趙興亮,李 艷,劉江成,侯 強(qiáng),扈 立,趙春輝,張國(guó)柱
(天津鋼管制造有限公司,天津 300301)
管道輸送作為一種流體輸送方式,具有經(jīng)濟(jì)、安全、高效、不間斷和無(wú)污染等特點(diǎn)。隨著介質(zhì)輸送壓力的增大,基于API Spec 5L—2012《管線鋼管規(guī)范》的高鋼級(jí)管線管需求逐漸增加[1-2]。對(duì)于高鋼級(jí)的無(wú)縫鋼管,目前需求較多的為PSL2 X65Q、PSL2 X60Q鋼級(jí),為了改善焊接性能,一般采用C-Mn-V-Nb系列生產(chǎn)[3-5],保證較低的冷裂紋敏感指數(shù)Pcm和碳當(dāng)量CEV[6-7],通過(guò)淬火+回火的熱處理工藝,保證了性能達(dá)到要求。在熱處理過(guò)程中由于設(shè)備故障會(huì)導(dǎo)致鋼管性能不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,可以通過(guò)二次熱處理進(jìn)行改善。
在生產(chǎn)PSL2 X60Q鋼級(jí)Φ323.9 mm×14.30 mm規(guī)格的高鋼級(jí)管線管過(guò)程中,由于設(shè)備出現(xiàn)故障導(dǎo)致鋼管在回火爐中長(zhǎng)時(shí)間停留(高溫區(qū)保溫2.5 h),后續(xù)進(jìn)行性能分析時(shí)發(fā)現(xiàn)鋼管性能異常,鋼管力學(xué)性能分析結(jié)果見(jiàn)表1,試樣1為悶爐鋼管,試樣2為正常鋼管,悶爐后鋼管的力學(xué)性能顯著降低。因此,對(duì)此鋼管進(jìn)行金相分析,發(fā)現(xiàn)內(nèi)、中、外壁組織完全不同,內(nèi)、外壁同時(shí)出現(xiàn)疑似“脫碳”現(xiàn)象。初步測(cè)量試樣1的疑似脫碳層深度和晶粒度,內(nèi)壁脫碳層深度5.2 mm,外壁脫碳層深度2.2 mm;脫碳層區(qū)域晶粒度6.5級(jí),中間基體晶粒度8.0級(jí)。試樣1的疑似脫碳層如圖1所示。
表1 鋼管力學(xué)性能分析結(jié)果
圖1 試樣1的疑似內(nèi)壁脫碳層
由于悶爐發(fā)生在回火爐,回火爐溫度一般在640~660℃,這一溫度區(qū)間一般不會(huì)發(fā)生脫碳現(xiàn)象,因此針對(duì)脫碳層進(jìn)行了化學(xué)成分檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。從化學(xué)成分看,碳含量并未減少,與熔煉分析是同一個(gè)數(shù)值,由此可見(jiàn)上述脫碳層深度不應(yīng)是真實(shí)的脫碳層深度。
表2 疑似脫碳層的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))檢測(cè)結(jié)果 %
鋼的脫碳是一個(gè)不可逆反應(yīng),需要通過(guò)高溫長(zhǎng)時(shí)間滲碳處理才能恢復(fù)[8]。為了進(jìn)一步確定脫碳層的真實(shí)深度。把試樣1重新進(jìn)行930℃淬火,因?yàn)橛衷黾恿艘淮胃邷丶訜幔撎紝又荒茉谠瓉?lái)的基礎(chǔ)上加深不可能減少,原先脫碳部位經(jīng)過(guò)重新淬火后,如果真是脫碳,組織應(yīng)該是以鐵素體為主,但實(shí)際情況重新淬火后在原先脫碳部位存在的大部分是板條馬氏體組織,只在試樣的內(nèi)、外表面附近有鐵素體組織,重新測(cè)量的脫碳層內(nèi)壁深度0.25 mm,外壁深度0.30 mm,顯微鏡下觀察試樣內(nèi)、外壁脫碳情況如圖2所示。
圖2 試樣內(nèi)、外壁脫碳情況
顯然這次檢測(cè)的脫碳層內(nèi)、外壁深度遠(yuǎn)低于第一次的測(cè)量結(jié)果,經(jīng)過(guò)了再一次的熱處理后管線管的脫碳層不但沒(méi)有增加,反而減少,可以肯定第一次評(píng)定的脫碳層不是鋼真實(shí)的脫碳層,而是發(fā)生了調(diào)質(zhì)后的再結(jié)晶。
回火過(guò)程中,隨著馬氏體的分解和特殊碳化物的析出,使過(guò)飽和α固溶體中碳含量下降,晶格畸變得到很大程度回復(fù),α相將進(jìn)行再結(jié)晶,形成多邊形鐵素體晶粒,該晶粒由再結(jié)晶的鐵素體和均勻分布的細(xì)條狀滲碳體組成。在碳鋼中α相高于400℃開(kāi)始回復(fù),500℃開(kāi)始再結(jié)晶[9-10]。由于合金元素阻礙了馬氏體的分解,使α相的馬氏體形態(tài)保持到更高的回火溫度,因此提高了鐵素體的再結(jié)晶溫度。Si和Mn稍微提高α相的再結(jié)晶溫度;Mo、Cr、V等能顯著提高α相的再結(jié)晶溫度,1%~2%Cr、1%~2%Mo可使再結(jié)晶溫度提高到650℃左右。在幾種合金元素的綜合作用下,α相的再結(jié)晶溫度提高更為顯著[11-15]。再結(jié)晶也需要時(shí)間,0.1%C、0.5%V鋼種在600℃回火50 h后才開(kāi)始再結(jié)晶。
PSL2X60Q鋼級(jí)管線管的成分,C含量為0.09%,較套管低,V的含量只有0.04%,Mn含量較多為1.26%,Si含量為0.24%,但Mn、Si元素提高再結(jié)晶溫度的作用不大。因此,PSL2 X60Q鋼級(jí)管線管在淬火后高溫區(qū)回火2.5 h發(fā)生了α相的再結(jié)晶及晶粒長(zhǎng)大,晶粒度由平時(shí)的8~9級(jí)長(zhǎng)大到6.5級(jí)。試樣再結(jié)晶處和中間部位晶粒度如圖3~4所示。
圖3 試樣再結(jié)晶處晶粒度6.5級(jí)
圖4 試樣中間部位晶粒度8.0級(jí)
試樣中間部位晶粒度8.0級(jí),再結(jié)晶處6.5級(jí),為什么同一塊試樣晶粒有的區(qū)域長(zhǎng)大有的區(qū)域沒(méi)有長(zhǎng)大?天津鋼管制造有限公司水淬能達(dá)到的速度為80℃/s左右,整個(gè)鋼管無(wú)法全部獲得馬氏體組織,內(nèi)、外壁附近冷卻速度快,得到M組織,中間冷卻速度慢(小于 80 ℃/s)淬火得到 B+F+M少[9]。從試樣上已經(jīng)證實(shí),這樣回火后管體內(nèi)、外壁附近的M組織在爐內(nèi)高溫區(qū)保溫2.5 h發(fā)生了α相的回復(fù)、再結(jié)晶及晶粒長(zhǎng)大,而B(niǎo)+F組織一般情況下沒(méi)有這種現(xiàn)象產(chǎn)生,所以造成上述情況出現(xiàn)。
將生產(chǎn)的余料切成片狀,開(kāi)展小試樣的熱處理試驗(yàn)。先進(jìn)行960℃×30 min淬火,再回火,回火后空冷至室溫,兩次回火熱處理制度見(jiàn)表3。
表3 兩次回火熱處理制度
觀察一次回火和二次回火的金相組織,PSL2 X60Q管線管由于合金含量少,淬透性較低,淬火時(shí)馬氏體含量受加熱溫度、水溫、水流量、流速的影響較大,此次熱處理時(shí)加熱到960℃淬火,固溶到鋼中的合金元素含量增加,淬透性增加,淬火后馬氏體含量比通常增多,一次回火組織是S回+B回+F極少,一次回火內(nèi)壁組織形貌如圖5所示。
圖5 一次回火內(nèi)壁組織形貌
二次回火650℃×20 min內(nèi)壁組織形貌如圖6所示,淬火時(shí)得到的板條馬氏體和貝氏體形態(tài)完好,沒(méi)有發(fā)生馬氏體回火后的再結(jié)晶。二次回火650℃×40 min內(nèi)壁組織形貌如圖7所示,同樣沒(méi)發(fā)生再結(jié)晶。二次回火650℃×60 min內(nèi)壁組織形貌如圖8所示,部分組織發(fā)生再結(jié)晶,在試樣內(nèi)壁2 mm內(nèi)組織形貌已發(fā)生了改變,基體已轉(zhuǎn)化成等軸鐵素體。二次回火溫度650℃保溫40 min以內(nèi),不會(huì)發(fā)生再結(jié)晶。
圖6 二次回火650℃×20 min內(nèi)壁組織形貌
圖7 二次回火650℃×40 min內(nèi)壁組織形貌
圖8 二次回火650℃×60 min內(nèi)壁組織形貌
二次回火670℃×60 min的組織再結(jié)晶形貌如圖9所示,一次回火中還存在著淬火時(shí)得到的板條馬氏體和板條貝氏體。670℃再次回火60 min后,板條馬氏體和板條貝氏體已經(jīng)消失,組織已經(jīng)轉(zhuǎn)化成鐵素體基體和均勻分布的碳化物顆粒。由此可見(jiàn)溫度越高越容易發(fā)生再結(jié)晶,如果選擇670℃回火,保溫時(shí)間應(yīng)該相應(yīng)縮短。
圖9 二次回火670℃×60 min的組織再結(jié)晶形貌
再結(jié)晶現(xiàn)象的出現(xiàn)會(huì)導(dǎo)致鋼管性能的異常,因此要避免鋼管在調(diào)質(zhì)過(guò)程中出現(xiàn)再結(jié)晶現(xiàn)象,在出現(xiàn)再結(jié)晶現(xiàn)象的情況下要重新進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理。此批悶爐鋼管通過(guò)重新熱處理,其組織形貌如圖10所示,為B回+S回+F少,力學(xué)性能滿足API Spec 5L—2012的要求,悶爐鋼管再次熱處理后的力學(xué)性能見(jiàn)表4。
圖10 重新熱處理組織形貌
表4 悶爐鋼管再次熱處理后的力學(xué)性能
(1)PSL2 X60Q管線管在高溫長(zhǎng)時(shí)間回火,發(fā)生了回火再結(jié)晶。發(fā)生回火再結(jié)晶后,板條馬氏體和板條貝氏體已經(jīng)消失,組織已經(jīng)轉(zhuǎn)化成鐵素體基體和均勻分布的碳化物顆粒;同時(shí),晶粒明顯長(zhǎng)大,顯著降低了力學(xué)性能(強(qiáng)度和硬度)。
(2)PSL2 X60Q鋼級(jí)管線管除了Mn含量稍高,采用微合金化,其余合金元素含量都不高,而Mn對(duì)提高再結(jié)晶溫度的作用不大。由于提高再結(jié)晶溫度的合金元素含量少,馬氏體組織高溫回火時(shí)間或溫度控制不當(dāng)時(shí)易發(fā)生再結(jié)晶,造成鋼的強(qiáng)度和硬度大幅下降。因此,生產(chǎn)高鋼級(jí)管線鋼時(shí)要嚴(yán)格控制回火溫度和保溫時(shí)間,如果發(fā)生了再結(jié)晶可以通過(guò)重新調(diào)質(zhì)處理來(lái)挽救。