姚欣 何金蓉 張發(fā)暉
摘 要:文章結(jié)合汽車(chē)涂裝生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),著重闡述了排查和分析產(chǎn)生電泳縮孔的原因,并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果提出了相應(yīng)解決方法,為有效減少電泳縮孔提供一定的方法思路。
關(guān)鍵詞:電泳;縮孔;涂裝
1 引言
隨著汽車(chē)生產(chǎn)技術(shù)的不斷完善,人們對(duì)汽車(chē)的外觀美化和保護(hù)工作越來(lái)越重視。而汽車(chē)涂裝恰恰是能夠決定汽車(chē)外觀最為關(guān)鍵的工藝之一。如何能夠有效提高汽車(chē)的美觀度,防止汽車(chē)殼體材料受到腐蝕,延長(zhǎng)汽車(chē)使用壽命,一直是用戶最為關(guān)注的問(wèn)題。而電泳縮孔往往是汽車(chē)涂裝最容易產(chǎn)生的缺陷之一。一旦形成縮孔,利用一般的物理方法,如打磨等都很難消除縮孔。即使噴涂面漆,也很難掩蓋縮孔缺陷,不僅影響汽車(chē)的防腐性能,還會(huì)增加造車(chē)成本。本文結(jié)合涂裝現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),簡(jiǎn)單分析縮孔產(chǎn)生的原因。本文針對(duì)某次縮孔事故,著重分析電泳烘爐對(duì)縮孔的生產(chǎn)的影響。
2 常見(jiàn)電泳縮孔產(chǎn)生的原因
電泳縮孔是指在電泳過(guò)程中或電泳后由于縮孔物質(zhì)(油、硅油等)的存在,導(dǎo)致電泳過(guò)程產(chǎn)生直徑為1~5mm孔穴的現(xiàn)象。在濕的電泳漆膜上難以發(fā)現(xiàn)縮孔,一般只有烘干后漆面表面才能看到火山口的凹坑。引起這一現(xiàn)象的主要原因是電泳濕膜中或表面有塵埃、油污等與電泳涂料不相容的粒子,成為陷穴中心,使烘干初期的流展能力不均衡,而產(chǎn)生涂膜缺陷[1]。涂裝電泳縮孔可能由以下幾個(gè)因素造成:1)前處理脫脂不完全,殘留的油污被帶入電泳槽而產(chǎn)生縮孔;2)除油過(guò)濾袋過(guò)濾不完全,污染電泳槽液;3)電泳后水洗受到污染[2];4)工件中油污除不完全,烘烤中油水共沸,造成縮孔;5)烘房中殘留具有易揮發(fā)性的油污,在烘烤過(guò)程中隨熱風(fēng)吹到車(chē)身造成縮孔。
而根據(jù)涂裝電泳縮孔產(chǎn)生的不同原因,采取相對(duì)應(yīng)的措施可有效消除縮孔的產(chǎn)生。例如加強(qiáng)脫脂工序,防止殘留油污污染電泳槽;定期更換除油過(guò)濾袋;控制烘爐溫度和循環(huán)熱風(fēng)的清潔程度;保持后清洗水質(zhì)的潔凈度等。
3 案例分析
3.1 問(wèn)題描述
涂裝車(chē)間生產(chǎn)線某生產(chǎn)時(shí)段,電泳車(chē)左右兩側(cè)腰線以上、BC柱、及頂棚流水槽附近出現(xiàn)大量縮孔缺陷(如圖1所示),且故障率達(dá)50%以上,嚴(yán)重影響后期的打磨暗燈。由于這些縮孔必須用打磨器處理才能完善,而使用打磨器,不可避免會(huì)增加打磨工作量和打磨灰,還可能會(huì)造成成品車(chē)表面產(chǎn)生顆粒,直接影響車(chē)間下線合格率。
3.2 問(wèn)題調(diào)查分析
針對(duì)涂裝生產(chǎn)線上發(fā)生的縮孔現(xiàn)象,為快速找到污染發(fā)生的部位,我們采取交叉試驗(yàn)法對(duì)電泳工序進(jìn)行分析研究。試驗(yàn)及結(jié)果如表1所示。根據(jù)表1可知:試驗(yàn)2、3、4縮孔數(shù)量較多,嚴(yán)重超標(biāo),與試驗(yàn)1和試驗(yàn)5對(duì)比,可以確定污染區(qū)域發(fā)生在電泳線上的烘爐區(qū)域。
為進(jìn)一步找出烘爐哪一區(qū)域?qū)s孔產(chǎn)生影響,嘗試對(duì)電泳烘爐內(nèi)壁板、夾層、鏈條、吹風(fēng)嘴等進(jìn)行排查。采取“擦拭- 浸泡”法[3],首先準(zhǔn)備好做好記號(hào)的潔凈瓶子,并往瓶子內(nèi)裝適量純水。然后以干凈的擦凈紙作為空白對(duì)照實(shí)驗(yàn),將拭擦過(guò)電泳烘爐的不同區(qū)域的擦凈紙標(biāo)記好,分別將其放入事先準(zhǔn)備好的瓶?jī)?nèi)浸泡24h。最后取瓶?jī)?nèi)的浸泡液進(jìn)行蘸板試驗(yàn),如表2所示。由蘸板試驗(yàn)結(jié)果可知,電泳烘爐內(nèi)的鏈條是產(chǎn)生縮孔的主要區(qū)域。結(jié)合電泳爐溫曲線的升溫特點(diǎn)(如圖2所示),初步猜想由于烘爐前段升溫較快,當(dāng)車(chē)身帶水進(jìn)入烘爐時(shí),與烘爐內(nèi)的鏈條潤(rùn)滑油形成油水混合物,從而增大電泳烘爐內(nèi)油水混合物的揮發(fā)量,產(chǎn)生縮孔現(xiàn)象。
為驗(yàn)證猜想是否正確,我們利用油和水+油混合物做對(duì)比試驗(yàn)。將等質(zhì)量的潤(rùn)滑油和水+潤(rùn)滑油混合物在190℃條件下分別對(duì)電泳板進(jìn)行烘干,對(duì)比其產(chǎn)生縮孔的數(shù)目大小。結(jié)果如表3所示。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,當(dāng)烘爐中存在油水混合物時(shí),相同溫度下,時(shí)間越長(zhǎng),油水混合物在高溫條件下的揮發(fā)量越大,從而造成電泳縮孔現(xiàn)象的產(chǎn)生。而不同的溫度,也會(huì)影響潤(rùn)滑油的揮發(fā)程度,造成不同的縮孔現(xiàn)象。
取相同質(zhì)量的鏈條潤(rùn)滑油,放在50℃,100℃,150℃,200℃的實(shí)驗(yàn)室烘箱中進(jìn)行烘烤5h, 測(cè)量并記錄烘干前、烘干后的質(zhì)量。試驗(yàn)結(jié)果如表4和圖2所示,電泳烘爐內(nèi)鏈條潤(rùn)滑油的揮發(fā)量隨著溫度的升高而增加,從而產(chǎn)生縮孔現(xiàn)象。
4 改善措施
通過(guò)以上試驗(yàn)內(nèi)容可知,電泳烘爐內(nèi)的鏈條潤(rùn)滑油會(huì)隨著爐溫升溫段的驟然升溫而揮發(fā),當(dāng)車(chē)身進(jìn)入烘爐時(shí),車(chē)身未瀝干的水分將和潤(rùn)滑油形成的油水混合物,從而會(huì)導(dǎo)致電泳縮孔的產(chǎn)生。因此有必要保持車(chē)身干燥和控制烘爐溫度,減少縮孔現(xiàn)象的產(chǎn)生。
4.1 保持車(chē)身干燥
電泳后瀝水時(shí)間的長(zhǎng)短將會(huì)影響車(chē)身的水分含量,因此可通過(guò)適當(dāng)延長(zhǎng)瀝水時(shí)間,減少車(chē)身水分進(jìn)入烘爐;除此之外,還可以在電泳下線位置增加人工壓縮空氣吹水,將車(chē)身的水分吹干,從而保持車(chē)身干燥。
4.2 調(diào)整電泳烘爐溫度
由電泳爐溫曲線可知,電泳烘爐升溫段上升較快,容易導(dǎo)致烘爐內(nèi)鏈條潤(rùn)滑油的揮發(fā),因此可通過(guò)適當(dāng)減少烘爐內(nèi)鏈條潤(rùn)滑油的涂油量和優(yōu)化烘爐烘烤段的結(jié)構(gòu)等,適當(dāng)降低烘爐的升溫段溫度,可有效降低潤(rùn)滑油的揮發(fā)量,從而減少電泳縮孔的產(chǎn)生。
5 總結(jié)
涂裝電泳縮孔問(wèn)題是汽車(chē)生產(chǎn)線上最常見(jiàn)的質(zhì)量弊病。 本文重點(diǎn)研究電泳烘爐對(duì)汽車(chē)縮孔的影響。通過(guò)對(duì)電泳生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工序的分析,開(kāi)展污染源的排查,以及實(shí)施對(duì)照試驗(yàn)等確定了電泳縮孔產(chǎn)生的主要原因,并提出相應(yīng)措施,從而有效減少電泳縮孔現(xiàn)象。為實(shí)際分析縮孔問(wèn)題產(chǎn)生原因和解決措施提供思路。
基金項(xiàng)目:文章為2020年度廣西高校中青年教師科研基礎(chǔ)能力提升項(xiàng)目“汽車(chē)涂裝過(guò)程中出現(xiàn)電泳縮孔問(wèn)題的研究分析”研究成果,項(xiàng)目編號(hào):2020KY37007, 主持人:姚欣。
參考文獻(xiàn):
[1]鄧烈雄,電泳漆膜縮孔案例分析,現(xiàn)代涂料與涂裝.
[2]潘辰,淺析汽車(chē)涂裝電泳縮孔及顆粒問(wèn)題的治理,工藝裝備.
[3]趙曉峰,淺談電泳烘干爐環(huán)境對(duì)電泳縮孔的影響,現(xiàn)代涂裝.