馬文禮 張 劍 冶建超 張啟卿 余 強(qiáng) 樊安寧
(1.中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司; 2.神華新疆化工有限公司)
空冷風(fēng)機(jī)作為一種大型換熱設(shè)備,廣泛應(yīng)用于石油化工行業(yè)[1]。 2015 年1 月以來,某石化公司加氫裝置分餾塔頂?shù)目绽滹L(fēng)機(jī)空冷管束發(fā)生泄漏,影響了裝置的安全生產(chǎn)。 因此,排除空冷風(fēng)機(jī)管束泄漏故障對設(shè)備的安全運行和維護(hù)起著關(guān)鍵的作用,也對整個裝置的指導(dǎo)管理、平穩(wěn)運行和安全生產(chǎn)具有至關(guān)重要的意義。
2012 年4 月投入使用的加氫裝置共包含31臺空冷風(fēng)機(jī), 額定轉(zhuǎn)速為350r/min, 其中型號為G-SF30.48L4-Vs15 的14 臺、G-SF24.38L4-Vs11的3 臺、G-SF36.58L4-Vs22 的4 臺、G-SF36.58L6-Vs30 的8 臺、G-SF18L4-Vs15 的2 臺, 這些風(fēng)機(jī)的主機(jī)均由無錫鼎邦換熱設(shè)備有限公司設(shè)計生產(chǎn),配套的短軸和葉片由保定航技風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn)。
分餾塔頂空冷風(fēng)機(jī)共8 臺, 位號A-3202A~H,管束和風(fēng)機(jī)分布狀況如圖1 所示,A-3202A~D這4 臺風(fēng)機(jī)采用變頻調(diào)節(jié),其余4 臺采用工頻調(diào)節(jié)。 2015 年2 月1 日,操作人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)分餾平臺有汽油泄漏,并立即對所有設(shè)備進(jìn)行檢查,最終確認(rèn)是A-3202C/G 管束發(fā)生泄漏。
圖1 空冷管束及風(fēng)機(jī)分布示意圖
經(jīng)檢查泄漏點位于A-3202G 空冷風(fēng)機(jī)上方最低排管束, 自西往東第14 根 (每排共46 根管),距離出口約3.5m 處(管束長9m)。 如圖2所示,空冷管束泄漏孔尺寸約15mm×2mm,呈橫向中間大、兩頭小,初步判斷損壞管束為凍凝開裂。
圖2 空冷管束泄漏部位形貌
汽油含水量高是管束凍凝的關(guān)鍵原因。 分餾塔頂空冷器中的介質(zhì)為汽油、 輕烴和含硫污水,低溫條件下局部空冷管束內(nèi)介質(zhì)凍凝導(dǎo)致體積膨脹,造成管束撐裂,汽油外漏。
分餾塔頂空冷風(fēng)機(jī)臺數(shù)較多,頻發(fā)的故障使得操作變動大、管束介質(zhì)偏流的幾率高,因而局部管束流速減慢、中斷甚至凍凝是單根管束凍裂的主要原因。
加氫裝置空冷風(fēng)機(jī)因本身固有的缺陷,檢查保養(yǎng)、維修率高,特別是在空冷風(fēng)機(jī)A-3202H 葉片斷裂后,需要逐臺檢查維修,調(diào)整較多,使得局部時段風(fēng)量無法精準(zhǔn)控制。 特別是4 臺變頻風(fēng)機(jī)逐臺停用維修時,工頻風(fēng)機(jī)的風(fēng)量無法調(diào)整和控制[2],此時易造成管束溫度低,底部管束局部凍凝[3]。
操作變動后沒有引起足夠重視。 反向旋轉(zhuǎn)的空冷停運或者調(diào)向后,操作狀態(tài)發(fā)生變化,車間相關(guān)人員應(yīng)重新對空冷風(fēng)機(jī)凍凝風(fēng)險作出評估,執(zhí)行有效可行的防凍措施。 但是,車間相關(guān)人員沒有重新進(jìn)行評估和重新制定防凍方案, 防凍(凝)管理存在漏洞。
空冷管束溫度檢測制度不詳細(xì)、 方法不科學(xué)。 車間在空冷監(jiān)測上,沒有指定明確的檢測部位和方法,不同的人檢測結(jié)果也不同。 同時設(shè)定的應(yīng)急響應(yīng)溫度偏低(要求0℃以下進(jìn)行處理),導(dǎo)致檢測結(jié)果雖然很低,但未低到0℃以下,也不會引起操作人員的重視。
空冷風(fēng)機(jī)A-3202E、H 葉片斷裂之后,故障未消除,隨時有傷人的危險。 雖然設(shè)定有空冷溫度監(jiān)控,要求一人在外監(jiān)測、一人在底部進(jìn)行溫度檢測。 但是危險時刻存在,操作人員出于對自身安全的考慮,對待管束溫度的檢測工作持應(yīng)付態(tài)度,隨意減少了檢測時間和監(jiān)測點。
綜上所述, 空冷風(fēng)機(jī)故障引起設(shè)備頻繁啟停,加上操作人員管理上存在漏洞是此次空冷管束泄漏的主要原因。 空冷風(fēng)機(jī)的各故障與管束泄漏原因之間的關(guān)聯(lián)如圖3 所示。
空冷管束泄漏事故是因設(shè)備故障頻發(fā)、操作和管理人員對于設(shè)備運行變動未足夠重視而引起的,加強(qiáng)工作人員對設(shè)備停機(jī)維修時操作變動的意識很有必要。 為此,制定了應(yīng)對措施來防止此類事故再次發(fā)生,具體措施如下:
a. 對有故障的空冷風(fēng)機(jī)進(jìn)行維修,徹底解決自身結(jié)構(gòu)方面存在的缺陷,確??绽滹L(fēng)機(jī)正常運行。 故障排除后,要及時查驗工藝的變化,并對其他風(fēng)機(jī)的運行、變頻等狀況進(jìn)行分析,化解停用反吸風(fēng)機(jī)和空冷管束將會出現(xiàn)凍凝的風(fēng)險,采取投用加熱盤管、調(diào)整百葉片等防凍舉措,甚至通過降量、停工等手段,來保證設(shè)備正常運行,盡量避免同組空冷兩臺風(fēng)機(jī)正吹情況。
圖3 空冷風(fēng)機(jī)各故障與管束泄漏原因之間的邏輯關(guān)系
b. 重新修訂、 細(xì)化空冷防凍措施。 進(jìn)入冬季后, 在空冷風(fēng)機(jī)的四周和中間位置懸掛若干溫度計,監(jiān)控百葉窗圍擋內(nèi)的環(huán)境溫度,要求溫度不低于4℃。 氣溫低于-15℃時,關(guān)閉側(cè)面百葉窗,開啟變頻風(fēng)機(jī)、關(guān)閉工頻風(fēng)機(jī)對空冷進(jìn)行冷卻;氣溫低于-20℃時,如果溫度計顯示低于4℃,則將變頻風(fēng)機(jī)調(diào)向并開啟工頻風(fēng)機(jī), 強(qiáng)制熱風(fēng)循環(huán)用于空冷防凍;如果氣溫繼續(xù)下降,溫度計顯示仍低于4℃時(暫定),則投用空冷蒸汽盤管。
c. 加強(qiáng)變動管理。 在出現(xiàn)操作變動、控制措施發(fā)生變化時要重新組織進(jìn)行風(fēng)險識別和評估,制定有效可行的控制方案,組織監(jiān)控并跟蹤實施效果,直至達(dá)到新一階段的穩(wěn)定狀態(tài)。
d. 規(guī)范監(jiān)測管理。用固定監(jiān)測和抽查檢測相結(jié)合的方法,監(jiān)控空冷管束溫度。 若檢測結(jié)果出現(xiàn)異常,則要及時確認(rèn)并分析原因,隨即消除隱患[4]。
對某加氫裝置空冷管束泄漏的原因進(jìn)行了分析,并對管束泄漏提出了改進(jìn)措施,最終解決了管束泄漏的問題, 保證了裝置的安全平穩(wěn)運行,為國內(nèi)石化設(shè)備人員處理空冷管束泄漏的問題提供了借鑒和參照。