陳偉雄 王 磊
1 北部灣防城港碼頭有限公司 2 武漢開(kāi)銳海洋起重技術(shù)有限公司
1.輸送皮帶機(jī) 2.裝車樓支架 3.緩沖倉(cāng)扇形閘門 4.平板閘門 5.擺動(dòng)式裝車溜槽 6.緩沖倉(cāng) 7.定量倉(cāng) 8.分煤溜槽圖1 裝車樓的結(jié)構(gòu)組成示意圖
快速定量裝車系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱裝車樓)在我國(guó)各個(gè)煤礦集運(yùn)點(diǎn)及港口碼頭廣泛使用,可實(shí)現(xiàn)煤炭、礦石、糧食等散裝物料的快速、自動(dòng)、定量裝車[1]。裝車樓主要包含輸送皮帶機(jī)、裝車樓支架、緩沖倉(cāng)扇形閘門、平板閘門、擺動(dòng)式裝車溜槽、緩沖倉(cāng)、定量倉(cāng)和分煤溜槽,其主要結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1[2]。物料通過(guò)裝車樓進(jìn)行裝車的工藝為:物料通過(guò)后方堆場(chǎng)的皮帶機(jī)輸送到裝車樓的緩沖倉(cāng),緩沖倉(cāng)的弧形閘門控制打開(kāi)4個(gè)配料出口,物料通過(guò)配料出口輸送到定量倉(cāng)[3]。定量倉(cāng)是裝車樓輸入和輸出物料重量的計(jì)量工具,當(dāng)輸入的物料達(dá)到定量倉(cāng)設(shè)定重量后,一方面裝車樓會(huì)通過(guò)關(guān)閉上方的弧形閘門來(lái)關(guān)閉配料出口,使物料不再進(jìn)入定量倉(cāng)內(nèi);另一方面打開(kāi)定量倉(cāng)下的平板閘門,將物料通過(guò)裝車溜槽卸車裝入車廂,從而完成一次定量卸料裝車的過(guò)程[4]。
平板閘門的主要組成部件為閘板和滑道,其主要功能有2個(gè):配料和卸料。在定量倉(cāng)的物料未達(dá)到額定重量前,閘板一直閉合,定量倉(cāng)處于配料階段;在定量倉(cāng)的配料達(dá)到額定重量后,移動(dòng)打開(kāi)卸料口,進(jìn)行卸料。閘板沿滑道滑動(dòng)的過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的磨損,且滑道的磨損程度遠(yuǎn)大于閘板,造成滑道在使用過(guò)程中需要頻繁的進(jìn)行更換,另由于原有的平板閘門的滑道底座與框架固定在一起,在更換時(shí)必須將滑道底座與框架一起拆卸,不僅更換的工藝復(fù)雜,同時(shí)需要耗費(fèi)大量的人力物力,給現(xiàn)場(chǎng)的維保工作帶來(lái)巨大的困難。為解決平板閘門的滑道更換工藝復(fù)雜的問(wèn)題,提出一種新型裝車樓平板閘門便捷式滑道的設(shè)計(jì)方案。
改進(jìn)前平板閘門主要由閘板上限位底座連接件、閘板上限位底座、閘板、閘門本體、滑道底座連接件、滑道連接件、滑道底座和滑道構(gòu)成(見(jiàn)圖2)?;赖鬃探Y(jié)在閘門本體上,滑道通過(guò)滑道連接件固定在滑道底座上,閘板則被限制在閘板上限位底座、閘門本體和滑道底座空間內(nèi),只能沿著滑道方向滑動(dòng)。
1.閘板上限位底座連接件 2.閘板上限位底座 3.閘板 4.閘門本體 5.滑道底座連接件 6.滑道連接件 7.滑道底座 8.滑道圖2 改進(jìn)前平板閘門的結(jié)構(gòu)示意圖
定量倉(cāng)下平板閘門的閘板沿著滑道往返開(kāi)閉運(yùn)動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)物料配料、卸料,在定量倉(cāng)的物料未達(dá)到額定重量(約60 t)前,所有的物料重量均堆壓在閘板上;在定量倉(cāng)的重量達(dá)到額定重量而需要打開(kāi)閘板卸料裝車后,閘板沿滑道方向滑移并開(kāi)閘卸料。由于閘板上物料的擠壓,閘板和滑道之間相互運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生較大的摩擦阻力,該摩擦阻力是造成閘板和滑道快速磨損的主要原因。目前裝車樓平板閘門的滑道在使用過(guò)程中每隔20 d就需要進(jìn)行更換。
閘板上部為料倉(cāng),下部為溜槽,滑道改進(jìn)前布置在閘門本體內(nèi)部,不便于檢修和更換,若需更換滑道,其具體的更換工藝為:
(1)啟動(dòng)后方堆場(chǎng)的皮帶機(jī),將物料通過(guò)皮帶輸送進(jìn)入裝車溜槽,直至將裝車溜槽使用物料填滿,便于更換操作人員進(jìn)入定量倉(cāng)操作,俗稱“填倉(cāng)”。
(2)操作人員進(jìn)入定量倉(cāng)內(nèi)部,松開(kāi)滑道底座連接螺栓,使閘門本體與滑道底座分離,從定量倉(cāng)內(nèi)部整體取出滑道底座及滑道。
(3)松開(kāi)滑道連接件,使滑道與滑道底座分離,使用新的滑道替代原有的磨損滑道,連接滑道與滑道底座,最后整體放入定量倉(cāng)內(nèi)部,將滑道底座與閘門本體連接,完成此次更換工作。
(4)將填倉(cāng)的物料經(jīng)過(guò)下料溜槽卸入自卸車內(nèi),再轉(zhuǎn)運(yùn)回到原堆場(chǎng)。
由于在定量倉(cāng)內(nèi)部進(jìn)行滑道更換操作,空間狹小且工作量大,每更換一次滑塊至少需耗費(fèi)6 h,填倉(cāng)還造成一定的物料損耗,不僅影響整體的裝車效率,同時(shí)繁瑣的更換也給用戶帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失。另外,滑塊固定在閘門框架內(nèi)側(cè),檢修人員不能便捷的檢查滑道的磨損情況,對(duì)于更換的時(shí)間不能提前預(yù)測(cè),給日常生產(chǎn)和維護(hù)帶來(lái)困難
為解決原有平板閘門滑道更換工藝復(fù)雜的難題,設(shè)計(jì)了一種新型平板閘門便捷式滑道,改進(jìn)后平板閘門主要由閘板上限位底座連接件、閘板上限位底座、閘板、閘門本體、滑道底座連接件、滑道連接件、滑道底座和抽屜式滑道構(gòu)成(見(jiàn)圖3)。
1.閘板上限位底座連接件 2.閘板上限位底座 3.閘板 4.閘門本體 5.滑道底座連接件 6.滑道連接件 7.滑道底座 8.抽屜式滑道圖3 改進(jìn)后平板閘門的結(jié)構(gòu)示意圖
主要針對(duì)閘門本體、閘板、滑道底座和抽屜式滑道進(jìn)行改進(jìn),內(nèi)容如下:
(1)原閘門本體框架由壁厚8 mm的C32a槽鋼組成,由于港口物料礦石比重較大、沖擊力強(qiáng)、粘性大,很容易對(duì)框架造成損傷。改進(jìn)后的閘門本體使用20 mm鋼板拼接成型,增加了框架的牢固性,提高了抗沖擊能力,避免了礦石等大比重物料對(duì)框架沖擊造成的損傷;在閘門本體的側(cè)面預(yù)留30 mm滑道嵌入預(yù)留孔,便于將固定好滑道的底座從兩側(cè)推進(jìn)本體。
(2)閘板上下面增加承載滾輪,避免閘板滑動(dòng)時(shí)上下跳動(dòng),使閘板偏離油缸中心線,造成油缸在伸縮過(guò)程中由于偏載荷使杠桿斷裂,提高了閘門伸縮油缸的使用壽命。
(3)滑道底座增加了滑道安裝孔,便于在定量倉(cāng)的外部能夠直接松緊滑道與滑道底座的連接螺栓。
(4)滑道采用抽屜式滑道,由耐磨滑道和滑道抽板組成,耐磨滑道通過(guò)螺栓與滑道抽板和滑道底座固定,滑道抽板通過(guò)螺栓與閘門本體連接。
改進(jìn)后的滑道省去了原有的滑道更換需要進(jìn)入定量倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行更換的繁瑣工序,只需將抽屜式滑道從閘門本體兩側(cè)推出(見(jiàn)圖4),即可對(duì)滑道進(jìn)行更換,其具體的更換工藝為:
(1)松開(kāi)滑道底座連接件,將抽屜式滑道和滑道底座一起從閘門本體兩側(cè)推出。
(2)松開(kāi)滑道連接件,將滑道與滑道底座分離,使用新的滑道替代原有的磨損滑道。
(3)擰緊滑道連接件,使滑道與滑道底座連接后,將抽屜式滑道和滑道底座一起從閘門本體兩側(cè)推入,最后擰緊滑道底座連接件,完成滑道更換工作。
1.閘板上限位底座連接件 2.閘板上限位底座 3.閘板 4.閘門本體 5.滑道底座連接件 6.滑道連接件 7.滑道底座 8.抽屜式滑道圖4 抽屜式滑道推出后的結(jié)構(gòu)示意圖
相較于改進(jìn)前的固定式滑道,抽屜式滑道便于安裝、易于檢修,同時(shí)延長(zhǎng)了滑道壽命,增加了本體框架的牢固性。以防城港碼頭公司煤炭礦石作業(yè)部2#裝車樓平板閘門的滑道作為分析對(duì)象,其改進(jìn)前后的使用效果對(duì)比如下。
(1)更換作業(yè)時(shí)間縮短,改進(jìn)前更換固定式的滑道,首先需要填倉(cāng),操作人員需進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行更換作業(yè),每次的更換時(shí)間最少需要6 h,如遇到夜晚或交班等緊急情況需要花費(fèi)的時(shí)間更長(zhǎng);改進(jìn)后的抽屜式滑道不用“填倉(cāng)”,維保人員不需進(jìn)入倉(cāng)體,只需在外部操作即可快速更換滑,更換時(shí)間從原來(lái)的6 h降至30 min。
(2)使用壽命延長(zhǎng),改進(jìn)前的固定式的滑道每次更換后的使用壽命為20 d,改進(jìn)后的閘板上下面增加承載滾輪,能夠有效降低閘板與滑道的摩擦系數(shù),從而降低便捷式滑道的磨損,改進(jìn)后的滑道使用壽命至少在90 d以上。
(3)經(jīng)濟(jì)效益提升,改進(jìn)前的固定式的滑道每次更換前需要先使用皮帶機(jī)輸送物料填倉(cāng),更換完成后再將物料輸送到后方堆場(chǎng),填倉(cāng)過(guò)程中產(chǎn)生輸送系統(tǒng)的皮帶機(jī)能耗和物料損耗費(fèi)用,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),每次更換皮帶機(jī)的能耗費(fèi)用和物料損耗費(fèi)用約為3萬(wàn)元;而改進(jìn)后的抽屜式滑道不用“填倉(cāng)”,節(jié)省的更換時(shí)間至少可以多裝3組火車,能夠?yàn)樽鳂I(yè)部帶來(lái)約15萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。
改進(jìn)前后滑道的更換作業(yè)時(shí)間、使用壽命和經(jīng)濟(jì)效益3個(gè)方面的對(duì)比數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 滑道改進(jìn)前后使用效果對(duì)比表
裝車樓平板閘門的滑道更換工藝復(fù)雜、使用壽命短、更換費(fèi)用高,一直是困擾防城港碼頭公司煤炭礦石作業(yè)部的難題。通過(guò)將原有的固定式滑道改進(jìn)為抽屜式滑道,提高了更換滑道的效率,大幅增加了滑道的使用壽命,有效降低了操作人員更換及檢修勞動(dòng)的強(qiáng)度,并且消除了以往在定量倉(cāng)內(nèi)更換及檢修的安全隱患,也避免了在填倉(cāng)過(guò)程中的粉塵污染、物料損耗,達(dá)到了環(huán)保、安全的使用要求,具有重要的工程應(yīng)用價(jià)值。