(中廣核工程有限公司,福建 寧德 355200)
在CPR1000型核電機(jī)組中,設(shè)備冷卻水系統(tǒng)(RRI)作用是為下游各用戶提供冷卻水,其中最大的用戶是安全殼噴淋系統(tǒng)(簡稱EAS)的熱交換器。EAS系統(tǒng)的主要作用是機(jī)組在LOCA事故(一回路喪失冷卻水)情況下將安全殼的壓力、溫度以及放射性降低到可接受水平。EAS共有兩臺熱交換器,編號為EAS001/002RF,RRI系統(tǒng)為EAS熱交換器供水的管道上設(shè)置有一個氣動隔離閥,編號為RRI035/036VN。這兩個閥門在RRI系統(tǒng)正常運(yùn)行工況下保持關(guān)閉,當(dāng)收到安全殼噴淋信號后立即開啟,為EAS熱交換器提供冷卻水,保證EAS系統(tǒng)的正常運(yùn)行[1]。
某核電站1號機(jī)組的RRI035/036VN在調(diào)試階段發(fā)現(xiàn),閥門在收到安噴信號后出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,無法開啟,影響事故工況下安全殼的噴淋,對機(jī)組安全產(chǎn)生危害,必須立即處理。
RRI系統(tǒng)分為A、B兩列,正常工況下一列運(yùn)行,一列處于備用狀態(tài),當(dāng)發(fā)生LOCA事故時,備用列1臺泵自動啟動,RRI035/036VN自動開啟,備用列(以A列為例)下游用戶為RRI系統(tǒng)電機(jī)(RRI001/003MO),EAS電機(jī)(EAS001MO),安全注入系統(tǒng)電機(jī)(RIS001MO),電氣廠房冷凍水系統(tǒng)凝氣器(DEL001CS),上充泵房應(yīng)急通風(fēng)系統(tǒng)熱交換器(DVH001RF),相關(guān)用戶流量見表1,RRI系統(tǒng)流程圖見圖1。
表1 RRI下游用戶流量表Table 1 The flowrate of RRI downstream users
由表1可知:當(dāng)備用泵剛啟動時,流量很小,只有266.8 m3/h,只有當(dāng)RRI035VN全部開啟后,流量才會達(dá)到正常流量2 186.8 m3/h,RRI系統(tǒng)泵為離心泵,對于離心泵,流量越小,壓頭越大,作用在閥門密封面上的壓力越大,閥門開啟越困難,所以,在啟泵瞬間,管線上閥門最難開啟,某核電站RRI035VN在執(zhí)行備用列自動啟動試驗時發(fā)現(xiàn)閥門卡澀,無法開啟,導(dǎo)致試驗失敗。
圖1 RRI系統(tǒng)流程圖Fig.1 RRI system flow diagrams
RRI035VN為氣動蝶閥,閥門相關(guān)參數(shù)見表2[2]。
表2 閥門參數(shù)表Table 2 Valve parameters
閥門為失氣開類型,即當(dāng)氣缸進(jìn)氣后,壓縮空氣作用在活塞上,活塞壓縮彈簧,使閥門關(guān)閉,失氣后,彈簧復(fù)位,推動活塞使閥門開啟。氣動閥卡澀一般是下面兩個原因[3]:
1)氣動裝置輸出扭矩不夠;
2)閥門開關(guān)所需扭矩較大。
下面分別從這兩方面加以分析并處理。
氣動頭輸出扭矩不夠,則閥門開啟動力不足,無法帶動閥門動作,所以,可考慮通過增大輸出扭矩的方式解決問題,在不改變閥門本體的情況下,增大輸出力矩,優(yōu)化閥門性能的方法有兩點:
1)更換更好的電磁閥;
2)調(diào)整氣源管線。
電磁閥控制氣動閥的進(jìn)氣和排氣,是氣動閥的重要組成部分,其性能優(yōu)異對閥門影響較大,RRI035/036VN發(fā)生卡澀時,首先決定更換新的電磁閥,新舊電磁閥參數(shù)如表3所示。
表3 電磁閥參數(shù)表
由表3可知,新電磁閥主要在功率和流量系數(shù)上進(jìn)行了優(yōu)化,減小功率可以使電磁閥不易發(fā)熱,穩(wěn)定性更好,減小流量系數(shù),可以減小進(jìn)氣量和進(jìn)氣速度,這樣,氣缸失氣時排氣時間更短,有利于閥門開啟。
對氣源管的優(yōu)化主要是兩點,一是在電磁閥和氣缸之間增加了一個單向閥,把氣缸失氣時本應(yīng)該通過電磁閥排往大氣的壓縮空氣,輸送到氣缸里彈簧側(cè),幫助彈簧推動活塞開啟閥門;二是將減壓過濾器上的排氣孔,由原來的2 mm擴(kuò)大到2.6 mm,增大排氣速度,使閥門在失氣時反應(yīng)更加迅速,減小彈簧的阻力。新型電磁閥及氣源管線見圖2所示。
圖2 新型電磁閥與氣源管線圖Fig.2 New type of solenoid valve and gas source pipeline
只有當(dāng)氣缸輸出扭矩大于閥門動作所需扭矩時,閥門才能動作,所以閥門動作扭矩大容易引起卡澀。導(dǎo)致閥門扭矩較大的原因是閥門關(guān)閉過死,蝶閥是通過碟板與橡膠閥座的過盈來實現(xiàn)密封的,過盈量越大,則閥門關(guān)閉的越嚴(yán),開啟時就會越困難,再加上此閥門是長閉閥門,只有在事故工況下才會開啟,長期關(guān)閉情況下,碟板因為單側(cè)受壓,會逐漸的陷進(jìn)閥座橡膠里面,碟板與橡膠之間形成一定的結(jié)合力,增加開啟難度。減小過盈量的方法有兩個:一是調(diào)整關(guān)限位,二是增大端蓋的厚度。調(diào)整限位比較容易,在氣缸上重新選擇限位開關(guān)位置即可,但要注意的是必須在廠家指導(dǎo)下進(jìn)行,否則可能導(dǎo)致關(guān)閉不嚴(yán);調(diào)整端蓋厚度需要部分解體氣缸。氣缸內(nèi)的閥桿在壓縮空氣和彈簧的作用力下做直線運(yùn)動,閥桿通過轉(zhuǎn)動機(jī)構(gòu)帶動閥瓣做90°的角運(yùn)動,閥桿在閥門全關(guān)時緊緊地頂在端蓋上,因此增加頂蓋的厚度,可以減小閥桿關(guān)閉時的行程,進(jìn)而減小閥瓣壓縮閥座的深度,減小結(jié)合力。
端蓋位于閥門端部,是一端開口、另一端封堵的圓柱體,外直徑80 mm、內(nèi)徑55 mm,通過外螺紋旋進(jìn)閥門端部,閥桿從開口處進(jìn)入,全關(guān)時頂在封堵處,閥門結(jié)構(gòu)簡圖見圖3,端蓋圖見圖4,圖5。
圖3 閥門結(jié)構(gòu)簡圖Fig.3 The structure of the valve
圖4 端蓋正面Fig.4 The front viewof the end cover
圖5 端蓋側(cè)面Fig.5 The side viewof the end cover
增大端蓋厚度的方法是在端蓋內(nèi)堆焊,通過堆焊,大約使端蓋增加了10 mm,閥瓣全關(guān)時減少3°。
通過以上方式的改進(jìn),閥門卡澀問題在一段時間內(nèi)得到了解決,但是閥門在維持關(guān)閉狀態(tài)時間較久后,仍會出現(xiàn)開啟困難,需要進(jìn)一步處理。
考慮到對當(dāng)前的閥門改造已經(jīng)達(dá)到極限,下一步?jīng)Q定對氣缸進(jìn)行改造,以便大幅增加氣缸輸出扭矩,減小閥門開關(guān)扭矩,閥座及電磁閥型號VALCOR不變,氣缸結(jié)構(gòu)和材料不變,改進(jìn)的主要是以下四點[4]:
(1)減小碟板與閥座之間密封過盈量
前面介紹了通過增厚端蓋的形式減小過盈度,屬于間接方式,本次改造通過減小碟板外徑使碟版與閥座之間過盈量減小了0.4 mm,效果更明顯,新舊氣缸參數(shù)見表4。
表4 新舊閥門參數(shù)表
新閥門在出廠前進(jìn)行了扭矩測試,廠家測試結(jié)果顯示,過盈量減小后,閥門開啟所需扭矩減少1000 N·m以上,數(shù)據(jù)見表5。
表5 廠家試驗數(shù)據(jù)表
(2)上下閥軸之間增加拉桿
原閥門沒有設(shè)計拉桿,導(dǎo)致閥門在開關(guān)過程中,上下閥軸受力不均,產(chǎn)生偏移,增加拉桿后,減小了系統(tǒng)壓力對閥軸的影響,增加上下閥軸同軸度,使閥門在開啟過程中更加平順。新舊閥軸見圖6、圖7。
圖6 舊閥軸Fig.6 Old valve shaft
圖7 新閥軸Fig.7 New valve shaft
新氣缸上閥軸與碟板之間采用方榫連接,上閥軸與連桿采用螺紋連接,下閥軸與碟板處設(shè)計了止動小球,起到定位防轉(zhuǎn)的功能,拉桿下端設(shè)置止動線圈和鎖緊螺母,防止拉桿螺紋脫落,同時,拉桿下方還設(shè)置了減摩調(diào)整墊,限制拉桿軸向位移。
(3)增大氣缸尺寸
為提高氣動頭的輸出力矩,將氣缸直徑由350 mm增加到450 mm,長度由2 265 mm增加到2 380 mm,同時改用更大更強(qiáng)的彈簧,開啟輸出力矩增加明顯,廠家試驗結(jié)果對比見表6。
表6 新舊氣缸輸出力矩表
(4)減小橡膠的密封結(jié)合力
通過改造橡膠閥座結(jié)構(gòu),將密封帶寬度由25 mm較小到15 mm,進(jìn)而減小因橡膠變形產(chǎn)生的密封結(jié)合力,見圖8。
圖8 橡膠閥座示意圖Fig.8 Rubber seat sketch map
通過以上改造,氣缸進(jìn)氣量由270 L增加到450 L,輸出力矩由4 160~7 036 N·m增加到7 000~11 912 N·m。出廠前,廠家對新氣缸做了一系列試驗,結(jié)果滿意,試驗數(shù)據(jù)見表7。
表7 新氣缸出廠試驗數(shù)據(jù)表
新氣缸安裝到現(xiàn)場后,立即進(jìn)行備用列自動啟動試驗,試驗按照要求配置好用戶,模擬安全殼噴淋信號,備用泵RRI001/003PO自動啟動,RRI035/036VN自動開啟,試驗結(jié)果見表8[5],結(jié)果滿意。(備注:試驗過程中,如果RRI035/036VN在120 s沒有開啟,則必須立刻停泵,防止泵小流量運(yùn)行過久)
截至目前,新閥門已經(jīng)在現(xiàn)場使用超過兩年,沒有再發(fā)生卡澀現(xiàn)象,此問題得到徹底解決。
表8 現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)
設(shè)備冷卻水系統(tǒng)氣動隔離閥發(fā)生卡澀現(xiàn)象,無法在啟泵瞬間自動開啟,影響機(jī)組安全,在對原閥門進(jìn)行多次改進(jìn)后仍無法得到滿意效果。最終經(jīng)過分析驗證,得出卡澀的根本原因是原氣缸輸出扭矩較小,而閥座與碟板之間密封過于嚴(yán)密,導(dǎo)致原氣缸無法帶動閥門動作,隨后重新設(shè)計新氣缸,新氣缸在橡膠閥座、閥軸、氣缸尺寸等方面加以改進(jìn),使得氣動頭輸出扭矩大大提高,滿足了現(xiàn)場閥門開啟的扭矩要求,有效的解決了閥門卡澀問題,避免了LOCA事故下安全殼超溫、超壓的風(fēng)險,并為后續(xù)氣動閥卡澀問題處理提供了寶貴的經(jīng)驗。