于愛軍(中海石油中捷石化有限公司運(yùn)行四部,河北 滄州 061101)
中海石油中捷石化有限公司現(xiàn)有兩套催化裂化裝置,兩套催化裝置全開,液化氣產(chǎn)能為 27萬噸/年,但是現(xiàn)有液化氣脫硫能力僅為20萬噸/年,剩余液化氣在沒有經(jīng)過脫硫情況下無法進(jìn)行銷售。而該公司現(xiàn)有液化氣脫硫裝置建成于 2002 年,經(jīng)過近二十年時間的運(yùn)行,其中在 2006 年曾經(jīng)進(jìn)行過適應(yīng)性擴(kuò)能改造,目前裝置長時間運(yùn)行在設(shè)計上限,已經(jīng)沒有了擴(kuò)能改造空間,最終嚴(yán)重影響了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
液化氣脫硫塔頂出口存在著帶劑的問題,且稍有波動,就容易出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格問題。液化氣脫硫醇單元原設(shè)計規(guī)模偏小,雖然經(jīng)過了擴(kuò)能改造,但是依然不能滿足需求,產(chǎn)品質(zhì)量波動大,根本無力加工兩套催化裂化裝置的液化氣。且原工藝堿液消耗量較大,大量排出堿渣無法進(jìn)行處理,同時液化氣脫硫醇單元排出的尾氣也難以處理,現(xiàn)場直接高點(diǎn)排放,不符合安全環(huán)保規(guī)范的要求,存在著很大的安全隱患。隨著環(huán)保法規(guī)的日漸嚴(yán)苛,通過對液化氣脫硫工藝進(jìn)行改造,保證液化氣脫硫長周期安全運(yùn)行勢在必行。
鑒于目前液化氣脫硫工藝帶劑造成的嚴(yán)重影響,為保證該工藝長周期保質(zhì)保量安全運(yùn)行,本次改造選用“胺脫優(yōu)化技術(shù)”、河北精致“液化氣深度脫硫?qū)@夹g(shù)”及相關(guān)的“液化氣脫硫醇尾氣及堿渣治理方法及其專用設(shè)備”,優(yōu)化工藝流程與操作條件,選用簡潔的工藝設(shè)備和成熟的控制手段,使脫硫后液化氣中總硫含量達(dá)到行業(yè)較高的水平[1]。
1.1.1 采用新型高效塔盤
通過對液化氣脫硫塔優(yōu)化塔內(nèi)結(jié)構(gòu)和水力學(xué)性能,采用新型高效塔盤,提高吸收效果,減少帶劑,減少溶劑損失。脫硫后液化氣中的H2S含量及帶劑量,直接影響后續(xù)液化氣脫硫醇裝置的堿耗量及排渣量。傳統(tǒng)的液化氣脫硫塔一般采用填料塔。由于填料易堵、抗雜質(zhì)能力差、檢修清洗困難、費(fèi)用高、對分布器設(shè)計安裝要求高,極易造成偏流、分布不均,介質(zhì)接觸不均,傳質(zhì)效果差,產(chǎn)品質(zhì)量不合格等現(xiàn)象,因此本次設(shè)計采用新型高效塔盤,可避免上述現(xiàn)象的發(fā)生。
1.1.2 采用高效聚結(jié)分離器
通過采用高效聚結(jié)分離器,降低液化氣帶劑,回收胺液,減少損失,提高經(jīng)濟(jì)效益。減少液化氣水洗脫胺的用水量,減少液化氣脫硫醇溶劑的耗損,保證后續(xù)工藝的脫除質(zhì)量。
1.2.1 控制有機(jī)溶劑進(jìn)入堿系統(tǒng)
液化氣脫硫后,液化氣中溶解的溶劑(氨液)約在200ppm,這些胺是造成堿渣難以處理的因素之一。增上液化氣水洗,控制有機(jī)溶劑(胺液)進(jìn)入堿系統(tǒng),這樣既可回收胺液,又能降低后續(xù)工藝堿渣的處理難度。水洗采用先進(jìn)的液化氣與水接觸設(shè)備,以確保用很少的水將液化氣中的有機(jī)溶劑(胺液)控制到2ppm 以下,用水量在2%左右液化氣預(yù)水洗,脫除液化氣中夾帶的富胺液,防止抽提劑過早失活,降低堿渣排量的同時,回收了胺液。
1.2.2 采用功能強(qiáng)化溶劑
通過采用功能強(qiáng)化溶劑,提高乙、丙硫醇及羰基硫的脫除能力。脫硫醇溶劑取代堿液做抽提劑,這樣既提高脫硫醇能力,又可減輕鹽析效應(yīng)。
1.2.3 抽提劑再生采用固定床再生催化劑和三相混合再生的反抽提工藝
前項降低了抽提段生成二硫化物又直接返回液化氣的可能,后者使再生與反抽提同時進(jìn)行,提高硫醇鈉生成二硫化物的反應(yīng)推動力。
1.2.4 脫硫醇溶劑利用空氣氧化再生的過程形成烴氧混合氣
傳統(tǒng)工藝很難確?;旌蠚庠诒ǚ秶酝獠僮鳌H嗷旌显偕夹g(shù),通過合理選擇反抽提油性質(zhì),在保證反抽提效果的同時,確保再生過程的本質(zhì)安全。
1.2.5 反抽提油使用催化穩(wěn)定汽油
反抽提油使用催化穩(wěn)定汽油,富反抽提油返回催化裝置的汽油罐,進(jìn)入汽油罐前使用汽油罐底部的酸性水混合水洗,徹底消除可能帶入的堿液對后序加氫催化劑的影響。
1.2.6 壓縮機(jī)對再生尾氣升壓循環(huán)使用
采用氧氣和氮?dú)馓娲諝?,消除空氣帶入CO2的因素。增上氧氣在線分析儀,用氧氣控制尾氣中的氧含量,用氮?dú)獗3窒到y(tǒng)壓力。該措施在保持脫硫醇溶劑再生條件不變的情況下,實(shí)現(xiàn)了難于處理尾氣的零排放。
40萬噸/年液化氣脫硫改造,實(shí)現(xiàn)堿渣尾氣零排放目的。
2.2.1 原料技術(shù)參數(shù)
催化裂化液化氣技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 催化裂化液化氣技術(shù)參數(shù)
2.2.2 催化劑及輔助材料
(1)GL脫硫醇溶劑。GL脫硫醇溶劑技術(shù)指標(biāo)如表2所示。
表2 GL脫硫醇溶劑技術(shù)指標(biāo)
(2)GL-20脫硫醇再生催化劑。GL-20脫硫醇再生催化劑技術(shù)指標(biāo)如表3所示。
表3 GL-20脫硫醇再生催化劑技術(shù)指標(biāo)
(3)反抽提油為催化穩(wěn)定汽油。反抽提油技術(shù)參數(shù)如表4所示。
表4 反抽提油技術(shù)參數(shù)
2.2.3 產(chǎn)品
本裝置產(chǎn)品為脫硫醇合格的精制液化氣,質(zhì)量指標(biāo)保證達(dá)到如表5所示的規(guī)定。
表5 液化氣產(chǎn)品指標(biāo)
2.2.4 裝置物料平衡
催化液化氣脫硫醇裝置物料平衡標(biāo)準(zhǔn)見表6。
表6 催化液化氣脫硫醇裝置物料平衡表
以進(jìn)料催化液化氣量47.62t/h 計,其中硫化氫含量為8000~20000mg/Nm3,硫醇硫含量為300ppm。
改造后液化氣脫硫加工能力得到了明顯的提升,可有效降低液化氣中硫的含量,避免硫含量過高造成的設(shè)備腐蝕影響設(shè)備的使用壽命,為下游MTBE裝置提供了合格的脫硫原料[2]。改造后通過取消更換堿液達(dá)到堿渣日常零排的目的,改造后沒有廢氣產(chǎn)生,消除目前工藝高空排放廢氣不安全因素的同時達(dá)到了日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢要求。