許書涵,韓 超
(中銅東南銅業(yè)有限公司,福建 寧德 352100)
某銅冶煉項(xiàng)目采用閃速熔煉工藝,該工藝對(duì)入爐精礦的要求較為嚴(yán)格,經(jīng)蒸汽干燥后,混合干精礦礦含水需小于0.3%,再通過氣力輸送系統(tǒng)送至熔煉爐頂倉作為投料備用。為滿足生產(chǎn)需求,該冶煉廠選型兩臺(tái)蒸汽干燥機(jī)(每臺(tái)處理濕基能力180t/h)并配套四臺(tái)精礦氣力輸送(每臺(tái)處理能力160t/h),精礦輸送采用正壓式密相輸送。
精礦氣力輸送為正壓式輸送,由動(dòng)力提供0.6Mpa的壓縮空氣為動(dòng)力氣源,每臺(tái)輸送泵完成一次輸送過程如下:出料閥關(guān)閉,進(jìn)料閥打開,隔離閥打開,精礦在重力作用下落入輸送泵中。在精礦下落填充輸送泵的過程中,排氣閥將打開釋放從輸送泵中被下落精礦置換出來的空氣。當(dāng)泵中的稱重達(dá)到設(shè)定上限或加料時(shí)間達(dá)到設(shè)定加料時(shí)間時(shí),加料閥,隔離閥和排氣閥將被關(guān)閉。當(dāng)閥完全關(guān)閉到位后,出料閥得電開啟,泵體肩部助吹閥、底部流化閥、主進(jìn)氣閥、出口助吹閥同時(shí)打開,壓縮空氣進(jìn)入輸送泵,泵內(nèi)壓力不斷上升,精礦在壓縮空氣的推動(dòng)下進(jìn)入輸送管道并被輸送到終端目標(biāo)倉。當(dāng)精礦全部送入目標(biāo)倉后,控制系統(tǒng)將發(fā)出一個(gè)輸送壓力下降信號(hào),所有進(jìn)氣閥、出料閥將被關(guān)閉,完成一次輸送循環(huán)。
精礦輸送的介質(zhì)為銅精礦、石英砂、渣精礦等物料的混合物,采用直徑300mm,水平段32m,豎直段47m的輸送管道。由于四臺(tái)輸送泵的輸送能力要比兩臺(tái)干燥機(jī)的能力略大,加之生產(chǎn)初期投料負(fù)荷偏低,精礦干燥機(jī)的實(shí)際帶料量未達(dá)到設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致中間干礦倉長時(shí)間處于空倉狀態(tài)。這樣四臺(tái)精礦輸送泵連續(xù)運(yùn)行時(shí),單次送料量很少,使原設(shè)計(jì)的密相輸送變成了稀相輸送(如圖1,物料運(yùn)動(dòng)方式由a變成了b),物料運(yùn)動(dòng)方向自由度增加、流速加快,用氣量上升,對(duì)管道壁磨損加大,管道經(jīng)常出現(xiàn)磨漏的現(xiàn)象。
經(jīng)過分析,我們認(rèn)為銅精礦的密相輸送過程在管道中可以這樣描述:80%粒度小于負(fù)200目且經(jīng)干燥后的高溫物料在管道中,受到重力、管道摩擦力(阻力)、氣體推動(dòng)力、壓力梯度力、熱泳力等作用發(fā)生運(yùn)動(dòng)。在豎直管道輸送階段物料運(yùn)動(dòng)較為簡單,當(dāng)料氣比較高時(shí),物料以活塞流的形式進(jìn)行輸送[1];而在水平管道輸送階段物料運(yùn)動(dòng)極為復(fù)雜、方式多樣,當(dāng)料氣比較高時(shí),受重力作用物料在管道底層濃度較高,大多以料栓流的形式進(jìn)行運(yùn)動(dòng)[2]。若不考慮物料顆粒間的相互作用,當(dāng)料氣比增高時(shí)料栓受到阻力增大,氣體推動(dòng)物料前進(jìn)可以認(rèn)為是擊穿料栓形成新的料栓直至輸送終點(diǎn)的過程。
結(jié)合實(shí)際生產(chǎn),我們先在精礦輸送程序上增設(shè)了一個(gè)聯(lián)鎖:當(dāng)輸送泵上方的中間倉倉重低于設(shè)定噸數(shù)時(shí),下方的輸送泵不加料;只有當(dāng)倉重大于設(shè)定噸數(shù)時(shí)才能自動(dòng)啟動(dòng)輸送程序,確保精礦是以密相的形式進(jìn)行輸送;且當(dāng)爐頂倉料位低時(shí),該聯(lián)鎖可以解除,確保爐頂倉料位。
聯(lián)鎖投用后,由于振動(dòng)篩的改造和物料特性的變化,當(dāng)輸送泵單次輸送噸數(shù)較高時(shí)容易形成較厚料栓使輸送效率降低;而噸數(shù)較低時(shí)管道破損率有所上升。經(jīng)過對(duì)輸送壓力曲線分析,選定某個(gè)壓力值作為邊界壓力設(shè)定聯(lián)鎖:當(dāng)輸送壓力高于該值時(shí),降低輸送泵單次輸送噸數(shù)設(shè)置,反之升高。
這兩個(gè)聯(lián)鎖的投用,確保了輸送的密相性,并在實(shí)際生產(chǎn)中找到了密相輸送和輸送效率的平衡點(diǎn),減小了管道壁的磨損,降低了維修成本;減少了輸送動(dòng)力氣源的使用,降低了運(yùn)行成本。自整改后,精礦氣力輸送泵的管壁磨損故障率降低了70%左右。
圖1
精礦輸送加料閥采用氣動(dòng)隔離閥和氣動(dòng)平移閥配合使用。平移閥的優(yōu)點(diǎn)為動(dòng)作靈活,但是缺點(diǎn)在于閥板和閥體中間的間隙大,導(dǎo)致密封效果差,在輸送過程中泵內(nèi)的氣體存在泄漏現(xiàn)象,并且夾雜著精礦粉對(duì)閥板造成沖刷,損壞閥板、閥體。氣動(dòng)隔離閥的優(yōu)點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)簡單,但是缺點(diǎn)在于閥板頻繁在礦內(nèi)動(dòng)作,當(dāng)開閥時(shí)會(huì)將礦粉帶入閥內(nèi),導(dǎo)致經(jīng)常開關(guān)不到位的現(xiàn)象影響輸送效果。
此問題已列入整改項(xiàng),計(jì)劃將隔離閥及加料平移閥改為圓頂閥,其采用耐磨橡膠作為密封圈,能有效起到隔離和密封的作用。其他公司已有成功使用案例。
改造后的精礦輸送運(yùn)行效果良好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為該冶煉廠的穩(wěn)定生產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)的目標(biāo)發(fā)揮了重要作用。此項(xiàng)改造會(huì)陸續(xù)應(yīng)用至煙灰區(qū)域的輸送系統(tǒng),爭取發(fā)揮更大的作用。