孫健
摘 要 本文針對在工廠內(nèi)發(fā)生的車門外把手無鑰匙進入功能失效質(zhì)量問題,通過系統(tǒng)性的質(zhì)量分析及管理理念,推動供應商順利解決問題并達成制定目標,同時幫助供應商優(yōu)化質(zhì)量管理。如何合理地運用質(zhì)量工具對問題解析及推動供應商改進,是本文思考的重點。
關鍵詞 供應商質(zhì)量問題解析及管理
1課題介紹
2020年4月28日在電檢線上發(fā)現(xiàn)一例質(zhì)量問題:車門外把手無鑰匙進入功能失效。以下是5W1H的問題描述:
What發(fā)生什么 523車門外把手無鑰匙進入功能失效
When發(fā)生時間 2020-4-28 Where發(fā)生地點 電檢線
Who發(fā)現(xiàn)人員 檢查員 Which發(fā)生規(guī)律 隨機發(fā)生。共發(fā)現(xiàn)1件不良
How怎樣發(fā)生 標準:車門外把手無鑰匙進入功能可正常使用
實際:車門外把手無鑰匙進入功能失效
2團隊建立
問題發(fā)生后,組建了問題解決團隊,成員包括供應商處的質(zhì)量管理、生產(chǎn)人員,以及主機廠的SQE供應商質(zhì)量工程師、零件質(zhì)量工程師。問題解決由零件質(zhì)量工程師牽頭。
3目標設定
團隊計劃在2020年4月28日前解決該問題,并以此制定出相關的PDCA行動計劃。
4根本原因分析
團隊使用FTA問題定義樹、4M1D魚骨圖工具確定是罩蓋內(nèi)部的磁鐵裝反導致。
然后使用5WHY工具進行調(diào)查分析:
第一個為什么:為什么把手功能失效?
答:因為罩蓋磁鐵反裝
第二個為什么:為什么罩蓋磁鐵反裝?
答:因為不良件返修時磁鐵裝反,但未進行EOL復測
第三個為什么:為什么未進行EOL復測?
答:因為員工返修零件操作不當
第四個為什么:為什么返修零件操作不當?
答:因為員工不清楚異常件如何正確處理
第五個為什么:為什么不清楚如何處理?
答:因為異常件返修WI未明確定義
基于以上的分析,確認是供應商端的生產(chǎn)線P60崗位確認罩蓋外觀瑕疵,然后重新裝配罩蓋時,將內(nèi)部的磁鐵反裝,導致該缺陷發(fā)生。而罩蓋重新裝配后未復測EOL,導致不良件流出。
5對策實施
5.1 圍堵措施
供應商用OK罩蓋匹配100%挑選線邊和庫存的罩蓋,隔離出NG罩蓋。OK件相斥,NG 件相吸;
5.2 永久措施
5.3 對策實施后的效果驗證
永久對策的實施后持續(xù)跟蹤3個月,問題未再發(fā),對策效果有效。問題關閉。
5.4 標準化
(1)更新返修流程和返修作業(yè)標準指導書,明確返工返修后零件需進行EOL復測;
(2)更新控制計劃和過程流程圖。
6總結(jié)
針對質(zhì)量問題的解決,團隊必須要有清晰的思路和明確的行動方向,通過FTA、4M1D、5WHY等專業(yè)質(zhì)量工具的合理運用,才能提高效率,快捷有效地落實控制措施;同時,對于問題的標準化和橫展,有助于類似的潛在問題杜絕發(fā)生,提升整車質(zhì)量和商品性,增加產(chǎn)品競爭力。
參考文獻
[1] ?WCM管理體系 ?World Class Manufacturing 世界級制造管理體系