì)裝置的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。一般來(lái)說(shuō),化工裝置蒸汽來(lái)源為鍋爐自產(chǎn)蒸汽和工藝副產(chǎn)蒸汽兩部分,二者有效結(jié)合,才能滿(mǎn)足正常生產(chǎn)用汽量且無(wú)過(guò)剩蒸汽放空[2]。咸陽(yáng)化工原始設(shè)計(jì)中,鍋爐產(chǎn)汽量偏小,系統(tǒng)開(kāi)車(chē)初期蒸汽用量緊張;系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),副產(chǎn)蒸汽量偏大,富余蒸汽長(zhǎng)期放空[3]。通過(guò)分析系統(tǒng)自身特點(diǎn),咸陽(yáng)化工從多方面對(duì)蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了改造,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的節(jié)能降耗,現(xiàn)介紹如下,供同類(lèi)裝置參考。

1 60萬(wàn)t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)

1.1 60萬(wàn)t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)分配情況

咸陽(yáng)化工60萬(wàn)t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)分配示意圖見(jiàn)圖1。

系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),2臺(tái)動(dòng)力循環(huán)流化床鍋爐產(chǎn)出9.8 MPa高壓蒸汽,主要供空分透平機(jī)組做功,在非供暖季完全被凝汽器冷凝,在供暖季空分機(jī)組會(huì)投運(yùn)中抽系統(tǒng),抽出1.3 MPa蒸汽并入管網(wǎng),減輕鍋爐供暖負(fù)荷。一部分9.8 MPa蒸汽經(jīng)9.8 MPa/2.5 MPa蒸汽減溫減壓站,送至2.5 MPa過(guò)熱蒸汽管網(wǎng),主要用于合成機(jī)組和丙烯機(jī)組運(yùn)行;另一路9.8 MPa蒸汽通過(guò)9.8 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站,將部分9.8 MPa蒸汽減溫減壓后,送至1.3 MPa過(guò)熱蒸汽管網(wǎng),冬季主要用于市區(qū)供暖和動(dòng)力除氧器自用,非供暖季9.8 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站不向外管網(wǎng)供汽,動(dòng)力除氧器通過(guò)倒用1.3 MPa飽和蒸汽來(lái)維持運(yùn)行。剩余2.5 MPa過(guò)熱蒸汽經(jīng)2.5 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站轉(zhuǎn)換成1.3 MPa飽和蒸汽送至管網(wǎng),同時(shí)接收變換廢熱鍋爐副產(chǎn)的1.3 MPa飽和蒸汽。除供暖季外,1.3 MPa飽和蒸汽可以通過(guò)1.3 MPa/1.3 MPa蒸汽減溫減壓站倒送至動(dòng)力除氧器;1.3 MPa/0.7 MPa蒸汽減溫減壓站為精餾裝置、汽提裝置、低溫甲醇洗裝置等用戶(hù)及變換副產(chǎn)蒸汽的接收等提供保障。

1.2 冬、夏季蒸汽系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)及分析

圖1咸陽(yáng)化工60萬(wàn)t/a甲醇裝置蒸汽系統(tǒng)分配示意圖

1#、2#、3#鍋爐、變換副產(chǎn)蒸汽單元、合成汽包副產(chǎn)蒸汽單元、空分1#/2#機(jī)組中抽7個(gè)主要蒸汽生成單元和空分1#/2#機(jī)組、動(dòng)力除氧器、變換除氧器、丙烯機(jī)組、合成機(jī)組等17個(gè)用汽單元共同組成一個(gè)完整的蒸汽平衡系統(tǒng),各單元夏季和冬季產(chǎn)汽和用氣情況見(jiàn)表1、表2。產(chǎn)汽單元系統(tǒng)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài):動(dòng)力1#、2#鍋爐運(yùn)行;空分1#/2#裝置運(yùn)行;氣化煤漿量160 m3/h(A爐:80 m3/h、B爐:80 m3/h)運(yùn)行,C爐烘爐;精餾入料量130 m3/h運(yùn)行;450Ⅰ/Ⅱ循環(huán)水汽輪機(jī)運(yùn)行(冬季停運(yùn))。

從表1、表2可以得出:(1)夏季鍋爐自身產(chǎn)汽量遠(yuǎn)低于冬季產(chǎn)汽量,煤耗相對(duì)較低;(2)夏季系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)汽量和用汽量達(dá)不到自平衡,存在蒸汽放空現(xiàn)象,目前放空量約40 t/h;(3)冬季為保障供暖,鍋爐負(fù)荷會(huì)大幅增加,按設(shè)計(jì)要求會(huì)投運(yùn)空分中抽系統(tǒng),以減輕鍋爐負(fù)荷,達(dá)到節(jié)能經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的;(4)夏季循環(huán)水汽輪機(jī)運(yùn)行,冬季由于沒(méi)有富余蒸汽供給,須停運(yùn);(5)冬季雖然蒸汽系統(tǒng)可以達(dá)到自平衡,但鍋爐負(fù)荷要比夏季增加產(chǎn)汽量60 t/h,副產(chǎn)蒸汽量是一定的,因此這個(gè)增量完全要靠鍋爐本身來(lái)完成。

表1蒸汽平衡系統(tǒng)產(chǎn)汽情況

表2蒸汽平衡系統(tǒng)用汽情況

2 蒸汽系統(tǒng)存在的問(wèn)題

2.1 設(shè)計(jì)問(wèn)題

鍋爐產(chǎn)汽是系統(tǒng)主要蒸汽來(lái)源,原設(shè)計(jì)對(duì)裝置原始開(kāi)車(chē)或系統(tǒng)大檢修后開(kāi)車(chē)所需蒸汽量預(yù)估不足,導(dǎo)致2臺(tái)鍋爐在特殊時(shí)期產(chǎn)汽量滿(mǎn)足不了系統(tǒng)所需,不能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)之初的“2開(kāi)1備”狀態(tài)。

2.2 副產(chǎn)蒸汽過(guò)剩

副產(chǎn)蒸汽量與原設(shè)計(jì)相比差異較大,原設(shè)計(jì)合成汽包與變換副產(chǎn)蒸汽總量為243 t/h,但實(shí)際副產(chǎn)量為320 t/h左右,最終導(dǎo)致夏季裝置蒸汽系統(tǒng)處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài),富余量無(wú)法全部回收利用。經(jīng)改造后,變換廢熱鍋爐處仍有40 t/h左右蒸汽放空量。

2.3 設(shè)備問(wèn)題

原設(shè)計(jì)每臺(tái)空分機(jī)組中抽系統(tǒng)1.3 MPa的過(guò)熱蒸汽量為50 t/h,兩臺(tái)機(jī)組總共抽汽量為100 t/h,實(shí)際情況為1臺(tái)機(jī)組因設(shè)備自身原因,不能開(kāi)啟抽汽,第2臺(tái)機(jī)組目前調(diào)試的最大抽汽量為30 t/h。外供暖設(shè)計(jì)量為180 t/h,目前實(shí)際最大用量為160 t/h,隨著供暖需求量增加,要達(dá)到180 t/h供汽量,只能靠增加鍋爐負(fù)荷完成,這樣勢(shì)必增加運(yùn)行成本。

合成塔汽包副產(chǎn)2.5 MPa飽和蒸汽量為110 t/h(與設(shè)計(jì)值基本相同),經(jīng)過(guò)變換蒸汽過(guò)熱器E1才能并入2.5 MPa過(guò)熱蒸汽管網(wǎng),但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行調(diào)整,已判定E1不能夠?qū)⑷扛碑a(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽加熱至正常指標(biāo)380℃(過(guò)熱狀態(tài)),若副產(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽全部通過(guò)E1來(lái)加熱,會(huì)帶走大部分變換熱能,最終導(dǎo)致變換爐溫偏低。

2.4 噪音超標(biāo)

夏季蒸汽系統(tǒng)的穩(wěn)定要依賴(lài)于變換廢鍋?zhàn)哉{(diào)放空閥,從環(huán)保的角度講,增加了噪音污染控制難度,經(jīng)檢測(cè),廠區(qū)周?chē)紶枙?huì)出現(xiàn)噪音超標(biāo)的現(xiàn)象;同時(shí)自調(diào)放空閥長(zhǎng)期保持動(dòng)態(tài)開(kāi)度,對(duì)閥芯磨損嚴(yán)重,閥門(mén)經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)卡鈍現(xiàn)象,給系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行增加了風(fēng)險(xiǎn)。

3 改造措施及經(jīng)濟(jì)效益

3.1 對(duì)工藝的調(diào)整

針對(duì)原設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題,較有效的辦法就是在特殊階段啟動(dòng)第3臺(tái)鍋爐,在整個(gè)開(kāi)工過(guò)程中,系統(tǒng)觸媒需要重新升溫,所需蒸汽量在40 t/h~60 t/h,啟動(dòng)第3臺(tái)鍋爐雖然增加了開(kāi)工成本,但能保證順利開(kāi)車(chē),待系統(tǒng)正常,則停1臺(tái)鍋爐備用;系統(tǒng)短停后開(kāi)車(chē),2臺(tái)鍋爐勉強(qiáng)滿(mǎn)足用汽需求,偶爾會(huì)出現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)行,所以如果單臺(tái)鍋爐額定負(fù)荷設(shè)計(jì)為200 t/h,就可以滿(mǎn)足各種工況用汽需求。

3.2 對(duì)管線的改造

采用對(duì)合成汽包副產(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽分流降壓的方式,解決變換蒸汽過(guò)熱器瓶頸問(wèn)題。在合成汽包至變換蒸汽過(guò)熱器進(jìn)口之間的2.5 MPa蒸汽管道處增設(shè)兩條旁路,一條旁路將2.5 MPa飽和蒸汽分流降壓至1.3 MPa飽和蒸汽管網(wǎng),另一條旁路直接將2.5 MPa飽和蒸汽管線引至循環(huán)水汽輪機(jī)處供使用,改造后既保證了過(guò)熱后的2.5 MPa蒸汽溫度,還解決了變換系統(tǒng)溫度偏低的問(wèn)題。

通過(guò)調(diào)研周邊用汽單位,在條件允許的情況下,鋪設(shè)專(zhuān)用蒸汽管道進(jìn)戶(hù),長(zhǎng)期穩(wěn)定地給用戶(hù)供汽,目前供汽量穩(wěn)定在8 t/h~12 t/h,此項(xiàng)改造使用戶(hù)淘汰了老舊鍋爐,改善了大氣環(huán)境。按照供暖蒸汽價(jià)格105元/t,供汽量取其平均值10 t/h,供汽天數(shù)330 d計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)效益:10×24×330×105=831.6萬(wàn)元。

3.3 對(duì)循環(huán)設(shè)備的改造

通過(guò)對(duì)空分機(jī)組存在問(wèn)題的研判,認(rèn)為其目前仍以穩(wěn)定運(yùn)行為主,對(duì)空分機(jī)組不做改動(dòng)。為回收利用蒸汽放空資源,對(duì)兩個(gè)循環(huán)水站的循環(huán)水泵進(jìn)行改進(jìn),采用甲醇合成副產(chǎn)的2.5 MPa飽和蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī),取代原電機(jī)(兩臺(tái)泵的電機(jī)功率分別為1 000 kW和1 250 kW)。兩臺(tái)汽輪機(jī)用汽負(fù)荷分別為飽和負(fù)荷8.17 t/h和10.21 t/h,汽輪機(jī)及相關(guān)附屬設(shè)施投資額為600萬(wàn)元。改造后汽輪機(jī)年運(yùn)行按240 d計(jì),基本電費(fèi)按0.56元/kWh計(jì),冷凝液價(jià)格按6元/t計(jì),則年經(jīng)濟(jì)效益如下:

(1)改造一臺(tái)循環(huán)水泵年經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)省電費(fèi):1 000×24×240×0.56=322.56萬(wàn)元

回收蒸汽冷凝液效益:8.17×24×240×6=28.24萬(wàn)元

年效益:322.56+28.24=350.80萬(wàn)元

(2)改造另一臺(tái)循環(huán)水泵年經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)省電費(fèi):1 250×24×240×0.56=403.20萬(wàn)元

回收蒸汽冷凝液效益:10.21×24×240×6=35.29萬(wàn)元

年效益:403.20+35.29=438.49萬(wàn)元

(3)項(xiàng)目新增設(shè)備年耗電(潤(rùn)滑油泵功率114 kW):

則改造兩臺(tái)循環(huán)水泵年經(jīng)濟(jì)效益合計(jì)為:

350.80+438.49-36.77=752.52萬(wàn)元

改造之初,變換廢鍋副產(chǎn)的1.3 MPa飽和蒸汽的放空量實(shí)際約80 t/h,經(jīng)過(guò)改造和回收利用,循環(huán)水汽輪機(jī)總用汽量為20 t/h,向外圍供汽8 t/h~12 t/h,2.5 MPa飽和蒸汽向1.3 MPa飽和蒸汽管網(wǎng)分流量為10 t/h,所以目前變換廢鍋蒸汽放空量為40 t/h。

3.4 對(duì)放空裝置的改造

目前系統(tǒng)仍存在蒸汽放空的實(shí)際情況,咸陽(yáng)化工首先在廠區(qū)圍墻增設(shè)了隔音墻,在放空點(diǎn)設(shè)計(jì)了專(zhuān)門(mén)的消音器材,并對(duì)放空自調(diào)閥進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),通過(guò)這些舉措有效地控制噪音污染,目前噪音在55 dB以下,符合國(guó)家要求。

4 結(jié)語(yǔ)及建議

4.1對(duì)于大型煤化工企業(yè)來(lái)說(shuō),本身就是以能產(chǎn)能,節(jié)能降耗存在巨大的挖掘潛力,蒸汽平衡問(wèn)題已成為一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜、細(xì)致的工作,如能把富余熱能全部、很好的利用,將會(huì)對(duì)企業(yè)在節(jié)能降耗、提高經(jīng)濟(jì)效益、增強(qiáng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定性方面有很大促進(jìn)作用。咸陽(yáng)化工通過(guò)各種舉措,雖然沒(méi)有徹底解決系統(tǒng)在非供暖季蒸汽富余問(wèn)題,但從整體來(lái)看,前期所做的工作完全符合預(yù)期,并為后期的升級(jí)改造奠定了基礎(chǔ)。

4.2后期升級(jí)改造的建議:(1)依據(jù)富余蒸汽量,逐臺(tái)對(duì)循環(huán)水泵進(jìn)行改造;(2)根據(jù)檢修計(jì)劃,將空分機(jī)組列為重點(diǎn)改造項(xiàng)目,研究切實(shí)可行的方案,盡可能使機(jī)組達(dá)到設(shè)計(jì)能力;(3)展開(kāi)與更多用汽單位的合作,實(shí)現(xiàn)在非供暖季真正的蒸汽平衡,并建立內(nèi)外聯(lián)動(dòng)供汽機(jī)制。

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