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某電廠高壓調(diào)節(jié)閥引起振動大跳機(jī)原因分析及優(yōu)化改進(jìn)措施

2020-08-28 17:15辛耀宗
機(jī)電信息 2020年24期
關(guān)鍵詞:激流振動改進(jìn)

摘? 要:針對某電廠#1機(jī)組啟機(jī)過程中由于高壓調(diào)節(jié)閥激流振動引起振動大跳機(jī)事件進(jìn)行了原因分析,提出了相關(guān)防范措施,并進(jìn)行了汽輪機(jī)配汽曲線特性的優(yōu)化及改進(jìn),確保了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:高壓調(diào)節(jié)閥;激流;振動;優(yōu)化;改進(jìn)

0? ? 引言

某電廠#1機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠制造的N600-24.2/566/

566型超臨界汽輪機(jī)組。本文針對該廠#1機(jī)組啟機(jī)過程中由于高壓調(diào)節(jié)閥激流振動引起振動大跳機(jī)事件進(jìn)行了原因分析,并提出了相應(yīng)的防范措施,通過更改閥序及高調(diào)閥最大開度,解決了調(diào)閥激流振動的問題,確保了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

1? ? 事件經(jīng)過

2010-06-19T01:30,#1機(jī)組在開機(jī)過程中,負(fù)荷220 MW,A、C磨處于等離子模式運(yùn)行,A、B汽泵已并泵運(yùn)行,機(jī)爐處于手動控制狀態(tài),軸振6Y最大58 μm,#6瓦振最大51 μm保持穩(wěn)定。

03:50,機(jī)組負(fù)荷加至350 MW保持運(yùn)行至機(jī)組穩(wěn)定,在此期間TSI監(jiān)視軸振6Y最大為68 μm、#6瓦振最大為64 μm,其他振動正常。

04:42,開始逐漸加負(fù)荷至400 MW,1X、1Y、2X、2Y等軸振開始不穩(wěn)定且呈現(xiàn)小幅度波動現(xiàn)象,但仍在正常范圍內(nèi),值長令立即停止加負(fù)荷,并派巡檢人員就地檢查,發(fā)現(xiàn)就地高調(diào)門處有輕微異響。

04:51,機(jī)組負(fù)荷慣性上行至385 MW左右,所有軸承振動尤其是高中壓軸承振動開始振蕩,伴隨瓦振也開始波動,其中軸振2Y最高到236 μm,就地有很大的振動聲。值長令立即解除CCS手動減負(fù)荷,考慮到就地振動及聲音很大,且振動持續(xù)振蕩,振幅有擴(kuò)大趨勢,同時結(jié)合當(dāng)時的軸承及回油溫度的波動,擔(dān)心汽機(jī)軸承有損壞的不可控風(fēng)險。

04:53,值長令遠(yuǎn)方打閘汽機(jī),鍋爐停爐保溫保壓。

2? ? 原因分析

(1)#1機(jī)組負(fù)荷由350 MW升至400 MW,1X、1Y、2X、2Y等軸承振動在機(jī)組加負(fù)荷過程中開始不穩(wěn)定,且振動持續(xù)振蕩,振幅有擴(kuò)大趨勢,其中軸振2Y最高達(dá)到236 μm(圖1)。

(2)#1、#4高壓調(diào)門開啟特性曲線引起汽流激振是造成#1機(jī)組負(fù)荷由350 MW升至400 MW的加負(fù)荷過程中振動不穩(wěn)定且持續(xù)擴(kuò)大的重要原因。

3? ? 防范措施

(1)由于#4高壓調(diào)門開啟特性曲線容易引起汽流激振,將#1、#4高壓調(diào)門開啟特性進(jìn)行互換,同時維持#2、#3高壓調(diào)門開啟特性不變,對#4調(diào)門開度進(jìn)行鎖定(27%),#1機(jī)組各軸承振動情況處于正常范圍內(nèi)。

(2)加強(qiáng)對#1機(jī)#1軸承溫度的監(jiān)視,#1機(jī)#1軸承溫度正常運(yùn)行中應(yīng)控制在110 ℃以下。#1軸承溫度比原來高,是由于#1、#4高壓調(diào)門對調(diào)后,調(diào)門開度變化引起高壓缸上半周進(jìn)汽量增大下壓所致。

(3)機(jī)組運(yùn)行中應(yīng)保證振動保護(hù)的可靠投入,加強(qiáng)各軸承振動監(jiān)視,如突然軸承振動異常且原因不明,運(yùn)行當(dāng)值人員應(yīng)及時果斷采取措施(包括減負(fù)荷、停機(jī)等),避免故障擴(kuò)大,損壞設(shè)備。

(4)聯(lián)系汽輪機(jī)及熱控相關(guān)專家,對汽輪機(jī)調(diào)門特性進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),提出相應(yīng)的優(yōu)化方案并實(shí)施。

4? ? 汽輪機(jī)配汽曲線特性的優(yōu)化及改進(jìn)

針對#1機(jī)高調(diào)閥激振引起振動大的事件,通過開展#1機(jī)高壓調(diào)門優(yōu)化項(xiàng)目之配汽優(yōu)化試驗(yàn),進(jìn)行2VWO(CV1/CV4全開)、3VWO(CV1/CV2/CV3全開)、4VWO(CV1/CV2/CV3/

CV4全開)工況摸底試驗(yàn)和帶負(fù)荷能力測試。發(fā)現(xiàn)在CV3調(diào)門開度超過60%時其導(dǎo)汽管(下段)開始出現(xiàn)晃動,超過90%時晃動明顯;CV4調(diào)門開度超過50%時出現(xiàn)不均勻汽流撞擊聲,超過90%時撞擊聲劇烈。

初步判斷可能原因?yàn)椋篊V4調(diào)閥閥桿振動激勵源很大可能來自于該閥內(nèi)部不穩(wěn)定流動的流體,不穩(wěn)定受力致使在一定開度和壓比條件下發(fā)生顯著振動。

針對以上現(xiàn)象,提出以下解決方案:

(1)閥序優(yōu)化(盡可能回避振動區(qū)域);

(2)調(diào)整預(yù)啟閥升程以改善調(diào)閥閥碟受力,抑制激勵力且增加閥碟穩(wěn)定性;

(3)調(diào)閥閥碟型線優(yōu)化升級改造。

綜上,#1機(jī)閥序修改時可優(yōu)先采用CV2+CV3→CV1→CV4

閥序和CV1+CV3→CV4→CV2閥序,備用閥序?yàn)镃V2+CV3→CV4→CV1閥序。閥序優(yōu)化三種可用閥序主要優(yōu)缺點(diǎn)對比如表1所示。

通過#1機(jī)高壓調(diào)門配汽優(yōu)化試驗(yàn),最終確定汽輪機(jī)采用CV2+CV3(CV3高限60%)→CV1→CV4(CV4高限50%)閥序配汽曲線(圖2),在不同負(fù)荷下相關(guān)軸振及瓦溫均能維持在較好水平,并徹底解決了汽輪機(jī)汽流激振問題,確保了機(jī)組安全運(yùn)行,并同步提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益。

5? ? 結(jié)語

本文通過分析#1機(jī)組調(diào)閥激流振動原因,結(jié)合汽輪機(jī)配汽曲線特性的研究及優(yōu)化項(xiàng)目,根據(jù)優(yōu)化閥序配汽曲線運(yùn)行,在解決了調(diào)閥引起的汽流激振的同時,給出了最優(yōu)定滑壓運(yùn)行曲線,降低了汽輪機(jī)的熱耗率,確保了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

收稿日期:2020-06-22

作者簡介:辛耀宗(1982—),男,廣東汕頭人,電力運(yùn)行工程師,主要從事火電廠集控運(yùn)行及管理工作。

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