(合肥鑄鍛廠,安徽 合肥 230022)
筆者所在單位于去年引進無芯保溫澆注爐技術(shù),配合喂絲球化、垂直無箱造型線等組建新車間,用于生產(chǎn)工程及農(nóng)用機械球墨鑄鐵及灰鑄鐵小件,見圖1 所示。
圖1 無芯氣壓保溫澆注爐
無芯氣壓保溫澆注爐屬于工頻爐中的一種,是利用電磁感應(yīng)原理熔化金屬。具有以下優(yōu)點:①成分均勻,元素?zé)龘p小;②鐵水中非金屬夾雜少、氣體含量少;③可在澆注過程中進行溫度的調(diào)控;④煙塵少、噪聲小,作業(yè)環(huán)境好;⑤可使用惰性氣體延緩Mg 的衰減;⑥相比有芯爐,隨時可開始或停止,實現(xiàn)間歇作業(yè)。但無芯保溫澆注爐也有其缺點:①對原材料質(zhì)量要求較高;②由于是工頻爐,功率較小,升溫速率相比中頻爐較慢;③材質(zhì)切換需要一個過程,不同牌號鑄件的混合生產(chǎn)不便;④原始功率因數(shù)低,須有相當數(shù)量的補償電容器,以提高功率因數(shù)[1-3]。
無芯氣壓保溫澆注爐生產(chǎn)工藝流程見圖2.
圖2 無芯氣壓保溫澆注爐生產(chǎn)球鐵工藝流程
由于該無芯氣壓保溫澆注爐每次生產(chǎn)前需將爐內(nèi)鐵水分攤至各熔煉爐,隨后再將喂絲球化處理后的鐵水經(jīng)撇渣孕育后倒入澆注爐進行澆注。生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn),前數(shù)包鐵水在喂絲球化撇渣取樣殘留鎂含量較高,但當將鐵水倒入澆注爐后殘留鎂含量迅速衰減,約40 min 從0.06%降至0.03%,衰減速率約為正常生產(chǎn)后的3 倍。當含Mg 量低于0.03%,球化不良發(fā)生概率大為增加,嚴重時將造成鑄件批量球化不良。
Mg 的沸點為1 090 ℃,在鐵水溫度下主要以氣態(tài)存在,由
計算可得,在1 350 ℃~1 450 ℃,Mg 的溶解度僅為0.011%~0.014%,溶解度很小。Mg 在鐵水中先與S、O 反應(yīng)并達到平衡之后才能以溶質(zhì)形式存在于鐵水中,一旦Mg 達到溶解極限,多余Mg 將以氣體形式溢出。再以氣態(tài)Mg 參與反應(yīng),反應(yīng)過程如式(2).
其中ΔG—吉布斯自由能,J·mol-1;T—溫度(絕對溫度),K;R—氣體常數(shù);K—平衡常數(shù)。
由ΔG=-RT lnK,其中R=8.314 J/(mol·K),在1 400 ℃及PMg=0.1 MPa,以上反應(yīng)達到平衡時S的活度as和O 的活度ao如下:
以上計算結(jié)果表明[4-7],Mg 與O 的結(jié)合能力較Mg 和S 的結(jié)合力強的多,即在Mg 與S 發(fā)生反應(yīng)前,先與O 進行反應(yīng)。
分析認為,在喂絲球化時包內(nèi)鐵水與空氣接觸面積有限,而原鐵水S 質(zhì)量分數(shù)在0.015%~0.02%之間,實際消耗Mg 含量有限。而當鐵水球化處理撇渣倒入澆注爐時,由于爐膛內(nèi)仍處于富氧環(huán)境,且在倒入時鐵水與空氣接觸,再加上爐膛內(nèi)黏附在爐壁上的爐渣,使得整個過程中Mg 的損耗加劇。后續(xù)正常生產(chǎn)后,爐膛上方充滿氮氣,而鐵水中溢出的鎂蒸氣在鐵水表面形成一種相對于氮氣的分壓力,鐵水從轉(zhuǎn)運包進入澆注爐,與空氣隔絕,使得殘留鎂含量的衰減速度降低[8]。
1)對剛開始生產(chǎn)的前數(shù)包鐵水球化后以最快速度倒入澆注爐,并在澆注前提前充入氮氣對澆注爐內(nèi)球化后的鐵水進行保護,延緩殘留鎂量的衰退;
2)使用高出正常生產(chǎn)時的2~3 倍喂絲量,并縮短1 倍最長澆注時間,以延緩殘留Mg 的衰減;
3)盡量減少爐膛內(nèi)爐渣的殘留,日常勤撇渣;
4)生產(chǎn)時隨時關(guān)注各處設(shè)備動態(tài),發(fā)現(xiàn)異常迅速排除,并及時將澆注槽內(nèi)鐵水泄壓返回爐內(nèi)并保以一定壓力;
5)澆注過程中關(guān)注隨流孕育狀況,避免因孕育不良導(dǎo)致的球化不良產(chǎn)生。
通過分析生產(chǎn)前期澆注爐內(nèi)鐵水殘留鎂量衰減較快的原因,提出了在剛開始時,提前充氮氣保護,并使用正常2~3 倍喂絲量,同時縮短1 倍最長澆注時間,以延緩殘留Mg 的衰退,實踐證明,按此操作,生產(chǎn)能夠順利,為無芯氣壓保溫澆注爐在球鐵小件生產(chǎn)提供一定參考。