盧雨翔,熊一凡,王師奇
(國網(wǎng)江西省電力有限公司檢修分公司,江西南昌330096)
隨著電力系統(tǒng)容量的不斷增加,江西省超高壓電網(wǎng)的不斷擴大,斷路器在變電站的安全生產(chǎn)運行中發(fā)揮著不可替代的重要作用[1]。本文結(jié)合一起某500 kV變電站220 kV母聯(lián)GIS斷路器(型號ZF11-252L)拒分故障的分析與處理,使得當(dāng)該類型斷路器發(fā)生拒分問題后能迅速處理該類型故障,減少停電事件,保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行。
斷路器在500 kV變電站的安全運行中起著重要作用,對于斷路器,主要有以下2個重要的作用:1)正常情況下接通和斷開高壓電路中的空載及負(fù)荷電流;2)在系統(tǒng)發(fā)生故障時能與保護裝置和自動裝置相配合,迅速切斷故障電流,防止事故擴大,從而保證系統(tǒng)安全運行[2]。因此,當(dāng)斷路器發(fā)生拒分故障時,若此時出現(xiàn)故障,斷路器將無法有效、正確的隔離故障,這將導(dǎo)致故障范圍擴大,繼續(xù)跳開上一級斷路器,嚴(yán)重時,可能造成主變跳閘、母線失壓的重大事故。
當(dāng)進(jìn)行倒閘操作時,操作員下令斷開母聯(lián)開關(guān),監(jiān)控機上顯示A相分位、B相合位、C相合位,現(xiàn)場檢查機構(gòu)位置與監(jiān)控機一致。打開機構(gòu)箱檢查后,發(fā)現(xiàn)箱內(nèi)存在明顯的刺鼻味道,經(jīng)檢查,三相的合閘、主分、副分線圈外觀無明顯異常,分合閘線圈電阻均在93 Ω左右??刂苹芈烦隹陔妷海龢O對地電壓為113V,負(fù)極對地電壓為-112V,出口電壓正常。從智能控制柜再次對斷路器進(jìn)行分閘操作,A、B相分閘成功,C相再次拒分。
斷路器由本體(含滅弧室)、機構(gòu)箱、彈簧機構(gòu)、傳動連桿等結(jié)構(gòu)組成[1]。其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 彈簧機構(gòu)斷路器布置示意圖
彈簧機構(gòu)主要分為電機儲能系統(tǒng)、主軸系統(tǒng),輸出軸系統(tǒng),分合閘脫扣系統(tǒng),合閘彈簧裝配和分閘彈簧裝配等部分。斷路器用彈簧操動機構(gòu)的主要功能是帶動本體實現(xiàn)合閘動作、分閘動作和重合閘動作。彈簧機構(gòu)原始狀態(tài)處于分閘位置,合閘彈簧未儲能狀態(tài),帶動本體動作原理如圖2。
圖2 彈簧機構(gòu)布置示意圖
儲能操作:在分閘位置,合閘彈簧未儲能狀態(tài),當(dāng)斷路器合閘操作完畢時,限位開關(guān)將儲能電機接通,電機帶動棘爪推動棘輪旋轉(zhuǎn),通過拉桿將合閘彈簧儲能,棘輪過死點后,在合閘彈簧力的作用下棘輪受到旋轉(zhuǎn)的力矩,但合閘脫扣器將棘輪上的合閘止位銷鎖住,從而將彈簧操動機構(gòu)保持在合閘預(yù)備狀態(tài),如圖3、圖4。
圖3 分閘位置,合閘彈簧未儲能
圖4 分閘位置,合閘彈簧已儲能
合閘操作:彈簧操動機構(gòu)處于分閘位置且合閘彈簧已儲能。當(dāng)合閘電磁鐵受電動作后,合閘脫扣器釋放棘輪上的合閘止位銷,從而在合閘彈簧的作用下,棘輪通過主軸帶動凸輪旋轉(zhuǎn),凸輪又推動主拐臂上的磙子,再帶動主拐臂和通過拉桿帶動傳動拐臂旋轉(zhuǎn),拐臂帶動拉桿裝配和外拐臂向下運動,推動絕緣拉桿,實現(xiàn)斷路器本體動觸頭裝配和靜觸頭裝配的合閘,并對分閘彈簧儲能。當(dāng)斷路器合閘到位后,分閘脫扣器又將主拐臂上的分閘止位銷鎖住,從而保持?jǐn)嗦菲鞅倔w在合閘位置和分閘彈簧在壓縮儲能狀態(tài),為下一次分閘準(zhǔn)備,如圖5、圖6。
圖5 合閘位置,合閘彈簧未儲能
圖6 合閘位置,合閘彈簧已儲能
分閘操作:彈簧操動機構(gòu)處于合閘位置并且分閘彈簧被壓縮儲能時,當(dāng)分閘電磁鐵受電動作后,分閘脫扣器釋放主拐臂上的分閘止位銷,從而在分閘彈簧的作用下,傳動拐臂通過拉桿帶動主拐臂轉(zhuǎn)動,拐臂帶動拉桿裝配和外拐臂向上運動,推動絕緣拉桿,實現(xiàn)斷路器本體動觸頭裝配和靜觸頭裝配的分閘,并由分閘彈簧的預(yù)壓縮力將其保持在分閘位置,如圖3。
根據(jù)以上分閘原理介紹,開關(guān)在得到分閘指令時,電磁鐵受電,撞桿將一級分閘鎖閂打開,二級鎖扣系統(tǒng)受力平衡被打破,在分閘彈簧力作用下,分閘保持掣子將向右運動,主拐臂銷軸和軸承轉(zhuǎn)動,拐臂將轉(zhuǎn)動使本體分閘,如圖7。
圖7 分閘脫扣結(jié)構(gòu)示意圖
現(xiàn)場反饋的情況,開關(guān)拒分后,B相在第二次電動操作時分閘,C相電動無法分閘,最終經(jīng)手動操作后分閘。C相機構(gòu)分閘電磁鐵空程現(xiàn)場測量為3mm。結(jié)合以上分析,編制試驗驗證方案,對機構(gòu)進(jìn)行試驗驗證、零部件檢測和脫扣力計算分析。具體如下:
3.2.1 操作試驗驗證分析
3.2.1.1 機構(gòu)電磁鐵空程、行程和線圈電阻進(jìn)行測量,測量結(jié)果均滿足技術(shù)要求,測量結(jié)果見表1。
表1 測量結(jié)果
3.2.1.2 模擬在額定操作電壓下對B、C相機構(gòu)進(jìn)行30次[3]分合閘試驗,操作無異常。
3.2.1.3 將C相機構(gòu)分閘鎖閂處左右間隙調(diào)整至0.1 mm,在額定操作電壓下機構(gòu)能夠正常分合閘。
3.2.1.4 對機構(gòu)進(jìn)行低電壓動作測試,分閘時最低動作電壓為80V。
3.2.2 零部件檢測
經(jīng)過檢測,零部件基本滿足設(shè)計要求,不存在特別超差異常現(xiàn)象,經(jīng)過討論分析不是拒分發(fā)生的直接原因。
3.2.3 解體檢查
拆解ABC三相機構(gòu)分閘保持掣子,發(fā)現(xiàn)C相分閘保持掣子磙子有磨損,與其他部位有明顯不同,不光滑。設(shè)計要求粗糙度為0.8,實際查看A、B相機構(gòu)無此問題,且在現(xiàn)場分合幾十次,機構(gòu)動作無異常,初步分析為裝配時磕碰所致,為個例,不影響機構(gòu)正常動作。
3.2.4 脫扣力計算分析
根據(jù)機構(gòu)計量尺寸進(jìn)行脫扣力計算,對合閘狀態(tài)時分閘系統(tǒng)受力分析,由分閘彈簧力值推算分閘鎖閂脫扣力在150 N左右,脫扣力計算結(jié)果沒有問題。
3.2.5 零件檢查
進(jìn)一步檢查機構(gòu)情況,發(fā)現(xiàn)主拐臂銷軸軸承安裝孔存在磨損,有明顯印痕。由于機構(gòu)運行半年左右,經(jīng)現(xiàn)場反饋信息,此處轉(zhuǎn)動靈活,一級鎖閂脫扣后,二級鎖扣直接脫扣沒有異?,F(xiàn)象,理應(yīng)不是此處問題,且該設(shè)備已經(jīng)為主拐臂脫扣銷軸安裝孔進(jìn)行過升版,要求硬度提高到HRC45-50左右。但實際情況主拐臂銷軸軸承安裝孔已存在磨損,屬于異常狀態(tài),異常狀態(tài)如圖8所示。
圖8 主拐臂安裝孔內(nèi)壁存在劃痕
隨后,我們對機構(gòu)異常動作情況當(dāng)分閘鎖閂右端打開2mm保持在平衡狀態(tài)下進(jìn)行受力分析,當(dāng)二級脫扣系統(tǒng)存在0.3摩擦系數(shù)時,機構(gòu)能保證自平衡。而查閱資料,正常的鋼對鋼材質(zhì)摩擦系數(shù)在0.1~0.2之間。
根據(jù)檢測計量和脫扣計算分析結(jié)果,本次220 kV斷路器機構(gòu)拒動是由于機構(gòu)主拐臂脫扣銷軸安裝孔硬度不足,機構(gòu)多次動作后安裝孔處磨損變形,導(dǎo)致分閘脫扣系統(tǒng)主拐臂銷軸與軸承間的摩擦系數(shù)增大超出正常值,造成機構(gòu)異???,出現(xiàn)拒分現(xiàn)象。根據(jù)上述分析,為了消除摩擦系數(shù)異常增大隱患,擬對現(xiàn)場斷路器彈簧機構(gòu)提出以下整改措施:
1)利用停電檢修時間,對變電站內(nèi)全部斷路器產(chǎn)品機構(gòu)進(jìn)行詳細(xì)維護排查,避免因螺栓松動、潤滑不良等原因造成機構(gòu)故障[4];
2)對分閘電磁鐵間隙、分閘鎖閂軸系統(tǒng)裝配靈活程度進(jìn)行確認(rèn),保證傳動靈活[5],滿足設(shè)計要求;
3)對變電站現(xiàn)場運行產(chǎn)品軸承進(jìn)行更換,將不帶軸承外圈的軸承更換為帶外圈的軸承,增大受力面積,可以有效避免軸承安裝孔因硬度不足造成滾針軸承轉(zhuǎn)動不靈活的問題。