熊惠敏,閔莉瓊
(1.南昌工程學(xué)院,江西 南昌 330099;2.國網(wǎng)江西省電力物資有限公司,江西 南昌 330000)
現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展的趨勢就是在減少生產(chǎn)力降低生產(chǎn)成本的同時提高成產(chǎn)率。根據(jù)工業(yè)生產(chǎn)的需要,送板機(jī)需要能夠?qū)庸さ陌宀膶?shí)現(xiàn)各種不同長度的剪切,并且能夠通過組態(tài)軟件來對整個控制系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控,并對設(shè)備運(yùn)行過程中產(chǎn)生的故障進(jìn)行報警處理,還需要添加手動操作功能。因此原有的送板機(jī)越來越不能夠滿足現(xiàn)代工業(yè)加工的要求?,F(xiàn)如今的送板機(jī)行業(yè)迫切需要另外一種全新的方式來對整個送板機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行控制[1,2]。
在塑鋼板剪切加工的過程中,系統(tǒng)對塑鋼板長度的檢測,和送料系統(tǒng)的隨動、固定及剪切后運(yùn)出等過程按照一定的工序流程控制進(jìn)行。在裁剪過程中,要對每一道工序進(jìn)行精確的控制。本系統(tǒng)是根據(jù)工廠車間的生產(chǎn)需要,在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上開發(fā)的能比較普遍的適用于板材加工的控制系統(tǒng)中。本系統(tǒng)板材的恒速送板,板材隨動動態(tài)固定,板材剪切,自動定長計數(shù)等功能。該系統(tǒng)采用伺服驅(qū)動整個隨動系統(tǒng)[3-5],可以對塑鋼板長度進(jìn)行高精度動態(tài)裁剪。
自動定長剪板機(jī)控制系統(tǒng)所加工出的板材尺寸是通過觸摸屏或者組態(tài)軟件進(jìn)行設(shè)定。通過PLC控制系統(tǒng)對板材的設(shè)定尺寸進(jìn)行鋸板。由于在隨動機(jī)構(gòu)中用到了伺服驅(qū)動系統(tǒng),所以加工出的塑鋼板材長度精度比較高。該系統(tǒng)由送料機(jī)構(gòu)、隨動伺服同步控制系統(tǒng)、鋸板機(jī)構(gòu)、固定塑鋼板材機(jī)構(gòu)組成,如圖1所示。該系統(tǒng)的定長控制采用光電編碼器對塑鋼板的長度進(jìn)行測量。該系統(tǒng)的測量精度與計長輥的直徑、隨動同步跟蹤伺服系統(tǒng)同步程度、光電編碼的精度有關(guān)。
圖1 自動定長剪板板機(jī)控制系統(tǒng)組成
在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,由計長輥上裝的光電編碼器來檢測送板系統(tǒng)送板速度和長度。當(dāng)送板系統(tǒng)送板達(dá)到設(shè)定長度后,由伺服系統(tǒng)帶動隨動機(jī)構(gòu)和送板系統(tǒng)同步,固定塑鋼板,啟動裁剪動作,從而剪斷塑鋼板。該系統(tǒng)中核心是PLC控制。
自動定長剪板板機(jī)控制系統(tǒng)其工作過程如下所述:
1)按下啟動按鈕開機(jī)后,系統(tǒng)根據(jù)輸入板料加工尺寸,加工數(shù)量,隨動系統(tǒng)的系統(tǒng)回原點(diǎn)。送料電機(jī)開始送料且在系統(tǒng)運(yùn)行時一直送板,隨動機(jī)構(gòu)的壓板機(jī)構(gòu)下方安裝有光電開關(guān),當(dāng)送板機(jī)構(gòu)的塑鋼板材送板到位時,PLC開始對同步編碼器的脈沖計數(shù);
2)當(dāng)編碼器的脈沖數(shù)量達(dá)到塑鋼板長度設(shè)定值后,PLC伺服同步機(jī)構(gòu)發(fā)送脈沖,使同步機(jī)構(gòu)的速度和送板系統(tǒng)同速運(yùn)轉(zhuǎn),帶動隨動系統(tǒng)和送板系統(tǒng)同速,隨動系統(tǒng)開始鋸板動作流程,同時,PLC脈沖計數(shù)器清零,開始下一張板材長度計數(shù);
3)當(dāng)隨動機(jī)構(gòu)和送板系統(tǒng)同速后,壓板機(jī)構(gòu)立即下壓,可以防止在鋸板過程中由于板材松動而產(chǎn)生比較大的誤差;
4)壓板機(jī)下壓到位后,鋸板電機(jī)啟動。鋸刀先抬起到達(dá)抬起上限位,完成縱向切割,然后開始橫向?qū)Π宀倪M(jìn)行切割。鋸刀到達(dá)橫向限位后,鋸刀下降并返回到原點(diǎn),鋸板完成切割動作,加工數(shù)量計數(shù)自動加1;
5)當(dāng)鋸板到位時,板材會落入到運(yùn)料小車中并開始自動計數(shù)。當(dāng)板料計數(shù)達(dá)到程序中設(shè)定的值,整個系統(tǒng)會停止,小車開始右行送料。到達(dá)右行限位后開始卸料,在卸料完成后左行到達(dá)左行限位,計數(shù)器清零,系統(tǒng)重新開始運(yùn)轉(zhuǎn)。
自動定長剪板板機(jī)控制系統(tǒng)硬件配置如圖2所示。本系統(tǒng)選用三菱公司的FX3U系列PLC做為該系統(tǒng)的控制核心,實(shí)現(xiàn)對整個系統(tǒng)的檢測,控制以及安全保護(hù)。通過和送板系統(tǒng)同軸的光電編碼器可以實(shí)現(xiàn)送板系統(tǒng)所送板材長度。本系統(tǒng)的控制難點(diǎn)是PLC控制伺服同步系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)和供給裝置同步速度。伺服系統(tǒng)當(dāng)鋸板結(jié)束后,快速返回原點(diǎn)。
圖2 自動定長剪板板機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)硬件配置圖
本系統(tǒng)的送料電機(jī)M1由變頻器進(jìn)行速度控制,隨動機(jī)構(gòu)驅(qū)動電機(jī)M2選用伺服電機(jī),由三菱交流伺服驅(qū)動器驅(qū)動。實(shí)現(xiàn)隨動機(jī)構(gòu)和送板機(jī)構(gòu)的同步。電鋸的抬起和下降以及固定機(jī)構(gòu)采用液壓控制。電動機(jī)M3選用液壓電機(jī)。電鋸橫移電機(jī)M4選用三相異步電機(jī)。電氣控制系統(tǒng)的主電路設(shè)計如圖3所示。
圖3 電氣控制系統(tǒng)的主電路
自動定長剪板板機(jī)控制系統(tǒng)的軟件流程圖如圖4所示。
圖4 系統(tǒng)軟件流程圖
本系統(tǒng)根據(jù)流程圖在設(shè)計梯形圖程序時本文主要解決三個難點(diǎn)即長度的設(shè)定值轉(zhuǎn)換為脈沖當(dāng)量,塑鋼板進(jìn)給長度的實(shí)時顯示和同步隨動系統(tǒng)和塑鋼板進(jìn)給速度同步問題。
在本系統(tǒng)中,編碼器的精度為2 500脈沖/轉(zhuǎn),進(jìn)給板的計長輥的直徑為154mm。脈沖當(dāng)量,設(shè)定長度值。為了提高精度,在計算過程中采用32位數(shù)據(jù)處理。該系統(tǒng)誤差差完全可以控制在一個當(dāng)量左右,滿足該系統(tǒng)的設(shè)計需要。
隨動系統(tǒng)使用伺服驅(qū)動隨動機(jī)構(gòu)和送板進(jìn)給速度同步。伺服驅(qū)動系統(tǒng)都有一個減速箱,可以通過改變電子齒輪的比例來改變減速箱的減速比例。伺服驅(qū)動系統(tǒng)的電子齒輪比例范圍是1/50~500。所調(diào)的電子齒輪比只能在這個比例范圍內(nèi)。當(dāng)接收到從外部編碼器發(fā)送過來的脈沖時,比如外部編碼器轉(zhuǎn)一圈會發(fā)送2500個脈沖,而伺服轉(zhuǎn)一圈需要10 000個脈沖。如果編碼器所連接的電機(jī)軸轉(zhuǎn)動一圈與伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動一圈所前進(jìn)的距離是相同的,此時就需要將電子齒輪比設(shè)置為10.意味著將編碼器發(fā)送的脈沖數(shù)乘以10,也就是說編碼器發(fā)送1000個脈沖,而伺服接收到的脈沖為10 000個。
上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)
自動定長剪板板機(jī)控制系統(tǒng)系統(tǒng)有手動操作運(yùn)行和自動運(yùn)行兩種工作模式。通過SA轉(zhuǎn)換開關(guān)選擇是手動模式還是自動模式。進(jìn)入監(jiān)控系統(tǒng)首頁,左側(cè)是建立的人機(jī)界面,右側(cè)指示燈顯示系統(tǒng)各個部位的運(yùn)行狀態(tài),具體畫面如圖5所示。在上位機(jī)上實(shí)現(xiàn)各工藝的顯示和記錄。
圖5 系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控畫面
運(yùn)用三菱PLC設(shè)計的自動剪板機(jī)控制系統(tǒng),用組態(tài)王做上位機(jī)人機(jī)界面。可以很方便的對設(shè)備操作參數(shù)進(jìn)行修改。通過伺服控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)隨動機(jī)構(gòu)和送板速度的同步,可以實(shí)現(xiàn)小誤差動態(tài)切割,為了防止抖動,該設(shè)備在隨動的過程中,使用壓板機(jī)構(gòu)對板材進(jìn)行動態(tài)固定。經(jīng)過在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用,基本實(shí)現(xiàn)了設(shè)計目標(biāo),長度誤差不超過5 mm。當(dāng)送板長度到達(dá)設(shè)定值后,隨動系統(tǒng)能快速的實(shí)現(xiàn)和送板系統(tǒng)的同步。在隨動機(jī)構(gòu)同步運(yùn)行過程中,裁切機(jī)構(gòu)能夠按照預(yù)先設(shè)定的動作執(zhí)行。